花嘉豪
(上海動車段設備車間,上海 201812)
隨著客運鐵路的大幅提速,高鐵將成為未來鐵路客運發(fā)展趨勢。動車組轉向架是線上運行安全的靈魂,其中,齒輪箱是轉向架最主要的傳動機構,是保證列車運行安全、平穩(wěn)、舒適的關鍵部件,因此必須實時監(jiān)控齒輪箱內(nèi)部的磨損情況。在低級修中不會對齒輪箱進行分解檢修,一般通過油液檢測數(shù)據(jù)判斷齒輪箱可能存在的故障,從而達到對齒輪箱實時監(jiān)控的目的。上海動車段2014年成立油液監(jiān)控中心,對所有動車組齒輪箱油進行實時監(jiān)控測量。其中,黏度指標用來表征液體的流動阻力,是潤滑油油液的理化指標,表征其稠度或者流動阻力,流動阻力大的油液自然具有較高的黏度值。在用油分析實驗室及潤滑油生產(chǎn)商將油液的運動黏度作為最關鍵的監(jiān)控指標之一,用以掌握油液的潤滑狀態(tài)或者對生產(chǎn)中的新油進行質量監(jiān)控。通過油液運動黏度的測量結果和變化可直接知道其老化程度、乳化狀態(tài)、污染狀態(tài)、燃油稀釋及混油污染等,從而推斷齒輪箱的密封度和磨損度。
隨著化驗任務越來越重,設備故障自然也越來越多。因此必須對常見故障總結分析,為今后工作中遇到類似故障能快速解決處理,提高生產(chǎn)效率。
運動黏度分析儀原理:油液在重力作用下,流經(jīng)黏度管特定區(qū)域所需的時間與運動黏度成正比。簡單來說就是用移液槍將待檢油樣取出后,滴入黏度管內(nèi),油樣受到重力的作用順著黏度管向下流,利用管邊上下2個傳感器測量油樣通過這段路徑的時間差Δt,用公式(1)計算出該油樣黏度值。
式中V— 運動黏度,m2/s
k—— 黏度管常數(shù)
Δt——流過傳感器對應路徑所用時間,s
其中,Δt=t1-t2,t1,t2為黏度計所要測量的數(shù)據(jù)。設備外觀如圖1所示。
圖1 SPECTROVISC 300黏度計
(1)故障分析。2015年5月25日,某化驗員使用1號黏度管測量虹橋動車所3607車數(shù)據(jù)時,對應1號紅色指示燈(invalid)閃爍,儀器報錯,自動跳入沖洗狀態(tài)。經(jīng)過多次重新沖洗后該黏度管仍無法正常進行再次測量,紅色指示燈(故障報錯燈)依然閃爍。分析可能由于油樣過臟,造成黏度管阻塞,仔細觀察后發(fā)現(xiàn)黏度管內(nèi)有雜物阻塞導致黏度管無法進入正常運行狀態(tài)。
(2)故障處理。仔細查看黏度管內(nèi)阻塞物大小和位置,用針筒向黏度管內(nèi)注入異丙醇試劑后,兩邊用防水物將黏度管堵住(圖2)放入超聲波儀器內(nèi)超聲振蕩(20~30)min后取出(圖3),用Φ0.2 mm長鋼絲插入黏度管將阻塞物捅出(圖4),用無水酒精沖洗黏度管去除殘留臟物,黏度管維修完成,設備恢復正常運行。如果阻塞物數(shù)量較多較大時則無法修理只能申請報廢。
(1)故障分析。2015年9月6日,某化驗員測量虹橋動車所3645車數(shù)據(jù)時,設備1號黏度管突然跳紅燈(invalid),直接進入沖洗狀態(tài),重復測量后依然如此。仔細查看黏度管無阻塞,網(wǎng)絡聯(lián)接正常。咨詢廠家后得知,可能是傳感器未及時觸發(fā)信號導致設備跳紅燈報錯。原因是恒溫浴池內(nèi)硅油使用周期太長,導致變質且顏色過深阻礙傳感器信號觸發(fā)與接收,需更換硅油或重新調(diào)節(jié)提高傳感器靈敏度。更換硅油并調(diào)節(jié)傳感器靈敏度,重新開機后,設備恢復正常運行。
(2)故障處理。根據(jù)化驗要求不同,油浴溫度經(jīng)常變化,浴池內(nèi)硅油會隨著時間推移顏色逐漸變黑傳熱能力變差,還會影響傳感器觸發(fā)的靈敏度。且硅油內(nèi)雜質含量也會隨著使用時間加長而增多,容易造成傳感器損壞報廢。根據(jù)目前化驗室實際工況和廠家建議,一般5~6個月必須對浴池內(nèi)硅油進行更換,確保其溫度穩(wěn)定傳導和傳感器正常工作。
圖2 用防水物將黏度管堵住
圖3 放入超聲波儀器內(nèi)超聲振蕩
圖4 用長鋼絲插入黏度管將阻塞物捅出
更換恒溫浴池內(nèi)硅油實踐總結:由于各方面環(huán)境條件限制,研究出一套比較適合目前化驗室實際情況的更換方法:首先,取一根直徑2 cm長約2 m的皮管一頭伸入浴池底部,另一頭先用抽真空橡皮鼓吸出管內(nèi)部分空氣,使內(nèi)壓強降低,然后馬上放入廢液回收桶內(nèi),由于內(nèi)外壓強差作用,將浴池內(nèi)硅油放出直至排凈,用無紡布將池壁和池底部擦拭干凈后,重新倒入新硅油至刻度線,更換完成。
調(diào)節(jié)提高傳感器靈敏度實踐總結:打開右側面板,8個控制器各對應4根黏度管上下8個傳感器。綠色燈亮,橙色燈滅為傳感器處于正常狀態(tài),其余情況都必須重新調(diào)節(jié)靈敏度。如圖5所示。當傳感器故障時,對應的橙色燈常亮。此時,逆時針轉動橙色(Sensitivity adjustment)靈敏度調(diào)節(jié)旋鈕至橙色燈(Detection indicator)與綠色燈(Light stability indicator)全部變亮。然后順時針轉動,首先是綠燈熄滅,然后是橙燈熄滅,繼續(xù)緩慢順時針轉動,直至綠燈再次亮起。之后,繼續(xù)順時針轉動半圈,調(diào)節(jié)結束。橙色燈滅,綠色燈常亮,傳感器故障處理完畢,設備恢復正常運轉。狀態(tài)指示燈與調(diào)節(jié)旋鈕如圖6所示。
2015年7月30 日,測量3527車黏度時發(fā)現(xiàn)所測量的黏度數(shù)據(jù)無法寫入本地文本。仔細檢查發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡聯(lián)接正常,本地服務器網(wǎng)絡聯(lián)接也正常,找不到故障發(fā)生原因。在無意間發(fā)現(xiàn)另一化驗員正在另一臺計算機上通過服務器打開了該文本,將其關閉后,數(shù)據(jù)可正常寫入。由此判斷,在化驗工作進行中服務器內(nèi)任何一臺計算機打開著數(shù)據(jù)寫入的Excel文件都會造成數(shù)據(jù)無法寫入的情況。為了不影響數(shù)據(jù)正常寫入,任何人不能私自打開服務器上任何文件。
圖5 傳感器靈敏度調(diào)節(jié)器
圖6 狀態(tài)指示燈與調(diào)節(jié)旋鈕
2015年7月2 日,2016年 1月 12日,2016年3月11日設備曾發(fā)生漏油現(xiàn)象,通風廚內(nèi)多處油跡、設備消音器滴油、管路滲油。咨詢廠家人員后,得知可能因為廢氣排氣口處消音器失靈且管路接頭松動造成。黏度管抽真空時,無法將廢液和氣體隔離,導致廢液和氣體從消音器處一并排出,廢液四濺。更換新的消音器,并緊固每根軟管與接頭的連接,修理后設備無漏油現(xiàn)象。
(1)每天開機前,打開空壓機排污閥排除壓縮氣體內(nèi)污水。預防黏度管沖洗過程中抽真空時,壓縮氣體內(nèi)污水進入黏度管中,油樣加帶水分造成測量不精準,甚至導致黏度管阻塞??諌簷C排污閥位置見圖7。
(2)每次使用完黏度計后蓋上黏度管防塵蓋,防止空氣中灰塵進入黏度管內(nèi)導致黏度管阻塞。見圖8。
(3)由于油樣中多少會有鐵屑等雜質,但一般都沉淀在底部。在做油液黏度測量時盡量取上層油,雜質含量較少不易造成黏度管阻塞。
(4)勤更換移液槍頭,避免長時間使用舊槍頭。
圖7 空壓機排污閥
(5)由于先前化驗時使用有粉塵橡膠手套已經(jīng)造成多次黏度管阻塞報廢案例,建議選用無粉塵橡膠手套避免手套上的纖維進入黏度管內(nèi)導致黏度管阻塞。
(6)清洗溶劑推薦使用分析純級別,不能使用強腐蝕性溶劑作為清洗溶劑。每次做樣前檢查清洗溶劑液位,如果液位太低,應及時補充新溶液,一旦沒有試劑沖洗,一段時間后黏度管容易阻塞。
圖8 蓋上黏度管防塵蓋
(1)每天測量黏度前,檢查網(wǎng)絡連接是否正常后再進行化驗工作,避免測量數(shù)據(jù)未寫入網(wǎng)盤內(nèi)造成不必要的重復工作。
(2)設備工作時,禁止打開網(wǎng)盤上該寫入文件,因為該文件打開狀態(tài)時無法寫入化驗數(shù)據(jù)的。
(3)每次軟件更新或者重新安裝時,必須重新編寫寫入路徑。
(1)定期更換硅油。根據(jù)現(xiàn)階段生產(chǎn)任務與黏度計使用情況,建議5~6個月必須更換硅油,以免硅油顏色變深后傳感器無法透過硅油檢測到信號。硅油使用過長硅油內(nèi)雜質含量過多也會對傳感器造成損傷。
(2)定期調(diào)節(jié)傳感器靈敏度到適合位置,保證其不會因為硅油顏色變深而失靈。
(1)定期檢查所有管路連接,包括氣體管路,溶劑管路,防止管路漏油。圖9所示為內(nèi)部管路連接。
(2)定期更換消音器,在抽真空時消音器會受到試劑和廢液沖擊,使用一定時間后會失效并漏油。
圖9 設備內(nèi)部管路連接
現(xiàn)化驗室所有設備只有一套無備用,一旦發(fā)生故障停工導致檢驗生產(chǎn)線癱瘓。一名合格的化驗員遇到突發(fā)故障,應能準確地判斷故障類型、分析故障原因、并能正確將其盡快處理,讓設備即時恢復工作,不影響化驗任務。