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        強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器中混流泵的應(yīng)用與維護(hù)

        2018-05-23 09:37:08王凱
        世界有色金屬 2018年6期
        關(guān)鍵詞:筒節(jié)混流輪轂

        王凱

        (中鋁中州鋁業(yè)有限公司,河南 焦作 454174)

        1 前言

        蒸發(fā)器是氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)中必備的重要設(shè)備之一。強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器大多在燒結(jié)法工藝中采用,或在拜耳法蒸發(fā)器的閃蒸器后增加強(qiáng)制循環(huán)效作為進(jìn)一步提高母液濃度,從而達(dá)到排除生產(chǎn)系統(tǒng)中碳酸鈉的作用?;炝鞅檬菑?qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器必備的關(guān)鍵設(shè)備。中鋁中州鋁業(yè)有限公司共有強(qiáng)制循環(huán)泵六臺(tái),其軸封均采用非平衡式機(jī)械密封,該設(shè)備由于輸送的介質(zhì)為高濃度的碳酸鈉或氫氧化鈉溶液,因此腐蝕較嚴(yán)重,機(jī)械密封由于腐蝕運(yùn)行周期一般在6-15個(gè)月。由于該設(shè)備體積較大(流量9800m3/h,揚(yáng)程2.5米,進(jìn)出口直徑1.4米),因此檢修工作量較大。常規(guī)檢修8個(gè)人需32小時(shí),通過對設(shè)備結(jié)構(gòu)的研究,針對工作量最大的進(jìn)出口管道割除安裝,葉輪備帽拆安,以及葉輪的拆安等影響檢修工期及工作量的環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)分析,本文通過分析對檢修方案及順序做了革命性調(diào)整,現(xiàn)在檢修該設(shè)備僅需6個(gè)人16小時(shí)即可完成。

        1 混流泵照片、結(jié)構(gòu)及各部構(gòu)成,簡圖如下:

        圖1 蒸發(fā)混流泵結(jié)構(gòu)簡圖

        如圖1所示:機(jī)械密封(4)安裝需從葉輪側(cè)推到位后將軸與機(jī)械密封一同裝入泵殼中。因此我們事前將軸承體(1)與前后軸承(3)、梅花聯(lián)軸節(jié)(2)、機(jī)械密封(4)以及軸組成部件(軸承體總成)備用。

        2 改進(jìn)前檢修過程

        拆檢過程:將進(jìn)口桶節(jié)(10)從中間將筒體整體割去1000mm左右吊出,前泵蓋(7)卸掉,卸掉葉輪背帽(8),再在葉輪輪轂前端部(進(jìn)料管側(cè)為前,軸承體側(cè)為后)焊上兩根拉桿做成千斤頂支架,將葉輪頂出,接著將軸承體與泵殼連接螺栓拆除,再將軸承體從泵殼中拆出。

        安裝過程:首先將組裝好的軸承體組件與泵殼連接好,然后將葉輪從泵殼前端裝入軸內(nèi),再將葉輪背帽上緊,然后將前泵蓋上好,最后將割掉的進(jìn)口筒節(jié)對好并將兩道焊口滿焊好后試漏。

        3 該檢修過程存在以下幾個(gè)難點(diǎn)與問題

        3.1 進(jìn)口筒節(jié)割除存在的問題如下

        (1)進(jìn)口筒節(jié)直徑為1.4米,因此無論是割去一節(jié)還是安裝時(shí)對口難度,焊接工作量均較大,僅拆裝進(jìn)口筒節(jié)兩個(gè)焊工同時(shí)不停施焊就需要至少四個(gè)小時(shí)時(shí)間。

        (2)進(jìn)口筒節(jié)每次檢修時(shí)均需增加兩道焊口,使得進(jìn)口筒節(jié)極易磨損并增加許多泄漏點(diǎn),使得筒節(jié)上焊縫壓焊縫,經(jīng)常需要進(jìn)行更換,無故了增加備件及檢修費(fèi)用。

        (3)由于進(jìn)口筒節(jié)割除焊接過程管道及相鄰法蘭受熱較大,因此經(jīng)常出現(xiàn)檢修結(jié)束后進(jìn)口筒節(jié)兩側(cè)未動(dòng)的法蘭泄漏,造成重復(fù)性檢修并且無限延長檢修時(shí)間,每道法蘭更換密封墊至少需要四人八小時(shí),且因墊子較大費(fèi)用較高。

        (4)由于焊口較長,焊接工作量較大,因此檢修結(jié)束后基本都需蒸發(fā)器內(nèi)進(jìn)水試漏,經(jīng)反復(fù)補(bǔ)焊后才能交工,不但延長檢修時(shí)間且耽誤設(shè)備及時(shí)開啟,且大量消耗焊條等輔材費(fèi)用。

        3.2 背帽拆除困難。

        該設(shè)備葉輪背帽開始時(shí)設(shè)計(jì)為圓形,其直徑達(dá)到300mm,重量較重,拆卸非常困難,最長時(shí)僅背帽拆除就用過2-3天時(shí)間,后經(jīng)多次改進(jìn),將背帽改為方形,做一方形工具,用幾米長的加力桿進(jìn)行拆除,大大節(jié)約了拆除時(shí)間,但一般也需4-5個(gè)人1~2小時(shí)時(shí)間,且該拆除方法全靠人力進(jìn)行,因此非常消耗體力。

        進(jìn)口筒節(jié)之所以要割去一節(jié),也主要是為了拆卸背帽與葉輪方便所為。因此背帽拆除是該設(shè)備檢修過程中的難點(diǎn)之一。

        3.3 前泵蓋拆除困難。

        前泵蓋直徑達(dá)到1.7米,僅一圈M30的螺栓就有48條,雖然現(xiàn)在采用了風(fēng)動(dòng)扳手大大節(jié)約了拆除時(shí)間且降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,但僅拆除螺栓也需3個(gè)人1個(gè)小時(shí)時(shí)間。工作量仍然較大。且螺栓拆除后由于泵蓋直徑較大,其與泵殼配合面由于長期運(yùn)行結(jié)疤結(jié)的較死,因此泵蓋與泵殼分離也成為檢修過程中較困難的環(huán)節(jié)之一。最長時(shí)僅泵蓋拆除也出現(xiàn)過兩個(gè)班時(shí)間。且拆除及安裝時(shí)由于泵蓋需嵌入泵殼內(nèi),檢修時(shí)無法將泵蓋吊正,因此僅在設(shè)備上部至少需設(shè)置3臺(tái)手拉葫蘆,且屬于歪拉斜吊,還需人工將泵蓋推進(jìn)泵殼內(nèi)方可完成,造成檢修現(xiàn)場危險(xiǎn)因素大大增加,且工作量較大。檢修過程中就曾出現(xiàn)過由于人員少造成泵蓋晃動(dòng)傷人的情況。

        3.4 葉輪拆除困難。

        葉輪直徑1.7米,正是因?yàn)樵撛O(shè)備葉輪設(shè)計(jì)與泵蓋直徑相同,所以要想將葉輪從泵殼前端拆除,必須將前泵蓋拆除,這也是前泵蓋必須拆除的原因。由于葉輪直徑較大,重量較重,雖然其與軸之間系錐度鍵連接,但由于軸與葉輪之間無法避免物料進(jìn)入,因此配合面之間常被結(jié)疤結(jié)死,因此拆除困難?,F(xiàn)在采用液壓千斤頂(100t)進(jìn)行拆除。(如下圖2所示),先在輪轂端面對稱焊上兩根M40的拉桿,并須用加固連接板進(jìn)行加固,以防焊接面積較小無法承受千斤頂?shù)膲毫Χ撻_。由于位置較小,且輪轂端面較窄,使得焊接難度較大,往往僅焊接并加固兩條拉桿就需近2個(gè)小時(shí)時(shí)間。拉桿焊接好后,套上制作好的背板,加上千斤頂方可將葉輪頂出。因此葉輪輪轂處設(shè)置千斤頂?shù)倪^程也成為該檢修過程中的難點(diǎn)之一。

        且葉輪在安裝過程中難度也較大,與前泵蓋相比,葉輪安裝難度更大,因?yàn)槿~輪重量較前泵蓋重,且葉輪安裝位置在泵殼內(nèi),因此吊裝難度更大,往往除設(shè)置三臺(tái)手拉葫蘆外,還需至少5個(gè)人靠人力將懸掛在泵殼外的葉輪推入泵殼內(nèi)并將軸插入輪轂中。該過程危險(xiǎn)系數(shù)較大,需要的人力較多,安裝時(shí)間較長。因此葉輪安裝也是該設(shè)備檢修過程的難點(diǎn)之一。

        而當(dāng)葉輪拆除后,軸承體的拆除并不困難,用風(fēng)動(dòng)扳手將軸承體與泵殼連接的24條螺栓拆除后,設(shè)置兩臺(tái)手拉葫蘆即可將軸承體從泵殼內(nèi)取出,新軸承體安裝與拆除相反,整個(gè)軸承體的拆裝過程需5個(gè)小時(shí)左右。

        4 新的檢修模式建立

        綜上所述,整個(gè)檢修過程中難點(diǎn)較多,危險(xiǎn)系數(shù)較多,工作量較大。于是我們對混流泵的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,考慮檢修模式能否進(jìn)行改變,經(jīng)過現(xiàn)場考察研究,我認(rèn)為可以按下述程序進(jìn)行檢修。

        (1)拆除軸承體與泵殼連接的24條螺栓。

        (2)將進(jìn)口筒節(jié)上的人孔打開,檢修人員進(jìn)入筒節(jié)內(nèi)部,因該處直徑達(dá)1.4米,因此操作空間足夠。

        (3)將葉輪背帽割除,雖第一次割除時(shí)較困難,但此工作為一次性工作,且割除存在的不確定因素少,只是時(shí)間問題。

        經(jīng)過研究準(zhǔn)備將背帽去除后不再設(shè)置背帽,因?yàn)楸趁钡闹饕饔檬侨~輪安裝到位后防止運(yùn)行過程中葉輪從軸中脫出,或許還可起到將葉輪與軸推緊的作用(該作用在改變檢修方式后不需要,后邊將會(huì)闡述葉輪與軸自然壓緊的方法),那么完全可以將背帽去除,待葉輪與軸完成配合后,在軸與葉輪輪轂處直接焊接擋板(如圖3所示),將擋板與軸滿焊,與葉輪輪轂斷焊即可,拆卸時(shí)將擋板割掉即相當(dāng)于將背帽拆除,可以大大減輕工作量,且減少了許多不確定因素。(如因備帽與軸配合的絲扣處進(jìn)堿后形成結(jié)疤,使得備帽拆除異常困難,實(shí)際檢修過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)備帽幾個(gè)小時(shí)拆不掉的現(xiàn)象,最后沒辦法只有將備帽割除,浪費(fèi)備件且造成檢修時(shí)間無法確定)

        (4)拆除葉輪的問題,此處是檢修方式改變的重點(diǎn)之處(如圖4所示),過去是拆葉輪,改造后將葉輪與前泵蓋7之間30mm的縫隙中用30mm的小塊鋼板填入后,將前泵蓋、小塊鋼板及葉輪焊接到一起,此處在葉輪外圓的直徑方向?qū)ΨQ焊5處。目的就是將葉輪與前泵蓋連接到一起。

        (5)接下來就是將軸承體與泵殼之間的24條連接螺栓拆除。

        (6)然后還是用過去拆卸葉輪的方法將軸承體組件從泵殼中頂出。此處我們進(jìn)行了一些改進(jìn),方法如下圖5所示:首先我們制作與輪轂端部相配合的異形法蘭,厚度為40mm,將其與輪轂端部焊接牢固,此法蘭可永久留在泵殼內(nèi)無需拆除,因此為下次檢修提供了方便。其余操作與上述3.4葉輪拆除方法一致,但是由于有了與輪轂焊接為一體的法蘭存在,千斤頂支架所需的拉桿只需用螺絲將其與法蘭連接即可,改變了過去拉桿與輪轂之間需焊接,且經(jīng)常焊接不牢固的問題。因?yàn)榇藭r(shí)葉輪已與泵蓋焊接為整體,因此用千斤頂頂住軸即可將軸承體總成從葉輪輪轂中頂出,此時(shí)只需在泵殼外邊將軸承體總成用葫蘆拉住,并可在外部同時(shí)用葫蘆將軸承體總成向外拉,減輕了千斤頂?shù)膲毫?。最終軸承體總成從葉輪輪轂中脫出后將其拉出泵殼即可。

        (7)軸承體被頂出后,即將新軸承體裝入,當(dāng)軸承體與泵殼連接的24條螺栓背上螺母后,只要用風(fēng)動(dòng)板手將螺母上緊,由于葉輪位置已固定,只要將軸承體總成靠螺絲緊到位,則葉輪與軸之間的軸向位置自然到位。24條螺絲的軸向推力要比軸上備帽頂葉輪的推力大得多。因此改進(jìn)前葉輪是否到位必須靠千斤頂?shù)淖饔?,且到位與否還需人為判斷。

        (8)按4.3講述的方式將軸與葉輪輪轂直接用擋板連接,即相當(dāng)于過去將背帽上好。

        (9)最后將前泵蓋與葉輪之間的小塊鋼板(見圖4)割除即可。此時(shí)檢修任務(wù)結(jié)束,因?yàn)闆]有割除進(jìn)口筒節(jié),只需將人孔封住即可。

        5 檢修模式改進(jìn)后的效果

        (1)檢修模式改進(jìn)后省去了進(jìn)口筒節(jié)割除、恢復(fù)的工作,省去了前泵蓋的拆除與安裝工作;省去了葉輪的拆除與安裝工作等。不但大量節(jié)約了人力物力,節(jié)約檢修時(shí)間,并且使進(jìn)口筒節(jié)的使用周期大大延長,節(jié)約了備件費(fèi)用。

        (2)檢修過程簡化后,大大減少了檢修過程中不確定因素,如因割除與焊接進(jìn)口筒節(jié)過程造成墊子損壞;因焊接工作量大而造成試車過程泄漏等問題,使得檢修成功率大大增加。

        (3)該檢修方式經(jīng)試用后效果非常明顯,基本達(dá)到預(yù)期效果,檢修時(shí)間縮短至少1/3,工作量減少較多。

        6 結(jié)語

        通過我們對蒸發(fā)器混流泵檢修模式的改進(jìn),使檢修工作量大大減輕,縮短了檢修時(shí)間,為生產(chǎn)的連續(xù)性起到了重要作用。此項(xiàng)措施對于氧化鋁行業(yè)混流泵的檢修具有參考和推廣價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

        [1]惲超世,氧化鋁生產(chǎn)設(shè)備,北京市新聞出版局:1990.9

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