姚慧琳
摘 要:隨著工業(yè)自動化技術(shù)的日益提高,生產(chǎn)企業(yè)自動化管理水平也逐步向智能化、管理控制一體化的方向發(fā)展。本文詳細(xì)介紹了空壓機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)的工作過程,實現(xiàn)了對空壓機(jī)設(shè)備的自動控制及實時在線監(jiān)測,解決了舊系統(tǒng)中管道氣壓波動大、支氣管路漏氣造成氣壓過低供氣不足帶來的資源浪費(fèi)、空載運(yùn)行和機(jī)器損耗、電耗等一系列影響安全生產(chǎn)的問題,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
關(guān)鍵詞:空壓機(jī);PLC;智能監(jiān)控;節(jié)能降耗
一、概述
為了提高空壓機(jī)組的自動化水平和實現(xiàn)節(jié)能降耗目的,對空壓機(jī)房控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,在使用該智能監(jiān)控系統(tǒng)中變頻控制后,可準(zhǔn)確地根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)用氣量的需求來控制空壓機(jī)的啟停輸出,并且減少了對部分電氣部件和機(jī)械部件的沖擊,降低了各類相關(guān)電磁閥和氣動元件的工作頻率,延長了零部件的使用壽命,提高了空壓機(jī)的使用效率,減少了空壓機(jī)的維護(hù)費(fèi)用,改造后的空壓機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)了現(xiàn)場無人值守、遠(yuǎn)程集中控制和節(jié)能降耗等目的。
二、新舊系統(tǒng)簡介
舊系統(tǒng)空壓機(jī)電耗一直是主要消耗對象,主要原因是原加壓過濾機(jī)運(yùn)行多年密封效果不好,造成空壓機(jī)運(yùn)行臺數(shù)多與運(yùn)行時間長,其次是無壓力自動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),致使空壓機(jī)出現(xiàn)空開現(xiàn)象多。舊空壓機(jī)組系統(tǒng)采取人工控制方式,操作工根據(jù)經(jīng)驗手動控制空壓機(jī)的啟動停止,自動化程度低,輸出壓力的調(diào)節(jié)是靠人為調(diào)節(jié)閥的開度來實現(xiàn)的,調(diào)節(jié)速度慢,波動大,不穩(wěn)定,精度低,需工作人員24小時監(jiān)視,浪費(fèi)人力資源;異步電動機(jī)易頻繁的啟動、停止,影響電機(jī)的使用壽命,空壓機(jī)工頻啟動電流大,對電網(wǎng)沖擊大,機(jī)械部件磨損大,設(shè)備維護(hù)檢修工作量大;
空壓機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)自動控制模式可避免空壓機(jī)卸荷空載運(yùn)行、持續(xù)運(yùn)行在高壓狀態(tài)、氣壓持續(xù)大波動,從而節(jié)約了電能,減少了對空壓機(jī)的持續(xù)沖擊,延長設(shè)備使用壽命。自動控制模式完全可以在達(dá)到預(yù)定節(jié)能、保護(hù)設(shè)備要求的前提下,滿足生產(chǎn)需要,在不同情況下更有極佳的控制效果。在用氣量小的情況下自動控制模式可實現(xiàn)小波動精準(zhǔn)控制;在用氣量大波動小的情況下自動控制模式可實現(xiàn)小波動精準(zhǔn)控制;在用氣量大波動大的情況下自動控制模式可實現(xiàn)大波動準(zhǔn)確控制,無論在何種情況,自動調(diào)節(jié)模式都可達(dá)到穩(wěn)定氣壓目的,并且完全可滿足實際生產(chǎn)要求。
三、系統(tǒng)組成
3.1PLC配置
CPU模塊是系統(tǒng)中信息運(yùn)算和處理的核心;電源模塊用于為PLC系統(tǒng)提供24V直流電源;模擬量輸入模塊采集空壓機(jī)電流信號;模擬量輸出模塊輸出PLC控制信號;開關(guān)量輸入模塊采集向空壓機(jī)變頻、軟起或智能控制器機(jī)柜的狀態(tài)信號(如:啟動允許、供電故障、過載故障、運(yùn)行反饋、輔助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等)、與空壓機(jī)相對應(yīng)的手自動轉(zhuǎn)換開關(guān)和緊急停止按鈕的狀態(tài)信號;開關(guān)量輸出模塊輸出PLC的控制信號如啟動、停止、加載、卸荷、急停等,控制空壓機(jī)運(yùn)行;通訊接口模塊將PLC系統(tǒng)接入以太網(wǎng),負(fù)責(zé)PLC和上位機(jī)之間的通訊;數(shù)據(jù)交換機(jī)串行通訊處理器模塊,采集從站控制器中存儲的空壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信息。
3.2上位機(jī)部分
上位機(jī)采用RSView32軟件編制,能夠監(jiān)控整個空壓機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)及主要技術(shù)參數(shù),電源電壓、主電機(jī)電流、排氣溫度、油溫、油壓、排氣壓力、報警信息等,當(dāng)檢測到異常的狀態(tài)參數(shù)時能及時報警、顯示故障點(diǎn)并記錄。在PLC和上位機(jī)之間的通訊中,PLC通過以太網(wǎng)模塊光電轉(zhuǎn)換,將信號通過光纖傳輸?shù)秸{(diào)度室,然后再用光電轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換成以太網(wǎng)與工控機(jī)聯(lián)接,上位機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,選擇接口類型為工業(yè)以太網(wǎng),設(shè)置工控機(jī)IP地址來與PLC通訊,實現(xiàn)上位機(jī)通過PLC來控制和監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行故障等一系列信號。
四、系統(tǒng)控制方式
該系統(tǒng)可實現(xiàn)三種控制模式:就地控制、遠(yuǎn)程手動控制、遠(yuǎn)程自動控制。
就地控制:通過轉(zhuǎn)動控制柜上的遠(yuǎn)程就地旋鈕,可使系統(tǒng)進(jìn)入就地模式,此時可在集控室對空壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)視,操作員可在空壓機(jī)機(jī)房內(nèi)進(jìn)行手動控制空壓機(jī)啟停。
遠(yuǎn)程手動控制:通過撥動控制柜上的遠(yuǎn)程就地旋鈕,可使系統(tǒng)進(jìn)入遠(yuǎn)程模式,此時可在集控室對空壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)視,并可對其進(jìn)行直接控制。通過在界面上選擇手動模式可進(jìn)入遠(yuǎn)程手動控制模式,操作員亦可在空壓機(jī)機(jī)房內(nèi)進(jìn)行手動控制空壓機(jī)啟停。
遠(yuǎn)程自動控制:通過撥動控制柜上的遠(yuǎn)程就地旋鈕,可使系統(tǒng)進(jìn)入遠(yuǎn)程模式。此時可在集控室對空壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)視。通過在界面上選擇自動模式可進(jìn)入遠(yuǎn)程自動控制模式,此時無需操作人員進(jìn)行任何操作,系統(tǒng)可自動調(diào)節(jié)控制空壓機(jī)的啟停和變頻空壓機(jī)的自動變頻。
五、結(jié)束語
空壓機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)自動化程度高,可無人值守;操作控制方式簡單靈活;安全可靠性高,具有完備的保護(hù)功能,空壓機(jī)本體、氣路系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等發(fā)生故障時均有相應(yīng)的保護(hù)措施,并能顯示詳細(xì)故障信息,保護(hù)動作迅速而可靠。整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、成本、性能穩(wěn)定,安全可靠,而且功能齊全,非常適合應(yīng)用和推廣。
參考文獻(xiàn):
[1] 吉永成 用PLC對數(shù)臺空氣壓縮機(jī)的控制. 機(jī)械工業(yè)出版社,2002
[2] 薛迎成 羅克韋爾PLC技術(shù)基礎(chǔ)及應(yīng)用.中國電力出版社,2009
[3] 余先濤 基于PLC監(jiān)控的空壓機(jī)變頻恒壓控制,2005