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        鹽酸解析工序中氯化鈣流失的探究與分析

        2018-06-01 11:49:51程利鋒周紅燕
        中國(guó)氯堿 2018年5期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        程利鋒,周紅燕

        (新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)化工有限責(zé)任公司,新疆 石河子 832000)

        電石法聚氯乙烯生產(chǎn)中,氯乙烯合成工序中稀鹽酸深度解析技術(shù)不但解決了鹽酸銷(xiāo)售困難的問(wèn)題,還解決了PVC裝置酸系統(tǒng)平衡問(wèn)題,解析過(guò)程中產(chǎn)生的氯化氫氣體作為氯乙烯生產(chǎn)的原料,既節(jié)約了生產(chǎn)成本,又減小了環(huán)境壓力。新疆天業(yè)集團(tuán)天業(yè)化工有限責(zé)任公司鹽酸解析裝置自2014年以來(lái),停車(chē)次數(shù)增多,停車(chē)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)因?yàn)槁然}流失,造成各關(guān)鍵設(shè)備及設(shè)施積累了大量沉淀物質(zhì)。為了保證解析裝置的正常運(yùn)行,企業(yè)通過(guò)一系列的工藝技術(shù)改造,對(duì)氯化鈣的工藝控制取得了良好的效果。

        1 鹽酸深度解析的原理

        濃鹽酸進(jìn)行常規(guī)解析時(shí),氯化氫氣體并不會(huì)完全析出,而是脫析到質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%~24%后,氯化氫與水的二元體系達(dá)到氣液相平衡,并且保持不變。此時(shí),通過(guò)添加特殊助劑-氯化鈣,按照一定比列混合,降低了稀鹽酸的共沸點(diǎn),打破了水與氯化氫的二元相平衡,此時(shí)繼續(xù)加熱就能解析出大量的氯化氫氣體,從而得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于2%的含汞廢水。在此過(guò)程中,特殊助劑-氯化鈣的用量極為關(guān)鍵,也是控制整個(gè)工序正常運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)之一。

        2 鹽酸深度解析的工藝流程

        來(lái)自常規(guī)解析濃度為20%~24%稀酸與已配置好的濃度為45%左右的濃氯化鈣溶液按照1∶2~1∶3的比例混合后進(jìn)入原液配置釜,在原液配置釜中充分混合后,由泵輸送至破解塔上部進(jìn)入破解塔,與來(lái)自再沸器的高溫氯化氫和水蒸氣在塔內(nèi)逆流傳熱,在塔頂?shù)玫胶柡退魵獾穆然瘹錃怏w,含飽和水蒸氣的氯化氫氣體再經(jīng)過(guò)一、二級(jí)冷卻器冷卻除水和尾氣緩沖罐后得到純度≥98%的氯化氫氣體,由管道送出界區(qū),冷卻器底部產(chǎn)生的冷凝酸回流至原液配置釜。在破解塔底得到含微量HCl的稀氯化鈣溶液通過(guò)氣動(dòng)閥調(diào)節(jié)進(jìn)入閃蒸罐,通過(guò)壓力驟變釋放出飽和水蒸氣,為使氯化鈣溶液的濃度滿(mǎn)足工藝需要,再用閃蒸再沸器進(jìn)一步加熱提濃得到濃氯化鈣溶液,通過(guò)氣動(dòng)閥調(diào)節(jié)進(jìn)入溢流罐循環(huán)使用。由閃蒸罐蒸發(fā)出的水蒸氣經(jīng)過(guò)冷卻器冷卻后得到濃度≤2%的稀酸溶液,后再通過(guò)廢水泵送合成水洗塔循環(huán)使用,常規(guī)鹽酸解析工藝流程框圖見(jiàn)圖1。

        圖1 常規(guī)鹽酸解析工藝流程框圖

        3 深度解析系統(tǒng)中氯化鈣流失的探究與分析

        3.1 鹽酸深度解析系統(tǒng)中氯化鈣流失的原因分析

        使用電石法工藝生產(chǎn)PVC過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)鹽酸大多含有SO,隨著系統(tǒng)的運(yùn)行,在受熱蒸發(fā)表面上,水受熱成為水蒸氣,混合液中溶解的CaSO4會(huì)不斷析出,一部分主要沉積在再沸器受熱表面上,一部分隨著氯化鈣溶液流到其他地方[1]。整個(gè)系統(tǒng)中造成氯化鈣流失的主要原因是因?yàn)殡S著固體CaSO4的增加,在系統(tǒng)各個(gè)部分析出,沉積在設(shè)備及管路底部,嚴(yán)重影響裝置的正常運(yùn)行。該公司按照國(guó)家控制標(biāo)準(zhǔn)SO含量≤3×10-4,與氯化鈣混合后生產(chǎn)CaSO4。100℃時(shí),CaSO4在水中溶解度為0.162~0.2 g/L,隨著鹽酸水分的不斷蒸發(fā),SO在混合液中的濃度不斷增加累積,當(dāng)超過(guò)溶解度時(shí),就會(huì)在系統(tǒng)中析出,形成固體難溶物CaSO4,溫度越高越有利于生成CaSO4,尤其是在系統(tǒng)的受熱面上,并且,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)越積越多,堵塞設(shè)備管道,使得系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,被迫停車(chē)清理,增加生產(chǎn)成本。

        3.2 固體CaSO4析出的影響

        再沸器使用過(guò)程中出現(xiàn)蒸汽壓力波動(dòng),再沸器氣相出口溫度波動(dòng)的情況。蒸汽壓力波動(dòng)的主要原因是再沸器蒸汽出口疏水閥過(guò)小,造成蒸汽冷凝水不能及時(shí)排出,在再沸器殼程內(nèi)積聚,進(jìn)入再沸器的蒸汽與蒸汽冷凝水產(chǎn)生碰撞導(dǎo)致蒸汽壓力波動(dòng),加劇CaSO4的析出,影響再沸器的使用壽命。

        3.3 再沸器液相進(jìn)口管的影響

        再沸器液相進(jìn)口管的管徑也會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行。管徑過(guò)小,虹吸量不夠,氯化鈣溶液濃度達(dá)到正常生產(chǎn)所需要的濃度,必須增加再沸器的蒸汽通量,升高再沸器的溫度,溫度越高,固體CaSO4越容易析出。

        4 深度解析系統(tǒng)中氯化鈣流失處理措施

        在整個(gè)系統(tǒng)裝置內(nèi),隨著氯化鈣的流失,也將產(chǎn)生大量CaSO4及其他無(wú)機(jī)鹽,且濃度相對(duì)較大,并且不斷在系統(tǒng)循環(huán)液中逐漸析出,主要以CaSO4的形式存在于設(shè)備與設(shè)施中,如管路上調(diào)節(jié)閥、再沸器受熱面混合器等,且極易結(jié)垢,將部分管道及設(shè)備沉積、堵塞后,極難清理,最終影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        4.1 再沸器氣相、液相管徑的改造

        為了防止再沸器蒸汽壓力波動(dòng),將再沸器蒸汽氣相出口管管徑由原來(lái)的DN50改為DN80,原有的DN50的疏水閥改為DN80的疏水閥,及時(shí)將再沸器內(nèi)的蒸汽冷凝水排出。為了降低再沸器氣相出口溫度,將原有再沸器DN80的液相進(jìn)口管改為DN125,增大虹吸量,降低再沸器溫度。

        4.2 對(duì)混合前鹽酸原液的處理

        對(duì)進(jìn)入深度解析系統(tǒng)的鹽酸進(jìn)行預(yù)處理,使鹽酸中SO的含量在3×10-4以下。這樣可以使鹽酸中的SO含量達(dá)標(biāo)并嚴(yán)格控制SO在裝置中的殘留與反應(yīng)。解決的方法一般是在鹽酸中加入一定量的氯化鋇溶液,使混合前鹽酸原液得到了預(yù)處理,防止氯化鈣將鹽酸中SO沉積。

        4.3 加裝氯化鈣流量與溫度控制系統(tǒng)

        鹽酸與氯化鈣混合后生成CaSO4的過(guò)程中,溫度越高,SO在混合液中的濃度越高,因此嚴(yán)格控制溫度對(duì)氯化鈣的流失控制至關(guān)重要,因此,加裝了二次溫度傳感裝置并采用雙冗余控制,同時(shí)對(duì)氯化鈣流量的控制采用串級(jí)的重要控制,整個(gè)系統(tǒng)加裝流量報(bào)警、溫度報(bào)警,以此來(lái)預(yù)防控制氯化鈣的流失。氯化鈣流量串級(jí)控制系統(tǒng)工藝流程及方塊示意圖見(jiàn)圖2。

        圖2 氯化鈣流量串級(jí)控制系統(tǒng)工藝流程及方塊示意圖

        4.4 增加系統(tǒng)中氯化鈣與硫酸鈣檢測(cè)頻次

        檢測(cè)頻次由每4小時(shí)檢測(cè)1次,加至1~2小時(shí)1次,對(duì)于解析工序中的氯化鈣與硫酸鈣的控制也起到了一定的預(yù)防與嚴(yán)格監(jiān)控的作用。

        5 結(jié)語(yǔ)

        該公司自進(jìn)行工藝改造后,氯化鈣使用量由原來(lái)的1 t/周,減少到0.5t/月。平均連續(xù)運(yùn)行時(shí)間由原來(lái)的1個(gè)月延長(zhǎng)至現(xiàn)在的5個(gè)月,在減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,而且降低了生產(chǎn)成本,保證了生產(chǎn)正常穩(wěn)定的運(yùn)行。

        [1]常志東,喬宇陽(yáng).鹽酸深度解析運(yùn)行過(guò)程中影響裝置運(yùn)行周期的因素及改造.河北化工,2011,34(10):41-43.

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