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        FX-70玻璃纖維套筒系統(tǒng)在樁基修復施工中的改進與應(yīng)用

        2018-05-24 03:43:04王振江王志杰
        商品與質(zhì)量 2018年48期
        關(guān)鍵詞:樁基工藝混凝土

        王振江 王志杰

        中交一航局第二工程有限公司 山東青島 266071

        FX-70玻璃纖維套筒加固系統(tǒng),主要應(yīng)用于對各種腐蝕的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、碼頭樁基和橋墩柱(包括混凝土樁、鋼樁和木樁)等修復和加固防護,以及對新建結(jié)構(gòu)的預先保護。該系統(tǒng)主要由套筒在樁周圍造成半封閉環(huán)境,繼而進行內(nèi)部灌漿,而最終達到修復加固的目的。

        1 方案比選和確定

        智利圣文森特國際集裝箱碼頭修復與重建工程:老碼頭需要修復的有兩個泊位89個排架,每個排架有6-10根樁不等,結(jié)構(gòu)樁基尺寸為圓樁1.3m直徑、方樁50cm×50cm及方樁40cm×40cm,其中方樁為混凝土樁,圓樁為鋼管樁和混凝土組合結(jié)構(gòu),還有一些散落的非主體樁。

        碼頭結(jié)構(gòu)主要病害為梁受損及樁基受損,主要表現(xiàn)為混凝土裂縫、混凝土保護層脫落、樁基漏筋、樁基傾斜、樁基沉降、樁基橫向斷裂等。其中玻璃纖維套筒樁基工程量為320根,樁基尺寸為50cm×50cm和40cm×40cm,使用玻璃纖維套筒修復加固。

        本工程設(shè)計玻璃纖維套筒為巴斯夫產(chǎn)品,原產(chǎn)地為德國,產(chǎn)品品質(zhì)國際領(lǐng)先,但是巴斯夫公司對本工程并未做出積極的行動,考慮到材料進貨周期和技術(shù)支持,在研究辛普森FX-70玻璃纖維套筒系統(tǒng)后,并通過與巴斯夫FRP套筒系統(tǒng)的比選,通過討論、產(chǎn)品展示、現(xiàn)場驗證等方式對材料進行了變更,最終確定對45-132排架的320根方形樁基采用FX-70玻璃纖維套筒加固系統(tǒng)。兩種系統(tǒng)的不同之處主要體現(xiàn)在材料成本和灌漿料的施工泵送方面。

        FX-70玻璃纖維套筒加固系統(tǒng)具有三大特性:

        防腐性,利用氫酯高分子聚合物,有高強度的防腐蝕作用,可應(yīng)對海水腐蝕。由于玻纖套筒對化學反應(yīng)的惰性,可抗各種化學制劑,耐酸、耐堿性。

        水下施工,由于其對水不敏感,在水下施工仍有超強、緊密的粘結(jié)力。特別是,可在水下施工,而不需要搭建圍堰、并花費高昂的排水設(shè)備。是一套省時、省工、省錢的最佳防腐蝕系統(tǒng)。

        耐久性,可抵抗因氣候循環(huán)引起的干濕、冷熱、凍融等交互作用,及水流、海洋潮汐、廢水、點解等持續(xù)性或間歇性的腐蝕作用,耐久性特佳。

        2 方案工藝原理

        2.1 工藝說明

        FX-70玻璃纖維套筒加固系統(tǒng),主要是在樁基外側(cè)安裝套筒,在樁周圍造成半封閉環(huán)境,繼而進行內(nèi)部灌漿,而最終達到樁基修復加固的目的。

        對本工程而言,F(xiàn)X-70玻璃纖維套筒系統(tǒng)僅作為樁基修復工藝中的一部分,除套筒外,修復還包括梁底混凝土修復和樁頭與梁之間的裂縫修補。

        圖1 FX-70玻璃纖維套筒工藝說明

        修復范圍主要集中在樁頭和梁底區(qū)域,梁與套筒間有鋼領(lǐng)作為連接,套筒安裝完成后為全封閉結(jié)構(gòu),最后一次灌漿需要使用泵送。

        套筒上新開一個為注漿口和一個為出漿口,出漿口與鋼領(lǐng)孔洞對應(yīng)。

        2.2 玻璃纖維套筒修復樁基工藝

        (1)典型施工。

        ①典型施工目的。玻璃纖維套筒修復樁基工藝屬公司首次工藝,因此在樁修復全面開工前通過此典型施工,檢驗工藝的可行性,另外通過典型施工,提前發(fā)現(xiàn)樁修補過程中的問題,積累詳細的數(shù)據(jù),完善施工準備工作及施工工藝,為后期的樁修復施工提供指導。

        另外還為了優(yōu)化經(jīng)濟、合理、安全的修復工藝,確保工程質(zhì)量,取得更大的經(jīng)濟效益。

        ②試驗樁的選取。選取了5根比較有代表性的樁基進行,樁基的具體情況如下表:

        ③玻璃纖維套筒修復樁基工藝流程

        (2)操作要點。

        ①操作平臺搭設(shè)。操作平臺采用兩組夾樁木,木料為15cm×10cm方木,拉桿使用14mm的精軋螺紋鋼,夾樁木長度為2.3m和3m,另外加兩根3m的支撐木,2.3m夾樁木在下方,沿碼頭橫向安裝,3m在其上方,沿碼頭縱向安裝,沿碼頭縱向再安裝兩根3m方木支撐,在其上方鋪設(shè)木板,木板控制在梁底以下1.3m處,標高約為+2.05m。平臺四周設(shè)置防護欄桿,平臺基本不會受潮水影響,操作空間寬闊、安全可靠。

        套筒頂標高損壞區(qū) 鑿毛區(qū) cm m m 13-1 F2 30 46 56 +3.35 +2.79 13-3 F2 50 66 76 +3.35 +2.59 16-3 F2 40 56 66 +3.35 +2.69 17-1 F2 35 56 66 +3.35 +2.69 17-3 F2 70 109 119 +3.35 +2.16樁號 樁的損壞類型修復樁長(m) 制作套筒套筒頂標高

        ②樁表面處理。對樁表面進行鑿毛,根據(jù)圖紙要求,需要沿樁周圍及頂部鑿去至少25mm混凝土,混凝土鑿除是基本保持向上或者向前的姿勢,所以電鎬選型時考慮了便捷型,重量輕,易操作,實際操作過程中,由于樁的表面尺寸較小,僅為50cm,且受手持電鎬姿勢的影響,整平最后的毛面時無效錘擊及人員疲勞態(tài)勢增長,后考慮購買了方形鎬釬,先用尖頭鎬釬對混凝土進行初步鑿毛,待混凝土面凹處基本達到25mm時,采用方形鎬釬對突起進行修整破碎,效率有了很大程度的提高。

        圖2 玻纖套筒修復樁基工藝流程圖

        圖3 平臺搭設(shè)

        圖4 樁基表面清理及鑿毛

        ③梁底修補。鑿除梁底松散的混凝土,但至少要達到25mm的深度要求,支設(shè)簡易模板,模板周邊使用快干水泥密封,并留有注漿口和出漿口,完成后灌入高性能砂漿材料。

        圖5 梁底混凝土修補

        ④樁頭裂縫注射環(huán)氧樹脂。由灌漿工對樁頭和梁底間的裂隙進行環(huán)氧樹脂注射,主要使用SIMPSON的材料,密封使用FX922快干水泥,此次需要注射的區(qū)域可視為水平裂縫,故在注射基座的布置上做了相應(yīng)的調(diào)整,每個基座的埋設(shè)方向都不一樣,采用漸進升高式,由低向高的注射原則,待下一個注射口流出環(huán)氧樹脂時封閉當個注射口,以此類推,到最高點。使用套裝式環(huán)氧樹脂,用壓槍注射,注射完成后全部關(guān)閉注射口。

        圖6 樁頭注射環(huán)氧樹脂

        ⑤鋼領(lǐng)安裝及焊接。鋼領(lǐng)為兩個U型不銹鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)成,焊接面有坡口,鋼領(lǐng)由8個12mm的膨脹螺栓固定,坡口間需留有3mm的距離,采用電弧焊。鋼領(lǐng)豎向鋼板上留有一個4cm的孔洞,孔洞為項目部自行設(shè)計,設(shè)計原則有兩個,一是為了避免孔洞上方灌漿時出現(xiàn)超大氣孔,二是為了出漿管的安裝,孔洞上邊沿與鋼領(lǐng)水平板底面距離1cm。

        焊接設(shè)備采用KEMPPIMINI電焊機,該焊機體積小重量輕,移動方便,接入220V電即可使用,方便簡潔,效率高。

        圖7 鋼領(lǐng)安裝和焊接

        ⑥套筒安裝及灌漿。套筒的主要材質(zhì)為玻璃纖維,強度高,耐磨損。套筒與樁之間和套筒與鋼領(lǐng)之間使用密封條密封,密封條內(nèi)外兩側(cè)涂抹膠水,在套筒的上部鉆出出漿口,出漿管采用25mm不銹鋼管,內(nèi)通到梁底以上25mm處,出漿管外側(cè)使用套筒膠密封。灌漿口的位置在套筒頂部以下約15cm處。套筒使用緊固帶支撐固定,緊固帶著力點有四個,分別為套筒的四個角,通過改進,在套筒四個面與緊固帶之間加木條或木楔子以施加套筒、密封條和樁體之間的密封性,并在套筒底部及頂部全部用快干水泥封死。。

        套筒安裝完成后,首先通過灌漿口人工灌入約15cm高的灌漿料,用以底部密封和固定支撐套筒,24h后再人工灌入漿料至灌漿口下方位置,再24h硬化后,使用灌漿泵把剩余部分注滿,灌漿結(jié)束后封堵灌漿口和出漿口。

        漿體泵送時,合理計算好灌漿時間,不可讓漿體在泵內(nèi)時間過長,兩根樁之間移管要迅速,減少灌漿間隔時間,確保漿體的流動性。

        圖8 套筒安裝

        圖9 套筒灌漿

        3 工藝實施要點

        3.1 實踐中應(yīng)注意的問題及應(yīng)對措施

        (1)鋼領(lǐng)制作質(zhì)量。首先應(yīng)保證鋼領(lǐng)的加工尺寸要符合設(shè)計尺寸要求,兩塊的尺寸要等同,才能保證對接安裝及焊接,其次鋼領(lǐng)上出氣孔位置的選定及尺寸對套筒內(nèi)灌漿料的氣孔率有很大影響,項目部自行設(shè)計出氣孔,離上鋼領(lǐng)平板底面10mm,孔徑40mm。

        (2)灌漿質(zhì)量。前兩次灌漿采用人工攪拌,人工攪拌時攪拌器應(yīng)低速旋轉(zhuǎn),以減少環(huán)氧砂漿內(nèi)的氣泡率。最后一次泵送時應(yīng)控制泵速速度,防止泵送過快而產(chǎn)生漿體高差、氣泡、空洞。泵送結(jié)束后,應(yīng)迅速封閉注漿孔和出漿口,防止?jié){體回流,而造成樁頭區(qū)域出現(xiàn)空洞。

        3.2 存在的問題及改進措施

        (1)鋼領(lǐng)。鋼領(lǐng)的設(shè)計意圖尚不明確,設(shè)計也并未認真核算其必要性,通過我方的努力,目前可以對鋼領(lǐng)進行變更,更換為玻璃纖維材質(zhì)的簡易領(lǐng)子,在成本與進度上都予以很大的改進。

        (2)套筒安裝及灌漿。套筒支撐緊固帶的著力點有四個,分別為套筒的四個角,可能會出現(xiàn)套筒受力不均而密封不嚴漏漿,通過改進,在套筒四個面與緊固帶之間加木條或木楔子以施加套筒、密封條和樁體之間的密封性,并在套筒上部和底部全部用快干水泥封死。

        灌漿料的凝結(jié)時間偏短,操作不當可能會使?jié){體凝結(jié),合理計算好灌漿時間,不可讓漿體在泵內(nèi)時間過長,兩根樁之間移管要迅速,減少灌漿間隔時間,確保漿體的流動性。

        4 效益評估

        4.1 經(jīng)濟效益(僅套筒類材料)

        巴斯夫FRP套筒系統(tǒng)材料(含灌漿料、密封膠等)產(chǎn)生的費用:

        樁基工程量:320根,共509.2m2套筒;單價:1647美元/m2;產(chǎn)生的費用:509.2×1647=83.87萬美元。

        辛普森FX-70套筒系統(tǒng)材料(含灌漿料、密封膠等)產(chǎn)生的費用:

        樁基工程量:320根,共509.2m2套筒;單價:1060美元/m2;產(chǎn)生的費用:509.2×1060=53.98萬美元。

        套筒類材料共節(jié)約成本83.87-53.98=29.89萬美元。

        4.2 效率

        因鋼領(lǐng)的必要性問題,設(shè)計已經(jīng)同意我方的變更申請,變更方案正在編制中,替代品為玻璃纖維制品,鋼領(lǐng)單價為450美元/套,可取消鋼領(lǐng)約200套,預計可直接節(jié)約材料成本8萬美元,另外減少了一道焊接工序并降低了安裝難度,單樁可減少一天的工期,由此會很大程度的加快施工進度、節(jié)約成本。

        5 結(jié)語

        玻璃纖維套筒修復樁基在公司屬首次,SIMPSON的使用在智利也屬于首次,無經(jīng)驗可借鑒,樁基修復人員也并沒有該種材料及修復方式的施工經(jīng)驗,實踐證明,參與樁基修復施工的成員之間在施工過程中相互溝通、磨合,并形成了較為合格的樁基修復作業(yè)隊伍,鍛煉了能力,為以后的修復施工順利進行打下基礎(chǔ)。

        本次樁基修復為全新材料及全新工藝的使用,且從材料的選擇、修補尺寸確定、材料的采購、施工人員的組織、修復工藝的確定及實施等均為項目部自主進行的,樁基修復的順利實施證明我們已經(jīng)掌握了一門全新的施工技術(shù)。

        就目前完成的30根樁基來說,未出現(xiàn)質(zhì)量及安全問題,由此證明,智利圣文森特碼頭2#3#泊位玻璃纖維套筒修復樁基是一個成功的施工工藝。

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