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        新型水基涂料在發(fā)動機(jī)氣缸體氣缸蓋上的應(yīng)用

        2018-05-22 04:27:18賈萬軍梁成振
        鑄造設(shè)備與工藝 2018年2期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        賈萬軍,梁成振

        (玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉林 537005)

        1 問題的提出

        隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,市場對發(fā)動機(jī)性能和行駛里程要求不斷提高,氣缸體氣缸蓋內(nèi)腔清潔度是影響發(fā)動機(jī)性能的關(guān)鍵因素,對其質(zhì)量提出了更高的要求。玉柴鑄造事業(yè)部生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)氣缸體氣缸蓋主要以四缸機(jī)和六缸機(jī)為主,鑄件內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、形狀復(fù)雜,在內(nèi)腔很容易形成燒結(jié)和脈紋缺陷,影響鑄件清潔度。

        鑄件內(nèi)腔燒結(jié)和脈紋缺陷受多種因素影響,如模具狀態(tài)、砂芯疏松、芯砂耐火度、涂料耐火度、涂層滲透深度等。

        本單位生產(chǎn)的鑄件大部分用冷芯盒砂芯,某些砂芯位置非常細(xì)小復(fù)雜,生產(chǎn)的砂芯局部存在不緊實(shí)問題;在高溫鐵水澆注后,部分芯砂在化學(xué)作用和機(jī)械作用下,會發(fā)生反應(yīng)或鐵水滲入,導(dǎo)致相互粘結(jié)燒結(jié);部分砂芯受熱膨脹,砂芯開裂,鐵水滲入裂縫中形成條形脈紋。鑄件內(nèi)腔燒結(jié)和脈紋缺陷,給清理帶來很大工作量,甚至有些鑄件內(nèi)腔無法清理到,嚴(yán)重的燒結(jié)殘留鑄件內(nèi)腔,導(dǎo)致鑄件報(bào)廢。圖1所示為某機(jī)型氣缸體水套燒結(jié)情況。所以,氣缸體氣缸蓋內(nèi)腔燒結(jié)和脈紋缺陷是亟需解決的問題。

        2 技術(shù)方案的確定及驗(yàn)證效果

        2.1 確定技術(shù)方案

        圖1 某機(jī)型氣缸體水套燒結(jié),水道不通

        為解決鑄件燒結(jié)和脈紋缺陷問題,使用不同種類新砂和抗脈紋劑,砂芯整體浸涂水基涂料,個(gè)別砂芯浸涂兩遍水基涂料。有些材料對鑄件防燒結(jié)和脈紋缺陷有很好的效果,但材料成本高,并且仍有鑄件局部位置燒結(jié)和脈紋缺陷難以消除。根據(jù)對發(fā)動機(jī)氣缸體氣缸蓋結(jié)構(gòu)綜合分析,不同位置的砂芯可以用不同的材料,整個(gè)砂芯全部用涂料包圍。開發(fā)一種抗高溫性能好、強(qiáng)度高、表面致密、延緩高溫傳遞的新型水基涂料是解決上述問題的有效途徑。

        對不同廠家不同型號的涂料做了大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證工作。經(jīng)過驗(yàn)證,有一種新型水基涂料(3454)對預(yù)防鑄件燒結(jié)和脈紋缺陷有良好的效果。目前已大批量投入使用。

        2.2 水基涂料(3454)的綜合性能

        水基涂料(3454)為水基復(fù)合涂料,具有優(yōu)異的綜合性能:

        1)超高的耐火性能;

        2)保溫性能優(yōu)良;

        3)高溫強(qiáng)度高;

        4)剝離性能好;

        5)極好的懸浮性能;

        6)優(yōu)異的浸涂流變性能,涂層均勻、光滑、平整,無滴掛流痕;

        7)烘干后涂層常溫強(qiáng)度高,不起皮,無裂紋;

        8)涂層厚度有保障,浸涂后的砂芯涂料在沒有滴掛流痕的前提下,其濕態(tài)涂層平均厚度可達(dá)到400μm~450 μm(一般常規(guī)涂料濕態(tài)涂層厚度在200 μm~300 μm),保證了涂料烘干后的涂層厚度。

        2.3 水基涂料(3454)使用技術(shù)指標(biāo)

        水基涂料(3454)主要技術(shù)指標(biāo)見表1.

        表1 水基涂料(3454)與普通涂料主要技術(shù)指標(biāo)對比

        水基涂料經(jīng)過24 h靜置,懸浮率高的涂料流平性好,在砂芯上不容易堆積,并且發(fā)氣量、耐火度都能滿足使用需求。

        3 驗(yàn)證效果

        3.1 生產(chǎn)試驗(yàn)條件及方法

        本公司主要用冷芯盒砂芯,新砂種類有大林砂、再生回收砂、鉻鐵礦復(fù)合砂、鉻鐵礦砂、CUB砂等,砂目數(shù)為50/100,砂芯浸涂水基涂料分為單件砂芯浸涂和砂芯組整體浸涂兩種方法。浸涂砂芯用涂料比重根據(jù)砂芯和使用涂料而變化,一般控制在1.30 g/cm3~1.38 g/cm3范圍內(nèi),砂芯浸涂涂料完成后利用砂芯烘干爐烘烤。

        3.2 與普通涂料對比砂芯試樣涂層厚度

        3454涂料與普通涂料涂層厚度對比見表2,從表2可以看出3454涂料比普通涂料涂層厚。在同等條件下,涂層厚度高的涂料涂掛性能好,保證一定的涂層厚度,使鐵水與砂芯隔開,鐵水不能滲入砂芯內(nèi),保證鑄件不粘砂,同時(shí)延緩熱量傳遞,減少砂芯膨脹開裂,以此消除脈紋的產(chǎn)生。

        表2 同等條件下的砂芯涂層厚度

        3.3 水基涂料(3454)在實(shí)際生產(chǎn)中的試驗(yàn)應(yīng)用及結(jié)果

        3.3.1 水基涂料(3454)在干式氣缸體水套芯上的試驗(yàn)

        水基涂料(3454)在干式缸套水套砂芯生產(chǎn)中試驗(yàn)條件見表3.

        使用水基涂料(3454)試驗(yàn)前后砂芯對比,如圖2、圖3、圖4所示。原有工藝是浸涂兩遍涂料,使用水基涂料(3454)只浸涂一遍涂料,兩者對比,砂芯表面涂層水基涂料(3454)更光滑和致密,并且無涂料堆積現(xiàn)象。

        圖2 浸涂水基涂料(3454)

        圖3 原有工藝浸涂兩遍耐高溫涂料

        圖4 原有工藝浸涂兩遍普通涂料

        表3 水基涂料(3454)在干式氣缸體水套芯上的試驗(yàn)條件

        用不同的涂料生產(chǎn)的鑄件水套內(nèi)腔情況見圖5、圖 6、圖 7.

        圖5 使用普通涂料的鑄件內(nèi)腔

        圖6 使用水基涂料(3454)的鑄件水套內(nèi)腔

        圖7 用水基涂料(3454)生產(chǎn)的鑄件

        從圖5可以看出用普通涂料生產(chǎn)鑄件水套內(nèi)腔局部有燒結(jié)和脈紋缺陷。圖6、圖7說明,試驗(yàn)水基涂料(3454)鑄件水套內(nèi)腔局部沒有燒結(jié)和脈紋缺陷,并且沒有對鑄件質(zhì)量造成其他缺陷。說明使用水基涂料(3454)的鑄件水套內(nèi)腔比正常生產(chǎn)鑄件質(zhì)量好。

        3.3.2 水基涂料(3454)在某機(jī)型氣缸蓋砂芯上的試用

        某機(jī)型氣缸蓋是大功率發(fā)動機(jī)使用,內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,用鐵水量多,采用側(cè)澆方式澆注,一直存在鑄件內(nèi)腔燒結(jié)問題。

        將水基涂料(3454)涂在該機(jī)型氣缸蓋主體砂芯上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)條件見表4,試驗(yàn)結(jié)果見圖8~圖10.

        圖8為普通涂料正常生產(chǎn)的鑄件,內(nèi)腔有9處燒結(jié)。圖9為水基涂料(3454)氣缸蓋砂芯組整體浸涂水基涂料(3454)情況,可以看到涂層表面光滑、致密,圖10為用圖9所示砂芯生產(chǎn)的鑄件,從圖10可以看到,鑄件內(nèi)腔無大塊燒結(jié),只有兩處輕微脈紋,水道暢通。使用水基涂料(3454)鑄件內(nèi)腔質(zhì)量改善明顯。

        3.3.3 水基涂料(3454)在氣缸體頂桿室砂芯上的試用

        將水基涂料(3454)涂在某機(jī)型氣缸體水道、頂桿室芯上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)條件見表5,試驗(yàn)結(jié)果見圖11~圖14.

        表4 水基涂料(3454)涂料在某機(jī)型氣缸蓋主體砂芯上的試驗(yàn)條件

        試驗(yàn)結(jié)果:正常生產(chǎn)鑄件20%~30%有脈紋和燒結(jié),不加抗脈紋劑鑄件100%有燒結(jié)和脈紋缺陷,如圖11、圖13所示;從圖12和圖14可以看出試驗(yàn)用水基涂料(3454)鑄件內(nèi)腔無燒結(jié)和脈紋缺陷,并且使用水基涂料(3454)不加抗脈紋劑,減少樹脂加入量,降低材料成本。

        圖8 使用普通涂料鑄件情況

        圖9 水基涂料(3454)砂芯

        圖10 水基涂料(3454)鑄件

        表5 水基涂料(3454)涂在某機(jī)型氣缸體水道、頂桿室芯上試驗(yàn)條件

        圖11 普通涂料水道鑄件

        圖12 試驗(yàn)水基涂料(3454)水道鑄件

        圖13 普通涂料頂桿室鑄件

        圖14 試驗(yàn)水基涂料(3454)頂桿室鑄件

        3.3.4 用普通低成本砂生產(chǎn)砂芯,用水基涂料(3454)浸涂試驗(yàn)

        1)試驗(yàn)條件

        為了進(jìn)一步驗(yàn)證水基涂料(3454)有很好的抗燒結(jié)和脈紋缺陷能力,決定在生產(chǎn)砂芯用低價(jià)格新砂替代高成本新砂情況下進(jìn)行試驗(yàn)。驗(yàn)證生產(chǎn)條件見表6.

        表6 水基涂料(3454)浸涂普通砂制作的砂芯生產(chǎn)條件

        用水基涂料(3454)后,生產(chǎn)砂芯用的芯砂用低價(jià)格材料替代,抗脈紋劑和冷芯盒樹脂加入量都相應(yīng)減少。

        2)試驗(yàn)結(jié)果

        用改進(jìn)工藝后生產(chǎn)的砂芯見圖15,從圖15可以看出生產(chǎn)射制的砂芯強(qiáng)度正常,表面質(zhì)量無異常;浸涂水基涂料(3454)后的砂芯見圖16,從圖16可以看到砂芯表面光滑;用圖16生產(chǎn)的鑄件內(nèi)腔情況見圖17,用內(nèi)窺鏡檢查鑄件內(nèi)腔,無異常,無燒結(jié)。

        3)試驗(yàn)結(jié)論

        使用水基涂料(3454)后,生產(chǎn)砂芯的材料由高成本砂改為低成本砂,并且部分砂芯減少或取消加入抗脈紋劑,降低了樹脂加入量,生產(chǎn)出的鑄件內(nèi)腔無燒結(jié)和脈紋缺陷情況,其他缺陷率也沒有增加。說明水基涂料(3454)有較好的抗燒結(jié)和脈紋缺陷能力。

        圖15 改進(jìn)混砂工藝的砂芯

        圖16 浸涂水基涂料

        圖17 試用水基涂料(3454)后生產(chǎn)的氣缸蓋鑄件內(nèi)腔

        3.4 使用水基涂料(3454)過程中出現(xiàn)的問題

        1)使用該水基涂料(3454)后,出現(xiàn)了砂芯整體尺寸偏大難下到型腔的問題。

        解決方法:

        ① 通過調(diào)整涂料比重,在保證鑄件不燒結(jié)前提下,降低涂料比重,減少涂層厚度;

        ② 調(diào)整外型模具尺寸。

        2)使用水基涂料(3454)后,曾出現(xiàn)砂芯表面有氣泡問題。

        解決方法:

        ① 改善消泡劑,調(diào)整涂料的消泡劑加入量;

        ② 砂芯底部增加排氣孔,浸涂時(shí)排除氣泡。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        4.1 材料成本節(jié)約情況

        使用水基涂料(3454)后,對鑄件冷芯盒砂芯生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,用低成本砂替代高成本砂,減少或取消抗脈紋劑,降低冷芯盒樹脂的加入量。各機(jī)型鑄件材料成本有不同程度的下降,下降幅度最大的鑄件達(dá)到700元/t.

        4.2 清理生產(chǎn)效率提升

        使用水基涂料(3454)后,由于鑄件內(nèi)腔燒結(jié)和脈紋缺陷減少,大幅減少了清理工作量。在同等條件下,清理鑄件平均送倉量由2877件/天提升到3167件/天,提高效率10.08%.

        5 結(jié)束語

        1)在冷芯盒砂芯生產(chǎn)過程中,合理使用水基涂料(3454)是防止鑄件產(chǎn)生燒結(jié)和脈紋缺陷的有效途徑;可以大幅降低制造成本;可以降低鑄件清理工作量,提高生產(chǎn)效率。

        2)經(jīng)過驗(yàn)證,合理使用新型水基涂料(3454)是解決發(fā)動機(jī)氣缸體氣缸蓋燒結(jié)和脈紋缺陷的有效措施,能大幅提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低制造成本。

        參考文獻(xiàn):

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        [3] 黃洪軍.發(fā)動機(jī)氣缸體水道砂芯浸涂料工藝改進(jìn)[J].鑄造設(shè)備與工藝,2011(4):14-15.

        [4] 李力,呂翔,顧磊,陳棟前,張崇亮.中大件鑄鐵樹脂砂型涂料組合涂刷工藝的實(shí)踐[J].鑄造設(shè)備與工藝,2017(5):18-20.

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