莊可
摘 要: 介紹了泰山石化公司原蒸汽系統(tǒng)的弊端,改造的目的,影響蒸汽準(zhǔn)確計(jì)量的因素,流量計(jì)選型的依據(jù),實(shí)現(xiàn)精確計(jì)量的方法,保障了公司用氣及港區(qū)供暖,降低運(yùn)營(yíng)成本。
關(guān)鍵詞: 蒸汽;精確計(jì)量;流量;節(jié)能降耗;減溫減壓裝置
蒸汽是一種重要能源,如何更好的利用蒸汽,對(duì)于降低企業(yè)生產(chǎn)成本至關(guān)重要。煙臺(tái)泰山石化港口發(fā)展有限公司是一家以油品倉(cāng)儲(chǔ)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司,一直以來(lái)利用煙臺(tái)港西港區(qū)的鍋爐所提供的蒸汽為儲(chǔ)罐及管道提供保溫?zé)嵩础3鲇诒Wo(hù)環(huán)境的考慮,鍋爐停用,公司新建管道將附近的萬(wàn)華公司的蒸汽引入泰山石化公司,由于使用條件大不相同,以節(jié)能降耗為目的,我公司對(duì)原蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了大范圍的改造。
一、蒸汽系統(tǒng)原狀
泰山石化現(xiàn)有DN400蒸汽管道一條,DN100冷凝水管道一條,原工藝條件下,鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過(guò)DN400蒸汽管道輸送至公司罐區(qū)及換熱站,管道中的蒸汽冷凝液就近進(jìn)行直接排放,DN100冷凝水管道處于閑置狀態(tài),造成了不小的水量和熱量的浪費(fèi)(附圖1)。另外由于公司的2#換熱站僅冬季供暖使用,所消耗蒸汽較少,選用DN100蒸汽管道即可,現(xiàn)選用DN400管道供氣,且輸送距離長(zhǎng)達(dá)約1500米,造成了大量熱量損耗,導(dǎo)致冬季港區(qū)室內(nèi)暖氣效果不佳。另外,由于原流量計(jì)老舊,安裝不規(guī)范,計(jì)量不準(zhǔn)確且經(jīng)常出現(xiàn)故障,導(dǎo)致我公司與供氣公司關(guān)于蒸汽用量經(jīng)常出現(xiàn)糾紛。
二、新建減溫減壓裝置
我們通過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累得出儲(chǔ)罐及管道保溫需求的飽和蒸汽壓力為0.35Mpa,此狀態(tài)下的蒸汽使用效果最為經(jīng)濟(jì),而萬(wàn)華公司提供蒸汽額定壓力為1.4Mpa,溫度280℃,為過(guò)飽和蒸汽,公司罐區(qū)蒸汽管道設(shè)計(jì)壓力1.2MPa,萬(wàn)華公司蒸汽超過(guò)了罐區(qū)管道設(shè)計(jì)參數(shù),會(huì)對(duì)蒸汽管道造成損壞,也超過(guò)了實(shí)際使用的蒸汽壓力,因此萬(wàn)華公司提供蒸汽無(wú)法直接使用,鑒于我們配置了蒸汽減溫減壓裝置一臺(tái),可將1.4Mpa,280℃的過(guò)熱蒸汽降低為0.35Mpa飽和蒸汽。減溫減壓裝置可檢測(cè)裝置前蒸汽的溫度和壓力,通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度以及添加常溫水,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置后的蒸汽溫度和壓力的功能。
三、精確計(jì)量
如何實(shí)現(xiàn)精確計(jì)量,是節(jié)能降耗的關(guān)鍵問(wèn)題,提高能耗管理水平,必須做到精確計(jì)量。蒸汽流量計(jì)量難度大,因?yàn)檎羝麑儆诒容^特殊的介質(zhì),在輸送過(guò)程中,隨著溫度、壓力的降低,單相性質(zhì)的過(guò)飽和蒸汽會(huì)轉(zhuǎn)變成飽和蒸汽,飽和蒸汽也會(huì)進(jìn)而轉(zhuǎn)化為冷凝水,形成氣液兩相流狀態(tài)。而世界上還未有能夠準(zhǔn)確計(jì)量氣液兩相流狀態(tài)蒸汽的儀表。當(dāng)前蒸汽流量測(cè)量?jī)x表一般為測(cè)量體積流量,然后通過(guò)計(jì)算得出蒸汽質(zhì)量。
隨著儀表技術(shù)的提高,儀表的精度、可靠性和穩(wěn)定性得到很大的提高。在實(shí)際中,不僅要正確選型,而且需要進(jìn)行規(guī)范的安裝,才能保證計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
影響蒸汽流量準(zhǔn)確計(jì)量的因素主要有以下幾方面:
1.流量計(jì)上下游安裝的直管段不足,存在流動(dòng)擾動(dòng)。
正確安裝流量計(jì),對(duì)確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性具有十分重要的意義。在安裝時(shí)流量計(jì)前后安裝直管段分別約為20D和5D。如果上下游直管段不足,則會(huì)導(dǎo)致流體未充分發(fā)展,存在旋渦和流速分布剖面畸變。
2.量程比不足。
量程比是指一個(gè)流量計(jì)能確保給定的精度和再現(xiàn)性的范圍內(nèi),所能測(cè)量的最大流量和最小流量之比。但涉及量程比時(shí)必須小心,因?yàn)榱砍瘫仁腔趯?shí)際的流速,蒸汽系統(tǒng)一般的最大允許速度為35m/s,更高的流動(dòng)速度會(huì)引起系統(tǒng)的沖蝕和噪音。而不同的流量計(jì)允許的最低流速是不同的。
3.蒸汽的密度補(bǔ)償不正確,測(cè)量溫度和壓力不準(zhǔn)確。
為了正確計(jì)量蒸汽的質(zhì)量流量,必須考慮蒸汽壓力和溫度的變化,即蒸汽密度補(bǔ)償。實(shí)際使用的蒸氣與理想氣體相比性質(zhì)有較大差別,蒸汽在輸送過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生物態(tài)變化,導(dǎo)致密度也發(fā)生變化,同時(shí)不同類型的流量計(jì)受密度變化影響的方式不同,密度補(bǔ)償要通過(guò)積算儀的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4.蒸汽干度的影響。
為解決這個(gè)問(wèn)題,一方面應(yīng)當(dāng)在流量計(jì)之前的蒸汽主管線上,設(shè)置多處疏水器,將冷凝水及時(shí)排出蒸汽管線;另一方面應(yīng)當(dāng)選用具備干度補(bǔ)償計(jì)算功能的積算儀,通過(guò)計(jì)算,消除誤差,保障蒸汽計(jì)算的準(zhǔn)確性。
4.管道振動(dòng)的影響。
蒸汽流量計(jì)等對(duì)機(jī)械振動(dòng)比較敏感,計(jì)量結(jié)果易受干擾,應(yīng)對(duì)流量計(jì)前后管道作可靠的支撐設(shè)計(jì)。
我公司蒸汽使用量不穩(wěn)定,冬季由于氣溫較低,蒸汽需求量比較大,夏季需求量則比較小,因此對(duì)流量計(jì)的量程提出了較大范圍要求。鑒于流量計(jì)量程的局限性,為保障計(jì)量的準(zhǔn)確性,在減溫減壓裝置之前并聯(lián)安裝了兩臺(tái)流量計(jì)分別用于大流量及小流量時(shí)的計(jì)量,并設(shè)置了足夠的直管段保證不出現(xiàn)流量擾動(dòng),并對(duì)管線增加了可靠的支撐,避免出現(xiàn)管道振動(dòng)。渦街流量計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)可動(dòng)部件,安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)費(fèi)用低,適用于小流量的工況下,當(dāng)蒸汽流量不高于25t/h時(shí),我們選用了DN150渦街流量計(jì)計(jì)量,測(cè)量準(zhǔn)確度為±1%。但是在大流量、大管徑工況下,渦街流量計(jì)準(zhǔn)確性較差,因此當(dāng)流量高于25t/h時(shí),我們選用了DN300阿牛巴流量計(jì),并與測(cè)量差壓的儀表一起配套使用,測(cè)量精度為±1%(如圖1)。
由于蒸汽計(jì)量是按照噸結(jié)算,因此蒸汽密度的變化嚴(yán)重影響了計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,蒸汽密度隨著工況溫度、壓力變化而變化,所以要求配套使用的積算儀一定具有對(duì)流量信號(hào)進(jìn)行溫度、壓力、干度補(bǔ)償功能,并且應(yīng)當(dāng)具備數(shù)據(jù)通信功能,使得流量數(shù)據(jù)可以在DCS系統(tǒng)中顯示。綜上所述,我們選用了RMC621型流量積算儀,一機(jī)適用多種介質(zhì),多種流量計(jì),并通過(guò)設(shè)置兩路計(jì)量的方式,很好的保障了測(cè)量的精度,很好的滿足的使用需求。
四、補(bǔ)水系統(tǒng)的設(shè)置
減溫減壓裝置的原理是利用調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度,起到調(diào)節(jié)蒸汽壓力的作用;利用水泵及調(diào)節(jié)閥門自動(dòng)添加水,起到降低蒸汽溫度的作用。設(shè)置自來(lái)水及冷凝水兩套供水系統(tǒng),并設(shè)置單向閥防止兩條管路混流,設(shè)置過(guò)濾器用于過(guò)濾管道中的雜質(zhì),設(shè)置水表用于計(jì)量增加的水量。日常情況下啟用冷凝水系統(tǒng),當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)可以使用自來(lái)水供水系統(tǒng)(如圖2)。
五、冷凝水的循環(huán)利用
原蒸汽系統(tǒng)的冷凝水直接就進(jìn)排放,造成了不小的浪費(fèi),為解決此問(wèn)題,利用原有的DN100冷凝水管道將公司罐組和管道的蒸汽冷凝水經(jīng)收集罐輸送至減溫減壓裝置水罐,為避免冷凝水?dāng)U散,管線兩端進(jìn)行了斷開(kāi)處理。減溫減壓水罐液位降低到1.4米時(shí),水泵自動(dòng)啟動(dòng)將冷凝水補(bǔ)充至減溫減壓水罐,當(dāng)減溫減壓水罐液位達(dá)到1.6米時(shí),補(bǔ)水自動(dòng)停止,實(shí)現(xiàn)了智能化控制。
六、換熱站供氣管道的改造
為保障冬季供暖需對(duì)公司1#換熱站提供蒸汽,原有的DN400蒸汽管道管徑大,熱損耗高,因此為我們另辟蹊徑,將冷凝水管線改為蒸汽管線,將DN400,DN100管線斷開(kāi),避免蒸汽擴(kuò)散至其他區(qū)域。兩根管道之間的跨接采用上挑設(shè)計(jì),避免冷凝水進(jìn)入DN100管線。對(duì)公司2#換熱站供蒸汽的管道改造采取了類似的方法。由于DN100冷凝水管道未與2#換熱站連接,管道末端的將冷凝水管道再次與蒸汽管道進(jìn)行跨接,并將蒸汽管道斷開(kāi)避免蒸汽擴(kuò)散。改造后的換熱站運(yùn)行平穩(wěn),冬季為港區(qū)供暖,室內(nèi)溫度最高可達(dá)25℃,保障了職工的工作條件。
綜上所述改造后的蒸汽系統(tǒng)(附圖2),盡可能的降低了蒸汽在管道中的熱損失,降低熱損失量達(dá)50%;避免了冷凝水的浪費(fèi),每日冷凝水回收量可達(dá)100立方。通過(guò)對(duì)過(guò)熱蒸汽的補(bǔ)水,經(jīng)使用測(cè)算,添加的水量占供氣量的70%,此項(xiàng)措施每日可節(jié)省蒸汽費(fèi)用可達(dá)兩萬(wàn)元。新設(shè)置的兩臺(tái)流量計(jì),運(yùn)行穩(wěn)定,計(jì)量精準(zhǔn),減少了與供氣單位的糾紛。改造后的蒸汽系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了非常好的使用效果,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,實(shí)現(xiàn)了精確計(jì)量,降低了公司運(yùn)營(yíng)成本,保障了主營(yíng)業(yè)務(wù)的順序有序進(jìn)行。
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