張 佳, 楊 輝, 劉 練, 胡 勇, 王博偉, 程 婷
(中國(guó)石化股份有限公司西北油田分公司塔河采油二廠)
塔河油田奧陶系油藏是大型碳酸鹽巖不整合一古巖溶縫洞型油氣藏[1-4]。通過(guò)老井側(cè)鉆來(lái)溝通周邊縫洞型儲(chǔ)集體是目前行之有效的開發(fā)方式之一,是提高奧陶系油藏采收率主要手段之一[5]。
塔河油田老井側(cè)鉆上提造斜點(diǎn)至石炭系巴楚組或奧陶系桑塔木組泥巖井段,泥巖在井內(nèi)液體浸泡下存在失穩(wěn)問題,易坍塌、掉塊,給鉆井、完井及采油工程帶來(lái)了巨大安全隱患[6]。
針對(duì)以上問題,形成了一套科學(xué)、實(shí)用的模擬通井和酸壓完井管柱,在很大程度上減輕了完井管柱的遇阻卡現(xiàn)象。
1.1 常規(guī)完井管柱結(jié)構(gòu)
在石炭系和奧陶系上統(tǒng)開窗側(cè)鉆井采用常規(guī)完井管柱(自下而上):引鞋+盲堵(或球座)+剛性扶正器+PIP封隔器+安全接頭+斜坡油管+水力錨+油管。
1.2 常規(guī)完井工藝
先下模擬通井管柱進(jìn)行通井,替井內(nèi)鉆井液為鹽水,在鹽水中組下酸壓完井管柱。同時(shí),模擬通井管柱與酸壓完井管柱往往有差異。
通過(guò)對(duì)TK480CH、TK475CH2和TH10113CH井在組下酸壓完井管柱過(guò)程中的遇阻情況分析可知,TK480CH井由于遇阻頻繁,座封井段被迫上移;TK475CH2因下入管柱過(guò)程中遇阻噸位過(guò)大,導(dǎo)致封隔器坐封失敗;TH10113CH井開窗點(diǎn)在石炭系巴楚組,因遇阻噸位過(guò)大(加壓8 t未通過(guò))而上提完井管柱,提出封隔器損壞情況嚴(yán)重(見表1)。
通過(guò)對(duì)以上完井管柱結(jié)構(gòu)及工藝進(jìn)行分析,總結(jié)該套完井工藝存在的問題如下:
(1)完井管柱選用K341封隔器+盲堵,封隔器易中途坐封且無(wú)循環(huán)解卡功能。
(2)完井管柱底帶安全接頭,管柱遇卡噸位過(guò)高易導(dǎo)致丟手?jǐn)嗝摗?/p>
(3)先替漿后組下酸壓完井管柱,油田水對(duì)井筒浸泡時(shí)間較長(zhǎng),容易導(dǎo)致泥巖井段井壁膨脹、垮塌。
為了提高降低管柱組下摩阻,防止泥巖井段易坍塌、掉塊造成的遇阻遇卡,穿長(zhǎng)泥巖段,提高穿長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的成功率,降低完井施工風(fēng)險(xiǎn),提高完井時(shí)效。通過(guò)對(duì)完井管柱與完井工藝從以下幾方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)[1]。
表1 常規(guī)完井工藝的應(yīng)用情況
1.1 優(yōu)選壓差擴(kuò)張式封隔器(K344)
(1)在組下酸壓完井管柱過(guò)程中,K341封隔器可能因流體震蕩產(chǎn)生較大激動(dòng)壓力,此壓力可能通過(guò)K341封隔器的節(jié)流裝置產(chǎn)生較大的坐封壓差而使封隔器中途坐封,導(dǎo)致封隔器遇阻、遇卡,巖屑劃傷封隔器外膠筒,將嚴(yán)重影響施工效果。
(2)對(duì)于開窗側(cè)鉆井,封隔器的坐封井段井斜角一般很高,在替漿洗井后,前期鉆井液沉淀或洗井不徹底,使鋼球和膠塞在水泥車的泵送下很難順利到達(dá)球座位置,從而導(dǎo)致封隔器無(wú)法成功坐封。
PDP、K344封隔器通過(guò)節(jié)流壓差坐封、自動(dòng)解封;酸壓后通過(guò)壓裂車泵送鋼球和膠塞,降低了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高了施工效率。
1.2 完井管柱不帶安全接頭
泥巖井段井壁垮塌嚴(yán)重,存在明顯的“大肚子”井段,必將對(duì)完井管柱產(chǎn)生嚴(yán)重的阻卡現(xiàn)象。
在組下完井管柱的過(guò)程中,如果管柱的遇卡噸位超過(guò)安全接頭設(shè)定值,安全接頭的銷釘將被剪斷,從而引發(fā)井下事故,并且落物打撈極難。為了降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),采取在泥巖井段開窗側(cè)鉆井完井作業(yè)時(shí)不帶丟手接頭。
1.3 剛性扶正器改為滾輪扶正器
滾輪扶正器(見圖1)變滑動(dòng)為滾動(dòng),能夠起到更好的導(dǎo)向作用,對(duì)降低井控風(fēng)險(xiǎn)和提高完井時(shí)效具有極其重要的意義。
圖1 滾輪扶正器結(jié)構(gòu)圖
常規(guī)完井管柱和優(yōu)化完井管柱結(jié)構(gòu)如見表2。
表2 優(yōu)化前后完井管柱對(duì)比
2.1 先組下完井管柱再替漿
為減小泥巖井段在油田水長(zhǎng)期浸泡下泥巖膨脹、垮塌的可能性,要求在鉆井液中組下完井管柱,再用油田水替出井內(nèi)鉆井液。
2.2 低排量正替(0.3 m3/min)井內(nèi)鉆井液
防止反替后鉆井液固相顆粒沉淀導(dǎo)致球座無(wú)法打掉,同時(shí)低排量可以減小對(duì)封隔器損傷的風(fēng)險(xiǎn)。
2.3 模擬管柱和完井管柱應(yīng)盡量一致
(1)模擬通井管柱和完井管柱中加篩管。針對(duì)泥巖段容易坍塌、掉塊的特點(diǎn),若管柱因遇卡嚴(yán)重而無(wú)法提出時(shí),可以通過(guò)篩管建立循環(huán)通道解卡,有效降低了施工風(fēng)險(xiǎn)。
(2)模擬通井和完井管柱底部加導(dǎo)向頭。針對(duì)泥巖裸眼井段井徑不規(guī)則的特殊情況,建議在完井管柱底部加半球形導(dǎo)向頭(見圖2)。
圖2 導(dǎo)向頭結(jié)構(gòu)圖
結(jié)合石炭系、奧陶系和志留系地質(zhì)特征和實(shí)際井筒條件,先后對(duì)9口井采用了優(yōu)化酸壓完井管柱,作業(yè)期間管柱下放和酸壓施工均正常,在很大程度上減輕了封隔器的遇阻、遇卡現(xiàn)象,提高了完井時(shí)效,節(jié)省了完井費(fèi)用,取得了較好的應(yīng)用效果(見表3)。
表3 長(zhǎng)泥巖段開窗側(cè)鉆井完井工藝優(yōu)化應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表
通過(guò)對(duì)石炭系、奧陶系和志留系開窗側(cè)鉆井裸眼酸壓完井時(shí)間和完井費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比:
(1)工藝改進(jìn)前由于組下完井管柱失敗,需重復(fù)下入完井工具。工藝改進(jìn)后組下完井管柱一次成功,單井節(jié)約裸眼封隔器1套,節(jié)約工具費(fèi)用21萬(wàn)元。
(2)工藝改進(jìn)前單井平均完井時(shí)間31.3 d,工藝改進(jìn)后平均完井時(shí)間提前了12.7 d,單井平均節(jié)約鉆機(jī)占用費(fèi)用152.4萬(wàn)元。
(3) 2009~2010年共應(yīng)用了9井次,其中T703CH1、S118CH、AD8CH2、TK512H、托甫2CX井未見產(chǎn),TH10113CH井提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量715.9 t,TH10101CH井提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量510.7 t,T701CH井提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量2 029.8 t,T705CH井提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量1 942 t,累計(jì)提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量5 198.4 t,實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1 527.5萬(wàn)元(按平均原油銷售價(jià)格2 938.41元/t計(jì)算)。
(1)結(jié)合石炭系、奧陶系和志留系地質(zhì)特征和實(shí)際井筒條件,通過(guò)對(duì)不同組合酸壓完井管柱的使用情況進(jìn)行對(duì)比分析,優(yōu)化了一套滿足穿長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井分段酸壓要求的完井管柱。
(2)穿長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)單井節(jié)約工具費(fèi)用21萬(wàn)元,單井平均節(jié)約鉆機(jī)占用費(fèi)用152.4萬(wàn)元。2009~2016年共應(yīng)用了15井次,累計(jì)節(jié)約費(fèi)用1 560.6萬(wàn)元。
(3)穿長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝2009~2016年共應(yīng)用了15井次,使得4口井提前投產(chǎn),共計(jì)提前貢獻(xiàn)產(chǎn)量5 198.4 t,實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1 527.5萬(wàn)元。
(4)塔河油田穿長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的應(yīng)用及推廣,縮短了完井時(shí)間,降低了完井風(fēng)險(xiǎn),填補(bǔ)了塔河油田長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井完井技術(shù)空白,為塔河油田長(zhǎng)泥巖段側(cè)鉆井完井提供了有力的技術(shù)支撐。對(duì)于國(guó)內(nèi)外同類油田具有普遍的參考意義。
[1]何偉國(guó),伊明. 塔河油田四號(hào)構(gòu)造中短半徑水平井井身剖面優(yōu)化探討[J]. 石油鉆探技術(shù),2003,31(4):9-11.
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