王夢(mèng)蓉|編譯
2001年11月8日17時(shí)13分,位于英國(guó)塔爾博特港的康力斯公司發(fā)生一起高爐爆炸事故,爐內(nèi)約200 t的高溫物料和氣體泄漏,導(dǎo)致3名員工死亡、12名員工及承包商重傷,另有多人受輕傷。事故后果之嚴(yán)重,在煉鋼行業(yè)前所未有。
事故主要原因?yàn)樵摴鹃L(zhǎng)期以來(lái)在安全管理上存在種種問(wèn)題。事發(fā)前2天,冷水進(jìn)入到爐膛內(nèi),導(dǎo)致5號(hào)高爐的爐缸凍結(jié),在試圖恢復(fù)正常作業(yè)的過(guò)程中發(fā)生爆炸。事故直接原因是水與高溫物料混合。
圖1 事故工廠鳥(niǎo)瞰圖(左側(cè)為5號(hào)高爐,右側(cè)為4號(hào)高爐)
事故工廠
康力斯公司在塔爾博特港的工廠主要生產(chǎn)扁鋼。按照生產(chǎn)工藝,首先在4號(hào)、5號(hào)高爐中把鐵礦石煉成生鐵,燃燒后用生鐵水煉成鋼。4號(hào)高爐由日本設(shè)計(jì),90年代初建成;5號(hào)爐設(shè)計(jì)于50年代,之后被數(shù)次改造。
煉鐵過(guò)程
高爐的用途是通過(guò)化學(xué)反應(yīng)將鐵的氧化物(鐵礦石)轉(zhuǎn)化成鐵水,生產(chǎn)生鐵。煉鐵過(guò)程中,首先將鐵礦石、焦炭等從高爐頂部加入,這些物料在爐膛緩慢下移的過(guò)程中會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)和熱反應(yīng)。爐內(nèi)物料一直保持在1 800~2 000 t。爐頂加入的物料通常要經(jīng)過(guò)6~8 h到達(dá)爐底,生成鐵水和熔渣(即高爐中熔化的廢物)。鐵水和熔渣會(huì)定期從爐中排出(抽出)。
此外,高爐還會(huì)產(chǎn)生大量熱氣。氣體通過(guò)下降管的“煤氣出口”從爐內(nèi)排出,從下降管中排出的煤氣凈化冷卻后被燒掉。部分被凈化過(guò)的煤氣進(jìn)入到熱風(fēng)爐中,經(jīng)燃燒生成熱風(fēng)供高爐使用。
煉鐵過(guò)程中,由于爐內(nèi)會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈的放熱反應(yīng),因此會(huì)生成大量的熱,這就需要對(duì)爐殼和襯里進(jìn)行冷卻。
5號(hào)高爐
5號(hào)高爐建成于1959年,為爐腰或支柱支撐型高爐。爐腰是對(duì)爐身起支撐作用的大型結(jié)構(gòu)鋼環(huán)。20世紀(jì)以來(lái)建成的高爐大多都采用了這種設(shè)計(jì),并且大部分都還在用。高爐基本上分為兩部分,上部為爐身,下部包括“爐缸”——用來(lái)容納熔化的金屬和熔渣的熔爐 、“爐腹”——爐缸上部向外傾斜的區(qū)域。上下兩部分通過(guò)搭接接頭連接。
爐殼內(nèi)部安裝了耐火襯里,還配備了冷卻元件以確保循環(huán)冷卻水的恒定流量。整個(gè)殼體內(nèi)部冷卻器遍布,但高爐底部由于熱量產(chǎn)生的最多,冷卻器的數(shù)量也最多。
圖2 5號(hào)高爐
圖3 高爐簡(jiǎn)圖
高爐是將鐵礦石轉(zhuǎn)化成生鐵的設(shè)施。進(jìn)料通過(guò)爬式加料機(jī)經(jīng)過(guò)大斜橋從爐頂上的氣密分布系統(tǒng)加入到高爐中。此氣密系統(tǒng)也可以防止?fàn)t內(nèi)煤氣在加料過(guò)程中發(fā)生泄漏。
煉鐵過(guò)程中產(chǎn)生的煤氣通過(guò)下降管運(yùn)送到附近的煤氣廠。熱空氣從加熱爐通過(guò)環(huán)狀風(fēng)管通入到高爐中。環(huán)狀風(fēng)管是圍繞在高爐下部的大型環(huán)狀管道,通過(guò)風(fēng)口供應(yīng)熱空氣。在5號(hào)高爐上共有24個(gè)風(fēng)口。風(fēng)口與環(huán)狀風(fēng)管相連,將熱空氣送入爐缸護(hù)板中。
煤氣產(chǎn)生的壓力由大型閥門(mén)控制。多余的壓力從爐頂?shù)?個(gè)泄放閥排出。5號(hào)高爐的泄放閥可自動(dòng)操作也可手動(dòng)操作。
5號(hào)高爐上有2個(gè)用于卸除鐵水和液體熔渣的水冷出鐵口。高爐下部的操作區(qū)是“出鐵場(chǎng)”。5號(hào)高爐的出鐵場(chǎng)內(nèi)還包括1個(gè)控制室,為了便于對(duì)運(yùn)行和高爐的狀況進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)和記錄,電子監(jiān)測(cè)設(shè)備和計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)都放在這里。操作員在控制室內(nèi)可密切觀察高爐風(fēng)口和出鐵口的運(yùn)行狀況。
冷卻水系統(tǒng)
煉鐵會(huì)放出大量的熱,爐內(nèi)溫度會(huì)超過(guò)2 000℃,因此,冷卻水的供應(yīng)非常重要。正常情況下,5號(hào)高爐冷卻系統(tǒng)每分鐘需要消耗8萬(wàn)~9萬(wàn)L冷卻水。
高爐內(nèi)部還有很多管式銅冷卻元件。冷卻器的持續(xù)效率和完整性完全取決于通過(guò)冷卻器內(nèi)部通道的冷卻水的流量是否穩(wěn)定。如果水供應(yīng)中斷,存留在冷卻器里的水就會(huì)沸騰并蒸發(fā)。進(jìn)而會(huì)迅速導(dǎo)致冷卻器融化或燒壞;銅的熔點(diǎn)為1 083℃左右,比高爐內(nèi)的溫度低得多。
冷卻器燒壞的速度和程度與多種因素有關(guān):在高爐中的位置(爐腹和爐身下部的冷卻器更易受損);水供應(yīng)中斷的時(shí)間;冷卻器的現(xiàn)有狀況;冷卻器是否受到“結(jié)垢”(固體硅類物質(zhì)附著在冷卻器的堆積層)保護(hù)。最初安裝時(shí),冷卻器上會(huì)覆蓋耐火材料進(jìn)行保護(hù)。隨著耐火材料不斷被磨掉,會(huì)逐漸失去這層保護(hù)。
圖4 拆解開(kāi)的高爐,內(nèi)壁上的冷卻器清晰可見(jiàn)
圖5 供應(yīng)冷卻水的渦輪水泵
運(yùn)行中的高爐中的煤氣壓力要小于供水壓力。一旦冷卻器發(fā)生故障,從帶壓系統(tǒng)中泄漏出來(lái)的水會(huì)直接流向高爐內(nèi)部,很可能會(huì)干擾爐內(nèi)的平穩(wěn)運(yùn)行,如果水量較大,甚至?xí)l(fā)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是,如果向發(fā)生故障的冷卻器恢復(fù)供水,很可能會(huì)使大量水泄漏進(jìn)爐內(nèi)。一旦冷卻器發(fā)生故障,通常會(huì)將其拆除更換或灌入氧化鋁泥漿。
冷卻水供應(yīng)系統(tǒng)
5號(hào)高爐的冷卻水供應(yīng)設(shè)施包括2臺(tái)“蘇爾壽”泵,2臺(tái)渦輪泵(T1和T2),3臺(tái)電動(dòng)冷卻水泵,1套冷卻水塔及附屬風(fēng)扇,1套應(yīng)急補(bǔ)充水系統(tǒng)。
每臺(tái)蘇爾壽電動(dòng)泵的供水量為 4.5萬(wàn) L/min。T1和 T2的供水能力分別為4.5萬(wàn) L/min和3.4萬(wàn) L/min。正常情況下,2臺(tái)4.5萬(wàn) L/min的泵同時(shí)運(yùn)行就能為高爐提供足夠的冷卻水。
按慣例,5號(hào)高爐使用1臺(tái)電泵和1臺(tái)渦輪泵供水,另一臺(tái)蘇爾壽泵備用。當(dāng)冷卻水壓力降到預(yù)定值以下時(shí),壓力開(kāi)關(guān)檢測(cè)到壓力損失情況后會(huì)立即啟動(dòng)備用泵。
工廠在部分裝置上安裝了儀表,監(jiān)測(cè)水流量和溫度,但冷卻水供應(yīng)系統(tǒng)未配備儀表來(lái)測(cè)量從系統(tǒng)泄漏到高爐內(nèi)的水量。
2001年11月8日17時(shí)13分,由于水和熔化物料之間的相互作用,導(dǎo)致?tīng)t腹區(qū)域發(fā)生超壓,該部分被拔出搭接接頭,爐腰從支承高爐的柱頭上竄出。高爐上部拔起后,在搭接接頭的整個(gè)圓周附近留下了一處開(kāi)口,氣體和熱物料從中噴出。約200 t的液體、固體和半固體物料噴射到出鐵場(chǎng)地面上。氣態(tài)物料和粉塵騰起,飛入出鐵場(chǎng),從樓內(nèi)各個(gè)開(kāi)放處噴到大氣中,發(fā)生燃燒。燃燒的粉塵和氣態(tài)物料飛到高爐上空。爐頂?shù)男狗砰y也被打開(kāi),從閥門(mén)里泄放出的氣體進(jìn)入到大氣后也發(fā)生燃燒。
隨著壓力下降,高爐又垂直回落下來(lái)。在爆炸過(guò)程中,爐身發(fā)生形變,偏離中心位置大約100 mm,落在了下部搭接接頭板上,爐腰的安裝位置無(wú)法接觸到柱頂法蘭。這意味著整個(gè)爐身的重量都偏壓在下部搭接接縫板上。
高爐移動(dòng)的過(guò)程中,多條供水管爆裂;一段時(shí)間內(nèi),水不斷流入出鐵場(chǎng),落在噴出的熱物料上,使出鐵場(chǎng)充滿熱水和蒸汽。煤氣排出系統(tǒng)受到猛烈沖擊,但煤氣廠和爐頂容器的煤氣控制能力未受影響。
整個(gè)爆炸只持續(xù)了幾秒鐘,導(dǎo)致3人死亡,12人重傷,數(shù)人受輕傷。事發(fā)前事件
2001年9月30日至11月5日,5號(hào)高爐的水泵出現(xiàn)6次停泵和6次嚴(yán)重的故障,多次無(wú)法自動(dòng)重啟??傊?,在此期間整個(gè)泵系統(tǒng)的可靠性非常差。
事發(fā)前的一段時(shí)間內(nèi),一直由2臺(tái)蘇爾壽電泵向5號(hào)高爐供水,蒸汽渦輪泵T1由于齒輪箱損壞尚未修復(fù),從2001年10月初就已停用。直到事發(fā)時(shí),該泵還無(wú)法使用。
1996年,1號(hào)蘇爾壽泵被更換,由于生產(chǎn)商無(wú)法供應(yīng)所需規(guī)格的電機(jī),不得不降級(jí)使用。而安裝新電機(jī)時(shí),熱過(guò)載保護(hù)器未得到正確調(diào)整,使之無(wú)法適應(yīng)新電機(jī)的較高功率。因此,在11月7日發(fā)生故障時(shí),該泵很快就停機(jī)了。
11月7日,工廠能源部安排對(duì)蘇爾壽泵的相關(guān)電氣設(shè)備進(jìn)行維修。5號(hào)高爐的工作人員并不知道此次維修的目的。由于蒸汽進(jìn)入變壓器控制柜,因此這項(xiàng)維修作業(yè)是必要的。為了便于維修,對(duì)電力供應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整,導(dǎo)致蘇爾壽1號(hào)泵因電流上升而停機(jī),原因是輸入電壓對(duì)該泵的電流影響很大。工廠的書(shū)面程序中未要求在切換變壓器時(shí)檢查電壓輸出,盡管這是眾所周知的基礎(chǔ)性工作。
大約9時(shí)16分,處理量較小T2自動(dòng)啟動(dòng),對(duì)1號(hào)蘇爾壽泵停機(jī)造成的供水中斷進(jìn)行補(bǔ)償。但沒(méi)過(guò)幾秒,T2泵也停機(jī)(自身超速保護(hù)),致使高爐的進(jìn)水量?jī)H為需求量的55%。應(yīng)急水塔也未能起作用,因?yàn)樗畨哼^(guò)低無(wú)法使該塔運(yùn)行。
9時(shí)25分左右,蘇爾壽1號(hào)泵的供電恢復(fù)。發(fā)現(xiàn)冷卻水流量減少后,作業(yè)人員按照已有程序,減少了風(fēng)口進(jìn)入的熱空氣量。隨著水流量回升,高爐又恢復(fù)了正常供氣狀態(tài)。后來(lái)發(fā)現(xiàn)氫氣讀數(shù)升高后(說(shuō)明有水進(jìn)入到爐中),工人又開(kāi)始查找是否有冷卻器泄漏,最初認(rèn)為泄漏原因是冷卻水供應(yīng)減少導(dǎo)致冷卻器被燒壞。后來(lái),這一推斷得到了證實(shí)。
10時(shí)11分,屏幕警告表明爐內(nèi)氫氣含量明顯升高,但仍未找到漏點(diǎn)。11時(shí)30分,進(jìn)風(fēng)切斷。但由于仍有鐵水和熔渣從爐中流出,高爐的停運(yùn)時(shí)間被推遲到14時(shí)30分。
13時(shí)左右,停止進(jìn)料。這時(shí)一名技術(shù)專家在3號(hào)風(fēng)口附近發(fā)現(xiàn)了黃綠色火苗,認(rèn)為是水進(jìn)入而產(chǎn)生的氫氣燃燒的火苗。對(duì)所有的風(fēng)口進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn),除3號(hào)和4號(hào)風(fēng)口發(fā)濕之外,其余均正常。從風(fēng)口的觀察孔可以看到水在爐內(nèi)滴流。下午再次對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)有一組Sorrelor冷卻器未檢測(cè)。
19時(shí),開(kāi)始對(duì)高爐進(jìn)行通風(fēng),重新恢復(fù)作業(yè)。此時(shí)有人在3層平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)有3臺(tái)冷卻器發(fā)生故障,于是通過(guò)旁路和灌漿進(jìn)行隔離。當(dāng)時(shí),冷卻器已經(jīng)泄漏了約10 h。23時(shí)30分,高爐開(kāi)始進(jìn)風(fēng)并重新進(jìn)料。
11月8日午夜過(guò)后,員工試圖通過(guò)在出鐵口上鉆孔與鐵水“建立連接”。但幾次嘗試都未成功。并且在第二次嘗試過(guò)程中有橘色火苗從出鐵口中竄出,說(shuō)明有氫氣存在。
之后就開(kāi)始在出鐵口上“穿刺”。該過(guò)程是利用熱噴槍使?fàn)t內(nèi)的固化物質(zhì)燃燒,以便引出熔化的鐵水或熔渣。0時(shí)30分,有氣體火苗和一些熔渣從南部的出鐵口流出,但沒(méi)有鐵水。2時(shí)30分,鐵水慢慢流出。
11月18日12時(shí)50分,氫氣濃度超出7%,說(shuō)明又有大量水進(jìn)入爐中。高爐仍在繼續(xù)進(jìn)風(fēng),同時(shí)也在進(jìn)行查漏作業(yè)。
17時(shí)12分,一名在出鐵口周圍的員工發(fā)現(xiàn)在搭接接頭處有異物出現(xiàn),認(rèn)為肯定是漏鋼了,喊了一聲“快跑”,幾乎就在此時(shí),高爐發(fā)生爆炸。
第一,直接原因是水和熔化的熱物料在高爐下部發(fā)生反應(yīng),致使?fàn)t內(nèi)超壓。第二,關(guān)鍵性水冷系統(tǒng)發(fā)生故障,導(dǎo)致水從冷卻系統(tǒng)進(jìn)入爐中。第三,該廠的安全工作一直存在重大問(wèn)題。除了高爐廠之外,這些問(wèn)題在全公司范圍內(nèi)都存在,尤其是向高爐提供冷卻水的能源部門(mén)存在很大問(wèn)題。
由于未能對(duì)高爐作業(yè)進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行技術(shù)和程序控制。冷卻水供應(yīng)的裕量和安全性不足,冷卻系統(tǒng)的可靠性在幾個(gè)月內(nèi)不斷下降,呈惡化趨勢(shì)。
安全管理
公司應(yīng)該對(duì)安全部門(mén)的職能和作用進(jìn)行審查。將其更好地融入運(yùn)行和工程管理。
高爐目前屬于重大事故危險(xiǎn)控制條例(COMAH)管制的范圍,對(duì)重大危險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)是法律要求。在這之前,預(yù)測(cè)工具和技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的用途有限。危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOPS)、失效模式與效應(yīng)分析(Failure Mode and Effects Analysis)、故障樹(shù)分析(FTA)、過(guò)程危險(xiǎn)審查(PHR)及保護(hù)層分析(LoPAl)等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理預(yù)測(cè)工具,均應(yīng)在鋼鐵行業(yè)和其他過(guò)程行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。冷卻水
應(yīng)該保證冷卻水的供應(yīng)。供水系統(tǒng)本身要具有較高可靠性。這種可靠性來(lái)自于良好的工程設(shè)計(jì)(包括適當(dāng)?shù)脑A浚⑦m當(dāng)?shù)木S護(hù),還要進(jìn)行密切的監(jiān)測(cè),及早發(fā)現(xiàn)可能會(huì)影響完整性的危險(xiǎn)因素。
要運(yùn)用可靠工程技術(shù)來(lái)識(shí)別關(guān)鍵安全裝置,并采取適當(dāng)?shù)陌脖4胧?。在合理可行的情況下,應(yīng)該將高爐冷卻水系統(tǒng)建成密閉系統(tǒng)。
泄漏檢測(cè)
迅速發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)冷卻水的泄漏點(diǎn)至關(guān)重要。泄漏點(diǎn)的快速檢測(cè)離不開(kāi)良好的工程、合適的檢測(cè)方法及經(jīng)過(guò)充分培訓(xùn)且合格的操作員。水冷高爐的所有操作員都應(yīng)掌握快速檢測(cè)泄漏的措施。
在合理可行的情況下,應(yīng)為水冷高爐安裝專門(mén)為發(fā)現(xiàn)泄漏用的儀表,以便更早、更精確地檢測(cè)到泄漏的元件。
維修
高爐供水裝置的維修、檢查或測(cè)試工作非常重要。要清楚維修、檢查及測(cè)試不當(dāng)會(huì)對(duì)安全造成的影響。各相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行可能影響裝置安全操作或可靠性的維修或其他作業(yè)前,要適當(dāng)溝通,簽訂正式協(xié)議。要對(duì)關(guān)鍵安全設(shè)備進(jìn)行識(shí)別,并對(duì)這些設(shè)備的維修、檢查和測(cè)試加以優(yōu)先考慮。
高爐恢復(fù)及異常情況
高爐恢復(fù)過(guò)程比正常操作時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)大得多。所有相關(guān)人員都要了解這些風(fēng)險(xiǎn)及控制措施,包括進(jìn)行有效溝通,以保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。
5號(hào)高爐恢復(fù)作業(yè)的過(guò)程中,存在一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題,即無(wú)法了解爐內(nèi)的變化情況。裝置發(fā)生異常時(shí),應(yīng)由經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)管理者負(fù)責(zé)整個(gè)情況,專門(mén)對(duì)關(guān)鍵的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,以便為處理異常狀況的人員出謀劃策。在高爐恢復(fù)作業(yè)中的專業(yè)參數(shù)應(yīng)包括鐵水、氫氣和相關(guān)趨勢(shì)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
變更管理
改變安全相關(guān)裝置和設(shè)備(包括操作參數(shù)變化)前,應(yīng)建立正式的改造前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,同樣也要有改造后安全審查體系。變更管理體系不僅包括工程和運(yùn)行職能部門(mén),還要有經(jīng)驗(yàn)豐富的安全專業(yè)人員參與評(píng)估。另外要明確各方的責(zé)任和義務(wù)。對(duì)裝置進(jìn)行任何物理改變都要進(jìn)行評(píng)價(jià)、詳細(xì)記錄和再評(píng)估。
決策
對(duì)于緊急情況的管理,應(yīng)該建立明確的“直線責(zé)任”。裝置或過(guò)程出現(xiàn)不良情況時(shí),管理者在壓力下做出的決策可能會(huì)產(chǎn)生重大錯(cuò)誤。適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和豐富的經(jīng)驗(yàn)非常重要,但對(duì)于可預(yù)見(jiàn)的情況,應(yīng)該制定更精確的協(xié)議來(lái)指導(dǎo)決策。進(jìn)行應(yīng)急事件模擬培訓(xùn)時(shí),要注意培養(yǎng)操作人員在緊急或異常情況下的信心和技能。
設(shè)計(jì)問(wèn)題
通過(guò)徹底改進(jìn)高爐設(shè)計(jì)方案來(lái)削減風(fēng)險(xiǎn)的方法,并不常見(jiàn)。對(duì)新的或大部分需要重建的高爐進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮提高冷卻水供應(yīng)的可靠性、更合適的管網(wǎng)布局、閥門(mén)位置和水監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以便快速發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),采取補(bǔ)救措施。
為加強(qiáng)對(duì)高爐冷卻水參數(shù)的監(jiān)測(cè),應(yīng)改進(jìn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。設(shè)計(jì)并安裝精度更高的安全儀表。
人為因素
裝置或過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí),所有人都應(yīng)了解誰(shuí)負(fù)責(zé)制定決策,確保響應(yīng)人員之間有正確的溝通方式。員工也要了解自己的職責(zé)。
還要提高員工的安全意識(shí),充分重視水和金屬、水和熔渣產(chǎn)生的爆炸風(fēng)險(xiǎn)。最后,熔化的物質(zhì)與水接觸后會(huì)帶來(lái)多大風(fēng)險(xiǎn)仍需持續(xù)探索。