劉俊波
摘要:在金礦生產(chǎn)中,金礦的防滲處理以及含氰尾礦漿處理不善,會(huì)造成新尾礦庫無法使用。所以礦產(chǎn)企業(yè)中,優(yōu)化配置所有資源對選礦工藝進(jìn)行技術(shù)上的改造,由全泥氰化炭漿提金工藝改造為浮選—金精礦氰化炭漿提金工藝并取得了明顯的成效。
關(guān)鍵字:金礦;選礦工藝;改造;生產(chǎn)實(shí)踐
前言:本文以陜西某金礦為例,針對金礦生產(chǎn)中新尾礦庫不能啟用的問題進(jìn)行了詳細(xì)的剖析,并取得了較為明顯的效果。金回收率提高了4.836個(gè)百分點(diǎn),該礦產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益增長了1973萬元/年,氰化尾礦排放量降低了9711 t/d.
1 原礦性質(zhì)
礦石工藝類型屬少硫化物含金礦石。礦石中的金屬礦物含量很少,占礦物相對含量的2.71%,金屬氧化物僅占相對含量 0. 01%,金屬硫化物主要為黃鐵礦及少量磁黃鐵礦,分別占礦物相對含量的2. 61%、0. 07%;非金屬礦物主要為石英、鈉長石,次為白云石、方解石,少量的絹云母、磷灰石。金礦物主要為自然金,少量銀金礦,很少的碲金礦、碲金銀礦。礦石中黃鐵礦粒度相對較粗,粒級占88%,多嵌布在脈石粒間或脈石裂隙中,在磨礦過程中比較容易解離,礦石中金礦物與黃鐵礦關(guān)系非常密切,比較適宜浮選工藝。
2 小型試驗(yàn)
2.1浮選試驗(yàn)
為了對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流程改造提供技術(shù)依據(jù),對該礦含金礦石進(jìn)行了小型試驗(yàn)研究。通過對原礦進(jìn)行浮選單因素及綜合條件試驗(yàn),確定的試驗(yàn)流程及條件見圖 1,
試驗(yàn)結(jié)果見表 1。
由表1可知:在一次粗選、三次精選、二次掃選及浮選尾礦重選的工藝條件下,浮選精礦金品位為17. 33 g/t,重選精礦金品位為101.50 g/t,尾礦金品位為 0.05 g/t,金浮選回收率為92.25%,重選回收率為2.31%,指標(biāo)良好。
2.2浮選金精礦氰化試驗(yàn)
通過對原礦浮選所得金精礦進(jìn)行氰化試驗(yàn),確定最佳的試驗(yàn)條件為磨礦細(xì)度 -0.043mm占95 %,礦漿濃度40 %,用量20 kg/t,用量7 kg/t,浸出時(shí)間48 h。在最佳氰化條件下,浮選金精礦金浸出率為 80.73 %。在最佳的浮選及氰化試驗(yàn)條件下,金總回收率為76.78%(氰化部分按浸出液中金 100 %回收計(jì)算),試驗(yàn)指標(biāo)比較理想,可進(jìn)行現(xiàn)場工藝技術(shù)改造。
3 現(xiàn)場選礦工藝技術(shù)改造
在充分利用現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施及廠房的條件下進(jìn)行現(xiàn)場選礦工藝技術(shù)改造,結(jié)合 3 座選礦廠的綜合處理能力,基本沿用原有碎礦和磨礦流程,設(shè)計(jì)總處理能力為 5 200 t/d,其中一選廠與三選廠處理原礦,二選廠用于金精礦氰化。由于受多方面因素的影響,現(xiàn)場工藝技術(shù)改造暫不采用重選工藝,改造后選礦工藝流程見圖 2。
3.1碎礦與磨礦流程改造
現(xiàn)場碎礦流程改造基本沿用一選廠與三選廠原工藝與設(shè)備,碎礦均采用三段一閉路流程。由于三選廠原流程碎礦產(chǎn)品粒度較粗( -18 mm),為此新增細(xì)碎設(shè)備( HP400 型圓錐破碎機(jī)),將原細(xì)碎設(shè)備(HP300 型圓錐破碎機(jī))用于中碎,使最終碎礦產(chǎn)品粒度為 -12 mm,保證“多碎少磨”的同時(shí),增加三選廠處理量。磨礦作業(yè)沿用原兩段兩閉路流程不變。
3.2選礦工藝流程改造
根據(jù)小型試驗(yàn)研究結(jié)果,選礦工藝由原全泥氰化炭漿工藝改造為浮選—金精礦氰化炭漿提金工藝。浮選工藝流程結(jié)構(gòu)為一次粗選、三次精選、三次掃選作業(yè),浮選金精礦經(jīng)濃縮—過濾兩段脫藥后,進(jìn)入二選廠的兩段閉路再磨流程,再磨后的金精礦進(jìn)行氰化浸出,氰化浸渣壓濾后堆存待售。
4 生產(chǎn)實(shí)踐及應(yīng)用效果
4.1工藝優(yōu)化
由于現(xiàn)場生產(chǎn)中處理的礦石種類較多,包括原生礦、氧化礦、半氧化礦和堆浸渣等,且生產(chǎn)中又難以實(shí)行有效配礦,礦石性質(zhì)與試驗(yàn)樣品產(chǎn)生了較大的差異,導(dǎo)致新工藝運(yùn)行初期未達(dá)預(yù)期生產(chǎn)指標(biāo)。礦石性質(zhì)的不穩(wěn)定,尤其是當(dāng)堆浸渣使用比例較高時(shí),會(huì)對浮選產(chǎn)生十分不利的影響,為此根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,對改造后的磨礦、浮選及氰化浸出作業(yè)采取了行之有效的優(yōu)化措施,具體如下:
(1)合理調(diào)整球磨機(jī)鋼球充填率,適當(dāng)降低分級給礦濃度,提高磨礦和分級效率。
(2)優(yōu)化浮選作業(yè)藥劑制度,包括捕收劑種類及用量、藥劑添加地點(diǎn)和各藥劑分配比例,以強(qiáng)化分選效果。
(3)調(diào)整浮選作業(yè)流程結(jié)構(gòu)和操作參數(shù),提高浮選回收率。
(4)優(yōu)化金精礦浸出作業(yè)礦漿濃度和炭密度,并增設(shè)貧炭再生及回收粉炭裝置,在強(qiáng)化浸吸過程的同時(shí),有效減少金的流失。
4.2應(yīng)用效果
以目前選礦廠設(shè)計(jì)處理能力 5200 t/d 計(jì)算,原全泥氰化炭漿工藝下排放氰化尾礦量為 10000 t/d。而改造后的浮選—金精礦氰化炭漿提金工藝,處理金精礦為260 t/d,排放的氰化尾礦量僅為 289 t/d,大大降低了氰化尾礦可能造成的環(huán)境破壞及安全生產(chǎn)隱患。工藝改造后金選礦回收率由74.478 % 提高79.314 %,以設(shè)計(jì)處理能力 5200 t/d,原礦金品位以生產(chǎn)穩(wěn)定期的平均值0.849 g/t 計(jì)算,在年工作時(shí)間為 330 d 和當(dāng)前黃金價(jià)格為 280 元/g(2016 年 9 月)的情況下,企業(yè)年增加經(jīng)濟(jì)效益 1 973 萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
結(jié)束語:
(1)通過小型試驗(yàn)的結(jié)果來看,金復(fù)選回收率、重選回收率、浮選精礦金浸出率以及金總回收率的指標(biāo)都升高了,效果良好
(2)在金礦生產(chǎn)期間,有效利用了該企業(yè)的現(xiàn)有資源,比如生產(chǎn)設(shè)備、廠房條件、以及礦產(chǎn)生產(chǎn)的流程等,整體來說,改造周期短,投入資本有明顯的縮減,為企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)力量。
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