任風(fēng)華
摘 要 隨著油田開發(fā)時(shí)間的延長,游梁式抽油機(jī)井含水和產(chǎn)液量增加,導(dǎo)致用電成本成本的逐年增加,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際降低油井運(yùn)行電費(fèi)成為基層采油隊(duì)降本增效的主要手段,筆者結(jié)合多年從事油田生產(chǎn)管理的經(jīng)驗(yàn),分析了游梁式抽油井的耗電因素,制定合理的節(jié)能降耗措施,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞 游梁式抽油機(jī)井 降耗對策 效果分析
1游梁式抽油機(jī)井耗能高因素分析
1.1泵容積損失大
一般來說,造成容積損失大的原因主要有兩方面:一是當(dāng)抽油泵嚴(yán)重漏失時(shí),柱塞和襯套間徑向間隙偏大,使泵的容積損失增大,造成無效功率損失相對增加,導(dǎo)致單耗偏高;二是當(dāng)篩管堵塞嚴(yán)重時(shí),造成泵的供液能力不足,柱塞兩端壓差大,導(dǎo)致柱塞與襯套摩擦損失和漏失量增加,無效功率損失增大,導(dǎo)致單耗高。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這類井共有22口,對這部分抽油井,應(yīng)采取換泵作業(yè)措施,開抽后及時(shí)優(yōu)化調(diào)整抽汲參數(shù),達(dá)到降低單耗的目的。
1.2地面無效摩擦損失功率大
當(dāng)“五率”、盤根和皮帶松緊度等調(diào)整不及時(shí),會造成摩擦損失的增加,使無效功率損失增大,造成單耗高。這類井有12口。這些抽油井生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)比較合理,但是單耗卻達(dá)到12.8kWh/t以上。綜合分析認(rèn)為,這是由于地面設(shè)備摩擦損失消耗功率偏大造成的。針對這部分井,現(xiàn)場可通過加強(qiáng)調(diào)整“五率”、盤根和皮帶松緊度等措施,減少地面?zhèn)鲃?、相對運(yùn)動摩擦等無效、低效功消耗,實(shí)現(xiàn)降低單耗的目。
1.3抽油井抽汲參數(shù)不合理
依據(jù)理論分析,在泵徑、沖程和沖次中,對單耗影響最大的是沖次,單耗與沖次的平方呈正相關(guān)關(guān)系。因此,現(xiàn)場以“長沖程、大泵徑、低沖次”的抽油機(jī)配置原則,在分析抽汲參數(shù)對單耗的影響時(shí),以沖次為重心,結(jié)合其他相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù),對抽汲參數(shù)進(jìn)行合理匹配,從而降低單耗。
1.4抽汲參數(shù)偏小
一般來說,抽汲參數(shù)偏小指的是:在沉沒度和泵效都較高的情況,泵徑或沖程仍有調(diào)大的余地。此時(shí),雖然舉升高度和抽汲參數(shù)都比較低,對降低能耗是有利因素,但是由于產(chǎn)液能力沒有得到充分發(fā)揮,使得單耗仍然偏高。針對這部分井,可以根據(jù)沉沒度和泵效具體情況,通過軟件優(yōu)化,合理換大泵徑、調(diào)大沖程,使產(chǎn)液量和舉升高度的匹配更趨合理,從而降低單耗。另外,針對個(gè)別井的單井情況,還可以采取堵水和下調(diào)抽汲參數(shù)的措施,通過降低無效、低效液量的產(chǎn)出,減少單耗和噸油耗電。
1.5抽汲參數(shù)相對偏大
對于油層供液能力差的抽油機(jī)井,如果采用相對較大的參數(shù)抽汲生產(chǎn),就會使沉沒度偏低,進(jìn)而導(dǎo)致抽油泵充滿程度低,造成泵效低,此時(shí),系統(tǒng)容積、水力和摩擦功率消耗相對較大,無效功消耗大,造成單耗偏高。對于這部分井,可以通過調(diào)小抽汲參數(shù),采取間抽、換小泵、提高對應(yīng)水井注水量等措施提高油層供液能力,降低單耗。
2有桿抽油機(jī)井節(jié)能降耗措施及效果分析
2.1井筒耗能
2.1.1上提泵掛
沉沒度的大小與油井產(chǎn)液量、油氣比、原油粘度、含水等因素有關(guān),一般來講,動液面在保持一定的情況下,并不是沉沒度越大越好,而是有一個(gè)合理的界限。計(jì)算時(shí)一般取沉沒度為300米,稠油井400-500米。具體到生產(chǎn)中就是上提泵掛。
2.1.2降低沖次
目前大量應(yīng)用節(jié)能減速器來實(shí)現(xiàn)降低沖次,節(jié)能減速器由一個(gè)軸承支座和兩個(gè)大小不同的皮帶輪組成,大皮帶輪與電機(jī)通過皮帶相連接,小皮帶輪與抽油機(jī)皮帶輪通過原皮帶相連接。啟動電機(jī)后,電機(jī)的皮帶輪通過皮帶帶動大皮帶輪轉(zhuǎn)動,減速后通過中軸傳給小皮帶輪(減速比為電機(jī)皮帶輪直徑與大皮帶輪直徑之比),小皮帶輪獲得大轉(zhuǎn)矩、慢轉(zhuǎn)速后,通過抽油機(jī)原皮帶帶動抽油機(jī)慢沖次運(yùn)行。節(jié)能減速器的使用增加了機(jī)械傳動耗能,但它直接降低了沖次,降低了耗能,從整體來說節(jié)電效果明顯,一般視前后沖次而言能夠降低耗能1/3左右。
2.2應(yīng)用節(jié)能電機(jī)和節(jié)能控制箱
針對因抽油機(jī)井配套電動機(jī)裝機(jī)功率偏大造成的高單耗,采取更換裝機(jī)功率小的節(jié)能型電動機(jī)或?qū)ζ胀妱訖C(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,共計(jì)12臺。該措施實(shí)施前后,平均裝機(jī)功率降低8.6kW,功率利用率提高1.6個(gè)百分點(diǎn),平均單耗降低2.1kWh/t,平均功率消耗減少1.5kW,平均單井日節(jié)電38.2kWh,節(jié)電率23.2%。
2.3安裝雙功率電機(jī)
節(jié)能原理:雙功率電機(jī)是在普通Y系列電機(jī)的定子上設(shè)計(jì)了2個(gè)繞組,一個(gè)是大功率繞組,一個(gè)是小功率繞組。它是用小功率繞組啟動,瞬間自動轉(zhuǎn)換到大功率繞組啟動,啟動后正常運(yùn)行5~10s又自動轉(zhuǎn)換到小功率繞組運(yùn)行。這種電機(jī)主要是大功率啟動,小功率運(yùn)行,提高了電機(jī)的負(fù)荷率,解決“大馬拉小車”的問題。大35-15-11井安裝雙功率電機(jī)后取得了較好節(jié)能效果。見圖1。
對安裝了15臺雙功率節(jié)能電機(jī)中的12臺電機(jī)進(jìn)行安裝前后電參測試。測試結(jié)果表明:有功功率下降1.12kW,平均單井日節(jié)電26.8kWh,有功節(jié)電率10.5%,功率因數(shù)上升了0.38。
適度降低電機(jī)功率,不但能提高電機(jī)負(fù)載率,而且可以降低電機(jī)空耗產(chǎn)生的無功功率損失,減少耗電量,提高系統(tǒng)效率。
2.4落實(shí)抽油機(jī)保養(yǎng)、調(diào)整工作
抽油機(jī)各部件松動或潤滑保養(yǎng)不好,造成皮帶及抽油機(jī)各部件之間的摩擦、打滑、變形,致使抽油機(jī)不平穩(wěn)運(yùn)行,從而無功耗電,對此認(rèn)真落實(shí)機(jī)械設(shè)備的緊固、潤滑、保養(yǎng)、調(diào)整工作,按時(shí)進(jìn)行一保、二保,確保抽油機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3結(jié)束語
2016年以來,河口采油廠通過上面一系列細(xì)致的工作,在對抽油機(jī)井能耗設(shè)備全面調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,通過系統(tǒng)分析單井能耗水平和能耗的影響因素,積極優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),如調(diào)小抽汲參數(shù),安裝雙功率節(jié)能電機(jī)、節(jié)電箱等各類綜合配套節(jié)電措施,取得較好的節(jié)能降耗效果,有效地了降低了抽油機(jī)井單耗,為今后進(jìn)一步采取節(jié)能降耗措施積累了經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 徐志平,楊紅斌.淺析抽油機(jī)井系統(tǒng)提高效率方法[J].江漢石油職工大學(xué)學(xué)報(bào),2011(01).