摘要:某電廠1、2號機組已加裝脫硝裝置,由于送風(fēng)機出力能力過大,直接影響機組中低負荷時NOX減排效果且耗電量高。需對機組送風(fēng)機進行現(xiàn)場熱態(tài)試驗,分析各風(fēng)機與系統(tǒng)阻力匹配性情況,判斷風(fēng)機實際裕量,提出相應(yīng)改造方案,達到減小出力及節(jié)能的雙重效果。
關(guān)鍵詞:送風(fēng)機;熱態(tài)實驗;改造方案
前言
某電廠2×600MW汽輪發(fā)電機組,鍋爐為亞臨界壓力、一次中間再熱、單爐膛、強制循環(huán)汽包鍋爐,型號為HG-2080/17.5-HM12,鍋爐爐膛采用平衡通風(fēng)系統(tǒng)。選用兩臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機;兩臺入口動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機,兩臺動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機。爐膛設(shè)計承壓能力5.8kPa(絕對值),漏風(fēng)率在5%以下。
該電廠1、2號機組已加裝脫硝裝置,由于送風(fēng)機出力能力過大,直接影響機組中低負荷時NOX減排效果且耗電量高。因此需進行改造,達到減小出力及節(jié)能的雙重效果。
本文結(jié)合送風(fēng)機熱態(tài)試驗結(jié)果,詳細闡述了機組現(xiàn)有送風(fēng)機的運行情況,與系統(tǒng)匹配性,以及送風(fēng)機改造建議方案。
1.系統(tǒng)設(shè)備概況
1.1煙風(fēng)系統(tǒng)介紹
送風(fēng)機吸入室外空氣,經(jīng)空氣預(yù)熱器升溫后送入爐膛。一次風(fēng)機吸入室外空氣,經(jīng)空氣預(yù)熱器升溫后送入制粉系統(tǒng),攜帶煤粉送入爐膛。燃燒生成的煙氣離開爐膛后,經(jīng)由過熱器、再熱器、省煤器等對流換熱面后進入空氣預(yù)熱器,從鍋爐空氣預(yù)熱器出來的煙氣進入電除塵器(除塵效率≥99%)除去粉塵,進入引風(fēng)機,通過脫硫系統(tǒng)經(jīng)煙囪排入大氣。
1.2送風(fēng)機設(shè)備參數(shù)
鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)配套兩臺動葉調(diào)節(jié)軸流式送風(fēng)機,型號為ASN-2700/1800,風(fēng)機設(shè)計轉(zhuǎn)速為990r/min,送風(fēng)機及配套電機設(shè)備規(guī)范見表1。
2.試驗結(jié)果及分析
熱態(tài)試驗在609MW、457MW和300MW三個工況下分別測量風(fēng)機流量、全壓、功率等參數(shù)。
風(fēng)機試驗方法和有關(guān)數(shù)據(jù)計算方法依據(jù)我國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T469-2004《電站鍋爐風(fēng)機現(xiàn)場性能試驗》和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10178-2006《工業(yè)通風(fēng)機現(xiàn)場性能試驗》的規(guī)定進行。試驗期間,將鍋爐機組各項參數(shù)調(diào)整到正常狀態(tài)并保持機組負荷和鍋爐燃燒穩(wěn)定,各個設(shè)備運行正常工作,試驗期間鍋爐不吹灰。
風(fēng)機的測量參數(shù)有:風(fēng)機風(fēng)量、風(fēng)機進出口靜壓、溫度、大氣壓力、風(fēng)機耗功;同時在控制室內(nèi)記錄鍋爐相關(guān)的運行參數(shù)。
2.1鍋爐送風(fēng)機試驗結(jié)果及分布
見下圖。
2.2送風(fēng)機試驗結(jié)果分析
從上表中可以看出:各負荷送風(fēng)機實測效率比性能曲線上對應(yīng)效率偏小3.1%,為兩者偏差最大值,在偏差合理范圍內(nèi)。
?送風(fēng)機試驗值與BMCR、TB工況設(shè)計值比較
將實測值換算至機組BMCR工況,送風(fēng)機平均風(fēng)量為152.1m3/s,平均壓力為2117.5Pa。而BMCR工況送風(fēng)機設(shè)計流量為201m3/s,設(shè)計壓力為5103Pa。實測風(fēng)量換算值比BMCR工況風(fēng)量設(shè)計值小32.2%,壓力比設(shè)計值低141.0%。
送風(fēng)機TB點設(shè)計流量為235m3/s,設(shè)計壓力為6123Pa,風(fēng)量裕量為54.5%,風(fēng)壓裕量為189.2%,風(fēng)機裕量過大。
?送風(fēng)機與系統(tǒng)匹配性分析
目前高中低負荷送風(fēng)機實測平均運行效率為68.6%,46.1%,和8.9%,各負荷下送風(fēng)機運行效率均過低,風(fēng)機裕量過大,與系統(tǒng)匹配性差。
3.送風(fēng)機改造方案
從以上實驗及分析可知:現(xiàn)送風(fēng)機裕量過大,與系統(tǒng)匹配性差,存在較大節(jié)能空間。本節(jié)對針對送風(fēng)機的運行現(xiàn)狀,提出送風(fēng)機降速改造方案。
3.1送風(fēng)機選型參數(shù)的確定
根據(jù)實測送風(fēng)機的數(shù)據(jù),由高負荷實測的送風(fēng)機平均流量為150.1m3/s,平均壓力為2070.4Pa,換算至BMCR工況下的阻力為2117.5Pa。
?新TB工況風(fēng)機參數(shù)
在上述BMCR工況參數(shù)的基礎(chǔ)上,需要選取適當(dāng)裕量作為新的TB工況參數(shù)。
1)風(fēng)機流量:考慮試驗期間一次風(fēng)量偏大,導(dǎo)至送風(fēng)機流量偏小,故選取15%的較大流量裕量,得TB工況的流量為152.1×1.15=174.9m3/s,圓整后取180m3/s。
2)風(fēng)機壓力:由流量裕量選取25%的壓力裕量,則 TB工況的風(fēng)機壓力為:2117.5×1.25=2646.8Pa。圓整后取2700Pa。
?電機功率的確定
按照上述新確定出的風(fēng)機選型參數(shù),經(jīng)過計算,動調(diào)風(fēng)機效率按85%計算,所要求的風(fēng)機功率為:577.3kW;選取10%的電機裕量,則新風(fēng)機所需電機的額定功率為:577.3×1.1=635.1kW,圓整后取為:650kW。
3.2送風(fēng)機改造方案研究
現(xiàn)有送風(fēng)機出力裕量過大。因此,可考慮將風(fēng)機的驅(qū)動電機降一檔轉(zhuǎn)速,送風(fēng)機采用745r/min運行。這樣可顯著提高機組送風(fēng)機運行效率,降低其耗電。
送風(fēng)機降速曲線如圖2所示。
由圖2可以看出,降速后送風(fēng)機可以滿足機組各工況出力需求,送風(fēng)機運行效率可顯著提高。但是需要注意今后機組一二次風(fēng)機比例變化不能過大,否則送風(fēng)機降速后可能達不到出力需求。
3.3降速改造方案節(jié)能量預(yù)估
年運行小時數(shù)按5000計,上網(wǎng)電價按0.35元/kWh,高中低負荷分別按1000,3500,2500小時計,相對于現(xiàn)有風(fēng)機可實現(xiàn)年節(jié)電量102.4萬kWh,節(jié)省電費約為35萬元。
5.結(jié)論
現(xiàn)有送風(fēng)機出力裕量過大。因此,可考慮將風(fēng)機的驅(qū)動電機降一檔轉(zhuǎn)速,送風(fēng)機采用745r/min運行。這樣可顯著提高機組送風(fēng)機運行效率,降低其耗電。
降速后送風(fēng)機可以滿足機組各工況出力需求,送風(fēng)機運行效率可顯著提高。但需注意機組一二次風(fēng)機比例變化不能過大,否則送風(fēng)機降速后可能達不到出力需求。
送風(fēng)機電機降速改造方案節(jié)電效果明顯。相對于現(xiàn)有風(fēng)機可實現(xiàn)年節(jié)電量102.4萬kWh,節(jié)省電費約為35萬元。
參考文獻
[1]通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司增壓風(fēng)機熱態(tài)試驗報告.西安熱工院。
作者簡介:張宏偉,1976年02月生,男,鍋爐專業(yè),通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司總工程師。
(作者單位:通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司)