游先亮
摘 要:35kV分段備自投廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)中以提高供電可靠性,本文結(jié)合變電站運行方式針對PT失壓和母線無流同時發(fā)生導(dǎo)致備自投裝置誤動作,分析了備自投誤動作的原因,并提出了有效防范措施,進而提高備自投裝置的正確動作率保證供電可靠性,對實際運行具有重要意義。
關(guān)鍵詞:備自投;PT失壓;動作條件;誤動作
進入“十三五”,隨著用電客戶對供電可靠性的要求不斷提高以及特高壓電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴大,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)多采用環(huán)形電網(wǎng)[1,2]。雖然環(huán)型電網(wǎng)能夠提高電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,但是環(huán)型電網(wǎng)故障時產(chǎn)生的巨大短路電流會給繼電保護的整定、一次設(shè)備的選擇帶來了極大的困難,所以通常對于35 kV及以下電壓等級的系統(tǒng),多采用環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)開環(huán)運行的方式,同時采用備用電源自動投入裝置(以下簡稱備自投)來提高系統(tǒng)的供電可靠性。如果沒有充分分析備自投工作原理或者動作判據(jù),沒有根據(jù)其動作邏輯調(diào)整好系統(tǒng)運行方式就可能會導(dǎo)致備自投的不正確動作[3],從而對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行造成不良的影響。本文根據(jù)備自投動作原理,分析了A變電站35kVⅡ母在低負荷的情況下同時發(fā)生35kVⅡ母PT二次空開自由脫扣造成35kV分段備自投不正確動作。本文分析了此次備自投裝置誤動作的原因,并提出相應(yīng)的技術(shù)解決措施。
1 分段備自投裝置原理介紹
分段備自投大多采用兩臺主變各帶一段母線運行,正常運行時分段開關(guān)處于熱備用如圖1。當其中一段母線失壓后,分段備自投動作,分段開關(guān)運行轉(zhuǎn)帶失壓母線負荷,兩段母線互為備用。
充電條件:1、Ⅰ母、Ⅱ母均三相有壓(三相電壓均大于有壓定值);2、1DL、2DL在合位,3DL在分位。滿足以上條件,經(jīng)裝置參數(shù)整定菜單中的備自投充電時間后充電完成。
放電條件: 1、 3DL在合位;2、Ⅰ、Ⅱ母均不滿足有壓條件(三相電壓均小于有壓定值),延時15s;3、有外部閉鎖信號;4、手跳 1DL 或 2DL(即 KKJ 閉鎖備投開入為 0);(本條件可由用戶退出,即“手不閉鎖備自投”控制字整為1)5、裝置發(fā)出跳進線開關(guān)命令后,若一定時間內(nèi)(由裝置整定-裝置參數(shù)菜單中“開拒跳放電延時”整定)相應(yīng)開關(guān)未變位;6、控制回路斷線,合閘壓力降低開入為1,1DL,2DL或3DL的TWJ異常;7、遠方退出備自投(軟壓板“備自投總投退”為0)
動作過程:當備自投裝置充電完成后,Ⅰ母(Ⅱ母)無壓(三相電壓均小于無壓定值)、I1(I2)無流,Ⅱ母(Ⅰ母)有壓 則起動,經(jīng)T1延時后跳開1DL(2DL),確認1DL(2DL)跳開后且Ⅰ母(三相電壓均小于無壓合閘定值),經(jīng)T2(200ms)短延時合3DL完成動作過程。
2 事件經(jīng)過及處理過程
2.1 事故前變電站運行方式
35kV分段備自投誤動作事件發(fā)生前,A變電站運行方式:1、2號主變中壓側(cè)501、502開關(guān)運行,35kV分段530開關(guān)熱備用,35kV出線514、515開關(guān)運行,待用間隔513、516開關(guān)冷備用。
2.2 事故發(fā)生經(jīng)過及處理
事故發(fā)生經(jīng)過2016年12月07日19時45分06秒,監(jiān)控后臺機發(fā)A變電站35kV分段備自投動作,502開關(guān)跳閘、530開關(guān)合閘,備自投放電信號。運維人員到現(xiàn)場檢查2號主變保護屏無502開關(guān)保護跳閘信號,35kV分段備自投裝置備自投動作信號燈亮,充電指示CD=0但同時備自投裝置發(fā)35kVⅡ母電壓異常告警信息。現(xiàn)場檢查2號主變35kV測控屏、保護屏35kVⅡ母電壓正常。再次檢查發(fā)現(xiàn)35kV分段備自投裝置35kVⅡ母電壓空開發(fā)生自由脫扣現(xiàn)象。
處理方式按照調(diào)度指令停用35kV分段備自投,將1號主變501開關(guān)由熱備用轉(zhuǎn)運行、35kV分段530開關(guān)轉(zhuǎn)熱備用,啟用35kV分段備自投完成事故處理。
原因分析:按照備自投動作邏輯圖可知A變電站備自誤投動作的原因是:35kV分段備自投裝置35kVⅡ母電壓空開發(fā)生自由脫扣,開放備自投U2無壓閉鎖條件,同時由于35kVⅡ母所帶35kV兩泉線515線路輕載滿足I2無流條件,開放I2無流閉鎖條件,最終導(dǎo)致35kV分段備自投裝置誤動作。
3 技術(shù)防范措施
3.1 技術(shù)防范措施1—解決母線PT三相斷線裝置誤動
1、檢測電源線抽取電壓(對于變電站中、低壓側(cè)的母聯(lián)或橋開關(guān)備自投來說是相應(yīng)高壓側(cè)母線電壓同時變壓器高壓側(cè)開關(guān)在合位)低于整定的電壓作為啟動條件,即:備自投在滿足其他動作條件同時工作電源電壓[2]低于整定的電壓(電源低壓定值),備自投才可以動作,該功能可投退。
2 、對于A變電站備自投裝置35kVⅡ母電壓空開自由脫扣問題:可將備自投裝置母線電壓采集空開由三相合一空開改為分相空開,只有三相空開都跳閘備自投裝置才能確定母線已失壓,否則其中一相空開發(fā)生自由脫扣或跳閘,備自投裝置仍能采集到母線電壓,此時備自投裝置會發(fā)母線PT斷線告警并自動閉鎖備自投裝置,不會出現(xiàn)備自投裝置誤動現(xiàn)象。
3.2 技術(shù)防范措施2—解決小負荷母線無流問題
導(dǎo)致本次A變電站35kV分段備自投誤動作的另一原因是35kVⅡ母是小負荷母線[6,7],如果母線帶有一定的負荷,母線電流值I2將大于備自投裝置無流定值,則備自投裝置的無流閉鎖條件不會開放,備自投裝置不會誤動作。因此出現(xiàn)此類運行方式時應(yīng)與調(diào)度協(xié)調(diào),調(diào)整運行系統(tǒng)運行方式防止出現(xiàn)小負荷母線的情況。
4 結(jié)束語
目前A變電站已按照本文方法改造備自投裝置和調(diào)整運行方式,現(xiàn)場試驗表明本文所提出的方法可行。電力系統(tǒng)中現(xiàn)有的各類型備自投裝置,大多數(shù)都存在本文所述的問題,按照本文提出的措施逐步改造它們,將會大大提高備自投裝置的可靠性,減少其不正確動作次數(shù),提高電力系統(tǒng)供電可靠性,其經(jīng)濟效益、社會效益巨大,具有較大的應(yīng)用范圍和推廣價值。
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