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        油田注水系統(tǒng)優(yōu)化運行方法

        2018-06-20 02:18:10潘永偉大慶油田有限責任公司第九采油廠
        石油石化節(jié)能 2018年4期
        關(guān)鍵詞:注水泵單耗變頻

        潘永偉(大慶油田有限責任公司第九采油廠)

        1 注水系統(tǒng)狀況

        1.1 區(qū)域供過于求的矛盾較為突出

        注水系統(tǒng)按照供水對象不同,劃分為普通、深度及三采共3套注水管網(wǎng),其中普通網(wǎng)上游主要承接三采產(chǎn)液脫后普通污水,下游主要向基礎(chǔ)井網(wǎng)、一次加密井網(wǎng)以及后續(xù)水驅(qū)井網(wǎng)供水。近幾年,隨著三采開發(fā)規(guī)模的不斷擴大,地層壓力逐漸升高,使三采產(chǎn)液量不斷升高,注入水量逐漸減少,最終導致上游水源過剩,下游注入困難,系統(tǒng)供過于求,管網(wǎng)壓力升高的問題[1]。與2015年初對比,普通網(wǎng)注水量由47 523 m3下降至35 877 m3,管網(wǎng)壓力從14.94 MPa上升至15.98 MPa,系統(tǒng)供過于求的問題較為突出(表1)。

        表1 某油田普通注水系統(tǒng)主要參數(shù)變化情況

        1.2 注水井水量變化幅度較大

        某油田生產(chǎn)注水井6016口,受鉆關(guān)、管道維修、冬季保管道等因素影響,注水量季節(jié)性波動明顯,冬季最大注水量為21.3×104m3/d,夏季最小注水量為19.2×104m3/d,差幅達2.1×104m3/d。由于注水泵無變頻等連續(xù)調(diào)速技術(shù),只能采取大、小泵啟停泵的方式實現(xiàn)水量的階梯式調(diào)節(jié),難以保障供需能力連續(xù)匹配,導致部分階段系統(tǒng)管壓及單耗顯著升高[2](表2)。

        表2 2017年某油田注水系統(tǒng)注水量變化情況

        1.3 部分注水泵單耗長期超標

        某油田共建設(shè)注水泵機組64臺,部分注水泵單耗超指標范圍,主要原因有以下三個方面:

        1)泵水能力與管網(wǎng)壓力不匹配造成單耗超標。隨著管網(wǎng)壓力逐漸升高,注水泵泵水阻力相應(yīng)加大,部分機組泵水能力與管網(wǎng)壓力不匹配導致單耗超標。其中,某1注水站2#注水泵投產(chǎn)于2015年,型號為D300-150×11。從表3可以看出,該泵在管壓小于15.8 MPa時,泵水單耗可控制6.0 kWh/m3以內(nèi),但隨著管網(wǎng)壓力升高,機組泵水能力與管網(wǎng)壓力不匹配,導致單耗超標。

        表3 某1注水站2#注水泵單耗與管壓關(guān)系變化情況

        2)注水泵機組老化低效造成泵水單耗超標。注水泵長期運行,其轉(zhuǎn)動部分、傳動部分、電動機部分以及潤滑、冷卻等系統(tǒng)均可受腐蝕老化影響造成設(shè)備運轉(zhuǎn)不良,泵效降低,單耗升高。其中,某2注水站1#注水泵投產(chǎn)于2001年,型號為D400-150×10。該泵設(shè)計日供水能力9600 m3,實際供水能力6646 m3,最大運行電流僅172 A(同規(guī)格其他泵在200 A以上),泵水單耗6.15 kWh/m3(指標要求小于5.8 kWh/m3),運行泵效73.64%(指標要求大于78%),機泵單耗高、泵效低、泵水能力差,無法滿足生產(chǎn)需求[3](表4)。

        表4 某2注水站1#注水泵生產(chǎn)參數(shù)變化情況

        3)注水泵自身高耗低效造成單耗超標。部分注水泵由于機泵安裝、調(diào)試、電動機匹配以及其他自身因素影響,使泵水單耗長期處于超標狀態(tài),該類泵在不同管壓下泵水單耗長期超標,其數(shù)值不隨管壓變化而變化。其中,某3注水站4#注水泵投產(chǎn)于2012年,型號為D200-150×11。從表5可以看出,該泵在不同管壓下單耗持續(xù)超標,且無明顯變化趨勢。

        表5 某3注水站4#注水泵單耗與管壓關(guān)系變化情況

        2 思路及措施

        2.1 優(yōu)化運行思路

        針對上述問題,圍繞“增加用水需求,引入高壓變頻,治理高耗設(shè)備”的方法開展系統(tǒng)優(yōu)化,從源頭上控制管壓,過程中優(yōu)化運行,節(jié)點上控制單耗。

        2.2 優(yōu)化調(diào)整措施

        2.2.1 優(yōu)化供注關(guān)系,增強井網(wǎng)聯(lián)通

        按照開發(fā)安排,2017年6月A區(qū)西部全面進入后續(xù)水驅(qū)階段,為緩解普通注水系統(tǒng)供過于求的問題,將上述后續(xù)水驅(qū)注入站高壓來水管道與普通管網(wǎng)做開放式連通,增加普通系統(tǒng)注水需求,緩解供需矛盾。

        通過優(yōu)化供水關(guān)系,系統(tǒng)泵壓下降0.47 MPa,管壓下降0.46 MPa,系統(tǒng)泵水能力提升1748 m3/d,泵水單耗下降0.1 kWh/m3,供需問題得到緩解,日降低注水用電1.24×104kWh(表6)。

        表6 某油田普通注水系統(tǒng)管網(wǎng)調(diào)整前后參數(shù)變化情況

        2.2.2 實施高壓變頻,增強調(diào)節(jié)能力

        針對注水井水量變化幅度較大,機泵調(diào)節(jié)能力差的問題,引進高壓注水泵變頻調(diào)速技術(shù),利用變頻調(diào)速技術(shù),根據(jù)下游注水量的變化實時調(diào)整機泵排量,滿足系統(tǒng)的供需平衡。措施后管網(wǎng)壓力下降1.0 MPa,泵水單耗下降0.33 kWh/m3,系統(tǒng)穩(wěn)定性得到增加,日降低注水用電1.38×104kWh(表7)。

        表7 高壓注水泵變頻調(diào)速技術(shù)對比情況

        2.2.3 治理高耗設(shè)備,降低注水能耗

        針對注水泵泵水單耗超標的機組,開展以下治理工作,在滿足生產(chǎn)需求基礎(chǔ)上,降低生產(chǎn)能耗。

        1)實施注水泵減級。將某1注水站2#注水泵由D300-150×11減級至D300-150×10,改造后泵水單耗將減少0.24 kWh/m3。按照現(xiàn)排量計算,日節(jié)電0.35×104kWh[4]。

        2)更新高耗注水泵。鑒于某2注水站1#注水泵低效、高耗問題,將該泵機組整體更新,更新后設(shè)備泵水單耗下降0.15 kWh/m3。按照泵水量9600 m3/d計算,日節(jié)電0.14×104kWh。

        3)實施注水電動機改造。對某3注水站4#注水泵實施電動機改造,改進電動機繞組線圈連接方式,使其適用于特定負載和工況,提升注水泵與電動機匹配性能,提高機組整體效率[5]。電動機優(yōu)化后,泵水單耗下降0.4 kWh/m3。按照泵水量4800 m3/d計算,調(diào)整后日可節(jié)電0.19×104kWh。

        通過以上三方面工作,注水系統(tǒng)穩(wěn)定性得到增強,日注水耗電下降3.3×104kWh。按照工業(yè)電費0.638 1元/kWh計算,年可節(jié)約運行費用768萬元。

        3 結(jié)論

        1)隨著油田進入高含水開發(fā)后期,注水系統(tǒng)開井數(shù)及注水量持續(xù)下降,加之注水站缺少逐級、連續(xù)調(diào)節(jié)能力,導致注水泵泵壓、管壓及注水單耗顯著上升。

        2)為緩解系統(tǒng)供過于求,管網(wǎng)壓力升高的矛盾,增加井網(wǎng)連通性,促進全局供需平衡;引入高壓變頻調(diào)速技術(shù),使注水泵排量與注水需求實現(xiàn)連動;加強高單耗注水泵治理力度,控制注水單耗維持較低水平,保障系統(tǒng)低耗高效運行。

        [1]王中專.杏北油田三次采油注水系統(tǒng)優(yōu)化措施分析[J].石油規(guī)劃設(shè)計,2016,27(04):44-47.

        [2]王鋒.杏北油田注水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整措施與潛力分析[J].油氣田地面工程,2013,32(09):36-37.

        [3]張濤.注水泵的優(yōu)化[J].石油石化節(jié)能,2016,6(1):18-19.

        [4]胡志偉.杏北油田注水系統(tǒng)降壓運行方案與效果分析[J].石油石化節(jié)能,2015,5(3):39-40.

        [5]張炳義,鄭軍銘,馮桂宏,等.大型異同步電動機再制造成自起動永磁同步電機技術(shù)研究[J].節(jié)能技術(shù),2017,35(4):344-348.

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