李慶彤,李凡磊,康玉陽(yáng),李 興,潘國(guó)輝,馮貴賓
(1.江蘇徐州中石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司,江蘇徐州 221008;2.江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚(yáng)州 225265)
瓦陳干線經(jīng)一年半的運(yùn)行后,因內(nèi)壁結(jié)垢、結(jié)蠟、使運(yùn)行壓力上升,影響瓦莊油田的正常生產(chǎn),因此必須要求掃線清洗。目前本廠常用的管線清洗技術(shù)有熱水大排量沖洗、P球清洗和高壓水射流清洗法,都屬于物理清洗法,基本要求停輸清洗,但從瓦莊油田生產(chǎn)情況角度出發(fā),不容許停輸。因此為降低干線運(yùn)行壓力,保證瓦莊油田的正常生產(chǎn),特開(kāi)展集輸干線在線清洗工藝研究工作,也為本廠化學(xué)清洗集輸干線尋找新的方法[1,2]。
圖1 瓦陳干線示意圖
瓦陳干線于2007年8月投產(chǎn),全長(zhǎng)21 km,是江蘇油田最長(zhǎng)的集輸干線,分瓦3、瓦6、陳堡三段,呈Y型分布(見(jiàn)圖1)。
瓦3、瓦6段干線規(guī)格為φ133 mm×5 m,陳堡段干線規(guī)格為φ159 mm×5 m,其擔(dān)負(fù)著瓦莊油田向陳堡油田原油的集輸任務(wù)。整條干線無(wú)伴熱系統(tǒng)和中間加熱系統(tǒng),內(nèi)部均做厚漿型涂料、玻璃鱗片內(nèi)防(耐溫80℃)。干線運(yùn)行一年半后系統(tǒng)壓力逐步上升,截至2009年6月時(shí)瓦3站的外輸壓力達(dá)到1.95 MPa左右,瓦6站的外輸壓力上升至2.70 MPa,生產(chǎn)情況(見(jiàn)表1)。
從表1中可以看出,投產(chǎn)初期瓦6、瓦3段壓差為0.20 MPa~0.30 MPa,陳堡段壓差約為 0.20 MPa。2009年6月瓦3站壓差僅上升至0.35 MPa,而瓦6站的壓差上升至1.10 MPa,陳堡段的壓差上升至1.22 MPa,上升幅度較大。因此瓦6段和陳堡段的干線存在較大的流動(dòng)阻力。
陳堡段干線流動(dòng)阻力增大的原因主要有兩方面:一方面由于整條干線無(wú)伴熱系統(tǒng)和中間加熱系統(tǒng),溫度隨沿程逐漸降低。起輸點(diǎn)為72℃,中間點(diǎn)為58℃,陳堡末端的溫度為50℃左右,隨著溫度的降低,原油黏度增大,流動(dòng)阻力增大,不同溫度下原油黏度測(cè)試結(jié)果(見(jiàn)表2)。另一方面隨溫度的降低,原油中的重質(zhì)成分及蠟質(zhì)逐漸析出,沉積于管壁,造成管線縮徑,增加原油的流動(dòng)阻力。2009年4月中旬,拆開(kāi)中間碰頭點(diǎn)的三通閘門時(shí)發(fā)現(xiàn),干線存在明顯的沉積物縮徑現(xiàn)象。經(jīng)化驗(yàn)分析,沉積物主要成分為原油重質(zhì)成分及蠟質(zhì)有機(jī)物。
表1 瓦陳干線生產(chǎn)情況
表2 外輸油黏度測(cè)試結(jié)果
陳堡段干線壓力上升的主要原因由于溫度隨沿程降低,原油黏度增大,膠質(zhì)、蠟質(zhì)沉積管壁,致使原油的流動(dòng)阻力增大。
瓦6集油站承擔(dān)著瓦7和瓦6區(qū)塊原油的外輸任務(wù)。瓦6塊屬于k2t1,水型為氯化鈣型,瓦7塊屬于E1f1,水型是碳酸氫鈉型。
瓦6區(qū)塊油井產(chǎn)出液中Ca2+含量平均在2 000 mg/L左右,瓦7區(qū)塊油井產(chǎn)出液中HCO3-含量在1 300 mg/L左右,當(dāng)這兩水型混合加熱后出現(xiàn)碳酸鈣沉淀。其原理為:
尤其是在2009年3月底增加瓦6-9、瓦6平3、瓦6平5三口瓦6斷塊的新井,加重了碳酸鈣的沉淀。2009年4月至6月瓦6段的壓差從0.5 MPa陡然上升至1.1 MPa。2009年6月更換干線加熱爐進(jìn)出口管線時(shí)發(fā)現(xiàn),進(jìn)口無(wú)結(jié)垢現(xiàn)象,出口結(jié)垢嚴(yán)重,管線內(nèi)徑堵塞了2/3。
經(jīng)化驗(yàn)分析垢樣溶于稀HCl,并有大量CO2氣體產(chǎn)生,其主要成分為CaCO3。因此瓦6段干線壓力上升的主要原因由于瓦6、瓦7塊水型不配伍,其混合加熱后產(chǎn)生CaCO3沉淀造成的,使管線縮徑,外輸壓力上升。
瓦陳干線是瓦莊油田的集輸動(dòng)脈,每天總輸液量達(dá)600 m3之多。根據(jù)干線的自身特點(diǎn)和油田生產(chǎn)任務(wù)的要求,必須在不停產(chǎn)和低于80℃的狀態(tài)下進(jìn)行清洗掃線,清除管線內(nèi)壁沉積的蠟質(zhì)等沉積物,降低干線運(yùn)行壓力。
中間碰頭點(diǎn)沉積物經(jīng)室內(nèi)化驗(yàn)分析,其主要為原油重質(zhì)成分及蠟,溶解于汽油和清蠟劑,在水中的熔化溫度為90℃。具體試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表3)。
化學(xué)清洗法中的堿性清洗劑適合于油脂、膠質(zhì)等的清洗。KD-45清洗劑是一種堿性清洗劑,無(wú)色透明液體,密度>1.15 g/mL,其主要成分是堿性物質(zhì)和表面活性劑等[2]。中間碰頭點(diǎn)的沉積物屬于油性蠟質(zhì),可以使用KD-45堿性清洗液對(duì)陳堡段干線內(nèi)沉積物進(jìn)行滲透、浸潤(rùn)和分散,并隨原油排出管線,從而達(dá)到在線清洗管線的目的。
2.2.1 評(píng)價(jià)KD-45堿性清洗劑對(duì)蠟質(zhì)沉積物的分散能力 試驗(yàn)條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物,清水+5 g蠟狀沉積物。試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表4、圖2)。
從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,在70℃的環(huán)境下KD-45堿性清洗劑在60 min左右將蠟狀沉積物分散開(kāi)來(lái),分散效果良好,但蠟狀物未熔化。而蠟狀沉積物在清水中無(wú)任何明顯變化。
表3 中間碰頭點(diǎn)沉積物分析
表4 堿性清洗劑定性分散試驗(yàn)
圖2 堿性清洗劑定性分散試驗(yàn)(左:KD-45水溶液,右:清水)
表5 溫度對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
2.2.2 評(píng)價(jià)溫度對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗(yàn)條件:水浴鍋溫度分別為40℃、50℃、60℃、70℃、80℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物。試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表5)。
從分散試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看:KD-45堿性清洗劑在40℃下對(duì)蠟質(zhì)沉積物分散能力較差,常溫下無(wú)分散能力。在50℃以上對(duì)蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力,在60℃~70℃下60 min左右將蠟質(zhì)沉積物完全分散開(kāi)。
2.2.3 評(píng)價(jià)濃度對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗(yàn)條件:水浴鍋溫度70℃、100 mL KD-45堿性清洗劑水溶液(濃度分別為2.5%、5%、7.5%、10%、12.5%、15%、25%、40%)+5 g蠟狀沉積物。試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表6)。
從分散試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,KD-45堿性清洗劑的濃度在7.5%~15%對(duì)蠟質(zhì)沉積物有較好的分散能力,濃度過(guò)高或過(guò)低其分散能力變?nèi)酢?/p>
表6 濃度對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
表7 介質(zhì)對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
表8 KD-45堿性清洗劑定量分散試驗(yàn)
2.2.4 評(píng)價(jià)配液介質(zhì)對(duì)KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗(yàn)條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液(配液介質(zhì)分別為清水、陳堡污水)+5 g蠟狀沉積物,試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表7)。從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,陳堡污水和清水配制的KD-45堿性清洗劑水溶液對(duì)蠟質(zhì)沉積物分散能力無(wú)明顯區(qū)別。
2.2.5 定量評(píng)價(jià)KD-45堿性清洗劑分散能力 試驗(yàn)條件:水浴鍋溫度70℃,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+12 g蠟狀沉積物。試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表8)。
從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液最終分散約8.5 g的蠟質(zhì)沉積物,KD-45原液與蠟質(zhì)沉積物的比例是1:1.7。
為分析瓦6段管線結(jié)垢情況,對(duì)瓦6站的外輸泵出口和中間點(diǎn)進(jìn)行取水樣分析,分析結(jié)果(見(jiàn)表9),干線失鈣率為52.5%。
為摸清瓦6段干線的結(jié)垢趨勢(shì),實(shí)驗(yàn)室模擬現(xiàn)場(chǎng)的溫降條件,對(duì)瓦6站外輸水樣進(jìn)行失鈣測(cè)試。失鈣趨勢(shì)曲線(見(jiàn)圖3)。水樣取樣點(diǎn)為外輸泵出口,水樣的Ca2+含量為 472 mg/L。
從降溫失鈣趨勢(shì)曲線來(lái)看,水樣從室溫升至73℃再降至68℃的過(guò)程中,失鈣曲線較陡,Ca2+從472 mg/L降至248 mg/L,失鈣量占原水樣Ca2+含量的47%。68℃后失鈣曲線較為平緩,48℃時(shí)水樣中的Ca2+濃度基本保持在168 mg/L。因此干線68℃之前的溫降段為失鈣重點(diǎn)段。
目前瓦6站的外輸溫度為73℃左右,中間點(diǎn)的溫度為59℃,瓦6段干線總長(zhǎng)為6.2 km,估算每2 km溫降5℃,因此瓦6站出口2 km內(nèi)的干線結(jié)垢比較嚴(yán)重,是導(dǎo)致干線壓力升高的主要原因。
表9 瓦6段干線失鈣分析
圖3 失鈣趨勢(shì)曲線
表10 室內(nèi)阻垢試驗(yàn)
為有效預(yù)防瓦6段干線結(jié)垢,用瓦6站的外輸水樣進(jìn)行阻垢試驗(yàn)。具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表10)。
從室內(nèi)試驗(yàn)來(lái)看,在75℃下的瓦6站外輸水樣中添加25 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為91%,添加40 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為97%,能有效的預(yù)防鈣質(zhì)的沉積。
(1)清洗施工點(diǎn):陳堡段干線因蠟質(zhì)沉積存在明顯的縮徑現(xiàn)象,清洗施工點(diǎn)確定在碰頭點(diǎn)閥組間,對(duì)碰頭點(diǎn)向后的陳堡段干線實(shí)施在線清洗。
(2)清洗溫度:根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,KD-45在50℃以上對(duì)蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力,溫度越高分散能力越好。由于干線內(nèi)防層耐溫為80℃,因此清洗溫度確定為70℃~75℃,防止內(nèi)防層脫落。
(3)清洗濃度:根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,7.5%~15%KD-45的水溶液對(duì)蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力。因此KD-45進(jìn)入干線之后的濃度確定在10%~12%。
(4)配液介質(zhì):防止其他地區(qū)水型與陳堡水型不匹配,所以用陳3站的污水作為配液介質(zhì)。
(5)KD-45用量:反映了管線內(nèi)有大量的蠟狀沉積物,從現(xiàn)場(chǎng)看陳堡段干線內(nèi)徑由150 mm縮徑為120 mm左右,該段干線長(zhǎng)6 940 m,縮徑部分的體積為44 m3,按照KD-45與蠟質(zhì)沉積物的比例為1:1.7,理論上大約需要25 tKD-45堿性清洗劑,可分量進(jìn)行多次清洗。
(6)施工壓力與排量:瓦6段、瓦3段干線額定壓力為4.0 MPa,陳堡段干線額定壓力為2.5 MPa,為確保施工安全及KD-45進(jìn)入干線之后的濃度在10%~12%,各站庫(kù)及施工點(diǎn)的排量與壓力確定(見(jiàn)表11)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)加藥點(diǎn)確定:瓦6區(qū)塊油井的生產(chǎn)情況(見(jiàn)表12)。從表12看出,70%的CaCl2水型的油井屬于瓦7-1井組,因此加藥點(diǎn)選定在瓦7-1井組總出油管線的源頭,對(duì)Ca2+進(jìn)行絡(luò)合。
(2)現(xiàn)場(chǎng)阻垢劑添加量:2010年1月瓦6集油站的外輸液量平均為385 m3/d,含水為69%,外輸水量為270 m3/d,添加濃度為25 mg/L,添加量為7 kg/d。并根據(jù)液量及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
(3)外輸溫度的調(diào)整:從圖3可以看出,68℃以上瓦6站的水樣失鈣率47%,68℃~58℃失鈣率為10%,58℃之下失鈣率僅為6%。2007年8月投產(chǎn)初期時(shí)瓦6站的外輸液量為240 m3/d,含水30%,外輸溫度定為70℃~75℃。2010年1月瓦6站的外輸液量達(dá)385 m3/d,含水達(dá)69%,因此在保證外輸?shù)那疤嵯驴蓪⑼廨敎囟冉抵?5℃左右,以緩解結(jié)垢形勢(shì)。
表11 各站庫(kù)、施工點(diǎn)的運(yùn)行參數(shù)
表12 瓦6區(qū)塊油井生產(chǎn)情況表
圖4 中間碰頭點(diǎn)壓力變化曲線圖
2009年和2010年三次用6 t~7 t KD-45堿性清洗劑配成33%的水溶液對(duì)陳堡段干線實(shí)施了在線清洗。為防止堿性清洗劑在分散蠟質(zhì)沉積物后壓力上升較大,清洗液分兩次泵入干線進(jìn)行清洗(見(jiàn)圖4)。
由圖4可以看出:當(dāng)KD-45堿性清洗劑水溶液泵入干線后,中間碰頭點(diǎn)的壓力開(kāi)始持續(xù)上升,一小時(shí)后藥劑結(jié)束,再過(guò)約一小時(shí)后壓力上升至最高點(diǎn),然后緩慢下降。這兩小時(shí)的壓力持續(xù)上升過(guò)程是KD-45對(duì)蠟質(zhì)沉積物的分散過(guò)程,分散過(guò)程的時(shí)間與室內(nèi)試驗(yàn)基本吻合。隨后的壓力下降過(guò)程是KD-45無(wú)分散能力之后,之前分散下來(lái)的蠟質(zhì)沉積物隨油水混合物向前推進(jìn),最后排出管線的過(guò)程。在清洗過(guò)程中,對(duì)陳3站進(jìn)站原油進(jìn)行取樣并過(guò)濾,發(fā)現(xiàn)有大量的細(xì)小蠟質(zhì)顆粒,說(shuō)明KD-45清洗劑對(duì)管線內(nèi)壁的蠟質(zhì)起到了良好的分散作用,與實(shí)驗(yàn)室分散效果相吻合,具體施工效果(見(jiàn)表13)。
經(jīng)過(guò)三次的在線清洗之后,在瓦6、瓦3站保持正常外輸?shù)臓顟B(tài)下,中間碰頭點(diǎn)的壓力由1.65 MPa降至1.1 MPa,降幅達(dá)34%,取得了良好的降壓效果。
2010年1月在瓦7-1井組出油管線源頭開(kāi)始添加FA505緩蝕阻垢劑,濃度為25 mg/L,7 kg/d。同時(shí)將瓦6站的外輸溫度降至63℃~65℃,以緩解結(jié)垢趨勢(shì)。2010年2月分別在瓦6站的外輸泵出口,干線爐出口和中間點(diǎn)取水樣,分析加藥后的失鈣率,分析結(jié)果為21%,與加藥前表7中的失鈣率52%相比有明顯的降低但仍然比較高,加藥阻垢率僅為80%,與室內(nèi)試驗(yàn)91%的阻垢率相比相差較大,說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)的干擾因素較多,阻垢效果降低。2010年3月將加藥濃度提高至40 mg/L,12 kg/d,4月在同一點(diǎn)取樣分析水樣失鈣率,分析結(jié)果為7.38%,阻垢率>90%。自2009年12月對(duì)該段干線實(shí)施大排量反沖洗排出碳酸鹽沉積物后,到目前為止該段干線的壓差一直穩(wěn)定在0.3 MPa~0.4 MPa,現(xiàn)場(chǎng)阻垢效果良好,失鈣分析(見(jiàn)表14)。
表13 施工前后效果對(duì)比
表14 加藥后瓦6干線失鈣分析
(1)KD-45堿性清洗劑在50℃以上,濃度為10%~12%時(shí),對(duì)原油蠟質(zhì)沉積物具有良好的分散能力,分散時(shí)間約為1 h,可分散1.7倍質(zhì)量的蠟質(zhì)沉積物。
(2)瓦陳干線由于沒(méi)有保溫,隨著溫度的降低原油中的蠟質(zhì)組份逐漸沉積,造成管線縮徑,使干線壓力上升。用KD-45堿性清洗劑對(duì)陳堡段干線實(shí)施在線清洗后,取得了良好的降壓效果,降幅達(dá)34%。
(3)由于瓦6、瓦7區(qū)塊水型不配伍,造成瓦6段干線碳酸鹽結(jié)垢嚴(yán)重。在投加40 mg/L FA505阻垢劑后,干線失鈣率由50%降低至7%,阻垢效果顯著。
(4)建議在中間碰頭點(diǎn)增加加熱裝置,提高輸液溫度,減小原油黏度,延緩原油中蠟質(zhì)及重質(zhì)組分的沉積,以降低干線系統(tǒng)運(yùn)行壓力。
[1]溫維眾,等.國(guó)內(nèi)外輸油(氣)管道清洗技術(shù)綜述[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2000,(1):34-37+38.
[2]KD-45堿性清洗性能簡(jiǎn)介及使用說(shuō)明[R].揚(yáng)州潤(rùn)達(dá)油田化學(xué)劑廠,2009.