趙 卓薛世海高純友張文康李 濤張 銳
(1.中車長春軌道客車股份有限公司,130062,長春;2.中國鐵道科學研究院機車車輛檢驗站,100081,北京∥第一作者,工程師)
隨著城市人口的日益增加,提高城市交通運載效率,同時盡可能降低能耗并節(jié)約勞動成本成為城市軌道交通發(fā)展亟需解決的問題。全自動無人駕駛列車是解決上述問題的有效手段,是未來地鐵列車發(fā)展的重要方向[1]。中車長春軌道客車有限公司自主研發(fā)了國內(nèi)首個全自動無人駕駛列車,其轉(zhuǎn)向架的研制也填補了國內(nèi)在該領(lǐng)域內(nèi)的空白。
該項目列車為3輛編組,全部為動力轉(zhuǎn)向架。主要結(jié)構(gòu)特點為:采用鋼板、鋼管及鍛件焊接的“H”型構(gòu)架,轉(zhuǎn)臂式軸箱定位,一系懸掛采用雙圈螺旋鋼彈簧并聯(lián)垂向減振器以衰減來自軌道的沖擊和振動,二系懸掛采用歐式大柔度空氣彈簧支撐車體質(zhì)量,并設(shè)置橫向減振器、垂向減振器、橫向止擋和抗側(cè)滾扭桿等結(jié)構(gòu)吸收振動和抑制過量位移;采用“Z”型布置的雙牽引拉桿來傳遞車體與轉(zhuǎn)向架之間的牽引制動力;采用輪盤式基礎(chǔ)制動單元以提高制動效率并降低車輪的磨耗;采用架懸式交流牽引電機、二級減速齒輪箱和齒式聯(lián)軸節(jié)的傳動裝置(該項目列車的主要技術(shù)參數(shù)見表1)及干式輪緣潤滑裝置。頭車一位端轉(zhuǎn)向架布置有障礙物及脫軌檢測裝置。轉(zhuǎn)向架如圖1所示。
表1 主要技術(shù)參數(shù)表
構(gòu)架采用傳統(tǒng)的“H”型焊接構(gòu)架,由側(cè)梁及橫梁組成。側(cè)梁為低合金高強度鋼板及鍛件焊接而成的等剛度設(shè)計的箱型結(jié)構(gòu);側(cè)梁中部設(shè)有空氣彈簧座和橫向減振器安裝座,內(nèi)側(cè)設(shè)有制動缸安裝座,外側(cè)設(shè)置二系垂向減振器安裝座,端部設(shè)有彈簧帽筒、一系垂向減振器安裝座及輔助設(shè)備安裝孔。橫梁由無縫鋼管、鍛件及鋼板焊接而成;橫梁上設(shè)有電機吊座和齒輪箱安裝座,底部設(shè)有牽引拉桿座。構(gòu)架如圖2所示。
圖1 轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)
圖2 構(gòu)架
車輪采用整體式輾鋼車輪,通過加熱安裝到車軸上。車輪采用了與用戶鋼軌型式更匹配的改良型P8Y踏面,提供了良好的動力學性能。車輪外側(cè)安裝有降噪阻尼環(huán),有效地降低車輪的輻射噪聲[2]。腹板處安裝有輪裝式制動盤。
車軸采用實心車軸,中部裝有分體式二級減速齒輪箱,用于傳遞電機的牽引制動力。
采用雙列圓錐滾子自密封軸承和整體式球墨鑄鐵軸箱,軸箱前蓋預留與制動、信號及接地設(shè)備的安裝接口。輪對軸箱裝置如圖3所示。
一系懸掛采用雙圈螺旋鋼彈簧并聯(lián)垂向減振器來衰減吸收來自軌道的沖擊和振動。在鋼彈簧下部串聯(lián)了橡膠墊,減少轉(zhuǎn)臂偏轉(zhuǎn)對鋼彈簧的影響。橡膠彈性節(jié)點容許軸箱相對構(gòu)架有較大的垂直方向位移,通過參數(shù)優(yōu)化使軸箱縱向與橫向的定位剛度有所不同,以適應縱、橫兩個方向的不同彈性定位剛度的要求,在確保穩(wěn)定性的同時可獲得良好的曲線通過性能[3]。一系懸掛裝置模型如圖4所示。
圖3 輪對軸箱裝置
圖4 一系懸掛裝置
二系懸掛裝置采用大柔度的歐式空氣彈簧并聯(lián)垂向減振器來提供二系垂向減振和阻尼,每個空氣彈簧由一個高度閥控制。由于空氣彈簧的垂向剛度小,以及高度調(diào)整閥的滯后效應,車輛易產(chǎn)生側(cè)滾運動影響乘坐的舒適性,因此在車體和轉(zhuǎn)向架間設(shè)置抗側(cè)滾扭桿裝置用以抑制車體過分的側(cè)滾運動。抗側(cè)滾扭桿的垂向連桿采用無磨耗的橡膠節(jié)點結(jié)構(gòu)進行連接,減小了維護的工作量,降低了傳遞給車體的振動。構(gòu)架與牽引梁間設(shè)置二系橫向減振器來吸收車體的橫向振動。二系懸掛裝置模型如圖5所示。
中心銷通過螺栓固定在車體枕梁上,在構(gòu)架上設(shè)置垂向止擋,充當轉(zhuǎn)向架的整體起吊和防過充裝置。車體和轉(zhuǎn)向架間采用“Z”型雙牽引拉桿結(jié)構(gòu),使轉(zhuǎn)向架具有相對于車體在橫向、垂向、側(cè)滾和點頭等方向的自由度,只傳遞車體縱向的牽引力和制動力。牽引裝置如圖6所示。
圖5 二系懸掛裝置
圖6 中央牽引裝置
每臺動車轉(zhuǎn)向架對稱布置有兩套驅(qū)動裝置,包括電機、齒輪箱和聯(lián)軸節(jié)。其中齒輪箱采用二級減速結(jié)構(gòu),飛濺式潤滑方式;聯(lián)軸節(jié)采用齒式結(jié)構(gòu),滿足齒輪箱與電機之間的變位要求,并傳遞扭矩。驅(qū)動裝置如圖7所示。
采用三點吊掛式制動夾鉗單元、輪裝制動盤,根據(jù)制動計算結(jié)果,布置有相應的停放制動缸,在車輛側(cè)面可以通過閘線進行手動緩解。制動配管布置在構(gòu)架上部,與車體接口位于電機外側(cè),以便于維護?;A(chǔ)制動裝置如圖8所示。
圖7 驅(qū)動裝置
圖8 基礎(chǔ)制動裝置
構(gòu)架端部布置有干式輪緣潤滑裝置,用于減少鋼軌與輪緣的磨耗,以提高車輪的使用壽命,同時降低輪對通過曲線時的噪聲。
在頭車一位轉(zhuǎn)向架前端布置有障礙物檢測及脫軌檢測裝置,用于全自動駕駛的安全保護,如圖9所示。該裝置通過螺栓固定在轉(zhuǎn)向架端部,裝置兩側(cè)為構(gòu)架安裝支座,用于構(gòu)架端部和探測設(shè)備的連接;裝置底部為彈性方形檢測梁,中部為位移傳感器控制箱和高度調(diào)整裝置。方形檢測梁位于軌道上方一定高度范圍內(nèi)。當軌道上方存在障礙物時,如果障礙物尺寸和質(zhì)量較小,則方形梁可將該障礙物排出軌道;如障礙物尺寸和質(zhì)量較大,方形梁會產(chǎn)生較大縱向變形,此時位于位移傳感器控制箱內(nèi)的位移傳感器會探測到這一變形(如圖10所示),從而輸出一個列車緊急制動信號給列車控制系統(tǒng)來引發(fā)列車的緊急停車,以保護車輛安全。
脫軌檢測裝置與障礙物檢測裝置集成在一起,只是當列車脫軌時由方形檢測梁的垂向變形來觸發(fā)列車的緊急制動。
圖9 障礙物檢測及脫軌檢測裝置
圖10 位移傳感器控制箱
根據(jù)歐洲標準EN 13749及用戶合同要求,采用ANSYS軟件對構(gòu)架靜強度和疲勞強度進行了分析。分析采用8節(jié)點實體單元,每個單元均有3個方向自由度,單元模型如圖11所示。構(gòu)架靜強度計算采用對15個載荷工況進行了分析,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有超出構(gòu)架材料屈服強度的點,表明構(gòu)架靜強度滿足標準及合同要求。圖12為構(gòu)架縱向超常載荷計算結(jié)果。
采用疲勞損傷累積理論根據(jù)英國標準BS 7608對構(gòu)架疲勞強度進行評估。構(gòu)架的疲勞損傷系數(shù)取決于按照BS 7608指定給構(gòu)架每處焊縫的焊縫等級。圖13是基于較低的焊縫等級F2計算的構(gòu)架疲勞損傷結(jié)果。針對疲勞損傷大于0.7的區(qū)域,可以通過焊縫打磨及鎢極氬弧焊重熔,來提高焊縫的疲勞強度,使得構(gòu)架各處的損傷累積均在1.0以下,以滿足構(gòu)架疲勞強度的要求。
圖11 構(gòu)架單元模型
圖12 框架縱向超常載荷計算結(jié)果
圖13 F2焊縫等級100%應力范圍下的疲勞損傷
采用Vampire軟件對車輛進行了動力學分析計算,分析模型如圖14所示。分別對下列不同工況時的車輛穩(wěn)定性、傾覆安全性、扭曲軌道的輪重減載率、轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)及乘坐舒適性能進行了分析。
工況分類如下:
(1)A車(帶司機室動車)和B車(不帶司機室動車);
(2)空氣彈簧充風和無風狀態(tài);
(3)載荷狀態(tài)分別為M1(空載),M2(平均載荷),M4(滿載),M5(超載);
(4)新輪和磨耗到限車輪;
(5)懸掛參數(shù)從新造到維修限度狀態(tài)。
圖14 Vampire軟件的動力學分析模型
3.2.1 抗脫軌穩(wěn)定性
車輛的抗脫軌穩(wěn)定性計算考慮以下條件下車輛的回復阻尼系數(shù):
(1)車輛速度在25~90 km/h;
(2)踏面等效錐度為0.05~0.45時;
(3)輪軌力為半蠕滑、3/4蠕滑及全蠕滑;
(4)懸掛參數(shù)由新造到維修限度;
(5)根據(jù)合同要求,回復阻尼系數(shù)不得小于5%??姑撥壏€(wěn)定性計算結(jié)果表明,車輛在任何工況下回復阻尼系數(shù)均大于5%。
3.2.2 抗傾覆穩(wěn)定性
車輛的傾覆穩(wěn)定性計算考慮了A車及B車空載時,懸掛參數(shù)由新造到維修限度時的輪重減載率,同時考慮了130 km/h橫風及150 mm軌道曲線超高影響??箖A覆計算時輪重減載計算結(jié)果均小于100%,如圖15所示,表明車輛在最惡劣情況下均無傾覆風險。
3.2.3 扭曲軌道上的輪重減載
扭曲軌道上的輪重減載計算考慮在如圖16所示的軌道扭曲條件下,車輛在空載、空簧充風或無風狀態(tài),懸掛參數(shù)從新造到維修限度時的輪重減載率。計算結(jié)果均在合同要求的限度值0.6以下。
圖15 抗傾覆計算時輪重減載率
圖16 軌道扭曲輸入
3.2.4 轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)
轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)阻力計算分析了轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)角度3.19°、回轉(zhuǎn)速度0.2°/s時車輛在充風和無風狀態(tài)下各載荷工況的回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)。計算結(jié)果表明,所有車輛的轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)在各工況及懸掛條件下均小于0.08,見表1所示。
表1 不同工況下轉(zhuǎn)向架回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)計算結(jié)果
3.2.5 舒適性
車輛的乘坐舒適性計算,分析了線路條件、線路不平順及速度曲線下的舒適性指數(shù),計算結(jié)果采用歐洲標準EN 12299進行評估。
計算結(jié)果如表2所示,結(jié)果表明:無論是懸掛參數(shù)處于正常狀態(tài)還是極限狀態(tài),在空簧充風時,車輛舒適性均能達優(yōu)秀等級;即使空簧無風時,車輛舒適性指數(shù)也能達到良好等級。
該轉(zhuǎn)向架的研發(fā),填補了國內(nèi)全自動無人駕駛車輛用轉(zhuǎn)向架的空白,為我國在全自動無人駕駛車輛領(lǐng)域的研發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
表2 不同工況下車輛舒適性指數(shù)計算結(jié)果
轉(zhuǎn)向架設(shè)置了全自動無人駕駛獨有的障礙物及斷軌檢測裝置。該裝置結(jié)構(gòu)布置緊湊合理,便于日常檢修及維護,確保了車輛全自動運行的安全。
構(gòu)架強度計算表明,各工況下的靜強度應力均未超出材料屈服強度,構(gòu)架不會出現(xiàn)永久變形;疲勞強度計算表明,構(gòu)架的疲勞壽命滿足40年使用壽命的要求。
動力學計算結(jié)果表明,轉(zhuǎn)向架的抗脫軌穩(wěn)定性、抗傾覆穩(wěn)定性、扭曲軌道輪重減載率、回轉(zhuǎn)阻力系數(shù)及舒適性指數(shù)均滿足相關(guān)標準及合同要求,動力學性能優(yōu)良。
目前,該轉(zhuǎn)向架已正式上線運營。其運營狀態(tài)良好,可靠性高,乘坐舒適性好,得到了乘客及用戶的一致好評。
參考文獻
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