姚 金
(中鐵寶橋(揚州)有限公司,江蘇225107)
2011年8月,國內某大型船廠船塢區(qū)900 t超大型門式起重機因受到突如其來的狂風暴雨天氣的影響,造成剛性腿行走機構整體脫軌,臺車架與行走機構平衡梁整體脫落,剛性腿與柔性腿偏位達13 m,巨大的慣性力造成主梁頂部的維修吊車整體墜落,門機剛性腿結構變形,所幸整機沒有倒塌。本機整機跨距208 m、梁底高70 m、重達6000 t,國內外無類似超大型門式起重機脫軌后整機修復的先例,無成功的經(jīng)驗可以借鑒。修復工程中最重要的施工環(huán)節(jié)是起重機整機復位工程,風險高,難度大。起重機發(fā)生事故后剛柔腿位置如圖1所示。剛性腿側大車脫軌如圖2所示。
圖1 起重機發(fā)生事故后剛柔腿位置示意圖Figure 1 A sketch map of the rigid and the flexible leg after crane accident
圖2 剛性腿側大車脫軌Figure 2 Derailment of a big car at rigid leg side
根據(jù)900 t門式起重機的剛性腿、柔性腿、主梁和維修吊的現(xiàn)狀,經(jīng)過多次研究、計算和論證,使用一副提升塔架豎在剛腿側主梁端頭,通過提升塔架和門式起重機柔性腿兩個支點,對900 t門式起重機進行修復。
根據(jù)這個總體思路,使用一副5 m提升塔架和配置8個450 t提升油缸對門式起重機進行復位。為了使柔腿沖出去的2.6 m變回垂直狀態(tài),將塔架設計成可以前后變幅的型式(向前變幅1.6 m,向后變幅1 m)。為了使剛、柔性腿側的主梁中心回正(差值為13 m),同時考慮到主梁在空中情況,在不能設置吊點和加強的情況,在吊點位置設置了提升托梁。
考慮到目前塔架的安裝位置及場地承載能力情況,在塔架底部大面積鋪設路基箱,解決塔架基礎的問題。
大洋900 t-1#機復位流程:塔架基礎鋪設路基箱→塔架、纜風、提升系統(tǒng)安裝→主梁橫向調平→舊剛腿2#段拆除→舊剛腿1#段拆除→塔架第一次變幅,使塔架垂直→主梁提升到標高,使剛、柔腿高度一致→塔架第二次變幅,使柔腿垂直→新剛性腿滑移到位,進行上下段對接→塔架卸載、拆除。
3.2.1 主梁調平階段
3.2.1.1 提升油缸重新分配
調節(jié)前對油缸、鋼絞線、泵站、控制系統(tǒng)進行仔細檢查。油缸的受力如圖3所示。
1#油缸,250 t;2#油缸,250 t;3#油缸,50 t;4#油缸,250 t; 5#油缸,250 t;6#油缸,250 t;7#油缸,50 t;8#油缸,250 t
在主梁調平前,對3#油缸和7#油缸單獨進行加載控制,使這兩個油缸受力由50 t加載到200 t。鋼絞線與主梁相碰的兩只油缸已做過加載試驗,力增加到350 t的情況下為彈性變形,鋼絞線可恢復原狀。
3.2.1.2 纜風數(shù)據(jù)
當塔架變幅為1.6 m時,受力圖如圖4所示,根據(jù)受力平衡得出A5A6纜風繩的力T2為:
T2=(2300×1.6+250×0.8)/64.08=60.54 t
則單根纜風繩受力為60.54/2=30.27 t。
T1cosb=F1cosa
T1/F1=1.27
初步纜風繩A3張拉力為30 t,A5纜風繩張緊力為49 t。
圖4 纜風受力圖Figure 4 Force of cable wind
3.2.1.3 主梁調平
(1)根據(jù)上次留下的剛腿1#段和2#段切割口,重新割開。
(2)先單獨控制江側位置兩個油缸(7#和8#),慢慢加載(每個油缸可以一次加載2~3 MPa)。
(3)將江側拉住的剛腿2#段的滑車組慢慢松開,使剛腿分段在1#段頂部平臺上滑移。
(4)控制7#和8#油缸加載(同步驟2),并將5#和6#油缸加載2~3 MPa,3#和4#油缸相應加載1~2 MPa,1#和2#油缸相應加載1 MPa,如表1所示。
表1 主梁調平時的各油缸加載情況(單位:MPa)Table 1 Loading situation of each oil cylinder on the main beam at leveling (Unit:MPa)
(5)當剛腿2#段陸側位置底部的四氟板起空后,由切割口從中間向兩側開斜口,將剛腿2#段的滑移位置轉到中間布置的兩道四氟板上。
(6)重復操作,經(jīng)過千斤頂頂升、滑移,提升器微調等步驟,逐漸將龍門吊大梁調節(jié)水平,以經(jīng)緯儀觀測為準。
3.2.2 塔架拉直階段
3.2.2.1 塔架拉直
(1)塔架拉直前,通過一兩個行程的調節(jié),使得8個油缸平均受力。
(2)在靠江側柔性腿軌道上布置一組50 t滑車,連到柔腿行走機構平衡梁上,用一臺5 t卷揚機牽引,并在柔腿靠陸側拉設一套溜尾滑車。然后將柔腿行走機構的固定解除(原先行走輪用鐵靴鎖死在軌道上)。鋼輪與軌道為滾動摩擦,摩擦系數(shù)為0.01,柔腿側需要牽引重量取2500 t,牽引力為25 t。
(3)用液壓系統(tǒng)控制塔架纜風A5和A6,主梁剛腿外側纜風B5和B6同步收緊,并控制塔架纜風A3和A4同步松開,B5和B6處滑車組拉的兩根纜風也用卷揚機收緊。在此之前我們先將纜風B1和B2松一點;B3和B4成緊拉狀態(tài),并在塔架纜風調整的時候,相應用卷揚機收緊。每個纜風處都要配足夠人手,保持纜風繩處于拉緊。
(4)這樣第一次先將塔架向剛腿軌道方向變幅回正0.2 m,同時龍門吊主梁和柔腿也向剛腿方向拉回0.2 m。同時,B3和B4纜風跟隨聯(lián)動,且始終保持拉緊狀態(tài)。主梁開始復位的時候,為了保證安全,塔架第一次進行變幅時,控制塔架變幅回正的幅度小一點,如第一次拉回0.1 m。
(5)當塔架變幅回正0.2 m后,柔性腿軌道上布置的牽引卷揚機收緊,溜尾的卷揚機放開,使龍門吊柔性腿向江側移動。
(6)提前在江側柔腿行走機構向外1 m處的柔腿軌道上布置擋塊,當柔性腿行走機構碰上擋塊后卷揚機停止牽引。
(7)重復步驟(1)~步驟(6),使得塔架變幅回正,處于垂直狀態(tài)。
(8)將原先拆除的兩組塔角支座安裝回塔架柱腳底部。
(9)塔架垂直后,不再對柔性腿和主梁進行操作。此時柔性腿回復1.5 m,距離回正垂直仍需調整1 m多;柔性腿向江側移動了約8 m。
3.2.2.2 剛腿2#段拆除
兩臺履帶吊拎住剛腿兩側吊耳,再對剛腿2#段和3#段接口進行切割。剛腿2#段和3#段接口割開后,剛腿2#段重量完全由兩臺履帶吊承擔。履帶吊將剛腿2#段拎走、移開。
3.2.2.3 剛腿1#段拆除
(1)剛腿2#段拆除后,再拆除剛腿1#段和行走機構。
(2)剛性腿下橫梁重量為262 t,底部行走機構重量約為200 t,我們要將下橫梁割除、移走,行走機構也要拆除。
(3)主梁回平后,400 t履帶吊和350 t履帶吊就位,拎住剛腿下橫梁吊耳。
(4)割開剛腿下橫梁和行走機構連接的耳朵板,這樣剛腿下橫梁的重量就完全由兩臺履帶吊承擔。
(5)履帶吊拎住剛腿下橫梁,緩緩向后退,將下橫梁抽出。
(6)將下橫梁放在地面上,擱置點提前鋪上枕木。
(7)拉上臨時纜風,500 t履帶吊松鉤,350 t履帶吊保住。
(8)然后500 t履帶吊拎住直口位置的4個吊耳,350 t履帶吊改連到1#段底部吊耳。
(9)在兩臺吊車控制下使1#段翻身落地。
(10)最后將4組行走機構吊走。
3.2.3 柔腿垂直階段
3.2.3.1 增加纜風C1和C2
在塔架由垂直狀態(tài)變?yōu)橄騽傂酝确较蜃兎? m過程中,當B5和B6纜風將剛性腿快拉到位時,柔性腿側只有B1和B2纜風(每個纜風承擔力位50 t)拉住主梁。B5、B6、A5和A6纜風均由油缸進行拉設的,在控制塔架和主梁向剛腿側拉動時,理論上可以精確控制。為了以防萬一,出現(xiàn)塔架和主梁拉過頭的現(xiàn)象,我們從安全上考慮,增加了兩根纜風C1和C2拉住剛性腿頂部。
在剛性腿內側司機室位置附近燒焊兩只50 t吊耳,作為C1和C2纜風頂部生根點;纜風地錨則布置在塔架纜風地錨A3和A4附近,地錨配重可以使用500 t履帶吊的配重塊(或其他壓載塊),每個錨點壓設150 t重量。當塔架垂直后,我們將C1和C2纜風拉設好。
3.2.3.2 新剛性腿推進到位
舊剛腿2#段拆除后,即可以將主梁提升到標高位置。舊的行走機構拆除移走后,用交換纜風的方式將新剛性腿滑移到安裝對位位置。
3.2.3.3 柔性腿拉直
(1)柔性腿距離回正垂直狀態(tài)還需要調整1 m,因此我們先將塔架底部剛性腿側的塔角支座拆除,纜風控制塔架向剛腿側變幅。
(2)將塔架和主梁向剛腿方向拉回0.2 m,接著柔性腿向江側拖移1 m;然后塔架和主梁再拉回0.2 m,柔性腿向江側拖移1 m。這樣分成一小段一小段的操作,使得柔性腿慢慢拉直,同時主梁和剛性腿慢慢復位。
(3)由于剛腿新2#段和舊3#段接口留有余量,可以適當將剛腿側主梁提升超過標高位置,當拉直操作后,舊3#段完全位于新2#段上方時,提升系統(tǒng)再將主梁和剛腿下放,進行對位焊接。
3.2.4 塔架拆除
整機復位后,提升油缸卸載,松開托梁與主梁的連接,塔架變幅回正。再用履帶吊將提升設備拆除。
起重機復位工程的順利成功為我公司第一次將整機重量達6000 t的起重機整體在長時間內吊著,而且不僅克服了沒有整機吊裝設備基礎,僅靠幾塊路基箱和專用底座作為基礎提升塔架,還要克服吊裝場地狹小,開展工作困難,易發(fā)生安全隱患等諸多問題,在這種相當特殊的情況下進行起重機的修復,取得了前所未有的、寶貴的起重機吊裝經(jīng)驗。我們公司不僅保證了修復全過程的絕對安全可靠,而且保證了不改變起重機的任何一項技術參數(shù)。
起重機復位工程的順利成功,不僅為業(yè)主贏得了時間,而且避免了起重機拆除和重新建造所需的巨大開支(人民幣約為1億多元)。