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        制動機(jī)工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏分析及改進(jìn)

        2018-06-01 07:24:34孔斌斌
        鐵道運營技術(shù) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:膠墊風(fēng)缸內(nèi)漏

        孔斌斌

        (南寧鐵路安全監(jiān)管辦駐南寧機(jī)務(wù)段驗收室,工程師,廣西 玉林 537001)

        在JZ-7型制動機(jī)中,其工作風(fēng)缸壓力用來控制分配閥主閥部的制動保壓和緩解,然后使作用風(fēng)缸進(jìn)行充氣或排氣,最終實現(xiàn)機(jī)車的制動、保壓和緩解作用。工作風(fēng)缸壓力泄漏分內(nèi)漏和外漏兩種,“內(nèi)漏”是指工作風(fēng)缸壓力通過閥件內(nèi)部漏入列車管或降壓風(fēng)缸管路中;“外漏”則是工作風(fēng)缸及其管路泄漏將壓力空氣直接漏至大氣中。自閥制動后,工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏和外漏都會使機(jī)車不制動或制動后自然緩解,嚴(yán)重威脅鐵路行車安全,必須引起相關(guān)部門的高度重視。近年來,在南寧鐵路局南寧機(jī)務(wù)段玉林機(jī)務(wù)區(qū)承修的內(nèi)燃機(jī)車中,工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏已成為制動機(jī)的慣性故障,對該故障發(fā)生的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,具有重要的現(xiàn)實意義。

        1 故障案例

        1.1 故障表象 2016年1月29日上午9時許,南寧鐵路局南寧機(jī)務(wù)段玉林機(jī)務(wù)區(qū)向?qū)庤F安全監(jiān)管辦駐段驗收室提交DF4C5127機(jī)車第3次小修竣工驗收申請。驗收過程中,細(xì)心的駐段驗收員注意到,制動機(jī)自閥手柄置于最小減壓位,有時制動正常且保壓良好,有時則出現(xiàn)機(jī)車不制動或制動后自然緩解的異常情況,且故障發(fā)生時伴有工作風(fēng)缸壓力下降現(xiàn)象。自閥手柄“運轉(zhuǎn)位”,列車管充風(fēng)達(dá)到規(guī)定壓力后,駐段驗收員將手柄快速移到“手柄取出位”,進(jìn)一步仔細(xì)觀察工作風(fēng)缸壓力與列車管壓力均保壓良好。

        1.2 排查原因 根據(jù)JZ-7型制動機(jī)工作原理,可以判斷該故障是工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏,再從DF4C5127機(jī)車制動機(jī)構(gòu)造分析,工作風(fēng)缸內(nèi)漏涉及的處所只有分配閥主閥部和副閥部兩個配件。從多年工作的經(jīng)驗推斷,主閥部內(nèi)漏的可能性比較大,于是建議檢修工作者更換主閥部處理。主閥部更換后再次驗收,開始未見異常,當(dāng)多次試驗又出現(xiàn)了上述故障現(xiàn)象,接下來檢修工作者又先后換了2個主閥和1個副閥,現(xiàn)象依然如故。

        1.3 癥結(jié)所在 駐段驗收員要求檢修工作者對更換下車的3個主閥、1個副閥分別上檢修試驗臺單獨進(jìn)行檢驗。檢驗的結(jié)果是3個主閥性能不夠穩(wěn)定,有時工作風(fēng)缸壓力會下降,而更換下車的副閥性能良好。之后分別對3個主閥進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)大膜板、頂桿“O”型橡膠圈良好,而工作風(fēng)缸充氣止回閥閥口也未有損傷和異物,止回閥行程及風(fēng)堵孔徑符合技術(shù)要求,止回閥膠墊平整、閥口凹槽也不深、沒有任何壓傷或破損現(xiàn)象,再檢查膠墊螺釘安裝狀態(tài)時發(fā)現(xiàn)一個共性問題——螺釘?shù)木o固力都不足、稍微有點松,膠墊可以輕微的活動。駐段驗收員細(xì)心擰緊一顆螺釘后組裝,并上試驗臺進(jìn)行反復(fù)試驗,之前的故障現(xiàn)象徹底消除了。

        2 原因分析

        2.1 工作風(fēng)缸結(jié)構(gòu)及作用 傳統(tǒng)工作風(fēng)缸充氣止回閥的結(jié)構(gòu)是由螺蓋、止回閥、螺釘、彈簧、膠墊、風(fēng)堵和止回閥座等組成,如圖1所示。其作用是在緩解充氣時,列車管內(nèi)的壓力空氣經(jīng)止回閥向工作風(fēng)缸充氣,而在制動減壓時,防止工作風(fēng)缸內(nèi)的壓力空氣向列車管逆流,以避免產(chǎn)生機(jī)車不制動或制動后自然緩解的現(xiàn)象。

        圖1 制動機(jī)工作風(fēng)缸結(jié)構(gòu)示意圖

        2.2 工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏原因

        1)工藝標(biāo)準(zhǔn)落實不到位。配件檢修時,要求止回閥膠墊平整,且不許老化、破損、龜裂、起泡。實際工作中,在需要更換止回閥膠墊時,檢修工作者很難把握膠墊螺釘?shù)木o固力,用力過重容易出現(xiàn)膠墊變形,用力過輕膠墊的密閉性又不夠。

        2)螺釘緊固不及時。檢修工作者都是在膠墊變形前停止螺釘?shù)木o固,由于橡膠材料具有很大的彈性,膠墊變形前許多螺釘?shù)木o固實際上并不到位,此時螺釘與膠墊孔未能完全密閉,膠墊與其安裝座也存在一定的間隙。當(dāng)自閥手柄運轉(zhuǎn)位時,總風(fēng)向列車管充氣,工作風(fēng)缸充氣止回閥風(fēng)堵上方列車管增壓,克服止回閥彈簧力而上移,止回閥與止回閥座脫離接觸,開啟列車管向工作風(fēng)缸充氣的通路,工作風(fēng)缸壓力上升到與列車管定壓量相等時,在工作風(fēng)缸壓力和充氣止回閥彈簧力的共同作用下,止回閥下移,關(guān)閉列車管與工作風(fēng)缸的通路,工作風(fēng)缸與列車管壓力相等且呈保壓狀態(tài)。此時將自閥手柄移到最小減壓位,列車管出現(xiàn)減壓,工作風(fēng)缸壓力遠(yuǎn)大于列車管壓力,因為充氣止回閥螺釘緊固不到位,便產(chǎn)生工作風(fēng)缸壓力空氣經(jīng)止回閥膠墊周圍及下述通路向列車管逆流、充氣(參見圖1):工作風(fēng)缸壓力23#→止回閥膠墊周邊與膠墊座之間的縫隙→止回閥膠墊背部→螺釘與膠墊中心孔縫隙→止回閥風(fēng)堵→列車管2#。正因為如此,自閥手柄在“運轉(zhuǎn)位”和“最小減壓位”兩者之間轉(zhuǎn)換時,止回閥膠墊作上下移動后時而密閉時而產(chǎn)生縫隙,當(dāng)密閉時制動就會正常且保壓良好,縫隙很小時制動后就會自然緩解,縫隙稍大時自閥最小減壓位就會出現(xiàn)機(jī)車不制動等3多種故障現(xiàn)象。

        3 改進(jìn)措施

        根據(jù)駐段驗收員現(xiàn)場調(diào)查和反復(fù)確認(rèn),將發(fā)現(xiàn)的問題向承修單位的技術(shù)、質(zhì)檢、檢修和材料等有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量反饋,并提出檢修時使用一體式新型止回閥(圖3)代替?zhèn)鹘y(tǒng)分體式止回閥(圖2)的改進(jìn)建議。一體式新型止回閥結(jié)構(gòu)沒有螺釘,膠墊與其安裝座是一體充壓而成,周圍不存在縫隙,膠墊中心也沒有螺釘孔,可以避免工作風(fēng)缸壓力空氣通過膠墊縫隙逆流到列車管的現(xiàn)象發(fā)生,極大提高了制動機(jī)的可靠性、安全性和穩(wěn)定性。

        圖2 傳統(tǒng)分體式止回閥

        圖3 新型止回閥

        4 結(jié)束語

        2016年2月至8月,南寧鐵路局南寧機(jī)務(wù)段玉林機(jī)務(wù)區(qū)先后對188臺承修機(jī)車采取了更換一體式新型工作風(fēng)缸充氣止回閥的改進(jìn)措施。經(jīng)過一段時間的運用,因工作風(fēng)缸壓力內(nèi)漏導(dǎo)致的制動機(jī)故障大幅度減少,改進(jìn)措施取得顯著成效,有力保障了鐵路行車安全。

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