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        給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥閥桿斷裂原因分析

        2018-06-14 02:12:12于宏辰
        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)裂紋分析

        于宏辰

        (大唐東北電力試驗(yàn)研究所有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130000)

        發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,轉(zhuǎn)子、葉輪、葉片等部件承受很大的離心力,且離心力隨著轉(zhuǎn)速的增加而增加.當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)一定極限時(shí)調(diào)節(jié)汽閥的作用是按照控制單元的指令改變進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量,以使機(jī)組受控參數(shù)(功率或轉(zhuǎn)速、進(jìn)汽壓力、背壓等)符合運(yùn)行要求.因此,調(diào)節(jié)氣閥在很大程度上保證了汽輪發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行.然而,由于設(shè)備金屬部件受設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行環(huán)境等因素影響,在使用過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)材質(zhì)的老化、變形、損傷、甚至斷裂破壞等問(wèn)題[1-4].因此,本論文采用相關(guān)的技術(shù)手段對(duì)給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥閥桿進(jìn)行失效分析,確定其斷裂原因,以避免和防止類似事故的再發(fā)生.

        某電廠給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥閥桿發(fā)生斷裂,該機(jī)組為杭州汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn)制造,產(chǎn)品代號(hào)T6948,產(chǎn)品型號(hào)NK63/71/0.設(shè)計(jì)材質(zhì)為2Cr12MoV,且經(jīng)滲氮工藝處理.實(shí)際工作溫度:380 ℃,工作壓力:1.0 MPa.機(jī)組累計(jì)小時(shí)約4萬(wàn)小時(shí),累計(jì)啟停次數(shù)56次.

        1 結(jié)果與討論

        1.1 宏觀檢查

        檢查結(jié)果見(jiàn)圖1.

        圖1 失效閥桿及其斷口的宏觀形貌.

        對(duì)失效閥桿進(jìn)行宏觀檢查,如圖1(a)所示.從圖中發(fā)現(xiàn),斷裂閥桿根部存在長(zhǎng)度約10 mm退刀槽,加工刀痕痕跡明顯(圖2(a)).圖1(b)為斷口宏觀形貌,從圖中可以看出斷口左側(cè)區(qū)域(A、B兩區(qū))截面相對(duì)平滑,無(wú)明顯銹層,但并不光亮,約半圓為疲勞孤帶區(qū),證明此處是先斷裂區(qū),即疲勞裂紋源區(qū)(A)和裂紋擴(kuò)展區(qū)(B).C區(qū)斷口粗糙,有金屬光亮,為瞬時(shí)靜斷區(qū),通過(guò)斷口分析可以確定整體斷裂形式屬于應(yīng)力疲勞脆性斷裂.從圖2(b)可以看出,閥桿根部倒角圓弧過(guò)小(小于5 mm),為應(yīng)力集中嚴(yán)重位置.

        圖2 (a)失效閥桿加工刀痕及(b)根部圓角形貌

        1.2 成分分析

        對(duì)斷裂閥桿進(jìn)行光譜成分分析,分析結(jié)果如表1所示.

        表1 成分分析表

        通過(guò)所測(cè)數(shù)據(jù)可知,閥桿材質(zhì)主要合金元素含量與標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 8732-2014)中的2Cr12MoV成分相符.

        1.3 硬度檢查

        對(duì)斷裂閥桿母材、滲氮層硬度進(jìn)行檢查.其中,母材硬度為263 HB,符合GB/T 8732-2014標(biāo)準(zhǔn)的要求(241-285 HB);滲氮層硬度為644 HB,符合滲氮工藝硬度要求[5].

        1.4 金相檢查

        對(duì)斷裂閥桿截面進(jìn)行金相檢查,結(jié)果如圖3所示,從圖中可以看出閥桿金相組織為回火馬氏體,組織正常.

        圖3 閥桿金相組織圖

        1.5 微觀裂紋滲氮層厚度檢查

        對(duì)閥桿根部截面邊緣進(jìn)行微觀裂紋檢查,發(fā)現(xiàn)多處與受力方向垂直的裂紋,最長(zhǎng)裂紋長(zhǎng)度約為400 μm,如圖4(a)所示.作為比較,對(duì)閥桿遠(yuǎn)離斷口處的邊緣位置進(jìn)行金相組織檢驗(yàn),并未發(fā)現(xiàn)裂紋,具體如圖4(b)所示.結(jié)合1.1節(jié)的討論我們發(fā)現(xiàn)由于閥桿根部退刀槽位置存在明顯加工刀痕,并且根部倒角圓弧過(guò)小(小于5 mm),使該部位存在較大應(yīng)力集中(圖1(c)、(d))[5-10].

        圖4 閥桿根部附近(a)和閥桿中部(b)的微觀裂紋檢查

        在外加循環(huán)拉應(yīng)力作用下,應(yīng)力集中位置即加工刀痕和倒角位置會(huì)首先萌生疲勞裂紋,根部倒角位置由于應(yīng)力集中現(xiàn)象最為明顯,裂紋擴(kuò)展速度也最快,隨著閥桿反復(fù)升降及振動(dòng),倒角裂紋在外力的長(zhǎng)期作用下最先開(kāi)始向內(nèi)部擴(kuò)展,最終導(dǎo)致閥桿斷裂.

        1.6 滲氮層厚度檢查

        閥桿根部附近和閥桿中部的滲碳層厚度的檢查結(jié)果如圖5(a)、(b)所示.從圖中可以看出,閥桿根部附近的滲碳層厚度為281.14 μm,明顯高于閥桿中部位置(120~221.55 μm).這是由于摩擦工況,閥桿中部磨損要比根部嚴(yán)重造成.

        圖5 閥桿根部附近(a)和閥桿中部(b)的滲氮層厚度檢查

        1.7 斷口分析

        圖6為閥桿斷裂部位斷口微觀形貌圖.

        圖6 裂紋源區(qū)(a)、裂紋擴(kuò)展區(qū)(b)、最終斷裂區(qū)(c)斷口形貌

        圖(a)中樣品斷口邊緣處存在較多未擴(kuò)展的微觀缺陷(白色箭頭所示),故此處為裂紋源區(qū).在擴(kuò)展區(qū)和最終斷裂區(qū)的斷口形貌為舌狀斷口形貌,屬于解理斷裂,如圖(b、(c)所示.

        2 結(jié) 論

        綜上所述,斷裂失效原因是由于調(diào)節(jié)汽閥閥桿退刀槽位置存在加工刀痕,表面粗糙度大,且根部過(guò)渡圓弧過(guò)小(小于5 mm),造成應(yīng)力集中.在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,閥桿在長(zhǎng)期循環(huán)拉應(yīng)力作用下,在應(yīng)力集中最大的根部倒角位置產(chǎn)生疲勞裂紋,裂紋不斷擴(kuò)展,最終發(fā)生斷裂.建議在機(jī)組停運(yùn)或檢修期間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小機(jī)排汽蝶閥密封面進(jìn)行檢查.建議對(duì)小機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿退刀槽遺留刀痕進(jìn)行打磨處理,增加表明光潔度,同時(shí)適當(dāng)增加閥桿根部過(guò)渡圓弧半徑.

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