段福山,孫友彬
(霍州煤電集團(tuán)公司 煤質(zhì)加工部,山西 霍州 031400)
山西焦煤霍州煤電集團(tuán)干河煤礦礦井設(shè)計(jì)能力為2.10 Mt/a,于2004年6月開(kāi)工建設(shè),2010年3月通過(guò)驗(yàn)收并順利投產(chǎn)。 后經(jīng)擴(kuò)能改造,目前生產(chǎn)能力達(dá)到3.3 Mt/a,生產(chǎn)煤種為1/3焦煤和肥煤。礦井原來(lái)配套建有原煤動(dòng)篩排矸系統(tǒng)(圖1),排矸工藝為:原煤經(jīng)50 mm分級(jí)后,>50 mm粒級(jí)原煤再經(jīng)200 mm篩分,篩上物破碎后與篩下50~200 mm粒級(jí)原煤混合,脫泥后給入動(dòng)篩跳汰機(jī),分選出塊煤和矸石;煤泥不分選,由快開(kāi)壓濾機(jī)脫水后,與塊煤一起摻入<50 mm粒級(jí)混煤,采用汽車(chē)運(yùn)到周邊選煤廠入選[1]。在生產(chǎn)過(guò)程中,由于液壓動(dòng)篩跳汰機(jī)存在設(shè)備故障率高、分選效果差(矸石帶煤嚴(yán)重,一般在5%左右)等問(wèn)題,因而未能正常運(yùn)行,處于停運(yùn)狀態(tài)。
近年來(lái),干河煤礦采區(qū)地質(zhì)構(gòu)造趨于復(fù)雜,導(dǎo)致煤質(zhì)波動(dòng)較大。2016年煤質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,該礦原煤灰分在38.10%~52.71%之間,>50 mm粒級(jí)塊原煤含量為在15.70%~27.68%之間,波動(dòng)輻度均較大。動(dòng)篩系統(tǒng)停產(chǎn)后,礦井缺乏質(zhì)量控制設(shè)施,不僅無(wú)法保證原煤質(zhì)量合格穩(wěn)定,而且造成了運(yùn)費(fèi)等成本的增加。2017年初,干河煤礦開(kāi)始立項(xiàng),擬對(duì)原動(dòng)篩排矸工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造。經(jīng)過(guò)充分調(diào)研與論證,比選目前普遍采用的重介排矸工藝[2-4]與近年來(lái)興起的智能選矸工藝[5-8],擬采用TDS智能干選機(jī)對(duì)原排矸工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造。
圖1 干河煤礦動(dòng)篩排矸系統(tǒng)原則流程
TDS智能干選機(jī)(圖2)主要由給料裝置、布料裝置、識(shí)別裝置、執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,同時(shí)還有供風(fēng)、除塵、電控三個(gè)輔助系統(tǒng)。其中:給料裝置位于布料系統(tǒng)的入料端,負(fù)責(zé)將原料均勻給到布料裝置上;識(shí)別裝置包括位于布料裝置上方的X射線源和位于布料裝置下方的X射線探測(cè)器,可通過(guò)精煤和矸石的物理性質(zhì)來(lái)識(shí)別煤和矸石,同時(shí)將精煤和矸石在布料裝置上的位置信息傳輸給執(zhí)行機(jī)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)為出口朝著煤和矸石運(yùn)動(dòng)軌跡的空氣噴嘴,呈陣列式布置,根據(jù)精煤或矸石的位置信息,智能地開(kāi)啟相應(yīng)位置的空氣噴嘴,將精煤或矸石吹出。
TDS智能干選機(jī)利用X射線,采用智能識(shí)別方法,可針對(duì)不同的煤質(zhì)特征,建立與之相適應(yīng)的分析模型,再通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,對(duì)煤和矸石進(jìn)行數(shù)字化識(shí)別,最終通過(guò)智能排矸系統(tǒng)將矸石排出。
工作時(shí),原料經(jīng)給料裝置1給到布料裝置2上,在布料裝置上完成布料,實(shí)現(xiàn)物塊單層排布,且各物塊與四周相鄰物塊之間均有一定的間距,為檢測(cè)執(zhí)行創(chuàng)造條件;由識(shí)別裝置3、X射線線陣探測(cè)器4判斷物塊是精煤還是矸石,并將其位置信息傳輸給電控系統(tǒng)10;電控系統(tǒng)10根據(jù)被執(zhí)行對(duì)象的位置,開(kāi)啟智能陣列式空氣噴嘴5中相應(yīng)位置的一個(gè)或多個(gè)空氣噴嘴,將煤或矸石吹出;被噴吹出來(lái)的矸石由矸石收集溜槽8收集,精煤則保持原來(lái)的運(yùn)動(dòng)軌跡,由精煤收集溜槽7收集,從而完成礦物的干法分選過(guò)程。除塵系統(tǒng)11將因空氣噴吹產(chǎn)生的灰塵除去,保持環(huán)境干凈;供風(fēng)系統(tǒng)6為智能陣列式空氣噴嘴5提供風(fēng)源。
1—給料裝置;2—布料裝置;3—識(shí)別裝置;4—X射線線陣探測(cè)器;5—智能陣列式空氣噴嘴;6—供風(fēng)系統(tǒng);7—精煤收集溜槽;8—矸石收集溜槽;9—防護(hù)罩;10—電控系統(tǒng);11—除塵系統(tǒng)
(1)投資省,運(yùn)行成本低。TDS智能干選機(jī)不需借助水和其他介質(zhì)對(duì)煤炭進(jìn)行分選,沒(méi)有產(chǎn)品脫水、脫介、水處理及介質(zhì)回收系統(tǒng),從而大大簡(jiǎn)化了工藝流程,具有運(yùn)行成本低,建設(shè)周期短,設(shè)備數(shù)量少,系統(tǒng)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
(2)分選精度高。目前TDS智能干選機(jī)已實(shí)現(xiàn)矸石帶煤率1%~3%、煤中帶矸率3%~5%的工藝指標(biāo),分選精度接近淺槽重介分選機(jī),高于動(dòng)篩跳汰機(jī)、跳汰機(jī)及其他干選設(shè)備。
(3)處理粒度范圍寬。TDS智能干選機(jī)可處理300~50 mm和100~25 mm粒級(jí)原煤,分選上限為300 mm,下限為25 mm。入料中煤少矸石多執(zhí)行“打煤”工藝時(shí),最大入料粒度可達(dá)1 000 mm。
(4)處理能力大。目前最大型號(hào)的TDS40智能干選機(jī)處理能力可達(dá)380 t/h。
(5)智能化程度高,系統(tǒng)可智能學(xué)習(xí),故障可自檢。
(6)部件防爆設(shè)計(jì),安全性高。所有部件均采用防爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),目前已取得煤礦安全認(rèn)證。
(7)除塵設(shè)計(jì)完善。采用濾筒式除塵器,與智能干選機(jī)一體式集成布置,過(guò)濾風(fēng)速不超過(guò)1.2 m/min。濾料采用防靜電產(chǎn)品,過(guò)濾精度高,過(guò)濾0.5 μm粉塵時(shí),除塵效率不低于99.9%。
(8)輻射量小,防護(hù)可靠。TDS智能干選機(jī)采用與安檢機(jī)同規(guī)格的射源,不工作時(shí)斷電,斷電后不產(chǎn)生射線。該機(jī)采用鉛板全密封來(lái)屏蔽輻射,正常生產(chǎn)時(shí)外殼四周輻射強(qiáng)度低于2.5 μSv/h,距設(shè)備1 m處的平均值約1 μSv/h,巡視工人一年的輻射劑量約為0.55 mSv,小于GB 18871—2002《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》中1 mSv的公眾照射劑量限值[9],非常安全。
干河煤礦根據(jù)生產(chǎn)需要,選擇了TDS20-305型智能干選機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如下:
布料器寬度/mm
2 000
入料粒級(jí)/mm
300~50
處理能力/(t·h-1)
180
電壓/V
380
總功率/kW
57
耗氣量/(Nm3·min-1)
36
閥箱入風(fēng)口風(fēng)壓/MPa
0.6~0.8
整機(jī)質(zhì)量/t
38
改造后的選矸原則流程(圖3)為: 礦井原煤經(jīng)50 mm分級(jí)后,篩上300~50 mm粒級(jí)塊原煤進(jìn)入TDS智能干選機(jī)分選,選出的矸石外運(yùn)排棄,精煤則與篩下<50 mm粒級(jí)原煤混合,由汽車(chē)運(yùn)至選煤廠洗選。
圖3 智能選矸原則流程
干河煤礦TDS20-305智能干選機(jī)于2018年1月5日投入試生產(chǎn),平均處理能力為155.71 t/h,最大可達(dá)到170 t/h以上,接近設(shè)計(jì)值。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表2)顯示,該機(jī)矸石帶煤率平均為1.30%,煤中帶矸率平均為5.32%。
表1 TDS 20-305型智能干選機(jī)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果
由于目前尚無(wú)TDS智能干選機(jī)分選效果評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),因此參照GB/T 15715—2014《煤用重選設(shè)備工藝性能評(píng)定方法》[10]中的評(píng)定指標(biāo)對(duì)其分選效果進(jìn)行評(píng)定。
單機(jī)檢查試驗(yàn)在給料速度為160.61 t/h(接近TDS智能干選機(jī)設(shè)計(jì)值)條件下進(jìn)行。干河煤礦原煤可選性曲線如圖4所示,原煤、精煤、矸石浮沉組成與分配率計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2,分配曲線如圖5所示。錯(cuò)配物數(shù)量計(jì)算表見(jiàn)表3,高密度分割錯(cuò)配物曲線如圖6所示。由圖6可知,在分選密度為1.80 g/cm3的條件下,總錯(cuò)配物含量為4.73%。
由圖4可知,當(dāng)精煤灰分為19.15%時(shí),精煤理論產(chǎn)率為24.18%;由表2可知,TDS智能干選機(jī)實(shí)際精煤產(chǎn)率為22.84%。因此可計(jì)算出干選機(jī)數(shù)量效率η=22.84/24.18×100%=94.45%。根據(jù)圖5可知,當(dāng)分選密度為1.80 g/cm3時(shí),Ep=(δ75-δ25)/2 =(1.856-1.760)/2=0.048。
圖4 原煤可選性曲線圖
表2 格式法計(jì)算得到的兩產(chǎn)品分配率結(jié)果表Table 2 Result of partition coefficients of 2 products calculated using format method %
圖5 分配曲線圖
表3 錯(cuò)配物數(shù)量計(jì)算Table 3 Calculated proportions of misplaced materials %
圖6 高密度分割錯(cuò)配物曲線
干河煤礦TDS 20-305智能干選機(jī)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表見(jiàn)表4。由表4可見(jiàn),該機(jī)電耗、噸煤投資等指標(biāo)均處于先進(jìn)水平,矸石帶煤率、煤中帶矸率以及表中未列出的數(shù)量效率、可能偏差等指標(biāo)雖不及淺槽重介分選機(jī),但優(yōu)于動(dòng)篩跳汰機(jī),經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果良好。
表4 TDS 20-305智能干選機(jī)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
生產(chǎn)實(shí)踐表明,對(duì)于干河煤礦300~50 mm粒級(jí)原煤,TDS智能干選機(jī)分選數(shù)量效率可達(dá)到94.45%,EP值為0.048;在分選密度為1.80 g/cm3的條件下,總錯(cuò)配物含量為4.73%,矸石帶煤率為1.34%,煤中帶矸率為5.32%,使用效果良好。同時(shí),TDS智能干選機(jī)的投用還節(jié)約了投資和生產(chǎn)成本,降低了矸石的無(wú)效運(yùn)輸,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。
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