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        “石灰+碳酸鈉”軟化與雙膜法在循環(huán)水排污水深度處理中的應(yīng)用

        2018-06-07 06:29:22賈秋菊王松林宋雅芳張龍明李榮暉
        吉林電力 2018年2期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)水碳酸鈉反滲透

        賈秋菊, 王松林 ,宋雅芳 ,張龍明 ,李榮暉

        (1.華潤電力焦作有限公司,河南 焦作 454450;2.西安熱工研究院有限公司, 西安 710032)

        隨著國家對環(huán)境保護(hù)要求的提高,2012年頒布了《關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》,明確了取水許可、入河湖排放口限批、節(jié)水強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等一系列硬性要求,規(guī)定了水資源開發(fā)利用的底線[1-2]。華潤電力焦作有限公司一期工程為2×660 MW超超臨界濕冷供熱機(jī)組,機(jī)組采用開式間冷循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水補(bǔ)充水為經(jīng)100%石灰處理的中水。為節(jié)水減排,將循環(huán)水濃縮倍率提升至5~6,并將部分循環(huán)水經(jīng)過“石灰+碳酸鈉”旁流處理以降低水質(zhì)硬度、避免系統(tǒng)結(jié)垢,該工藝具備一定的節(jié)水減排能力,但仍存在較大改進(jìn)空間。為了解決水資源限制發(fā)展的難題,緩解日益嚴(yán)重的環(huán)保排放壓力,根據(jù)中水水質(zhì)條件和用水需求,開展了“石灰+碳酸鈉”軟化與雙膜法在循環(huán)水排污水深度處理中的聯(lián)合應(yīng)用實踐,一級反滲透產(chǎn)水用于循環(huán)水和鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的補(bǔ)充水。

        1 系統(tǒng)流程及存在問題

        循環(huán)水處理系統(tǒng)額定出力為1 000 t/h,工作流程:中水→石灰處理系統(tǒng)→循環(huán)水系統(tǒng)→部分循環(huán)水排污水(200 t/h排污水)→石灰+碳酸鈉軟化系統(tǒng)→軟化水池→循環(huán)水。

        鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)額定出力為80t/h,工作流程:生活飲用水→超濾水箱→一級反滲透水箱→混床→除鹽水。

        表1 循環(huán)水水質(zhì)

        機(jī)組循環(huán)水水質(zhì)見表1,其中c(Ca2+)、c(ZYD)、c(FTJD)、c(ZJD)為分別為鈣離子、總硬度、酚酞堿度、總堿度的濃度;ρ(P)、ρ(XJ)為總磷、細(xì)菌的質(zhì)量濃度。夏季2臺機(jī)組滿負(fù)荷條件下,濃縮倍率與排污量的關(guān)系見表2。

        表2 濃縮倍率與循環(huán)水排污量的關(guān)系

        目前系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)備下,存在以下問題。

        圖1 優(yōu)化后系統(tǒng)流程及水量平衡

        a.“石灰+碳酸鈉”旁流處理無法去除氯離子、硫酸根等腐蝕性陰離子,限制了循環(huán)水運(yùn)行倍率的進(jìn)一步提高,因此電廠仍然面臨很大的排放壓力。

        b. 循環(huán)水排污水未合理梯級利用,造成水資源極大浪費,以7.0倍運(yùn)行為例,雙機(jī)運(yùn)行將產(chǎn)生約200 t/h的循環(huán)水排污水量 。

        c.“石灰+碳酸鈉”軟化系統(tǒng)出水pH值在10.0以上,采用硫酸調(diào)至pH值8.0左右,硫酸根在高倍率下運(yùn)行,對冷卻塔水泥構(gòu)筑物腐蝕 。

        d.鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)采用生活飲用水水源,飲用水價格的升高導(dǎo)致用水成本大幅上升。

        2 系統(tǒng)優(yōu)化

        2.1 系統(tǒng)設(shè)備回收率

        系統(tǒng)設(shè)備的回收率控制應(yīng)滿足廠家要求和實際水質(zhì)條件(見表3 )。

        2.2 優(yōu)化后的系統(tǒng)流程及水量平衡

        按表3的回收率,優(yōu)化后系統(tǒng)流程及水量平衡見圖1。

        優(yōu)化后,增加設(shè)備包括二級反滲透裝置和二級反滲透水箱。根據(jù)表2,機(jī)組循環(huán)水運(yùn)行倍率大于4.5,2臺機(jī)組額定運(yùn)行,各設(shè)備在設(shè)計回收率的情況下, 循環(huán)水排污水流量為400 t/h,一級反滲透排水約109 t/h,其水質(zhì)和流量可滿足脫硫系統(tǒng)100 t/h工藝水用量的要求。在滿足2臺機(jī)組正常補(bǔ)水量(60 t/h)時,二級反滲透產(chǎn)水流量為61 t/h,其余的(182 t/h,實際量根據(jù)機(jī)組除鹽水耗量而調(diào)整)一級反滲透膜產(chǎn)水可補(bǔ)回塔池,滿足優(yōu)化后的系統(tǒng)設(shè)備配置和運(yùn)行方式要求。

        表3 系統(tǒng)設(shè)備的回收率控制

        3 系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整

        3.1 “石灰+碳酸鈉”軟化系統(tǒng)

        根據(jù)“石灰+碳酸鈉”軟化存在的反應(yīng),石灰與碳酸鈉的理論加藥量mCaO和mNa2CO3計算按 公式(1)、(2)進(jìn)行。

        mCaO=28 (ρ(CO2)+A+c(Mg)+α)/ε1

        (1)

        mNa2CO3=53(c(Y)+β)/ε2

        (2)

        式中:ρ(CO2)為水質(zhì)中CO2的質(zhì)量濃度;A為全堿度 ;c(Mg)為鎂硬度;α為1/2Ca(OH)2過剩量,一般為0.2~0.4 mmol/L;ε1為石灰純度;c(Y)為總永久堿度;β為1/2Na2CO3過剩量,一般為1.0~1.4 mmol/L;ε2為碳酸鈉純度。

        實際運(yùn)行中,石灰、碳酸鈉的加藥量并不是通過計算得到的,為有效去除碳酸鹽硬度、非碳酸鹽硬度、細(xì)菌、SiO2、總磷、Ba、Sr等物質(zhì),以控制二次反應(yīng)池水的pH在10.2~10.5來調(diào)整石灰的加入量,通過控制出水OH-濃度,使出水殘余堿度處于最低點附近,此時水的含鹽量、殘留硬度也都處于最低點附近[3]?!笆?碳酸鈉”軟化處理工藝可將排污水中的鈣、硅、鍶、鋇等致垢成分去除60%以上,總硬度的去除率達(dá)79%,同時水中的有機(jī)物及微生物含量也可降低20%以上,因此,“石灰+碳酸鈉”處理顯著降低了膜系統(tǒng)污堵及結(jié)垢的風(fēng)險[4]。

        3.2 超濾系統(tǒng)

        超濾操作步驟與時間見表4,冬季水溫為35 ℃,超濾裝置壓差達(dá)到0.08 MPa時,停機(jī)進(jìn)行化學(xué)清洗。

        表4 超濾操作步驟與時間

        3.3 反滲透系統(tǒng)

        中水為水源的循環(huán)水中雜質(zhì)復(fù)雜,為了驗證阻垢劑、還原劑、水質(zhì)的兼容性,進(jìn)行了模擬試驗。取2組共10個1 000 mL超濾產(chǎn)水,分別加入化學(xué)純NaHSO3至水的氧化還原電位降低至-100 mV后,2組(每組各5個處理水樣)水樣分別模擬一級、二級反滲透濃水在不同回收率下的水質(zhì)條件,每組水樣分別加入膜廠家推薦阻垢劑2、3、4、5、6 mg/L,攪拌1 min,靜置5 min,觀察有無沉淀。在40 ℃水浴鍋里第1組恒溫至250 mL ,第2組恒溫至 150 mL, 在相同條件下觀察水樣中有無沉淀物或析出物。經(jīng)過試驗,經(jīng)濃縮后的3個水樣(2 mg/L一級反滲透水樣,2、3 mg/L二級反滲透水樣)存在析出物質(zhì),因此,在弱還原性條件下,一級(二級)反滲透進(jìn)水阻垢劑劑量大于2 mg/L(4 mg/L)時,水樣、阻垢劑、還原劑兼容性良好。

        4 系統(tǒng)運(yùn)行情況

        從運(yùn)行情況看,超濾系統(tǒng)運(yùn)行壓差與產(chǎn)水量穩(wěn)定,產(chǎn)水濁度不大于0.5 NTU、SDI15不大于2,符合反滲透進(jìn)水要求;一級反滲透回收率為68%~70%,裝置及段間壓差均不大于0.18 MPa,產(chǎn)水流量穩(wěn)定、電導(dǎo)率不大于40 μS/cm,脫鹽率大于98%;二級反滲透回收率為80~85%,裝置及段間壓差均不大于0.2 MPa,產(chǎn)水電導(dǎo)率不大于 3 μS/cm,脫鹽率大于95%,反滲透脫鹽率和產(chǎn)水電導(dǎo)率,混床運(yùn)行周期60~70天(額定出力下)。

        5 結(jié)束語

        華潤電力焦作有限公司1、2號機(jī)組應(yīng)用“石灰+碳酸鈉”軟化和“超濾+反滲透”雙膜聯(lián)合工藝對循環(huán)水排污水深度處理以來,增加城市中水用量360×104t,減少廢水排放量約200×104t,節(jié)約天然淡水約180×104t,節(jié)省用水成本5 300×104元,同時為實現(xiàn)全廠 “零排放”奠定了堅實基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 國務(wù)院關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見.中央政府門戶網(wǎng)站,2012.

        [2] 李波. 1 000 MW濕冷機(jī)組火電廠水平衡優(yōu)化分析[J].給水排水,2013,39(10):64-69.

        [3] 張春波,李廣,張鳳琴. 中水回用于電廠循環(huán)水補(bǔ)充水的處理方案研究[J]. 吉林電力, 2008 ,36(5):7-10.

        [4] 劉朝輝. 電廠循環(huán)水排污水回用深度處理關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 北京:華北電力大學(xué), 2014.

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