余士良
(云南云天化股份有限公司云峰分公司 云南宣威 655413)
固定層間歇式煤氣發(fā)生爐是煤氣生產(chǎn)及化肥生產(chǎn)行業(yè)的主要設(shè)備之一,具有工藝簡單、流程緊湊、建設(shè)周期短、投資較小等優(yōu)點,但存在能耗高、檢修頻繁的缺點,特別是控制各個階段流程的油壓座板閥或插板閥動作頻率較高,每小時需開關(guān)50~100次,因此閥門的故障率特別高,因閥門故障往往造成煤氣系統(tǒng)氧含量升高,威脅到合成氨系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。20世紀(jì)90年代前,固定層間歇式煤氣發(fā)生爐大多采用水壓控制系統(tǒng),屬于純機械控制。隨著機電儀一體化技術(shù)的發(fā)展,后逐漸改為油壓系統(tǒng)配套PC微機控制或油壓系統(tǒng)配套DCS控制,并配套設(shè)置油壓閥門閥位檢測信號及聯(lián)鎖報警系統(tǒng),即利用設(shè)置在油壓閥門支架上的接近開關(guān)作為閥門開關(guān)狀態(tài)的檢測信號,當(dāng)油壓閥門打開以后,信號燈亮并反饋至PC微機或DCS控制系統(tǒng),PC微機面板相應(yīng)閥門的信號燈亮。后由于煤氣發(fā)生爐檢修以及閥門動作頻繁,閥位檢測系統(tǒng)經(jīng)常出故障和輸出假信號,因此在之后的油壓微機系統(tǒng)改造中取消了閥位檢測系統(tǒng),而將PC微機或DCS控制系統(tǒng)輸出至電磁閥的電源信號(即電磁閥得電或失電信號)作為閥位檢測信號并反饋給PC微機或DCS控制系統(tǒng),但當(dāng)電磁閥得電正常而油壓閥門因機械故障出現(xiàn)卡閥、卡芯現(xiàn)象時,往往不能及時發(fā)現(xiàn),無法確保煤氣發(fā)生爐處于安全停車狀態(tài),從而導(dǎo)致氧含量升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲,存在潛在的安全生產(chǎn)風(fēng)險。
煤氣發(fā)生爐油壓微機控制系統(tǒng)雖然經(jīng)過多次改造及完善,但仍暴露出一些安全風(fēng)險,特別是在吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥的開關(guān)程序出現(xiàn)故障(如繼電器故障、閥桿卡閥故障及電磁閥卡芯故障等)后,往往造成煤氣系統(tǒng)中氧含量大幅升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲。煤氣三通閥(或下行煤氣閥)及吹風(fēng)閥的電液換向閥雖然設(shè)置了油路聯(lián)鎖,但若出現(xiàn)閥桿卡閥故障或繼電器故障時,就有可能出現(xiàn)煤氣三通閥(或下行煤氣閥)及吹風(fēng)閥同時處于開啟或半開啟狀態(tài),導(dǎo)致煤氣發(fā)生爐在下吹、吹凈等過程中空氣走短路而進(jìn)入煤氣系統(tǒng),造成系統(tǒng)氧含量超標(biāo)或爐底出現(xiàn)爆鳴聲。上吹加氮閥雖然設(shè)置了雙閥及雙電磁閥控制,減少了2只閥門同時出現(xiàn)故障的頻次,但當(dāng)上吹加氮閥出現(xiàn)閥桿卡閥故障或繼電器故障時,仍會造成煤氣總管氧含量升高和爐底出現(xiàn)爆鳴聲。如2017年1月25日,某單位4#煤氣發(fā)生爐控制上吹加氮閥的繼電器出現(xiàn)故障,導(dǎo)致上吹加氮閥常開,煤氣發(fā)生爐運行至下吹階段氮氣總閥關(guān)閉時才停止加氮,雖然沒有造成系統(tǒng)氧含量升高,但仍然造成爐底產(chǎn)生爆鳴聲,單爐系統(tǒng)緊急停爐,引起合成氨系統(tǒng)減量生產(chǎn);某單位3#煤氣發(fā)生爐因機械故障(填料盒卡閥)導(dǎo)致下行煤氣閥在上吹及吹凈過程中無法關(guān)閉,空氣直接走短路進(jìn)入煤氣系統(tǒng),導(dǎo)致煤氣系統(tǒng)氧含量大幅升高,系統(tǒng)緊急停車進(jìn)行切氣處理,雖然未造成安全事故,但給生產(chǎn)帶來了極大的影響。諸如此類的隱患現(xiàn)象,各生產(chǎn)企業(yè)均時有發(fā)生。
煤氣發(fā)生爐工藝閥門開關(guān)是否到位一直是安全生產(chǎn)關(guān)注的問題。事實證明,只有完善煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)安全生產(chǎn)設(shè)施,提高安全控制系統(tǒng)的功能及先進(jìn)性,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新解決閥位檢測系統(tǒng)故障率高的問題才能提高安全生產(chǎn)的可靠性。因此,煤氣發(fā)生爐設(shè)置閥位檢測系統(tǒng)是安全生產(chǎn)的前提條件之一。
另外,中華人民共和國安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施指南》(AQ/T 3017—2008)中規(guī)定,企業(yè)應(yīng)按照AQ 3013—2008第5.5.2.1和第5.5.2.2條規(guī)定配置符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全設(shè)備設(shè)施,其中造氣系統(tǒng)煤氣化爐應(yīng)設(shè)置的安全設(shè)備設(shè)施至少應(yīng)包括:①原料煤帶式輸送機緊急停車設(shè)施;②下行煤氣閥和吹風(fēng)閥安全聯(lián)鎖設(shè)施;③煤氣下行管、灰斗和爐底空氣管道應(yīng)安裝爆破片,爆破片必須裝防護(hù)罩;④吹風(fēng)閥應(yīng)采取雙閥或增裝蝶閥;⑤應(yīng)設(shè)置煤氣爐一次風(fēng)管線自動放空設(shè)施,造氣崗位主要液壓閥要安裝閥位指示。
因此,煤氣發(fā)生爐設(shè)置主要閥門閥位檢測系統(tǒng)是AQ/T 3017—2008的要求。
(1) 在煤氣發(fā)生爐油壓閥門支架上安裝傳感探測器(霍爾開關(guān)或接近開關(guān))來實現(xiàn)現(xiàn)場閥門開關(guān)狀態(tài)檢測功能屬于外置式閥位檢測系統(tǒng),但由于閥門開關(guān)震動、檢修等因素,常出現(xiàn)閥位檢測信號出錯,導(dǎo)致煤氣發(fā)生爐出現(xiàn)誤停爐現(xiàn)象,為此,有的企業(yè)甚至將其拆除。目前,相關(guān)配套技術(shù)單位經(jīng)過技術(shù)攻關(guān),開發(fā)出內(nèi)置式閥位檢測系統(tǒng),即傳感探測器安裝在油缸缸體內(nèi)部,通過檢測油缸活塞桿的位置變化來實現(xiàn)閥門開關(guān)狀態(tài)的檢測,具有安全可靠性高、穩(wěn)定性好的特點,基本不會出現(xiàn)故障。
(2) 煤氣發(fā)生爐增設(shè)內(nèi)置式閥位檢測報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)是在原有油壓閥門上進(jìn)行改造,無需變更原有工藝流程及閥門,在單爐熄火或熱備用狀態(tài)均可進(jìn)行改造,不影響正常生產(chǎn),故投資省、改造時間短、安全可靠性高。
(3) 改造技術(shù)成熟可靠,應(yīng)用范圍較廣。在2014年改造不停爐下灰系統(tǒng)時,就成功采用帶內(nèi)置式反饋信號的油缸進(jìn)行閥門閥位檢測,2年多來的運行結(jié)果證明可靠性較高。
(4) 國內(nèi)許多化肥生產(chǎn)企業(yè)的煤氣發(fā)生爐均設(shè)置了油壓控制系統(tǒng)的閥位檢測報警系統(tǒng),有許多成功的經(jīng)驗可供借鑒。
閥位檢測系統(tǒng)的設(shè)置包括吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥等工藝閥門,即每臺煤氣發(fā)生爐需更換3只帶內(nèi)置式傳感探測器的油缸,其余的煙囪閥、煤氣總閥、上行煤氣閥、吹風(fēng)氣回收閥等閥門不必設(shè)置,但可考慮設(shè)置1個煤氣發(fā)生爐上部壓力超標(biāo)單爐停車聯(lián)鎖,以消除因煙囪閥、煤氣總閥、上行煤氣閥、吹風(fēng)氣回收閥等閥門無法打開而造成爐內(nèi)憋壓,進(jìn)而引發(fā)爐底爆炸(或防爆板沖破)的現(xiàn)象。
閥位檢測系統(tǒng)利用DCS系統(tǒng)設(shè)置閥位檢測程序,在各臺煤氣發(fā)生爐的每個油壓座板閥油缸內(nèi)設(shè)置傳感探測器(霍爾開關(guān))、固定夾板及相關(guān)的連接導(dǎo)線(信號反饋電纜線)等。其方法是將吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥油缸改為帶內(nèi)置式反饋信號的油缸,控制信號反饋至DCS控制系統(tǒng),通過反饋信號檢測閥門位置,即:當(dāng)油壓閥門打開時,油缸信號燈亮綠燈;當(dāng)油壓閥門關(guān)閉到位時,油缸信號燈亮紅燈;DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行閥位判別,當(dāng)出現(xiàn)的信號燈不符合DCS控制程序設(shè)置時,經(jīng)5~10 s(可調(diào))后通過內(nèi)部聯(lián)鎖實現(xiàn)單爐自動停車并發(fā)出報警提示。內(nèi)置式閥位檢測系統(tǒng)與傳統(tǒng)閥位檢測系統(tǒng)的邏輯對比見圖1。
單臺煤氣發(fā)生爐改造所需材料費用:80/55- 840型帶內(nèi)置傳感器三通閥(或下行煤氣閥)油缸以及吹風(fēng)閥油缸各1只,價格均為2 800元/只;63/40- 400型帶內(nèi)置傳感器上吹加氮閥油缸1只,價格為1 200元;信號反饋電纜線、穿線管、固定夾板,價格1 000元;合計7 800元。
圖1 內(nèi)置式閥位檢測系統(tǒng)與傳統(tǒng)閥位檢測系統(tǒng)的邏輯對比
所有材料準(zhǔn)備到位后,8 h內(nèi)可完成1臺煤氣發(fā)生爐閥位檢測系統(tǒng)的改造、系統(tǒng)聯(lián)鎖調(diào)試及試運行工作。
煤氣發(fā)生爐實施內(nèi)置式閥位檢測系統(tǒng)改造后,消除了因油壓閥門卡閥或卡芯而導(dǎo)致的煤氣系統(tǒng)氧含量升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲等安全隱患,使合成氨裝置造氣工段滿足AQ/T 3017—2008的要求。