(遼陽石化分公司研究院, 遼寧 遼陽 111003)
攪拌反應(yīng)器是一種在化工、冶金等工業(yè)領(lǐng)域中常見的反應(yīng)器[1-3],攪拌釜是化工生產(chǎn)過程中反應(yīng)釜或分離罐的主要核心部件,攪拌設(shè)備的選擇直接決定反應(yīng)產(chǎn)率或產(chǎn)品質(zhì)量[4]。螺帶式攪拌槳直徑大,攪拌時能不斷地將粘于釜壁的沉積物刮下來,強(qiáng)化了近罐壁液體的上下循環(huán),適用于高黏度流體的混合[5-6]。螺帶螺桿組合槳同時具有螺桿和螺帶的特性,由于螺帶和螺桿的旋轉(zhuǎn)方向相反,液體沿著螺旋面上升或下降的方向相反,因此形成反應(yīng)釜內(nèi)軸向的上下循環(huán),強(qiáng)化了液體內(nèi)外圍的循環(huán)[4]。攪拌器的功能是通過提供過程所需要的能量和適宜的流動狀態(tài)以完成攪拌過程[7],攪拌釜一旦出現(xiàn)問題,將直接影響反應(yīng)或者出料過程,影響裝置長周期安全平穩(wěn)運行。
某裝置分離干燥罐攪拌釜工作介質(zhì)主要是己烷、催化劑和三乙基鋁,介質(zhì)易燃、易爆,密度約為640 kg/m3。該攪拌釜外帶夾套,全體積10.4 m3,傳熱面積17.8 m2,工作溫度37~85 ℃,工作壓力-0.08~0.2 kPa。攪拌釜中的攪拌槳為螺帶螺桿組合槳,生產(chǎn)過程中多次出現(xiàn)進(jìn)、出料過程中斷的故障,造成非計劃停車,降低了設(shè)備的利用率和完好率。筆者從攪拌釜結(jié)構(gòu)與裝置工藝狀況的匹配性出發(fā),對攪拌釜故障原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的解決措施。
打開分離干燥罐上蓋后發(fā)現(xiàn),罐內(nèi)壁黏附有大量近乎熔融態(tài)的物料[8],罐底出料口出現(xiàn)嚴(yán)重粘連現(xiàn)象,攪拌釜底部軸承處沉積有物料,且物料已呈現(xiàn)熱熔狀態(tài)。而在底軸承球頭與球窩帽相配合處,球窩帽和球頭被磨損得所剩無幾。
受罐內(nèi)作業(yè)空間限制,罐內(nèi)熔融態(tài)物料的清理非常困難,作業(yè)危險系數(shù)高。盡管不斷調(diào)整了工藝參數(shù),但積料及熱熔態(tài)物料的問題仍然多次出現(xiàn),造成多次進(jìn)、出料過程中斷。
針對聚合物粘壁問題,一般都從聚合工藝過程及其設(shè)備的換熱能力進(jìn)行剖析,給出了諸多原因,如低聚物(低分子蠟)含量增加[7]、聚合漿液濃度太高[9]、聚合釜內(nèi)乙烯濃度高[10]、聚合釜中漿液濃度不合理、主催化劑配置濃度指標(biāo)過高[11]、局部聚合加劇使聚合釜內(nèi)的漿液溫度升高,致使聚乙烯熔融結(jié)塊等[10-11]。文中則從設(shè)備結(jié)構(gòu)與裝置工藝狀況的匹配性出發(fā)進(jìn)行分析。
該攪拌釜系由螺帶和螺桿組合攪拌[12-14],而且二者的旋旋方向相反。在軸旋轉(zhuǎn)時,形成的軸向推力完全相反,從理論上講會形成反應(yīng)釜內(nèi)軸向的上下循環(huán),強(qiáng)化介質(zhì)內(nèi)外圍的循環(huán),物料應(yīng)該會攪拌得更均質(zhì)化。螺帶螺桿組合槳同時具有螺桿和螺帶的特性,尤其適用于高黏度流體的混合攪拌[6]。而該分離干燥攪拌釜內(nèi)介質(zhì)為氣-液-固三相,推斷螺帶和螺桿的組合攪拌結(jié)構(gòu)并不一定適合該攪拌釜工況。因為在軸旋轉(zhuǎn)時,螺帶和螺桿形成的是完全相反的軸向推力,液體狀物料可能會攪拌得更加均勻,而粉狀物料在未干燥狀態(tài)下已經(jīng)呈塊狀,極易被兩相反的軸向力擠壓,并在不斷旋轉(zhuǎn)中持續(xù)被強(qiáng)化,致使物料被壓實積聚,熱量也不能及時散出,最終導(dǎo)致出現(xiàn)各種問題[15]。
在此推論下,模擬該攪拌釜進(jìn)行實驗,采用固態(tài)可見、彈性小且易分析的細(xì)沙作為實驗介質(zhì)。實驗過程中發(fā)現(xiàn),攪拌轉(zhuǎn)動時,細(xì)沙在旋向相反的螺帶和螺桿作用下不斷旋轉(zhuǎn),沙粒之間結(jié)合得更加緊密,直至攪拌因受沙粒之間的作用力而停止。由此證明,粉狀物料正是在完全相反的軸向推力的作用下,相互之間不斷積聚、擠壓、壓實甚至熱熔[16-20]。
分離干燥攪拌釜的底軸承組件見圖1。
1.底軸承球窩帽 2.軸向可調(diào)球頭 3.支腿 4.可調(diào)球頭座盤圖1 改造前分離干燥攪拌釜底軸承組件示圖
正常狀態(tài)下,底軸承球窩帽與球頭間隙基本保持在1 mm,不會卡死,轉(zhuǎn)動平穩(wěn)。但在實際運行過程中,卻發(fā)現(xiàn)球窩帽與球頭均被磨損的情況。
針對此現(xiàn)象,分析認(rèn)為產(chǎn)生的原因可能有,①攪拌軸在不穩(wěn)定運行狀態(tài)下會出現(xiàn)擺動,導(dǎo)致球窩帽與球頭之間的間隙發(fā)生變化,嚴(yán)重時二者相互磨損。②球窩帽與球頭的材質(zhì)相同,相互碰撞磨損使二者同時受損,導(dǎo)致攪拌軸的轉(zhuǎn)動更加不穩(wěn)定。二者的磨損加劇導(dǎo)致球窩帽與球頭均需進(jìn)行更換,增加了檢修、維修工作量,降低了設(shè)備的完好率和利用率,不利于裝置的連續(xù)生產(chǎn)。而一旦摩擦生熱導(dǎo)致溫度過高,就容易出現(xiàn)熱熔現(xiàn)象。③底軸承組件是三角形支撐結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)雖然穩(wěn)定,卻容易積料直至出現(xiàn)粘連現(xiàn)象。
在現(xiàn)有攪拌軸基礎(chǔ)上,拆除原螺桿攪拌器,只保留螺帶攪拌器。為防止攪拌能力下降,同時新增了攪拌器A和攪拌器B,槳葉材質(zhì)為304。在螺帶邊緣增加聚四氟乙烯材質(zhì)的刮板,該刮板與螺帶通過螺栓連接,如有損壞可拆卸更換。刮板在運轉(zhuǎn)過程中將罐壁附著的物料及時刮除,避免積料。改造后分離干燥攪拌釜結(jié)構(gòu)見圖2。
1.攪拌翅 2.軸承座 3.實心軸 4.攪拌軸 5.連接螺栓 6.壓板 7.聚四氟乙烯刮板 8.螺帶體圖2 改造后分離干燥攪拌釜結(jié)構(gòu)示圖
重新制作底軸承座,將原底軸承3個向下的支腿改為水平安裝。同時延長底部支撐軸,并在軸上焊接攪拌翅,疏松堆積在錐底的物料,使物料的輸送變得流暢。
對于底軸承球窩帽和球頭二者的磨損問題,可以更換底軸承球窩帽或球頭的材質(zhì),使二者材質(zhì)一硬一軟,防止同時損壞。也可以將底軸承球窩帽從攪拌軸底部取出,加工1根實心軸安裝到球窩帽位置處。綜合考慮,由于已經(jīng)新增2層攪拌器A、攪拌器B,為了減少檢修頻率,選擇加工實心軸方案(圖2),這樣在攪拌部件運轉(zhuǎn)時,底部軸承處攪拌翅的存在能有效避免因積料導(dǎo)致的物料熱熔和搭橋現(xiàn)象,改造之后的攪拌軸底部結(jié)構(gòu)能從根本上避免底軸承球窩帽和球頭的磨損問題。而螺帶上新增加的聚四氟乙烯刮板能及時清理粘在罐壁的物料,從而實現(xiàn)出料過程的可持續(xù)性。
對分離干燥攪拌釜存在的底部軸承處積料、物料熱熔、物料黏壁、底軸承損壞及底部物料排出口易出現(xiàn)搭橋等問題進(jìn)行了分析,認(rèn)為螺帶和螺桿組合攪拌對于固相物料的實用性不好,容易加劇熱物料的黏結(jié)和熱熔。要綜合考慮底軸承的設(shè)計及應(yīng)用,盡量降低檢修頻率。
按文中措施對分離干燥攪拌釜進(jìn)行了改造,安裝調(diào)試后攪拌釜試運行狀況良好,實驗過程也比較順利,實現(xiàn)了持續(xù)出料,原來存在的各種問題得到了根本性解決,但實驗裝置中設(shè)備與工藝的匹配性還需不斷驗證。
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