■ 南京科潤工業(yè)介質(zhì)股份有限公司 (江蘇 211106) 李新春 王書鵬
■ 合肥市信達(dá)膜科技有限公司 (安徽 230012) 儲振國 陳傳云
近年來,乳化液廢水對生態(tài)環(huán)境和人體健康的危害已經(jīng)引起了極大的關(guān)注,機(jī)加工企業(yè)環(huán)保壓力巨大,大多數(shù)機(jī)加工企業(yè)沒有自己的廢水處理站,而直接委外處理費(fèi)用高,企業(yè)希望尋求一種經(jīng)濟(jì)、高效的廢液處理技術(shù)及設(shè)備。
目前市場上典型的三種乳化液廢水處理技術(shù)為:生化技術(shù)、蒸發(fā)技術(shù)、膜處理技術(shù)。生化技術(shù)以物理方法去除顆粒物和少量浮油,以氧化分解方案提高生化性,以菌類通過好氧、厭氧去除COD,設(shè)備占地較大,對人員維護(hù)要求較高,受廢水水量波動影響,需定期測定調(diào)整加藥量,處理效果不穩(wěn)定;蒸發(fā)技術(shù)采用多效蒸發(fā)方式盡可能在蒸發(fā)同時節(jié)約能源,其優(yōu)點(diǎn)為電導(dǎo)率改善較好,COD去除率高,設(shè)備自動化程度較高,缺點(diǎn)為設(shè)備初期投入較高。膜處理技術(shù)是目前公認(rèn)的使用維護(hù)成本低、見效快、經(jīng)濟(jì)效益高的廢水處理技術(shù)。
但目前常規(guī)采用陶瓷膜分離后,不能達(dá)到回用指標(biāo),需要結(jié)合生化工藝進(jìn)行后續(xù)處理,增加了工藝的復(fù)雜性,同時,膜處理系統(tǒng)中洗膜需要用純水,一般需要由客戶提供,并且洗膜需要用特定的酸、堿藥劑,洗膜后有酸堿廢液的產(chǎn)生,產(chǎn)生的酸堿廢液一般排入后續(xù)的生化系統(tǒng),由于生化工藝的復(fù)雜性,多大企業(yè)不能接受;而純粹采用膜處理工藝的話就要考慮合適的特種分離膜材質(zhì),并且要考慮酸堿廢液的回收利用。
本文對某企業(yè)乳化液廢水,采用了除油除雜-陶瓷膜-特種分離膜處理工藝進(jìn)行了生產(chǎn)應(yīng)用,同時該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了純水自制、酸堿回收利用,出水水質(zhì)指標(biāo)良好,并且將出水用于回配清洗劑及洗膜用水,得到了企業(yè)的認(rèn)可。
本研究以山東某變速箱殼體機(jī)加工企業(yè)所產(chǎn)生的廢水為研究對象,乳化液廢水狀態(tài)如圖1所示,乳化液廢水里含有不少雜質(zhì),顏色呈灰黑色。
該企業(yè)乳化液廢水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。
其現(xiàn)場產(chǎn)生的廢水主要為加工中心產(chǎn)生的乳化液廢水和清洗機(jī)清洗工件所產(chǎn)生的乳化液清洗廢水,每天產(chǎn)量為2t。客戶將兩種廢水混合后統(tǒng)一處理。
(1)主要配置:針對該企業(yè)乳化液廢水的處理量低的現(xiàn)狀,考慮到洗膜廢水的產(chǎn)生,為了提高濃縮效率,在該項(xiàng)目中采用了集中處理的方式,每三天集中處理一次,處理量為6t,處理時間為18h。
圖1 某企業(yè)乳化液廢水
表1 乳化液廢水水質(zhì)指標(biāo)
本系統(tǒng)的主要配置為:一級保安過濾器1臺(超濾膜保安過濾器)、超濾膜組件1套、一級保安過濾器1臺(特種分離膜保安過濾器)、特種分離膜組件1套、換熱器1臺、水泵6臺(超濾供料泵、超濾提升泵、特種分離膜供料泵、特種分離膜提升泵、排渣泵、周轉(zhuǎn)泵),總裝機(jī)功率12.85kW。其中,一級保安過濾器的濾芯材質(zhì)為聚酰胺(尼龍),精度為150μm;二級保安過濾器的濾芯為聚丙烯(PP),精度為10μm;超濾膜的主要成分為氧化鋁、氧化鋯、氧化鈦等,過濾精度20nm,過濾面積6m2,共3個膜組件,每個膜組件含7支膜管,共21支;特種分離膜過濾精度1nm,特種分離膜過濾面積39m2,共2個膜組件,每支膜組件含3支膜管,共6支。
(2)工藝流程:該系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
制純水模式:來自自來水管網(wǎng)的水加入到特種分離膜的清洗罐,經(jīng)保安過濾器后進(jìn)入特種分離膜系統(tǒng),濃液循環(huán)回到特種分離膜清洗罐,純水去純水罐和純水加熱罐,等待洗膜時使用。
工作模式:來自廢液收集罐的乳化液廢水經(jīng)保安過濾器后進(jìn)入超濾膜系統(tǒng),濃縮液循環(huán)回到廢液收集罐,清液進(jìn)入特種分離膜進(jìn)料罐,然后經(jīng)保安過濾器后進(jìn)入特種分離膜系統(tǒng),清液進(jìn)入特種分離膜清液罐,濃縮液循環(huán)返回至特種分離膜進(jìn)料罐,待廢液處理完畢,將廢液收集罐、特種分離膜進(jìn)料罐的濃縮液排至濃縮液收集罐。
洗膜模式:分堿洗、酸洗、漂洗三種。首次酸洗或堿洗時,先將純水加熱罐內(nèi)的水打入到超濾膜和特種分離膜各自的清洗罐并加入酸或堿,清洗過程同工作模式。漂洗時,僅采用純水對膜進(jìn)行清洗,不再贅述。
酸堿回收:酸堿洗膜后,超濾膜的酸堿透過液儲存到廢酸罐、廢堿罐,特種分離膜的酸堿透過液儲存到回收酸罐、回收堿罐,等待下次洗膜時重復(fù)使用,超濾膜洗膜用酸堿廢液排入濃縮液罐,和系統(tǒng)濃縮液一起最終委外處理。
(1)應(yīng)用研究:為了摸清該裝置的運(yùn)行工況及穩(wěn)定性,重點(diǎn)研究了以下兩個方面。
一是膜通量與過濾壓力及運(yùn)行時間的關(guān)系。不同壓力下超濾膜和特種分離膜的膜通量隨時間的變化規(guī)律(超濾膜運(yùn)行溫度20~25℃,特種分離膜運(yùn)行溫度30~40℃),具體數(shù)值曲線如圖3、圖4所示。
從圖3可以 看出,在不同壓力下,超濾膜開始過濾時,初始膜通量隨著壓力的增大而增大,但在1h過后,膜通量均急速下降,在2h后膜通量下降較慢,逐漸趨于穩(wěn)定,0.5MPa曲線和0.6MPa曲線在2h后曲線趨于重合。從圖4可以看出,特種分離膜膜通量隨著壓力的增大呈現(xiàn)逐步增加的趨勢,各壓力下膜通量平穩(wěn)衰減。結(jié)合圖3、圖4,考慮到運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,本裝置中陶瓷膜按0.5MPa運(yùn)行,特種分離膜按1.5MPa運(yùn)行,滿足了處理量的要求,也實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)性。
二是關(guān)鍵水質(zhì)指標(biāo)與運(yùn)行時間的關(guān)系。經(jīng)過反復(fù)驗(yàn)證得知,在超濾膜提升泵壓力0.5MPa,特種分離膜提升泵壓力1.5MPa,超濾膜溫度在20~30℃,特種分離膜在30~40℃,工況下運(yùn)行,能達(dá)到最佳處理效果,平均處理量為0.5t/h,完全滿足6t/天的集中處理要求。
由圖5、圖6可知,乳化液廢水經(jīng)保安過濾器過濾后,其膜系統(tǒng)進(jìn)水平均COD為65 000~70 000mg/l,油含量為6 400~6 600mg/l,超濾膜出水平均COD為17 000~20 000mg/l,油含量為42~55mg/l,特種分離膜出水平均COD為750~850mg/l,油含量為0~0.15mg/l。
圖2 工藝流程
圖3 不同壓力下超濾膜膜通量與時間關(guān)系
圖5 超濾膜處理前后關(guān)鍵指標(biāo)變化
圖4 不同壓力下特種分離膜膜通量與時間關(guān)系
圖6 特種分離膜處理前后關(guān)鍵指標(biāo)變化
(2)結(jié)果分析:圖7為超濾膜保安過濾器內(nèi)部狀況,可以看出,保安過濾器內(nèi)漂浮著一些黑色雜物,主要為金屬雜質(zhì)、灰塵、浮油等;圖8為超濾膜保安過濾器后的取樣,由于大部分金屬雜質(zhì)、灰塵被過濾掉,廢液呈乳白色。
圖9為特種分離膜進(jìn)料罐內(nèi)水質(zhì),圖10為特種分離膜進(jìn)料罐內(nèi)的廢液取樣,從圖9、圖10可以看出,廢液澄清,可見度高,呈黃褐色。
圖11為特種分離膜保安過濾器內(nèi)雜質(zhì)狀況,可以看出,保安過濾器內(nèi)部附著一些白色粉末,主要為水中懸浮物、細(xì)菌等;圖12為濃縮液罐內(nèi)的濃縮物,上浮泡沫狀物質(zhì),主要為乳化基油、防腐劑、殺菌劑等。
圖13為特種分離膜清液罐內(nèi)水質(zhì)狀況,圖14為特種分離膜清液罐內(nèi)取樣,從圖13、圖14可以看出,經(jīng)特種分離膜處理后的清液澄清透亮,和純水顏色一致。
表2為特種分離膜進(jìn)料罐(超濾清液)取樣化驗(yàn)結(jié)果。
表3為特種分離膜清液罐取樣化驗(yàn)結(jié)果。
圖7 超濾膜保安過濾器內(nèi)雜物
圖8 超濾保安過后取樣
圖9 特種分離膜進(jìn)料罐內(nèi)水質(zhì)
圖10 特種分離膜進(jìn)料罐(超濾清液)取樣
圖11 特種分離膜保安過濾器內(nèi)雜物
圖12 最終濃縮液
圖13 特種分離膜清液罐水質(zhì)
圖14 特種分離膜清液罐取樣
表2 超濾清液水質(zhì)指標(biāo)
表3 特種分離膜清液水質(zhì)指標(biāo)
該企業(yè)每天2t乳化液廢水,原先采用外運(yùn)至污水處理站處理,委外費(fèi)用為3 000元/t,每年(按300天計算)委外費(fèi)用為180萬元。采用該工藝及裝備后,設(shè)備運(yùn)行成本為115元/t(含設(shè)備及膜元件折舊費(fèi)),每年運(yùn)行成本約7萬元。該工藝產(chǎn)生的濃縮液委外費(fèi)用為17萬元,由于該系統(tǒng)全自動化運(yùn)行,兼職工人1名即可,所以不產(chǎn)生人工費(fèi)。該系統(tǒng)每年產(chǎn)生費(fèi)用為24萬元,每年可為企業(yè)節(jié)約成本156萬元。
通過實(shí)踐應(yīng)用,得出以下結(jié)論:
(1)采用超濾膜與特種分離膜相結(jié)合的膜處理工藝處理乳化液廢水,是有效合理的工藝,它具有運(yùn)行費(fèi)用低設(shè)備操作及管理方便、處理效果穩(wěn)定、不產(chǎn)生二次污染、可全程自動化、可對洗膜用酸堿進(jìn)行回收利用、濃縮效率高等優(yōu)點(diǎn),每年可為企業(yè)節(jié)約成本156萬元。
(2)該工藝及裝備,可以實(shí)現(xiàn)長時間過濾,濃縮效率達(dá)到91.8%,COD的去除率達(dá)98.8%,油類的去除率可達(dá)99.9%,各項(xiàng)指標(biāo)接近《污水綜合治理排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,企業(yè)將系統(tǒng)清水回用于洗膜用水、清洗劑配水等。
(3)該技術(shù)在機(jī)加工乳化液廢液的處理中得到成功應(yīng)用,同樣也可以推廣應(yīng)用在石油化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)等的含油廢水、含焦廢水的處理,這些行業(yè)涉及的市場容量大,經(jīng)濟(jì)、社會的效益均比較明顯。
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