朱繼峰,陳 波,李恩長(zhǎng),丁 寧
某發(fā)電廠2×1 030 MW超超臨界發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)采用日立H5000M系統(tǒng),2臺(tái)機(jī)組自2014年下半年投運(yùn)以來,由于煤種的改變和機(jī)組特性發(fā)生變化等原因,AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)調(diào)節(jié)品質(zhì)下降,AGC調(diào)節(jié)效果在浙江省內(nèi)發(fā)電廠中排名靠后,亟需提高。
經(jīng)過對(duì)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)采集及分析,在機(jī)組的協(xié)調(diào)控制方面主要存在下列問題:
(1)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)汽輪機(jī)閥位開度偏大,機(jī)組一次調(diào)頻能力受一定制約。
(2)鍋爐主控指令在穩(wěn)態(tài)工況下與機(jī)組實(shí)際負(fù)荷存在偏差,機(jī)組部分靜態(tài)參數(shù)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)值與實(shí)際工況發(fā)生了偏離。
(3)給水焓控容易修正到上限或下限的位置。
(4)機(jī)組連續(xù)升負(fù)荷過程速率較慢,尤其當(dāng)汽輪機(jī)調(diào)門全開后更為明顯。
(5)燃料量前饋的增加導(dǎo)致爐膛壓力波動(dòng)大。
(6)機(jī)組在連續(xù)小幅升降負(fù)荷時(shí),主汽壓力偏差較大,尤其在機(jī)組定壓運(yùn)行段連續(xù)降負(fù)荷時(shí)高調(diào)閥的連續(xù)關(guān)小壓力波動(dòng)較大,常引起機(jī)組超壓,導(dǎo)致運(yùn)行人員切除協(xié)調(diào)至TF(汽輪機(jī)跟蹤)模式。連續(xù)升負(fù)荷階段,由于機(jī)組蓄熱迅速消耗,以及鍋爐起壓時(shí)間需2~3 min,導(dǎo)致機(jī)前壓力無法跟隨壓力設(shè)定。
(7)季節(jié)變化對(duì)機(jī)組背壓造成的影響,引起調(diào)閥的壓損偏離期望值。
機(jī)組投運(yùn)初期,運(yùn)行數(shù)據(jù)不足,基建期間的風(fēng)煤水線與實(shí)際工況不匹配,工質(zhì)靜態(tài)偏差使得機(jī)組協(xié)調(diào)控制能力失衡,反應(yīng)在機(jī)組的負(fù)荷響應(yīng)遲鈍,影響機(jī)組AGC能力。
機(jī)組投運(yùn)初期,滑壓曲線參照設(shè)計(jì)值設(shè)置,無法滿足機(jī)組實(shí)際運(yùn)行的需求,高壓調(diào)節(jié)閥(簡(jiǎn)稱高調(diào)閥)長(zhǎng)時(shí)間保持在高閥位運(yùn)行。在升負(fù)荷過程中,汽輪機(jī)主控很容易達(dá)到最大位置,缺乏調(diào)節(jié)的裕量,而對(duì)于直流爐來說,鍋爐的響應(yīng)比較慢,直接影響了機(jī)組的AGC響應(yīng)速度。此外,主汽門的流量特性曲線不合理也對(duì)調(diào)節(jié)產(chǎn)生了較大影響。
與機(jī)組匹配的鍋爐加速指令能使得機(jī)組在負(fù)荷動(dòng)態(tài)變化的過程中,盡快回到新的穩(wěn)態(tài)點(diǎn),但前饋量的設(shè)計(jì)失衡反而會(huì)加劇系統(tǒng)的波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)候會(huì)造成超溫、超壓或者引起分離器出現(xiàn)水位。而由于AGC指令的特性,使得機(jī)組鍋爐加速指令(前饋控制)的建模與匹配成為了協(xié)調(diào)控制的重點(diǎn)和難點(diǎn),此處著重介紹這一方面的AGC響應(yīng)優(yōu)化。
根據(jù)機(jī)組目前存在的問題,以高調(diào)閥7%~8%壓損為控制目標(biāo)進(jìn)行定閥點(diǎn)靜態(tài)優(yōu)化試驗(yàn),獲得了從450~1 000 MW機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行工況下的滑壓曲線、燃料量、給水量、風(fēng)量等機(jī)組協(xié)調(diào)控制主要參數(shù)的靜態(tài)數(shù)據(jù),開展了以下幾方面的協(xié)調(diào)靜態(tài)參數(shù)優(yōu)化:
(1)通過協(xié)調(diào)靜態(tài)參數(shù)定閥位試驗(yàn)結(jié)果優(yōu)化機(jī)組閥位和煤水配比,根據(jù)汽輪機(jī)閥組壓損的經(jīng)濟(jì)性目標(biāo),確定穩(wěn)態(tài)工況下汽輪機(jī)閥組平均開度,并獲取合理的滑壓定值;在滿足機(jī)組AGC及一次調(diào)頻能力的前提下,盡可能減小汽輪機(jī)閥組壓損;根據(jù)汽輪機(jī)定閥點(diǎn)工況的穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),獲取機(jī)組協(xié)調(diào)控制的靜態(tài)參數(shù)定值。修改后調(diào)閥平均開度約為40%左右,既保證了機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求又能夠滿足電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻需求。
(2)優(yōu)化中增加和投用了凝汽器背壓對(duì)滑壓曲線優(yōu)化的控制邏輯,設(shè)置高壓凝汽器壓力5.3 kPa為比較值,通過背壓偏差對(duì)滑壓曲線的優(yōu)化補(bǔ)償范圍為0.98~1.02,解決了機(jī)組在不同背壓下調(diào)閥開度變化引起機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益降低或者調(diào)峰、調(diào)頻能力削弱??刂七壿嬕妶D1,該滑壓修正系數(shù)CN生成后直接去修正機(jī)組的滑壓曲線。
圖1 凝汽器背壓對(duì)滑壓曲線優(yōu)化的控制邏輯
(3)細(xì)化協(xié)調(diào)靜態(tài)參數(shù)基準(zhǔn)值,將原煤、水、滑壓線由原來的8段折線修正函數(shù)優(yōu)化為16段,各個(gè)負(fù)荷段對(duì)應(yīng)的定閥位參數(shù)更加精準(zhǔn)。
通過對(duì)機(jī)組協(xié)調(diào)參數(shù)的優(yōu)化,結(jié)合機(jī)組實(shí)際升降負(fù)荷狀態(tài),解決了機(jī)組部分負(fù)荷段調(diào)閥壓損過大、協(xié)調(diào)控制中煤水配比不均等問題,具體效果可以見圖3優(yōu)化后負(fù)荷與指令曲線,偏差明顯小于圖2優(yōu)化前:
(1)降低部分負(fù)荷段滑壓段設(shè)定值,減少了汽輪機(jī)調(diào)門壓損。
(2)完善了450~500 MW間機(jī)組燃料量設(shè)計(jì)值,減少了500~1 000 MW給水量70 t/h,解決了機(jī)組在穩(wěn)態(tài)時(shí),煤水配比不均引起的鍋爐指令與實(shí)際功率不匹配、機(jī)組超壓運(yùn)行等問題。
(3)采取了增加部分負(fù)荷段下分離器出口焓值目標(biāo)值、溫度控制器中過熱器溫降設(shè)定、降低過熱度目標(biāo)值等措施,解決了機(jī)組運(yùn)行中各級(jí)減溫水無法均勻分配問題、焓值控制器輸出至上下限的問題。
圖2 煤、水、滑壓線修正前負(fù)荷與指令曲線
圖3 煤、水、滑壓線修正后負(fù)荷與指令曲線
開展了10 MW,20 MW,30 MW負(fù)荷擺動(dòng)試驗(yàn),進(jìn)行了機(jī)組協(xié)調(diào)動(dòng)態(tài)參數(shù)優(yōu)化。
(1)滑壓曲線優(yōu)化,修改了部分負(fù)荷段滑壓速率和慣性時(shí)間,以適應(yīng)頻繁快速升/降負(fù)荷時(shí)鍋爐起壓、降壓速率,解決了部分負(fù)荷段由于滑壓曲線過快造成的壓力偏差引起機(jī)爐主控對(duì)壓力的修正量偏離設(shè)計(jì)的問題。
(2)修改了鍋爐主控壓力控制回路,增加定壓段壓力的微分控制強(qiáng)度,解決了機(jī)組定壓段連續(xù)降負(fù)荷工況下,機(jī)組超壓運(yùn)行的問題,提升了在該工況下爐主控對(duì)汽壓修正的能力。
(3)優(yōu)化了鍋爐輸入加速指令,對(duì)部分負(fù)荷段下、不同壓力偏差下燃料量的動(dòng)態(tài)前饋進(jìn)行了調(diào)整,以適應(yīng)機(jī)組在升/降負(fù)荷時(shí)對(duì)燃料量的需求及對(duì)機(jī)組蓄熱的補(bǔ)充。
(4)對(duì)汽機(jī)主控的功壓配比進(jìn)行了適當(dāng)優(yōu)化。
(5)針對(duì)機(jī)組負(fù)荷擺動(dòng)中出現(xiàn)的過熱度變化波動(dòng)劇烈,減少了鍋爐給水加速指令的前饋量大小,在之后的負(fù)荷擺動(dòng)中,過熱度變化趨于平緩。
(6)針對(duì)負(fù)荷擺動(dòng)中壓力變化大的情況,進(jìn)行了以下優(yōu)化:動(dòng)態(tài)參數(shù)上,在爐膛負(fù)壓允許的情況下適當(dāng)增加了燃料量前饋的變化幅度;減弱了部分負(fù)荷段下機(jī)組滑壓速率和增加了慣性時(shí)間,使滑壓線接近鍋爐起壓過程;增加了協(xié)調(diào)模式下鍋爐主控對(duì)主汽壓力的修正,針對(duì)定壓段,依據(jù)壓力偏差加強(qiáng)了靜態(tài)修正的比例作用和微分作用,通過微分增益的增強(qiáng)減少了對(duì)燃料量的持續(xù)調(diào)節(jié),對(duì)抑制機(jī)組小負(fù)荷連續(xù)變化時(shí)壓力的偏差起到了較明顯的作用,彌補(bǔ)了一些由于前饋量持續(xù)時(shí)間短對(duì)升降負(fù)荷時(shí)機(jī)組蓄熱補(bǔ)充量不足的缺陷。
通過對(duì)機(jī)組協(xié)調(diào)控制的優(yōu)化,對(duì)于單次的負(fù)荷擺動(dòng)和50 MW以上的負(fù)荷擺動(dòng),機(jī)組通過鍋爐加速指令的調(diào)整有著較好的調(diào)節(jié)效果。但對(duì)于連續(xù)的小幅度負(fù)荷變動(dòng),機(jī)組蓄熱被用盡后,采用了對(duì)鍋爐主控靜態(tài)參數(shù)的調(diào)整,尤其是提升了微分作用后調(diào)節(jié)效果有了明顯的改善。考慮到爐膛燃燒和負(fù)壓的擾動(dòng),燃料前饋量沒有進(jìn)一步的增加。為了更好地適應(yīng)連續(xù)的負(fù)荷變動(dòng)工況,擬在協(xié)調(diào)前饋控制回路增加以下相關(guān)邏輯:在負(fù)荷變動(dòng)中壓力偏差較大的工況下,延長(zhǎng)鍋爐輸入加速指令的回收時(shí)間。
AGC指令大多是頻繁的小負(fù)荷指令,對(duì)于這種小幅指令波動(dòng),一方面,由于小幅度AGC指令的頻繁波動(dòng),使前饋指令跟著波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷不穩(wěn)定,因此小波動(dòng)的負(fù)荷指令不適宜作為過強(qiáng)的前饋,甚至不適宜作為前饋;另一方面,對(duì)于連續(xù)單向小幅度AGC指令,若無前饋或前饋較弱,則在負(fù)荷升降過程中,會(huì)出現(xiàn)蓄熱補(bǔ)充不足的缺陷,影響機(jī)組對(duì)負(fù)荷的調(diào)節(jié)。
前饋優(yōu)化的目的,是在負(fù)荷變動(dòng)時(shí),為機(jī)組提供快速能量提升和能量釋放方式,保證機(jī)組蓄熱補(bǔ)充和恢復(fù),使機(jī)組在穩(wěn)定的工況下能及時(shí)響應(yīng)AGC負(fù)荷指令。為了優(yōu)化AGC模式下的前饋量,在前饋回路中加入了壓力偏差對(duì)前饋的修正邏輯。即在升負(fù)荷時(shí),若機(jī)組欠壓,則減緩前饋回收,延長(zhǎng)前饋量的作用時(shí)間,彌補(bǔ)機(jī)組蓄熱消耗,避免高調(diào)門連續(xù)開啟造成的機(jī)組欠壓狀態(tài);同樣,在連續(xù)降負(fù)荷工況時(shí),若機(jī)組超壓,也應(yīng)減少前饋回升的速度,增加機(jī)組能量釋放能力。具體的設(shè)計(jì)邏輯見圖4。
優(yōu)化前機(jī)組用電早高峰中AGC連續(xù)加負(fù)荷時(shí),功率調(diào)節(jié)效果不佳,機(jī)組無法快速產(chǎn)生升負(fù)荷所需的蒸汽量,欠壓嚴(yán)重,實(shí)際壓力偏離壓力設(shè)定值曲線,實(shí)際功率與AGC指令偏差大,導(dǎo)致電網(wǎng)典型考核,見圖5。
前饋優(yōu)化后,機(jī)組對(duì)早高峰AGC的連續(xù)加負(fù)荷過程工況,有著較好的適應(yīng)能力,壓力跟蹤能力良好,功率調(diào)節(jié)品質(zhì)得到明顯改善,實(shí)際功率與AGC指令偏差小,AGC響應(yīng)精度顯著提高,見圖6。
優(yōu)化后的升負(fù)荷工況,當(dāng)壓力偏差在正常范圍內(nèi)時(shí),前饋正?;芈?,若實(shí)際壓力偏?。ㄇ穳海r(shí),前饋回落速度變慢、加前饋?zhàn)饔脮r(shí)間持續(xù)較久些,進(jìn)而改善欠壓狀況,提高機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力,效果見圖7。
優(yōu)化后的降負(fù)荷工況,當(dāng)壓力偏差在正常范圍內(nèi)時(shí),前饋正常回落,若實(shí)際壓力偏大(超壓)時(shí),前饋回落速度變慢、減前饋?zhàn)饔脮r(shí)間持續(xù)較久,進(jìn)而改善超壓狀況,提高機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力,效果見圖8。
圖4 前饋優(yōu)化邏輯—根據(jù)壓力偏差修正前饋?zhàn)饔?/p>
圖5 前饋優(yōu)化前的AGC連續(xù)加負(fù)荷曲線
圖6 前饋優(yōu)化后的AGC連續(xù)加負(fù)荷曲線
圖7 升負(fù)荷工況下的前饋優(yōu)化
通過機(jī)組定閥位試驗(yàn)、靜態(tài)參數(shù)、前饋優(yōu)化后,1號(hào)和2號(hào)機(jī)組的AGC響應(yīng)能力得到明顯的改善,AGC精度顯著提高,定壓段超溫、超壓的現(xiàn)象消失,機(jī)組處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài),高調(diào)閥平均開度40%~42%,壓損約為8%。針對(duì)連續(xù)加負(fù)荷造成的機(jī)組欠壓工況,依據(jù)壓力偏差值匹配前饋量的控制方案消除了機(jī)組的動(dòng)態(tài)能量平衡擾動(dòng),加快了AGC響應(yīng)的速率和精度。以上著重介紹了前饋建模和優(yōu)化控制方案,通過特性試驗(yàn),對(duì)機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能的改善,為超(超)臨界直流鍋爐發(fā)電機(jī)組提升特定工況下AGC調(diào)節(jié)能力提供可行的方案,具有借鑒和實(shí)踐意義。
圖8 降負(fù)荷工況下的前饋優(yōu)化
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