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        地腳螺栓松動引起的輸油機故障分析

        2018-06-24 03:06:04李文生
        設備管理與維修 2018年13期
        關鍵詞:倍頻離心泵螺栓

        李文生

        (長慶油田分公司第三采油廠,陜西延安 717600)

        0 引言

        離心泵是油田生產過程中的重要設備之一,在使用、檢 修、維護等細節(jié)方面的疏忽,會使多級離心泵發(fā)生異常磨損、振動、抱軸等故障,成為制約油田正常生產的瓶頸。

        長慶油田某聯(lián)合站的輸油泵為多級離心泵,型號FDYD46-50×12,流量 46 m3,揚程 600 m,廠家配比功率 132 kW,配用電機額定轉速2950 r/min,工頻49.17 Hz,屬于耐磨防爆多級離心泵,兩端支撐,殼體部分為階段式,通過彈性柱銷聯(lián)軸器與電機連接。從原動機方向看,泵為順時針方向旋轉。定子部分的吸入段、中段、出液段、導葉、填料函體(尾蓋)和軸承體分別用螺栓連接成一體。泵的吸入口為水平右方向,出液口垂直向上。2016年底,對2臺泵例行點檢時發(fā)現(xiàn)振動數據嚴重超標。

        1 采集準備

        工具選擇:設備振動數據采集選用的儀器為華陽檢測公司研發(fā)的HY-106C工作測振儀,分析軟件為配套的PMS(Plant Management System,設備管理系統(tǒng))。

        測點布局及命名:電機自由端為1#測點,電機輸出端為2#測點,泵的輸入端軸承固定處為3#測點,末端函體附件位置的軸承固定處為4#測點。

        1.1 參數及采樣頻率選擇

        本次測量采用機械振動狀態(tài)監(jiān)測中速度參數,用字母v表示,單位mm/s,取有效值,因為泵的原動機額定轉速2950 r/min,工頻50 Hz左右,常規(guī)的振動頻率采集范圍即可,速度的采集頻率范圍為(10~1000)Hz。測點命名:01V-v表示 1#測點垂直方向速度參數。

        1.2 參考標準

        根據國際ISO 10816-3—2016中振動速度準則的規(guī)定,離心泵和電機的振動監(jiān)測評判標準適合選用ISO 10816-3—2016中速度標準,第三組剛性基礎標準,振動有效值的監(jiān)控報警等級范圍見表1。

        表1 監(jiān)控報警等級范圍

        1.3 數據采集

        數據采集通過PMS管理系統(tǒng)建立設備樹,根據需求進行計劃組態(tài),然后把計劃下載給HY-106C工作測振儀,在現(xiàn)場根據計劃內容要求,通過巡檢方式進行采集,傳感器采用磁性吸座方式,數據采集后回收至PMS管理系統(tǒng)。

        2 數據分析

        2.1 趨勢判斷

        根據3個方向不同位置的測量數據進行對比,各測點的測量值都嚴重超出了設備正常運行的極限閾值范圍,特別是02V-v,04V-v和04A-v這3個測量值。因為不同的方向進行振動測量,關注的設備故障也各有區(qū)分。一般情況下,垂直方向最常關注的低頻振動部分都是松動類機械故障,水平方向多是平衡類機械故障,而軸向多數是對中類機械故障。故障與征兆不是一一對應的關系,一種征兆可能隱藏多種故障,而某一類故障也可能引出多種征兆的表現(xiàn)。

        從目前看,此設備存在典型的多征兆多故障并存現(xiàn)象,而機械故障,特別是電機+離心泵的設備系統(tǒng),常見的有松動、對中、平衡、軸承部件故障等。

        按照設備故障的劣化順序和邏輯關系,第一步需要排除的是松動類故障。因為松動本身可以增加設備的振動烈度,激化不對中和不平衡類的故障,長期處于松動運行,還容易引起軸承配合和部件故障。

        2.2 頻譜分析(圖1)

        機械設備的松動故障一般分類3個類型:A型——基礎松動;B型——結構框架松動;C型——軸承部件松動(軸系松動)。機械松動的主要原因有自身設計剛性不足、安裝精度不良、長期運行老化磨損、基礎或支座損壞、部件破損或配合間隙變大等。其中,A型松動典型的特征是:1倍頻站主導地位,徑向振動較大,特別是垂直方向的振動最大,軸向振動偏小或正常。

        表2 各測點振動測量值

        從圖1所示的4個頻譜來看,垂直方向最大,并且是1倍頻為主,并攜帶有2倍頻、3倍頻等倍頻分量。同時從趨勢判斷也可以看出,2#,3#和4#這3個測點的軸向振動也很大,松動惡化了軸系的運行穩(wěn)態(tài),導致了不平衡和對中問題。

        2.3 診斷建議

        根據故障的劣化順序和解決故障的順序,分析后建議,首先排除A型基礎松動問題。解決措施:排查現(xiàn)場基礎灌漿,水泥底座和地腳螺栓是否有松動問題,然后再采集振動數據觀察是否有變化,排除基礎灌漿和底座破損的因素后,安排人員緊固8個地腳螺栓。

        緊固地腳螺栓最合適的方式是使用扭力扳手,這樣通過數顯可以知道扭力的大小,保持緊固力的均勻,如果沒有此類工具,建議安排一個人來執(zhí)行緊固任務,這樣扭力大小基本可以保持一致。

        3 測量驗證

        垂直方向上,在緊固了8個地腳螺栓以后,振動幅值都回歸較好狀態(tài),基本處于安全運行階段(表3)。圖2、圖3是處理前后的頻譜對比。說明處理措施對應了設備故障的根源。但同時也要在排除基礎松動以后,觀察對其他方向振動的影響。

        水平方向的振動幅值因為做了地腳螺栓緊固,使設備的運行狀態(tài)得到了改善,但是數值整體偏高,并且都是1倍工頻和其諧波分量為主要成分,特別是2#點和4#點的水平方向,振動依然比較高??紤]泵本身受到的水推力和平衡盤的離心力的影響,外加管線的振動干擾,整體泵的葉輪動態(tài)平衡不好。后續(xù)處理措施緊固拉緊螺栓,排查電機軸心線與水泵軸心線重合情況。該泵已運行多年,沒有更換過葉輪配件,葉輪、軸套等部件存在磨損或剝落情況。處理后反饋,水平振動減少到4.5 mm/s左右,可以監(jiān)控運行。

        同時,軸向振動減幅比較大,恢復正常的運行狀態(tài),無明顯的倍頻分量出現(xiàn)。因為緊固了地腳螺栓,從垂直方向消除了松動因素,使得電機與聯(lián)軸器以及泵軸的中心偏差減小,對中效果理想,同時也減弱了由松動引起的軸向力過大,所以振幅變小,進入合理的穩(wěn)態(tài)運行環(huán)境。

        4 總結

        (1)振動監(jiān)測對于日常設備運維起到良好的保障作用,用數據分析來查找設備的潛在故障原因,可以更準確對故障進行定源定性分析。該輸油泵表現(xiàn)的故障是油田設備最常見的,因為日常保養(yǎng)過程中缺乏振動數據采集而忽視,如果得到不處理,還會引發(fā)轉子、軸承、聯(lián)軸器等位置的損壞,甚至造成設備意外停機。

        表3 緊固螺栓后各測點振動值

        (2)振動的監(jiān)測目前比較主要的劃分標準有“JB/T 8097—1999泵的振動測量與評價方法”、“SHS01003—2004石油化工旋轉機械振動標準”和“ISO 10816-3—2016設備類型1-4速度標準”。其中,前兩種標準中將設備運行極限閾值設為11.2 mm/s,而后一種為7.1 mm/s。各石油化工企業(yè)根據自身設備運行的具體狀況,采用的標準等級也不一樣,有很多企業(yè)建立了自己的評判標準。本案例中,按照前兩種標準評判,基礎螺栓緊固后的水平方向振動達到了監(jiān)控運行的界限,但按照ISO的標準就處于危險階段。所以,基于設備運行狀態(tài)監(jiān)測和預知預判的要求,建議采用更嚴格的標準,盡可能多地排查早期故障,避免隱患問題惡化。

        圖2 02V-v處理前后頻譜圖對比

        圖3 04V-v處理前后頻譜圖對比

        (3)隨著國內裝備制造業(yè)的不斷技術升級改進,目前類似于輸油泵的多級離線泵的設計水平、工藝技術標準和安裝水平都得到了很大提升,多數情況下現(xiàn)場故障為日常運維不足或方式欠妥引起的運行過程中的漸發(fā)性故障,通過有效的預防監(jiān)測,可以提前避免很多這類問題?;A松動、支座松動、軸系松動等問題在日常運維中占有很大比例,所以,采用數字化專業(yè)的監(jiān)測工具,通過數據分析來提高設備運維保養(yǎng)的效率和準確性,既提高了設備運行安全率、避免了過度維修對運行的干擾,同時還節(jié)約了經濟成本。這也正是運行設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷以及預知維修的重要價值和意義。

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