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(中海石油(中國)有限公司 天津分公司,天津 300452)①
水平井開采是提高采收率的有效技術(shù)手段之一,在不同類型油氣藏(氣頂、底水、稠油、裂縫等)被廣泛應(yīng)用。由于自身儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)或開采過程生產(chǎn)壓差不均衡等問題,水平井在開發(fā)過程中暴露出的問題也日益突出,特別是底水油藏水平井,存在底水上升快、產(chǎn)量遞減快,且找水控水困難等問題,嚴(yán)重影響了水平井產(chǎn)能發(fā)揮和開采綜合效益[1-3]。針對(duì)目前大量水平井高含水的現(xiàn)狀,切實(shí)加強(qiáng)底水油藏控水增油、提高水平井開采效果及油田整體開發(fā)效益具有重要意義。目前,水平井普遍采用管外無封隔器的割縫篩管完井方式,國內(nèi)該類完井方式占70%,國外則達(dá)到90%[4-6]。針對(duì)此完井方式,水平井的控/堵水成為水平井治理的重點(diǎn)及難點(diǎn),已成為影響水平井穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)瓶頸。
結(jié)合裸眼篩管完井水平井控水堵水工藝現(xiàn)狀,研究出一種適用于該完井方式的根部控水堵水管柱工藝。利用一趟管柱,實(shí)現(xiàn)ACP管外化學(xué)環(huán)空封堵分段,化學(xué)堵劑定點(diǎn)封堵及中心管控水的組合治水方式,既能避免單一的堵水措施有效期短、風(fēng)險(xiǎn)大等問題,又能實(shí)現(xiàn)一趟管柱情況下完成堵水、控水工藝的組合,有效減少現(xiàn)場(chǎng)施工中起下管柱的次數(shù),極大地節(jié)約施工時(shí)效,減少施工成本,具有良好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
針對(duì)水平井根部控水技術(shù),研究出一套適合于目標(biāo)井儲(chǔ)層條件清楚,能夠確定出水層位的水平井堵、控水新工藝。此工藝將水平井化學(xué)堵水與機(jī)械控水工藝相結(jié)合,集成ACP環(huán)空化學(xué)封隔、定點(diǎn)化學(xué)封堵、中心管控水三種工藝技術(shù),是一種綜合有效的堵、控水新工藝。
割縫襯管完井是水平井最為常見的完井方式,一般在襯管與井筒壁面環(huán)空中沒有隔擋,不存在有效封隔,因此給水平井堵、控水的有效實(shí)施提出了巨大的挑戰(zhàn)。在對(duì)出水層位明確的條件下,本文工藝設(shè)計(jì)中,考慮利用ACP材料在環(huán)空形成化學(xué)封隔進(jìn)行有效封堵,為后續(xù)堵水作業(yè)提供條件。主要利用ACP材料的特殊性能(靜止后粘度可快速升高,防止“重力坍落”;具備高強(qiáng)度特性),借助油管和封隔器,在割縫套管與井壁之間的環(huán)空適當(dāng)位置放置能夠形成化學(xué)封隔層的可固化液,形成不滲透的高強(qiáng)度段塞[7-8],達(dá)到隔離環(huán)空區(qū)域的目的,如圖1所示。本文研究對(duì)象為水平井根部出水,只需要一個(gè)ACP與管內(nèi)封隔器配合即可。
圖1 ACP管外環(huán)空化學(xué)封隔技術(shù)原理
在ACP管外化學(xué)封隔的基礎(chǔ)上,配合管內(nèi)封隔器,實(shí)現(xiàn)了對(duì)出水部位的有效封隔,可針對(duì)性地對(duì)出水部位進(jìn)行定位、定點(diǎn)注入化學(xué)封堵劑,克服堵劑籠統(tǒng)注入的局限及風(fēng)險(xiǎn),提高施工效果[9]。針對(duì)水平井根部出水,選用ACP環(huán)空化學(xué)封隔+定點(diǎn)化學(xué)封堵的堵水技術(shù),如圖2所示,堵水的同時(shí)可有效地保護(hù)產(chǎn)層,不影響水平井其他部分的產(chǎn)能釋放,此圖為此工藝的簡單示意圖。為達(dá)到理想的堵水效果,必須通過大量研究評(píng)價(jià)篩選出適合目標(biāo)井的化學(xué)堵劑,暫堵劑的性能直接影響堵塞水效果。
圖2 定點(diǎn)化學(xué)封堵技術(shù)原理
中心管控水工藝是在常規(guī)水平井完井(篩管、襯管或射孔完井)基礎(chǔ)上,向井眼中再掛上一根小于井眼直徑的油管(或者盲管與預(yù)孔管的組合管柱),并用封隔器封堵跟端處小直徑油管和井眼之間的環(huán)空(如圖3所示),從而改變井筒內(nèi)流體流動(dòng)方向,降低產(chǎn)水量較大井段的壓差,改善水平井流入剖面,如圖4所示,可達(dá)到延緩水脊上升和增油降水的目的[10-12]。本文研究過程中,考慮到目標(biāo)水平井已經(jīng)進(jìn)入高含水期,含水率達(dá)90%左右,單獨(dú)進(jìn)行定點(diǎn)化學(xué)封堵時(shí),存在ACP封隔不住、化學(xué)封堵強(qiáng)度及有效期差的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致堵水效果差,為此綜合考慮將堵劑定點(diǎn)注入根部目標(biāo)層段,此后向水平段下入中心管,形成化學(xué)堵水與中心管柱聯(lián)作的新工藝。
在中心管柱設(shè)計(jì)過程中,必須根據(jù)目標(biāo)井的結(jié)構(gòu)、鉆遇情況、巖石和流體性質(zhì)以及生產(chǎn)特征等情況,預(yù)測(cè)不同中心管結(jié)構(gòu)、中心管長度、中心管管徑對(duì)產(chǎn)液剖面及其均勻度的影響,推薦適合目標(biāo)井最優(yōu)的中心管實(shí)施方案。
圖3 中心管示意(跟端)
圖4 加入中心管前后的流入及壓力剖面
要實(shí)現(xiàn)ACP環(huán)空化學(xué)封隔、定點(diǎn)化學(xué)封堵、中心管控水3種工藝技術(shù)的集成,形成高效、省時(shí)的堵、控水新工藝,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,必須改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管柱,實(shí)現(xiàn)一趟管柱完成化學(xué)堵水、機(jī)械控水聯(lián)作。為此,根據(jù)目標(biāo)井實(shí)際問題,研制出一種新管柱,能夠有效實(shí)現(xiàn)裸眼篩管完井方式下水平井根部堵水控水一體化工藝的要求。本文所介紹工藝管柱屬于個(gè)例,實(shí)際使用中可根據(jù)單井情況,靈活調(diào)整中心管結(jié)構(gòu)或下入其他配套井下工具以到達(dá)最優(yōu)的控水需求。
本文所述的裸眼篩管完井水平井根部控水堵水工藝管柱結(jié)構(gòu)如圖5所示。
1—丟手;2—定位密封;3—K344型液壓膨脹封隔器;4—定壓注入閥;5—K344型液壓膨脹封隔器;6—單流閥;7—引鞋;8—油管短節(jié)。
1) ACP環(huán)空化學(xué)封隔。
現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)(如圖6),選擇根部出水層段下方的合適位置(一般選取隔夾層或差油層),調(diào)整定位密封以下油管短節(jié)長度,確保定位密封插入頂部封隔器后2個(gè)K344型膨脹封隔器的位置分別位于隔夾層或差油層的上下方。井口一定壓力泵注ACP段塞,使2個(gè)K344型膨脹封隔器坐封。當(dāng)壓力超過定壓注入閥設(shè)定的開啟壓力時(shí),ACP段塞通過定壓注入閥注入至目的層段。完成注入后,井口停泵泄壓,使2個(gè)K344型膨脹封隔器膠筒回收、解封,關(guān)閉定壓注入閥。
2) 化學(xué)堵劑定點(diǎn)封堵。
上提管柱至圖6中根部出水層段,井口一定壓力泵注化學(xué)堵劑,使2個(gè)K344型膨脹封隔器坐封。當(dāng)壓力超過定壓注入閥設(shè)定的開啟壓力時(shí),堵劑通過定壓注入閥注入至目的層段,井口停泵泄壓,使2個(gè)K344型膨脹封隔器的膠筒回收、解封,關(guān)閉定壓注入閥。
3) 中心管控水。
下放管柱,使定位密封插入頂部封隔器。丟手并生產(chǎn)時(shí),保留圖6中的生產(chǎn)層段,原擠注管柱充當(dāng)根部控水中心管。
1—丟手;2—定位密封;3—K344型液壓膨脹封隔器;4—定壓注入閥;5—K344型液壓膨脹封隔器;6—單流閥;7—引鞋;8—油管短節(jié)。
按照上述操作方法,3種工藝的組合實(shí)施,首先可以實(shí)現(xiàn)一趟管柱,完成ACP管外化學(xué)環(huán)空封堵分段,化學(xué)堵劑定點(diǎn)封堵及中心管控水的組合治水方式,避免了常規(guī)施工中的多次起下管柱,極大地節(jié)約施工時(shí)效,減少施工成本。此外,化學(xué)堵水與中心管柱控水相結(jié)合,能夠有效確保措施效果,控制根部水錐,不僅對(duì)出水層位進(jìn)行了封堵,也改變了井筒內(nèi)流體流動(dòng)的滲流方式及壓力分布,可有效改善流入剖面,起到雙重保險(xiǎn)的作用。
目標(biāo)區(qū)塊以巖性構(gòu)造復(fù)合油藏為主,主要發(fā)育3種油藏類型:構(gòu)造塊狀油藏、構(gòu)造層狀油藏和巖性油藏,其整體受構(gòu)造控制,高部位油層發(fā)育,低部位油層薄。
目標(biāo)井A 2004-07投產(chǎn),采用水平井進(jìn)行開發(fā),?177.8 mm優(yōu)質(zhì)篩管完井。截止2012-01,綜合含水已經(jīng)為91.8%,而采出程度僅10.1%,如果沒有適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施,勢(shì)必過早關(guān)井。通過油藏地質(zhì)認(rèn)識(shí)及測(cè)試分析,確定該井根部為主要出水層段,在2012—2014年,嘗試過多次堵水控水作業(yè),選用化學(xué)暫堵劑均為CESP材料凝膠體系。但是,多次嘗試后出現(xiàn)暫堵效果差、堵水困難、堵水成功率低的現(xiàn)象,化學(xué)堵水的成功率只有20%左右。采用中心管控水,使含水率下降約5%,成功率在60%左右,但有效期只有幾個(gè)月。在多次堵控水作業(yè)嘗試后,2014年采用復(fù)合堵控水工藝,作業(yè)后含水量降低20%以上,目前仍在有效期范圍內(nèi),有效期超過8個(gè)月。因此,此工藝相對(duì)常規(guī)堵、控水工藝具有成功率高、有效期長且操作簡單方便,具有良好的現(xiàn)場(chǎng)推廣價(jià)值。
1) 目前,部分水平井暴露出高含水的問題,含水率高達(dá)90%以上,嚴(yán)重影響油田的開發(fā)效果,而常規(guī)化學(xué)堵水方法成功率低,中心管柱控水能力有限且有效期短,必須研制出高效、可行的堵控水新工藝。
2) 本文介紹了一種集成ACP環(huán)空化學(xué)封隔、定點(diǎn)化學(xué)封堵、中心管控水三種工藝技術(shù)于一體的化學(xué)堵水、機(jī)械控水聯(lián)作新工藝,此組合新工藝的實(shí)施能有效提高對(duì)裸眼篩管完井水平井根部出水治理效果。
3) 為實(shí)現(xiàn)化學(xué)堵水、機(jī)械控水聯(lián)作新工藝的有效實(shí)施,針對(duì)目標(biāo)井對(duì)工藝管柱進(jìn)行改進(jìn),形成了由丟手、定位密封、K344型液壓膨脹封隔器、定壓注入閥、單流閥、引鞋、油管短節(jié)構(gòu)成的新管柱結(jié)構(gòu)。此工藝管柱能夠?qū)崿F(xiàn)一趟管柱完成ACP化學(xué)分段、化學(xué)堵劑定點(diǎn)擠注及中心管控水3種工藝組合,節(jié)約施工時(shí)效,減少施工成本。
4) 此堵控水新技術(shù)具有實(shí)施成功率高、控水有效期長,且工藝管柱結(jié)構(gòu)簡單,現(xiàn)場(chǎng)操作方便等優(yōu)點(diǎn),具備很好的現(xiàn)場(chǎng)推廣價(jià)值。
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