董永花 劉香龍
摘要:國內(nèi)各聚乙烯裝置為提高聚乙烯的產(chǎn)量,常用的方法為向反應器內(nèi)加入一定的工業(yè)用異戊烷,而工業(yè)用異戊烷中過量的水分能引起催化劑中毒、失活,本方法采用頂空瓶進樣的方式,用卡爾費休庫倫法進行測定,提高工業(yè)用異戊烷中水分分析的準確度。
關鍵詞:卡爾費休庫倫法工業(yè)用異戊烷水分頂空瓶進樣
國內(nèi)各聚乙烯裝置為提高聚乙烯的產(chǎn)量,常用的方法為向反應器內(nèi)加入一定的工業(yè)用異戊烷,而工業(yè)用異戊烷中過量的水分能引起催化劑中毒、失活,一般原料工業(yè)用異戊烷是水分控制在20mg/kg以下。
目前,分析水分的現(xiàn)行標準有GB/T 6023《工業(yè)用丁二烯中微量水的測定卡爾費休庫侖法》、GB/T 6283《化工產(chǎn)品中水分含量的測定卡爾費休法》,無工業(yè)用異戊烷中水分分析的國行標。
1實驗部分
1.1實驗儀器
梅特勒C30庫倫法卡爾費休儀;
電子天平。
1.2實驗試劑
卡爾費休試劑。
1.3實驗方法
卡爾費休儀電解池中的卡氏試劑達到平衡時注入含水的樣品,水參與碘、二氧化硫的氧化還原反應,依據(jù)法拉第電解定律,電解產(chǎn)生碘是同電解時耗用的電量成正比例關系的。
1.4分析條件
儀器穩(wěn)定漂移值為20ug/min、TEXT time為100S、進樣量為5g、頂空瓶現(xiàn)場密閉取樣,1/16英寸的聚四氟乙烯管連接進樣,室溫下氣化進樣分析。
2結果與討論
2.1進樣方式的選擇試驗
2.1.1鋼瓶氣化進樣分析
參考GB/T 6023《工業(yè)用丁二烯中微量水的測定卡爾費休庫侖法》,鋼瓶采樣,水浴氣化進樣分析,分析結果如表1所示,不同分析人員分析所得結果的相對標準偏差均大于10.0%。
2.1.2冷凍扎針進樣
參考GB/T 6283《化工產(chǎn)品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》,玻璃瓶采樣冷凍,進樣針冷凍后扎針進樣分析,結果如表2所示,不同分析人員分析所得結果的相對標準偏差均大于7.0%。
2.1.3頂空瓶密閉取樣進樣分析
頂空瓶現(xiàn)場取樣,雙通針連接1/16聚四氟乙烯管,室溫下工業(yè)用異戊烷揮發(fā)進樣分析,結果如表3所示,不同分析人員分析所得結果的相對標準偏差均小于5.0%。
2.2分析條件的選擇試驗
2.2.1氣化溫度的確定
試驗數(shù)據(jù)如表4所示,隨著氣化溫度的升高,分析結果相對標準偏差也增大,氣化溫度越高,樣品進樣速度越快,反應不夠充分;且不同人員分析時氣化溫度控制會存在偏差,造成結果精密度差,所以選定工業(yè)用異戊烷分析水分的氣化溫度為室溫。
2.2.2反應時間的確定
試驗數(shù)據(jù)如表5所示,隨著反應時間的升高,分析結果相對標準偏差趨于平穩(wěn),為了提高分析效率,選定工業(yè)用異戊烷分析水分的反應時間為100s。
2.2.3進樣質(zhì)量的確定
試驗數(shù)據(jù)如表6所示,隨著進樣質(zhì)量的升高,分析結果相對標準偏差減小,但當進樣量在5g至8g時,分析結果的相對標準偏差沒有很大的變化,為了縮短分析時間,確定工業(yè)用異戊烷分析水分的進樣量為5g。
2.3精密度試驗
在上述選定的條件下,考慮到微量水會殘留在瓶底,增加一路氮氣對進完樣后的頂空瓶吹掃40s。不同分析人員平行測定6次,相對標準偏差最大為4.9%,最小為4.1%,結果如表7所示。
3結論
本文采用頂空瓶進樣,選擇優(yōu)化氣化溫度、反應時間、進樣量分析條件,建立了卡爾費休庫倫法測定工業(yè)用異戊烷中水分的方法,相對標準偏差小于5%,達到標準GB/T 27404《試驗室質(zhì)量控制規(guī)范食品理化檢測》的要求,對防止工業(yè)用異戊烷中水分造成聚乙烯裝置催化劑中毒失活具有重要意義。
參考文獻
[1]GB/T 6023-2008《工業(yè)用丁二烯中微量水的測定卡爾費休庫侖法》
[2]GB/T 6283-2008《化工產(chǎn)品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》
[3]GB/T 27404-2008《試驗室質(zhì)量控制規(guī)范食品理化檢測》
(作者單位:中國神華寧夏煤業(yè)集團煤制油化工質(zhì)檢計量中心)