馮越峻
(內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 012314)
內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司(以下簡稱東興化工)位于內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣境內(nèi),現(xiàn)有35萬t/a PVC、10萬t/a PVC糊樹脂、32萬t/a燒堿、3萬t/a三氯乙烯和60萬t/a電石生產(chǎn)裝置,并配套100萬t/a水泥生產(chǎn)裝置。東興化工為PVC裝置配套的乙炔生產(chǎn)裝置采用干法乙炔生產(chǎn)工藝,干法乙炔生產(chǎn)系統(tǒng)自2013年1月開車以來,生產(chǎn)基本達(dá)到國內(nèi)較好水平。在幾年的運(yùn)行過程中,東興化工對干法乙炔裝置不斷進(jìn)行調(diào)整,使電石消耗逐年下降。現(xiàn)就東興化工在干法乙炔生產(chǎn)過程中降低電石消耗所采取的措施進(jìn)行總結(jié),供同行參考。
東興化工干法乙炔生產(chǎn)裝置采用的是深圳市冠恒通科技發(fā)展有限公司從日本金剛石公司引進(jìn)的技術(shù),該技術(shù)與同類裝置相比工藝較先進(jìn),設(shè)計(jì)合理,產(chǎn)能大,能耗低,效率高,安全可靠。
經(jīng)過電石車間初步破碎后的合格電石(粒徑≤50 mm)由分料皮帶送入原料電石儲槽,經(jīng)圓盤給料器均勻地送入電石高效細(xì)碎機(jī)進(jìn)行再破碎;破碎后的電石自流進(jìn)入斗式提升機(jī),由斗式提升機(jī)提升至電石滾筒篩進(jìn)行篩分處理;粒徑合格的電石(≤3 mm)進(jìn)入成品儲槽后,經(jīng)螺旋輸送機(jī)進(jìn)入成品電石提升機(jī),通過斗式提升機(jī)送至電石稱重倉、加料倉備用;經(jīng)電石滾筒篩篩分處理后,粒徑不合格的電石通過輸送管進(jìn)入高效細(xì)碎機(jī)進(jìn)行再破碎。篩分合格的電石通過雙螺旋電石給料機(jī)均勻地送入干法乙炔發(fā)生器的第1層和第2層。反應(yīng)生成的乙炔氣體從發(fā)生器下部乙炔氣出口排出,進(jìn)入洗滌塔進(jìn)行除塵洗滌處理。電石進(jìn)入發(fā)生器第1層和第2層后,經(jīng)攪拌從發(fā)生器中心孔下落至第3層,再經(jīng)過攪拌從第3層層板的外周下落至第4層層板,在第4層攪拌的作用下,第4層層板上的電石從層板中心孔落下至第5層,如此循環(huán)運(yùn)動,最后電石渣從第10層層板的中心孔排出,經(jīng)皮帶輸送至水泥廠界區(qū)內(nèi)綜合利用。
來自乙炔發(fā)生器的乙炔氣通過自壓進(jìn)入洗滌塔進(jìn)行除塵洗滌,然后進(jìn)入除塵冷卻塔使用上清液進(jìn)行噴淋冷卻。乙炔氣出除塵洗滌塔后,進(jìn)入乙炔冷卻器,用界區(qū)外送來的循環(huán)冷卻水降溫至50 ℃以下,再通過正、逆水封,接入總管,送至清凈系統(tǒng)。
電石發(fā)氣量直接影響乙炔收率:①發(fā)氣量低時(shí),反應(yīng)后的電石渣量較大,夾帶的乙炔也較多;②電石發(fā)氣量低還會造成電石水解速率降低,反應(yīng)較慢,在沒有完全反應(yīng)的情況下就排出發(fā)生器,夾帶的生電石量增加,進(jìn)而造成電石消耗增加。
電石經(jīng)過三級破碎以后,粒度應(yīng)控制在3 mm以下,東興化工原來用振動篩,篩網(wǎng)孔徑為3 mm,更換滾筒篩時(shí)更換為4 mm孔徑篩網(wǎng),經(jīng)過試用后發(fā)現(xiàn)使用4 mm篩網(wǎng)時(shí)電石消耗增加,因此對使用兩種篩網(wǎng)的電石渣進(jìn)行分析,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1(3#發(fā)生器,雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速為15 r/min)。從表1可以看出:使用4 mm篩網(wǎng)時(shí),生電石含量明顯增加。發(fā)現(xiàn)這一問題后,將滾筒篩篩網(wǎng)重新更換為3 mm孔徑篩網(wǎng)。
電石與水反應(yīng)產(chǎn)生乙炔氣,發(fā)生器內(nèi)第1層和第2層噴淋水的量直接影響電石是否反應(yīng)完全。在干法乙炔電石反應(yīng)過程中,水解反應(yīng)大部分是電石與水直接接觸發(fā)生的,剩下的部分則是通過電石奪取電石渣內(nèi)的水分進(jìn)行的,所以電石渣的水含量直接影響電石是否能反應(yīng)完全。在雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速為15 r/min的條件下,對電石渣水含量對電石反應(yīng)程度的影響進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),試驗(yàn)序號對應(yīng)的電石渣水含量見表2,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見圖1。
表1 篩網(wǎng)孔徑對電石消耗的影響Table 1 Effect of mesh size on carbide consumption %
表2 試驗(yàn)序號對應(yīng)的電石渣水含量Table 2 Water content of carbide slag in experiments of different sequence number
圖1 電石渣水含量對生電石含量的影響Fig.1 Effect of water content of carbide slag on unreacted carbide content
從圖1可以看出:隨著電石渣水含量的增加,電石渣中生電石的含量逐漸降低,所以電石渣水含量也是影響電石消耗的主要因素之一。
根據(jù)發(fā)生器運(yùn)行的實(shí)際情況,確定電石渣含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)指標(biāo)為7.5%~11%,一般控制在10%左右。
在電石發(fā)氣量為280 L/kg的情況下,東興化工乙炔發(fā)生器生產(chǎn)能力可以達(dá)到2 400 m3/h。在幾年的生產(chǎn)過程中,對不同進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速情況下電石渣中生電石含量進(jìn)行了分析,結(jié)果見表3,根據(jù)表3作出的折線圖見圖2。
表3 雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速對電石渣中生電石含量的影響Table 3 Effect of twin-screw feeder speed on unreacted carbide content of carbide slag
圖2 雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速對電石渣中生電石含量的影響Fig.2 Effect of twin-screw feeder speed on unreacted carbide content of carbide slag
從表3、圖2可以看出:隨著雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速增加,發(fā)生器負(fù)荷增大,電石渣中生電石含量逐步增大,尤其當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到19 r/min以上的時(shí)候,電石渣中的生電石含量明顯增加。根據(jù)東興化工近幾年的生產(chǎn)情況,在滿足生產(chǎn)要求的情況下,發(fā)生器在雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速17 r/min左右(即發(fā)生器負(fù)荷在80%左右)運(yùn)行時(shí),電石消耗情況較理想,并且也能滿足產(chǎn)量要求。
發(fā)生器長時(shí)間運(yùn)行后,發(fā)生器層板、內(nèi)壁及耙齒會被電石渣包裹,尤其是發(fā)生器耙齒,被灰粘住形成餅狀,不能很好地將電石梳理開,使電石與水不能充分接觸,導(dǎo)致電石水解速度降低,電石渣中生電石含量增加,影響電石消耗。具體分析數(shù)據(jù)見表4(3#發(fā)生器,雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速為17 r/min)。
表4 發(fā)生器運(yùn)行時(shí)間對電石消耗的影響Table 4 Effect of generator operation time on carbide consumption %
根據(jù)以上情況,東興化工規(guī)定發(fā)生器運(yùn)行2 000 h后要進(jìn)行一次徹底清理。
東興化工電石反應(yīng)用水包括上清液和洗滌塔渣漿,其中洗滌塔渣漿是除塵冷卻塔中洗滌乙炔氣后的渣漿。用泵將一部分渣漿輸送至發(fā)生器參加反應(yīng),其他部分輸送到沉淀池進(jìn)行進(jìn)一步處理。洗滌塔渣漿含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%左右,隨著發(fā)生器負(fù)荷增加及運(yùn)行時(shí)間的延長,渣漿中固含量升高,此部分渣漿進(jìn)入發(fā)生器后,渣漿中的沉淀物將電石顆粒包裹形成了氫氧化鈣“膜”,而氫氧化鈣“膜”不能及時(shí)移除,降低了電石水解速率。對發(fā)生器分別使用上清液和洗滌塔渣漿作為發(fā)生用水產(chǎn)生的電石渣進(jìn)行分析,對比數(shù)據(jù)見表5(7#發(fā)生器,雙螺旋進(jìn)料機(jī)轉(zhuǎn)速為17 r/min)。
表5 發(fā)生器反應(yīng)用水對電石消耗的影響Table 5 Effect of type of water for reaction in generator on carbide consumption %
由表5可見:使用渣漿作為發(fā)生用水時(shí),生電石含量偏高,因此將除塵冷卻塔循環(huán)泵拆除,發(fā)生用水改用上清液。
(1)東興化工干法乙炔裝置是將電石破碎到3 mm以下再送入發(fā)生器進(jìn)行反應(yīng)。進(jìn)行三級破碎時(shí),如果電石中含有大的矽鐵或鐵塊會損壞細(xì)破機(jī)。為了保護(hù)細(xì)破機(jī),東興化工在電石輸送過程中增加了滾筒除鐵器。在除鐵過程中,除了帶出矽鐵,還帶出了部分電石。為了回收這部分電石,東興化工又上了一套小破碎除鐵系統(tǒng),將除鐵器輸送的電石和矽鐵的混合物進(jìn)行分離,進(jìn)一步回收分離下來的電石。據(jù)統(tǒng)計(jì),每天可以回收電石約0.2 t,進(jìn)一步降低了電石消耗。
(2)保證電石渣水含量在工藝指標(biāo)要求范圍內(nèi),其具有兩方面優(yōu)點(diǎn):①可將電石水解率維持在高水平,降低電石消耗;②可保證出渣機(jī)料封完整,料封破壞的概率降低,乙炔氣不會外泄。
東興化工的干法乙炔裝置已經(jīng)運(yùn)行近4年,經(jīng)過不斷分析,在保證發(fā)生器乙炔產(chǎn)量的情況下,采取了降低發(fā)生器負(fù)荷、提高電石渣水含量、定時(shí)清理發(fā)生器及耙齒等措施,有效降低了電石消耗。在運(yùn)行過程中,還有部分因素影響電石消耗,如發(fā)生器排出的電石渣中含有的大量乙炔氣目前還未進(jìn)行回收,除塵冷卻塔的渣漿水也帶走了部分乙炔氣,在以后的技改過程中,將逐步完善生產(chǎn)工藝,減少乙炔氣的損失,降低電石消耗。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 吳國新,張皋賢.國產(chǎn)干法乙炔裝置運(yùn)行總結(jié)[J].聚氯乙烯,2010,38(2):11-13,31.