張志廣
(敬業(yè)鋼鐵有限公司 板卷廠, 河北 石家莊 050400)
敬業(yè)1250熱軋帶鋼生產(chǎn)線精軋機組由F1E立輥軋機及7架四輥軋機組成,自投產(chǎn)以來頻繁出現(xiàn)軋輥軸承非正常損壞,由此引發(fā)的設備停車可達6~10小時/月,嚴重影響軋機的生產(chǎn)效率及生產(chǎn)成本。
F1E立輥軋機最大軋制力1 000 kN,單邊最大壓下量5 mm,操作側(cè)和傳動側(cè)立輥對稱布置,立輥上下兩端均選用雙列圓錐滾子軸承。F1-F7軋機最大軋制力20 000 kN,F7出口速度最大15 m/s。工作輥固定端采用四列圓錐滾子軸承加推力調(diào)心滾子軸承形式,自由端安裝四列圓錐滾子軸承;支承輥兩端均采用四列圓柱滾子軸承加雙列圓錐滾子軸承配置。所有軸承均采用人工添加干油脂的方式潤滑。工作輥和支承輥在線下注油完成后再上線,F(xiàn)1E立輥每6小時在線注油一次。
通過現(xiàn)場對軸承損壞情況進行統(tǒng)計分析及拆箱檢查發(fā)現(xiàn),F(xiàn)1E立輥軸承損壞主要集中在下軸承箱,并且箱內(nèi)普遍有明顯進水現(xiàn)象,部分滾珠已出現(xiàn)銹跡。針對上述問題,對軸承箱密封裝置進行了改進,改進前如圖1a所示,肩環(huán)由軸承透蓋間的徑向間隙為10 mm,軸向間隙為40 mm。改進后如圖1b所示,把合螺栓由外六角改為內(nèi)六角,使肩環(huán)與軸承透蓋間的徑向間隙由10 mm縮小為2 mm,軸向間隙由40 mm縮小為3 mm;新增了排水孔和擋水環(huán),使通過水封的冷卻水可以及時排出箱外,同時,調(diào)整下軸承箱注油周期為3小時。另外,根據(jù)F1E立輥對稱布置的特點,定期互換操作側(cè)和傳動側(cè)軸承箱上線位置,以減少軸承外圈的非均勻磨損。通過上述改進使下軸承箱的密封效果得到了明顯改善,一年以來軸承未發(fā)生損壞現(xiàn)象。
圖1 F1E立輥軸承箱密封結(jié)構(gòu)改進對比圖
工作輥軸承損壞主要為固定端推力調(diào)心滾子軸承,并且多次出現(xiàn)軋機操作側(cè)卡板螺栓斷裂現(xiàn)象,而操作側(cè)和傳動側(cè)的四列圓柱滾子軸承基本無損壞;檢查箱內(nèi)潤滑脂基本正常。因此可以斷定軋制過程中軸向力過大,超出推力軸承的額定載荷為軸承損壞的主要原因。針對此問題,從減小軸向力和增大軸承的承載能力兩方面著手解決。
一方面,通過吊垂線定期對牌坊的窗口找正、利用框式水平儀嚴格控制下支承輥水平,避免軋制過程中軸向力過大;另一方面,對操作側(cè)承載軸向力軸承重新選型,將29348型推力調(diào)心輥子軸承更換為370640型大錐角雙列圓錐輥子軸承,額定軸向承載能力Ca1由1 580 kN提高至2 001 kN,軸承的理論使用壽命可延長2.2倍左右,同時也便于裝配工調(diào)整軸向游隙。改造前后的軸承座裝配如圖2所示。
針對卡板螺栓容易斷現(xiàn)象,本文將把合螺栓由原來45鋼調(diào)質(zhì)處理,改為42CrMo表面磷化處理,同時優(yōu)化卡板結(jié)構(gòu)增大其承載能力,卡板改造前后結(jié)構(gòu)對比如圖3所示,改造后承載能力提升至原來的5倍左右,杜絕了由此引發(fā)的廢鋼及其它次生事故。
圖2 工作輥直推軸承改進前后對比圖
圖3 卡板機構(gòu)優(yōu)化前后對比圖
支承輥軸承損壞主要發(fā)生在下輥,固定端和和自由端發(fā)生損壞的概率基本相同。損壞部位集中在四列圓柱滾子軸承靠近軋制中心線的一列,兩端的雙列圓錐滾子軸承亦時有損壞。下輥拆箱后發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)均有比較嚴重進水現(xiàn)象、軸承透蓋與軋輥肩環(huán)徑向配合面下方有明顯磨損,在正下方最為嚴重,向兩側(cè)逐漸減輕,宮型密封軸向方向上有卷邊、燒傷現(xiàn)象如圖4所示。通過現(xiàn)象分析,可以斷定支承輥軸承損壞的主要原因為:軸承偏載和軸承座密封性能差,導致潤滑不良。
圖4 軸承透蓋與肩環(huán)干涉圖
支承輥下軸承座底部裙口為倒“凹”字型,換輥小車底座與軸承座接觸部位為“凸”字型,二者之間裝有標高調(diào)整墊板,換輥時,軸承座下方的的弧面墊落在調(diào)整墊板上,通過液壓缸推入軋機。軸承座的調(diào)心機構(gòu)為“弧面墊-平板”式。原設計軸承座底部裙口與換輥小車底座的配合間隙為1 mm(單邊),換輥小車兩側(cè)鞍座中心線為2 190 mm。換輥小車底座為一個剛體,操作側(cè)與傳動側(cè)中心距不變,而支承輥采用雙止推結(jié)構(gòu),兩側(cè)軸承座與支承輥軸向定位,由于各零部件制造公差、軸承游隙調(diào)整等影響,中心距不能精確保證2190±1 mm,因此二者很容易發(fā)生干涉(如圖5所示)。換輥時通常以卡耳與牌坊接觸為標準,導致?lián)Q輥小車牌坊二者無精確定位,軸承座裙口與底座中心偏離。此時因卡耳亦被牌坊與卡板軸向固定,軸承座處于過約束狀態(tài),軋輥在熱膨脹或受軸向載荷較大時,兩側(cè)軸承座向同側(cè)產(chǎn)生傾斜,或成“倒八字”狀,致使軸承偏載嚴重。另因弧面墊接觸圓弧面磨損、下支承輥水平度超差等因素也會造成軸承偏載問題的出現(xiàn)。
圖5 下支撐輥軸承座與換輥小車干涉部位
針對以上分析,采取了以下改進措施。
(1)消除下支承輥軸承座過約束,降低偏載問題。在換輥小車軌道上焊接定位塊,實現(xiàn)軋機軸承座和底座在牌坊內(nèi)精確定位;軸承座裙口單邊加大3 mm,避免因輥系零件累積誤差導致二者干涉;并將軸承座卡耳上牌坊側(cè)的滑板改為“半梭形”,釋放其軸向平移自由度。
(2)改進墊板結(jié)構(gòu)、方便調(diào)整下支承輥水平,降低軸向力和偏載。原設計的標高調(diào)整墊板支撐面為大平面,使用時容易因氧化鐵皮清理不凈,影響下支承輥水平度,導致偏載現(xiàn)象和軸向力過大,改進后結(jié)構(gòu)對比如圖6所示。
圖6 軸承墊板結(jié)構(gòu)改進前后對比
(3)改良軸承座裝配結(jié)構(gòu)、增強密封性能。支撐輥原密封裝置如圖7所示,改進后的密封裝置如圖8所示,其優(yōu)點如下:
圖7 支承輥軸承座改造前密封結(jié)構(gòu)
圖8 支承輥軸承座改造后密封結(jié)構(gòu)
保護罩和壓環(huán)設計為一體,壓環(huán)與止推軸承座間以O型圈代替XB450石棉膠板密封膠,止推軸承座處油封唇口朝里安裝、同時在保護罩下部開孔避免箱內(nèi)產(chǎn)生負壓,在增強防水性能、減少油脂外溢損失的同時也增強了排水、透氣性能。
四列圓柱滾子端的進水問題通過在肩環(huán)處增加外置水封、肩環(huán)與軋輥件增加O型圈,減少由軸承座內(nèi)側(cè)的進水量,同時將透蓋最低處增加φ10 mm排水孔改為10 mm×80 mm的橢圓形排水孔,確保通過迷宮密封的水可以順利排出。
(4)加強對軸承裝配質(zhì)量的管理和使用過程管理。嚴格按圖紙要求范圍控制各軸承的游間隙、軋輥和軸承座之間的相對竄動量,防止由軋輥和軸承座間竄動量過大導致的水封失效、傳動側(cè)軸承座向外側(cè)傾斜及其引發(fā)的軸承偏載;對各軸承座編號,固定各軸承座之間的配對關(guān)系和使用位置,使軸承座之間、軸承座與軋機牌坊形成一定的對應關(guān)系,便于對問題進行分析和跟蹤。
通過對精軋機組軸承損壞原因進行深入分析,并從密封和潤滑、降低輥系軸向力、增大止推軸承的承載能力、改善軸承內(nèi)應力分布等方面改進,1250卷板生產(chǎn)線的軸承燒損事故由每月的6起左右減少至現(xiàn)在的2起左右,生產(chǎn)效益顯著增加。
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