徐寶金
(安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責(zé)任公司)
目前,國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)都在考慮選礦—燒結(jié)—煉鐵的“一體化”效益,因此提鐵降硅,提高高爐利用系數(shù),是使燒結(jié)礦生產(chǎn)及生鐵冶煉產(chǎn)生效益的必由之路[1]。某鐵礦選礦廠生產(chǎn)的鐵精礦鐵品位為65.47%,SiO2含量為6.52%,為了提鐵降硅,進(jìn)行了鐵精礦提鐵降硅選礦試驗(yàn),并獲得了滿意的試驗(yàn)結(jié)果,提鐵降硅效果顯著。
磁鐵精礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1、鐵物相分析結(jié)果見表2、粒度分析結(jié)果見表3。
表1磁鐵精礦化學(xué)多元素分析結(jié)果%
成分TFeSFeFeOSiO2CaO含量65.4764.9221.826.520.41成分MgOSPK2O燒失含量0.620.380.0310.0331.04
表2 磁鐵精礦鐵物相分析結(jié)果 %
由表1~表3可知,試樣SiO2含量高達(dá)6.52%,是鐵精礦的主要雜質(zhì)。試樣中的鐵礦物絕大部分為磁鐵礦,磁鐵礦中的鐵占到了總鐵的96.40%。試樣-0.030 8 mm粒級達(dá)63.98%,為反浮選創(chuàng)造了良好條件。
表3 磁鐵精礦粒度分析結(jié)果
實(shí)踐證明,反浮選是磁鐵精礦提鐵降硅的有效手段。而陽離子反浮選較陰離子反浮選具有藥劑制度簡單、藥劑不需加溫、可常溫甚至低溫浮選等優(yōu)點(diǎn),因此試驗(yàn)采用陽離子反浮選[2-3]。
2.1.1 陽離子反浮選條件試驗(yàn)
按圖1 流程,對磁鐵精礦進(jìn)行反浮選粗選藥劑用量正交試驗(yàn),以不同的NaOH、淀粉、陽離子捕收劑Ge-609用量為主要考察因素(依次為因素A、B、C)進(jìn)行3 因素4水平正交試驗(yàn),各因素水平安排見表4,試驗(yàn)結(jié)果見表5。
圖1 磁鐵精礦陽離子反浮選條件試驗(yàn)流程
水平各因素取值/(g/t)ABC1025050233350080366675011041 0001 000150
對表5進(jìn)行極差分析,分析結(jié)果見表6。
由表6可知,隨著NaOH用量的增加,鐵精礦品位、回收率、分選效率均提高,但當(dāng)NaOH用量達(dá)到1 000 g/t時,鐵精礦品位及回收率提高不明顯,因此確定NaOH用量采用水平4,對應(yīng)的藥劑用量為1 000 g/t;隨著淀粉用量的增加,鐵精礦品位升高,回收率降低,分選效率先升后降,綜合比較后淀粉用量采用水平3,對應(yīng)的藥劑用量為750 g/t;隨著Ge-609用量的增加,鐵精礦品位及分選效率提高,鐵回收率降低,為保證鐵精礦品位達(dá)68.50%以上,確定Ge-609采用水平4,對應(yīng)的藥劑用量為150 g/t,后續(xù)采用此用量進(jìn)行Ge-609反浮選閉路試驗(yàn)。
表5 粗選藥劑用量正交試驗(yàn)結(jié)果
注:β(TFe)為精礦全鐵品位;ε(TFe)為精礦全鐵回收率;E(TFe)為分選效率。
表6 粗選藥劑用量正交試驗(yàn)極差分析結(jié)果 %
2.1.2 陽離子反浮選閉路流程試驗(yàn)
在條件試驗(yàn)和開路流程試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了陽離子反浮選閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖2,試驗(yàn)結(jié)果見表7。
表7 磁鐵精礦陽離子反浮選閉路試驗(yàn)結(jié)果 %
磁鐵礦陽離子反浮選閉路試驗(yàn)獲得的浮選尾礦全鐵品位高達(dá)36.23%,不能直接作為尾礦丟棄,故將反浮選尾礦再磨至不同粒度,在濕式電磁筒式弱磁選機(jī)上進(jìn)行弱磁選試驗(yàn)。試驗(yàn)流程為1粗1精,粗選、精選磁場強(qiáng)度分別為143、126 kA/m,試驗(yàn)結(jié)果見表8。
圖2 磁鐵精礦陽離子反浮選閉路試驗(yàn)流程
由表8可知,隨著再磨細(xì)度的增加,當(dāng)再磨細(xì)度為-0.038 5 mm 90%時,弱磁精礦鐵品位達(dá)到65%以上,故確定再磨細(xì)度為-0.038 5 mm 90%。
表8 陽離子反浮選尾礦不同再磨細(xì)度弱磁選結(jié)果 %
在上述試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對磁鐵精礦進(jìn)行陽離子反浮選—浮選尾礦再磨—弱磁選全流程試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程見圖3。
圖3 磁鐵精礦陽離子反浮選—尾礦再磨—弱磁選全流程試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程
(1)某鐵礦選礦廠生產(chǎn)的鐵精礦鐵品位為65.47%,SiO2含量偏高為6.52%,不利于實(shí)現(xiàn)高爐煉鐵“精料”方針。
(2)對現(xiàn)場磁鐵精礦進(jìn)行陽離子反浮選—浮尾再磨—弱磁選試驗(yàn),在磁鐵精礦品位為65.47%、SiO2含量6.52%的條件下,可獲得鐵品位為69.18%、鐵回收率為97.67%、SiO2含量為3.15%的最終鐵精礦,提鐵降硅效果顯著。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 虞 力,胡義明,劉 軍,等.峨口鐵精礦提鐵降硅選礦試驗(yàn)[J].金屬礦山,2014(4):78-81.
[2] 熊學(xué)桓,葛英勇,張國松,等.用GE-609捕收劑反浮選博倫鐵礦磁選精礦[J].金屬礦山,2012(6):54-56,63.
[3] 廖 祥,劉艷杰,許 蕊,等.福建某超貧磁鐵礦弱磁精反浮選提鐵降硅試驗(yàn)[J].金屬礦山,2013(5):75-77.