吳志忠 梅建勛
【摘要】某集團(tuán)自備電廠#9爐電除塵器靜態(tài)升壓試驗(yàn)良好,機(jī)組正常啟動(dòng)后,電場(chǎng)二次電壓升至較低值便發(fā)生閃絡(luò)放電,電場(chǎng)不能正常投運(yùn)。期間對(duì)電場(chǎng)故障點(diǎn)進(jìn)行檢查排除,著重分析陽極板變形、陰極線松動(dòng)或斷裂、灰斗積灰多、電除塵殼體破損漏風(fēng)等故障,并提出相應(yīng)檢修方案。通過本次檢修電除塵投運(yùn)后,至今運(yùn)行參數(shù)正常,給今后除塵器故障判斷和解決措施制定提供了良好借鑒。
【關(guān)鍵詞】電除塵器;極板變形;極線斷裂;故障應(yīng)對(duì)措施
隨著2018年1月1日開始執(zhí)行超低排放的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,要求煙塵污染物排放濃度<5mg/Nm3。某集團(tuán)自備電廠作為重點(diǎn)控制區(qū)域,要達(dá)到這一要求,必須保證各臺(tái)鍋爐的除塵器正常高效運(yùn)行,才能滿足環(huán)保部門對(duì)煙塵達(dá)標(biāo)排放的要求。該廠#9爐使用的是電袋復(fù)合除塵器,2017年5月#9爐電場(chǎng)故障后,僅靠布袋除塵器進(jìn)行除塵。由于布袋除塵器的除灰量驟然變大,導(dǎo)致布袋除塵器的壓差高,引風(fēng)機(jī)電耗增大,廠用電率明顯增大,電廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。因此如何解決#9爐電除塵器的運(yùn)行故障,保證除塵器持久穩(wěn)定和高效運(yùn)行,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求及提高電廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,是擺在我們面前的一個(gè)重要課題。
一、#9爐電除塵器的特性介紹
#9爐電除塵器是由集團(tuán)內(nèi)部環(huán)保公司設(shè)計(jì)、制造、安裝,型號(hào):2F880-2。該電除塵器利用高電壓產(chǎn)生的強(qiáng)電場(chǎng)使氣體局部電離并利用電場(chǎng)力實(shí)現(xiàn)粒子與氣流的分離。電除塵器要有效去除80-90%粉塵,未收集的粉塵顆粒隨緩沖均勻氣流去布袋除塵區(qū)域收集除塵,保證排放達(dá)標(biāo)。
二、故障檢查
2017年12月,我們對(duì)#9爐電除塵器開門檢查,發(fā)現(xiàn)#9爐電除塵器存在以下故障。
(1)東側(cè)灰斗滿灰,電場(chǎng)下部的灰堆積到極板、極線處,將極板極線底部約0.5米埋入灰中(見圖1),由于極板極線下部被灰頂住,導(dǎo)致極板變形,極板中部最多的變形超過100mm,基本接近極線框架。
(2)極板間定位用的卡箍脫出,導(dǎo)致極板間距被撐大,造成極板變形凸向一側(cè),與陰極線的間距由原來的160mm減少到最小70mm(見圖2)。
(3)由于灰斗積灰量大,導(dǎo)致灰斗變形,極板定位用的槽鋼隨灰斗變形而導(dǎo)致下沉,極板從定位槽中脫出,造成極板在極線框架間來回晃動(dòng)(見圖3)。
(4)極線斷開,導(dǎo)致極線靠在極板上,造成電場(chǎng)短路(見圖4)。
三、#9爐電除塵器的故障處理措施
(一)電除塵本體清灰
按檢修規(guī)程要求機(jī)組停運(yùn)后電除塵連續(xù)振打4小時(shí)方可停止振打,將灰斗內(nèi)導(dǎo)灰輸送干凈。通過振打?qū)O板、極線上的灰清干凈,如果極板極線上的灰積得很硬,振打清灰無效,就要進(jìn)行高壓水清洗,從上而下,由入口到出口的順序進(jìn)行,用高壓水清除極線、極板、氣流分布板、殼體內(nèi)壁、灰斗等各部積灰,使金屬全部裸露。清灰后通知運(yùn)行人員,開動(dòng)引風(fēng)機(jī)通風(fēng)干燥,轉(zhuǎn)動(dòng)所有排灰裝置,待干燥后停止,以防銹死。
(二)陽極板的修復(fù)
前期檢查到的多處陽極板變形,主要是因?yàn)殛枠O板底部被灰埋住,造成陽極板無法自由伸縮,導(dǎo)致向側(cè)面凸出,極板中部固定卡子脫出固定位置,造成極板變形后無法復(fù)位,即使灰斗內(nèi)的灰輸送完了,極板也不能恢復(fù)原來的自由狀態(tài)。這種狀態(tài)只有將極板中部的卡子從新復(fù)位,消除相鄰極板間的側(cè)向推力,才能保證單塊極板的自由度。對(duì)恢復(fù)自由度的單塊極板,如果還有部分殘余的變形,可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆醋冃涡迯?fù)。
(三)陽極板定位槽的修復(fù)
原陽極板定位槽是由2mm厚度的薄鋼板折邊制作的,經(jīng)過11年的使用后定位槽的寬度變大,而且原定位槽的深度只有70mm,安裝中考慮陽極板受熱伸長(zhǎng),需要在陽極板下方預(yù)留40mm的膨脹間隙,因此原陽極板定位槽起到定位作用的只有30mm,這個(gè)定位尺寸相對(duì)于高達(dá)10米的陽極板顯然過小,一旦灰斗有變形或極板中間彎曲,很容易造成陽極板從定位槽內(nèi)脫出,造成極間距變小。為徹底解決這個(gè)隱患,我們將陽極板的定位槽的鋼板厚度增加到6mm,定位槽的深度增加到150mm。這樣可以在保證陽極板下部有50mm的膨脹間隙外,陽極板的定位槽深度則從30mm增加到了100mm,從而減少了灰斗和極板變形導(dǎo)致陽極板脫出的可能性,消除了運(yùn)行中的安全隱患。(圖5是原來的定位槽,圖6是新制作的定位槽見)。
(四)陰極線的檢查修復(fù)
陰極線的檢查需要進(jìn)入電場(chǎng)內(nèi)部,由于電場(chǎng)內(nèi)部光線很暗,且陰極線高度達(dá)到十米以上,為了更仔細(xì)地對(duì)陰極線進(jìn)行檢查,檢修人員必須配備強(qiáng)光手電,要對(duì)每個(gè)小框架上的陰極線要逐根進(jìn)行檢查,本次檢修中發(fā)現(xiàn)了二根陰極線上部連接處斷裂,導(dǎo)致陰極線倒在陽極板上造成電場(chǎng)短路。對(duì)發(fā)現(xiàn)陰極線斷裂現(xiàn)象的,須對(duì)陰極線進(jìn)行拆除或更換。由于沒有陰極線的備件,我們檢修只有將斷裂的陰極線取出。對(duì)檢查出陰極線松動(dòng)的,我們將極線按原來位置進(jìn)行焊接加固。
(五)電除塵陰極線框架檢查
對(duì)陰極線框架進(jìn)行檢查,有無變形或斷裂,框架與極板之間是否有斷線、灰塊等雜物,異極距是否符合要求。變形者應(yīng)校正,斷裂者應(yīng)焊補(bǔ),內(nèi)部雜物應(yīng)清理干凈,異極距不符合標(biāo)準(zhǔn)的通過調(diào)節(jié)懸吊螺栓進(jìn)行調(diào)整。若框架向左偏,則應(yīng)上提左側(cè)的懸吊螺栓,其方法與更換絕緣子的工序大體相同。
(六)陰、陽極振打系統(tǒng)檢查
陽極振打系統(tǒng)要調(diào)整塵中軸承的高度,使振打軸保持水平,振打軸與軸有雙萬向節(jié)連接,但要求振打軸與軸的中心偏差小于1.5mm。檢查塵中軸承是否完整可靠,轉(zhuǎn)動(dòng)無卡澀現(xiàn)象。振打錘應(yīng)完整無損,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,振打錘軸磨損1/2應(yīng)更換,振打砧的固定螺絲要緊固無松動(dòng),冷態(tài)時(shí)每個(gè)振打錘與振打砧的接觸中心位置,水平方向在定位中心誤差不超2mm,垂直方向中心偏下20mm,誤差不超5mm。陰極振打系統(tǒng)應(yīng)完整無損,錘軸磨損嚴(yán)重超1/2應(yīng)修復(fù)或更換,豎軸傳動(dòng)有效,定位準(zhǔn)確,彎曲度不超過3mm,瓦座固定牢固,針輪傳動(dòng)有效,無位移失轉(zhuǎn)現(xiàn)象,針輪齊全,針輪局部磨損1/3以上應(yīng)更換。
四、檢修后升壓試驗(yàn)
本次小修后分別進(jìn)行了電場(chǎng)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的電場(chǎng)升壓試驗(yàn),正常運(yùn)行時(shí)的二次電流是400mA,靜態(tài)升壓試驗(yàn)時(shí)二次電流達(dá)到800mA,電場(chǎng)運(yùn)行正常。動(dòng)態(tài)升壓試驗(yàn)時(shí)二次電流仍升到800mA,電場(chǎng)運(yùn)行正常。
五、結(jié)語
電除塵發(fā)生故障往往需要停爐處理, 在發(fā)電供熱任務(wù)重的情況下, 往往被迫“帶病”運(yùn)行, 這給布袋除塵器帶來很大壓力, 通過此次對(duì)#9爐電除塵故障的檢查和處理,為本集體今后類似情況提供經(jīng)驗(yàn),也為同類企業(yè)類似情況提供參考,從而保證電除塵器的安全高效運(yùn)行, 使其為企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)貢獻(xiàn)最大力量。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:吳志忠(1973.12—),男,漢族,浙江衢州人,本科,工程師,研究方向:電氣設(shè)備管理。