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        生料輥壓機終粉磨改造后工藝布局的優(yōu)化

        2018-06-09 07:50:26于海峰
        水泥技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:選粉斗式磨輥

        于海峰

        1 前言

        河南省同力水泥有限公司2號線是2 500t/d熟料生產(chǎn)線,原料粉磨系統(tǒng)采用球磨機粉磨工藝。由于原料粉磨系統(tǒng)粉磨能力不足、電耗高,生料粉磨系統(tǒng)歷年平均電耗在22.63kWh/t以上,生產(chǎn)維護(hù)費用高。我國頒布的《關(guān)于印發(fā)水泥企業(yè)用電實行基于能耗標(biāo)準(zhǔn)階梯電價政策實施細(xì)則》中提出,2015年開始執(zhí)行“可比熟料綜合電耗>64kWh/t但≤67kWh/t的,用電每千瓦時加價0.1元;可比熟料綜合電耗>67kWh/t的,用電每千瓦時加價0.2元?!钡囊蟆J車倚碌乃嗄芎南揞~標(biāo)準(zhǔn)和水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件制約,鑒于公司生料系統(tǒng)現(xiàn)狀,2015年10月由合肥水泥研究設(shè)計院有限公司設(shè)計,公司對2號線生料球磨機粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了技改,以達(dá)到提產(chǎn)、節(jié)能降耗、減少運行時間、降低運行成本目的,從而達(dá)到國家能耗標(biāo)準(zhǔn)要求。

        2 技改工藝布局

        在原來的球磨機廠房外,公司新增一套HFCG160-140輥壓機,功率2×1 120kW;V4000型氣流分級機(利用原磨機基礎(chǔ)布置于現(xiàn)有磨房內(nèi))與原球磨機系統(tǒng)中現(xiàn)有的風(fēng)路、選粉、廢氣處理等系統(tǒng)組合,形成新的輥壓機終粉磨系統(tǒng)。工藝流程見圖1。

        3 改造效果

        2016年3月技改投產(chǎn)后,生料輥壓機終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)、降耗明顯,達(dá)到了技改的預(yù)期目的。

        眾所周知,在球磨機中,物料受到的是剪應(yīng)力和壓力兩種力的綜合作用,而在輥壓機中,磨輥對顆粒物料破碎過程只施加了純粹的壓力。生產(chǎn)實踐證明,物料受壓力所產(chǎn)生的應(yīng)變相當(dāng)于剪應(yīng)力所產(chǎn)生應(yīng)變的5倍,故和球磨機相比,2號生料輥壓機的產(chǎn)量由原有的190t/h提高至220t/h以上,生料工序電耗從目前的22.63kWh/t降低至12.2kWh/t,極大地提高了勞動生產(chǎn)效率,降低了能耗,熟料電耗比改造前降低了20%~30%。生料粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)能力大幅度提高,與窯系統(tǒng)更加匹配,更加有利于熟料燒成系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。

        采用輥壓機終粉磨,在磨輥的高壓下,物料受擠壓形成密實的料床,物料顆粒內(nèi)部產(chǎn)生強大的應(yīng)力,使顆粒產(chǎn)生裂紋,有的顆粒被粉碎,從輥壓機內(nèi)部卸出的物料形成強度很低的料餅,這些料餅機械強度低,受搓即碎,經(jīng)V型選粉機打散后,粒度在2mm以下的占80%~90%,其中粒度80μm以下的占30%左右。生料輥壓機生產(chǎn)能力大幅提高,可充分實現(xiàn)利用峰谷用電制度,進(jìn)一步降低企業(yè)運行成本,見表1。

        圖1 工藝流程圖

        4 生產(chǎn)中的不正常問題匯總及解決措施

        由于輥壓機操作系統(tǒng)對我們來說是全新的操作系統(tǒng),再加上在技改過程中,部分工藝布局沒有達(dá)到理想狀態(tài),制約著達(dá)產(chǎn)以及環(huán)保的達(dá)標(biāo),生產(chǎn)中不穩(wěn)定狀況時有發(fā)生。為此,經(jīng)過不斷地對工藝布局進(jìn)行改進(jìn),使輥壓機終粉磨系統(tǒng)達(dá)到了最優(yōu)化生產(chǎn)。

        表1 改造前后主要設(shè)備表

        4.1 輥壓機進(jìn)料粒度大于系統(tǒng)要求粒度

        輥壓機要求進(jìn)料粒度≤60mm,如果出現(xiàn)≥60mm大塊物料,輥壓機將出現(xiàn)以下情況:(1)輥壓機振動嚴(yán)重,導(dǎo)致輥壓機緊固件松動。(2)輥縫瞬時加大,磨輥壓力瞬時增高,導(dǎo)致輥壓機跳停,次數(shù)頻繁時將損壞氮氣囊及液壓缸。

        2017年7月,因礦山破碎機出口篦條變形且斷裂一根,致使>100mm大塊碎石進(jìn)入輥壓機,造成左側(cè)磨輥頻繁加壓,加壓頻度>20次/h后,輥壓機開始跳車,無法運行。停車打開液壓缸后發(fā)現(xiàn),左側(cè)液壓缸活塞崩裂一道裂縫,漏油泄壓,致使液壓油泵頻繁加壓,導(dǎo)致輥壓機跳停,更換活塞后生產(chǎn)正常。

        針對以上情況,我們采取了以下措施:

        (1)更換礦山破碎機出料篦板,控制碎石粒度≤30mm,嚴(yán)格限制進(jìn)廠砂巖粒度≤30mm。

        (2)在原料調(diào)配站下料口安裝≤30mm篦條,大塊物料被篩分后返回礦山繼續(xù)破碎。

        4.2 側(cè)擋板磨損或斷裂導(dǎo)致輥壓機物料循環(huán)量增大,產(chǎn)量大幅下降

        輥壓機設(shè)置側(cè)擋板的目的是為了控制側(cè)擋板與磨輥端面的最小間隙,確保物料的擠壓質(zhì)量。在側(cè)擋板與磨輥端面不接觸的前提下,減少邊緣漏料,滿足設(shè)備過飽和喂料的操作要求,保證輥子中間的物料達(dá)到最好擠壓效果,增加細(xì)粉量。為此,設(shè)計要求側(cè)擋板與輥子兩端正常的工作間隙為2~3mm,實際生產(chǎn)可以控制到1.8~2.0mm,如果二者間隙過大將產(chǎn)生以下問題:

        (1)產(chǎn)生“邊緣效應(yīng)”。邊緣效應(yīng)會使擠壓效果變差,細(xì)粉量少,甚至漏料嚴(yán)重,導(dǎo)致輥壓機產(chǎn)量降低。

        (2)大部分粗顆粒物料進(jìn)入后續(xù)動態(tài)選粉機及V型選粉機后,會對分選設(shè)備內(nèi)部選粉葉片和撒料裝置造成較大磨損,影響后續(xù)設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。

        (3)由于輥壓機循環(huán)負(fù)荷加大,料餅以及循環(huán)斗式提升機電機電流會異常增高,對設(shè)備安全運轉(zhuǎn)極其不利。

        2016年5月3日,由于兩端側(cè)擋板磨損嚴(yán)重,工作間隙值變大,邊緣漏料加重,細(xì)粉量顯著減少,輥壓機循環(huán)負(fù)荷加大,導(dǎo)致料餅斗式提升機和循環(huán)斗式提升機兩臺提升機電流異常升高,甚至達(dá)到報警值,操作員被迫減料運行,降低輥壓機產(chǎn)量。停車發(fā)現(xiàn)輥壓機北側(cè)側(cè)擋板由于連接螺栓斷裂而脫落,南側(cè)側(cè)擋板下部一截磨損脫落。

        我們在磨損嚴(yán)重的側(cè)擋板下端設(shè)置了高硬度的硬質(zhì)合金材料,以減少磨損,延長使用周期;定時檢查側(cè)擋板磨損情況并及時更換側(cè)擋板;將側(cè)擋板與磨輥端面間隙控制在1.8~2.0mm之間,確保物料的擠壓質(zhì)量,為輥壓機高效運轉(zhuǎn)打下了堅實基礎(chǔ)。

        4.3 動態(tài)選粉機旋風(fēng)筒堵塞,導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機電機電流超高報警

        2017年4月2日,操作員發(fā)現(xiàn)輥壓機循環(huán)風(fēng)機電機電流頻繁報警,檢查電器部分未見異常。通過工藝技術(shù)人員檢查發(fā)現(xiàn),動態(tài)選粉機的四個旋風(fēng)筒堵塞兩個,物料不能被及時排走,細(xì)料則被循環(huán)風(fēng)帶走,導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機內(nèi)部含塵濃度增加,致使循環(huán)風(fēng)機電流超高報警,經(jīng)過處理,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

        通過各設(shè)備電流曲線以及事故分析得知:

        (1)造成事故發(fā)生的原因主要是輥壓機側(cè)擋板間隙過大。停機檢查發(fā)現(xiàn)南側(cè)側(cè)擋板頂絲杠由于受力過大發(fā)生彎曲,使側(cè)擋板與兩磨輥端面間隙擴大到10mm。

        (2)兩臺斗式提升機電流偏高,操作員誤以為是臺時產(chǎn)量過高所致,操作上將喂料量由原來220t/h降至180t/h;加大循環(huán)風(fēng)機變頻器開度,增大拉風(fēng)量;降低選粉機轉(zhuǎn)速10%,試圖通過降低生料細(xì)度和循環(huán)負(fù)荷緩解斗式提升機電流高的情況。在現(xiàn)場處理事故時發(fā)現(xiàn),旋風(fēng)筒內(nèi)物料顆粒粗大,空氣輸送斜槽走料不順,致使物料堆積,鎖風(fēng)閥被壓死。

        上述兩次事故的發(fā)生,進(jìn)一步表明了輥壓機側(cè)擋板與磨輥之間的間隙對生產(chǎn)、工藝操作的重要性。

        圖2 安裝前

        圖3 剛安裝的回料箱

        圖4 正在使用中的回料箱

        圖5 安裝后內(nèi)部篦條

        圖6 新安裝入稱重倉回料管

        4.4 對管道除鐵器系統(tǒng)進(jìn)行改造,確保環(huán)保和除鐵兩不誤

        輥壓機喂料系統(tǒng)中必須安裝兩臺除鐵器以防止鐵塊落入輥壓機中,對磨輥造成損害。在混合皮帶上安裝一臺電磁式帶式除鐵器,除去的是大塊鐵塊,所除廢鐵被拉到廢鐵堆;在入稱重倉管道上安裝一臺永磁式管道除鐵器,除去的是小的螺栓及碎鐵塊。由于本次改造未設(shè)計含鐵細(xì)粉回料裝置,而是直接外排,造成了環(huán)境污染問題。為此我們專門設(shè)計了回料系統(tǒng),通過加裝篦子,將碎鐵塊過濾后,細(xì)粉又回到輥壓機小倉內(nèi)。本次小技改既解決了環(huán)境問題,又減輕了巡檢工工作量,如圖2~6所示。

        圖7 改進(jìn)后的動態(tài)選粉機工藝流程圖

        4.5 對動態(tài)選粉機粗粉回料溜管位置進(jìn)行移動的改進(jìn)

        原設(shè)計選粉機粗粉回料管出口位于循環(huán)皮帶中部,試生產(chǎn)時由于粗料粉從高空落下,對循環(huán)輸送皮帶沖擊力度較大,導(dǎo)致現(xiàn)場粉塵飛揚。皮帶受來料沖擊的影響,皮帶處跑偏特別嚴(yán)重,漏料加劇,即便調(diào)節(jié)張緊裝置也無法保證生產(chǎn)。為了改變這種局面,我們做了以下改進(jìn)(見圖7):

        (1)將選粉機回粉管出口移動到皮帶頭輪入口處,粗粉直接入循環(huán)斗式提升機,大大減少了循環(huán)皮帶的負(fù)荷。

        圖8 新加積料斗

        圖9 新加積料斗

        圖10 工人正在打孔作業(yè)

        圖11 新安裝回料管穿墻

        圖12 新安裝回料管入斗式提升機入口

        (2)為了降低物料向下沖擊的力度,原設(shè)計為一道翻板鎖風(fēng)閥,本次在回粉溜管不同高度位置處各加了方向相反的兩道鎖風(fēng)閥。

        (3)回粉溜管底板設(shè)計成階梯狀,減少物料對溜子底部的磨損。

        (4)循環(huán)皮帶頭輪加裝了漏料回收裝置,收集后的皮帶頭輪漏料又回到料餅斗式提升機內(nèi)參與循環(huán)(見圖8~12)。

        改進(jìn)后循環(huán)輸送皮帶不再跑偏,運轉(zhuǎn)正常,現(xiàn)場環(huán)境達(dá)到了環(huán)保要求,崗位工清料的工作負(fù)擔(dān)大大降低。

        4.6 均勻分布入V型選粉機物料

        進(jìn)料時,料餅應(yīng)均勻分布在V型選粉機入料口處,否則會降低分級效率。

        V型選粉機的內(nèi)部是由階梯式導(dǎo)流板構(gòu)成,作用是將料餅打散和分級,氣流通過導(dǎo)流板間隙將細(xì)粉選出。此次改造中,我們將入V型選粉機溜子設(shè)計為四個入料口,在生產(chǎn)過程中,一旦其中一個或兩個溜子因物料水分高以及粘結(jié)性強等原因發(fā)生堵塞,將會引起以下兩種情況:

        (1)由于系統(tǒng)風(fēng)是從V型選粉機抽出,而入料口一旦堵塞,必將引起料餅斗式提升機溜子通風(fēng)面積減小,引起V型選粉機入口處及斗式提升機頭輪處出現(xiàn)正壓,污染現(xiàn)場環(huán)境。

        (2)由于物料過于集中,不能形成松散均勻料帶,物料落入V型選粉機不均勻,物料打散效果差,從而使V型選粉機分級效率降低,影響撒料效果,并且影響輥壓機臺時產(chǎn)量。

        因此,我們在四個下料溜管上分別加裝了四個觀察門,以便在日常巡檢或停車檢修時檢查和處理。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過對工藝布局的不斷改進(jìn)后,輥壓機終粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)逐漸達(dá)到了理想工作狀態(tài),操作員對輥壓機的操作也日臻嫻熟。近一年來,系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量保持在220t/h。在保證回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的情況下,輥壓機每天中班可停車8h節(jié)電,生料工序電耗平均可控制在12.2kWh/t,與球磨機相比,降低了約50%;0.08mm方孔篩篩余穩(wěn)定控制在18%以下,0.2mm方孔篩篩余穩(wěn)定控制在2%以下;現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)良,達(dá)到了技改要求?!?/p>

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