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        某電廠使用氦質(zhì)譜檢漏儀查找并處理低負荷真空異常事件

        2018-06-17 10:48:02張弛
        科學(xué)與技術(shù) 2018年21期

        張弛

        摘要:本文以安徽某60萬雙凝器火電機組真空查漏實例,使用高科技設(shè)備-氦質(zhì)譜檢漏儀,對,定量的分析機組負壓區(qū)可能存在的異常漏點,從而找到真空異常原因,進而解決了機組低負荷時真空異常。

        關(guān)鍵詞:真空嚴密性;氦質(zhì)譜檢漏儀;低負荷真空異常;軸封汽

        前言:

        提高真空嚴密性的必要性:凝汽器設(shè)備是凝汽式汽輪機組的一個重要組成部分,其工作性能直接影響汽輪機的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,凝汽器真空度是汽輪機運行的重要指標,也是反映凝汽器綜合性能的一項主要考核指標。凝汽器的真空水平對汽輪發(fā)電機組經(jīng)濟性有著直接影響,有資料顯示,真空毎下降1Kpa,機組熱耗將增70kj/KW,熱效率降低1.1%。因此分析凝汽器真空嚴密性降低原因,制定處理措施,維持機組最佳真空運行,可以提高汽輪機組熱經(jīng)濟性。該電廠,目前抽真空設(shè)備采用2套高效維持真空泵組和3臺傳統(tǒng)水環(huán)真空泵(簡稱大水環(huán)真空泵)組合布置,機組開機過程中,使用1臺或2臺大水環(huán)真空泵進行抽真空。機組負荷帶至30萬負荷后,停用大水環(huán)真空泵,投用2套高效維持真空泵組維持2臺凝汽器抽真空工作。

        一、真空系統(tǒng)狀況:

        該公司#1機在2018年6月23日10:44 #1機組負荷310MW時B凝器壓力6.5Kpa,緩慢下降至8.4Kpa,立即啟動B真空泵運行,提高#1機軸封壓力至25Kpa并打開低壓軸封疏水,B凝器真空上升至6.3Kpa;2018年6月29日 0:38 #1機組負荷在400MW~350MW時凝器B側(cè)排汽壓力由6.63Kpa上升至7.27Kpa,啟動B真空泵運行,抬高#1機軸封汽壓力至40Kpa、切換備用軸加風機運行,停用B真空泵檢查B側(cè)凝汽器排汽壓力均維持不了,立即啟動B真空泵運行,7:16 #1機組降負荷,檢查B側(cè)凝器排汽壓力由6.07Kpa上升至6.82Kpa,啟用B真空泵運行;6月30日0:28 #1機負荷385MW,B側(cè)凝汽器壓力由6.35KPa緩慢上升至6.82kpa,啟用C真空泵運行后,該壓力緩慢下降并維持6.5kpa以下。0:41試停用#1機B維持真空泵后,B側(cè)凝汽器壓力由6.2上升至6.5kpa,隨即將B維持真空泵啟用。至此該機組低負荷時(≤400MW)仍需啟用B或C真空泵運行用以維持B凝汽器真空。

        二、真空系統(tǒng)查漏工作:

        為解決#1機B凝汽器真空下降問題,該公司先后召開了幾次專題會,會上分析了造成B凝汽器真空降低的原因,制訂了對低壓缸軸封進汽濾網(wǎng)進行排污和對凝汽器負壓系統(tǒng)進行查漏的工作安排。根據(jù)會議安排,在6月29日17:40對#1機低壓缸軸封進汽濾網(wǎng)進行排污;在2018年7月12日-7月20日對#1機真空系統(tǒng)采用氦氣檢漏儀進行查漏。查漏前于7月11日做#1機真空嚴密性試驗(負荷505MW),試驗結(jié)果:A側(cè)真空下降速率為142Pa/min(良),B側(cè)真空下降速率為152Pa/min(良)。

        針對#1機真空嚴密性試驗數(shù)據(jù)未達到優(yōu)秀標準和低負荷時B凝汽器真空降低的異常情況特制定了查漏方案,采用氦氣檢漏儀對如下部位進行重點檢查:

        標準:數(shù)量級10-4至10-5為大漏點,數(shù)量級10-6為較大漏點,數(shù)量級10-7為中漏點,數(shù)量級10ˉ8為微漏,1.0×10ˉ8為不漏(0值)

        三、數(shù)據(jù)分析

        通過上表查漏數(shù)據(jù)可看出:

        #1機目前大漏點和較大漏點主要為:A、B低壓缸防爆門(汽端),A、B低壓缸防爆門(勵端),A、B小機防爆門,A低壓缸前軸封(調(diào)端),B低壓缸后軸封(電端),B小機前軸封。

        由此可見,#1機B低壓缸和小機3只防爆門漏率較大,兩臺機軸封的漏率幾乎都處于10ˉ6數(shù)量級。

        #1機B小機前軸封存在異常,表現(xiàn)是:40萬負荷以下時存在向小機汽缸內(nèi)漏空氣情況,漏點數(shù)量級為10-4(大漏點),該異常可能是導(dǎo)致此次B凝汽器真空異常的主要原因。而A、B凝汽器真空嚴密性經(jīng)常不達優(yōu)的狀態(tài),主要還是由于大機、小機防爆門低壓缸軸封漏率大造成。

        四、處理措施和效果

        1.針對#1機組6只防爆門漏點,汽機專業(yè)部考慮臨時使用587密封膠或厚柏漆等涂料進行堵漏,后期將利用機組調(diào)停機會對防爆門鉛板進行更換,以達到徹底處理。

        防爆門堵漏完成后于7月20日對#1機組做真空嚴密性試驗,負荷由560MW下降至525MW,軸封汽壓力30Kpa,關(guān)閉低壓軸封汽減溫水調(diào)節(jié)門,給水泵汽輪機軸封蒸汽疏水閥,B低壓缸端部(電機端)汽封進汽溫度140℃,試驗結(jié)果:A側(cè)真空下降速率為68Pa/min(優(yōu)),B側(cè)真空下降速率為0Pa/min(優(yōu))。于7月24日再次對#1機組做真空嚴密性試驗(負荷550MW左右,軸封汽壓力30Kpa,關(guān)閉低壓軸封汽減溫水調(diào)節(jié)門、給水泵汽輪機軸封蒸汽疏水閥,#1機低壓缸端部外汽封溫度140℃,停用A、B羅茨真空泵運行),試驗結(jié)果:A側(cè)真空下降速率為112Pa/min(優(yōu)),B側(cè)真空下降速率為38Pa/min(優(yōu))。

        通過復(fù)查后的數(shù)據(jù)看,防爆門漏點堵漏后對機組真空嚴密性有效果。

        2.針對B小機前軸封在低負荷時造成真空異常情況,汽機專業(yè)部分析:可能是此前因小機前軸封漏汽造成小機潤滑油帶水情況,而對小機軸封進汽隔離門開度進行了調(diào)整,造成B小機軸封在低負荷時自密封供汽壓力不足。汽機專業(yè)部聯(lián)系運行人員對B小機軸封進汽隔離門開度進行慢慢實驗調(diào)整到合適開度后,已解決低負荷真空異常情況和小機潤滑油帶水的問題。

        3.針對低壓缸軸封漏真空問題,專業(yè)部分析認為:

        根據(jù)歷次停機灌水查漏及本次氦質(zhì)譜查漏結(jié)果并結(jié)合2018年6月24日#1機B凝汽器真空與低壓缸軸封汽溫度變化趨勢分析,可以確定影響#1機凝汽器真空嚴密性數(shù)據(jù)主要泄露點是低壓缸前、后軸封,低壓缸前、后軸封漏真空的主要原因是進入#1機低壓軸封蒸汽溫度低。根據(jù)上汽運行維護說明書要求:進入低壓軸封蒸汽需滿足兩個條件,一個是溫度,另一個是過熱度;低壓缸汽封所用蒸汽的溫度下限121℃,上限為177℃。汽封系統(tǒng)溫度控制器必須整定在 149℃。小機軸封進汽溫度為120-180℃,同時要求進入汽輪機汽封內(nèi)的蒸汽應(yīng)保持 14℃以上的過熱度;依據(jù)飽和蒸汽壓力與溫度對照表:當蒸汽壓力20Kpa時對應(yīng)飽和蒸汽溫度120.23℃,因此在軸封汽壓力為20Kpa時進入低壓軸封蒸汽溫度應(yīng)為134.23攝氏度,目前#1機軸封汽壓力為30Kpa,而進入低壓缸端部軸封蒸汽溫度僅有130℃;該溫度低于30Kpa時對應(yīng)的飽和溫度(133.54℃)不能滿足軸封汽系統(tǒng)工作要求。

        根據(jù)2017年8月22日低壓軸封汽管道改造方案,需盡快對壓軸封汽減溫水調(diào)整門反饋組態(tài)進行調(diào)整(組態(tài)已完成下裝),完善該方案關(guān)于低壓軸封汽減溫水反饋組態(tài)調(diào)整要求。目前#1、#2機低壓軸封減溫水調(diào)整門反饋信號均取自軸封汽母管溫度測點(2017年度利用紅外線測溫儀對軸封汽母管溫度測點處水平段進行測溫,發(fā)現(xiàn)軸封汽母管外壁上部溫度179℃,底部為107℃。分析認為軸封汽溫度各點差異較大,主要原因為低壓軸封汽母管蒸汽溫度偏低減溫噴水在管道內(nèi)不能完成二次蒸發(fā)造成減溫水在管道內(nèi)淤積),由于該位置測點信號不能反映軸封汽母管內(nèi)蒸汽溫度,更不能真實反映軸封汽支管經(jīng)過排氣缸后進入低壓軸封蒸汽溫度,#1機低壓軸封汽減溫水調(diào)整門以此測點為反饋信號,由于該測點溫度始終大于149℃,造成減溫水調(diào)整門始終處于噴水狀態(tài),使#1機低壓軸封汽溫度達不到過熱度要求,實際進入軸封內(nèi)蒸汽為濕飽和蒸汽影響低壓軸封密封效果,甚至在低負荷時需啟動備用真空泵運行才能維持凝汽器真空。

        五、總結(jié)

        此次真空查漏工作,很好的對機組負壓區(qū)可能存在的漏點進行普查,對各處漏點進行了定量分析檢查提供數(shù)字依據(jù),為以后真空查漏處理指明了方向。

        (作者單位:皖能馬鞍山發(fā)電有限公司)

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