孫 兵, 梁西川, 袁 波, 盧明明
(中車株洲電機有限公司, 湖南株洲 412001)
HXD1系列機車產品型號有HXD1、HXD1B、HXD1C、HXD1D,配屬全國12個鐵路局及神化集團,共計36個機務段。HXD1系列機車所配牽引電機裝車及檢修情況列表及產品設計參數,見表1、表2。
表1 牽引電機裝車檢修情況列表
表2 HXD1機車(JD160型)牽引電機設計參數表
C6修以C5修程為基礎編制,主要更新件相同:軸承、橡膠件和緊固件等,并新增了傳感器更新。
C6修相對于C5修機車運行公里數增加,電機結構件尺寸變形可能性增大,軸承室、軸承檔、機座和端蓋止口等關鍵尺寸需要在C6修初期進行測量評估。定子絕緣是否需要重新浸漆和絕緣子是否更換需要在C6修初期進行狀態(tài)評估。
通過C5修積累數據,判斷C6修機車電機的機座和端蓋等結構件裂紋或開裂的可能性較小,C6修相關結構件失效檢查與C5修相同。C6與C5修主要差異見表3。
表3 HXD1機車電機C6與C5修主要差異項
牽引電機各部件設計壽命見表4。
表4 產品設計壽命
牽引電機的壽命主要為絕緣結構壽命,牽引電機屬于大功率、中低壓電機,熱老化是牽引電機絕緣結構老化的最主要因子。絕緣結構熱壽命預測如下:
JD160電機運行時平均溫升為165 K,以春秋、冬、夏3個時間段進行分類,假設春秋環(huán)境平均溫度為25℃,冬季溫度為15℃,夏季環(huán)境溫度為35℃,那么春秋、冬、夏3個時間段的運行溫度分別為190℃、180℃、200℃,根據阿侖尼烏斯方程,一年以5 000 h時間運行計算,JD160電機定子絕緣運行壽命為約32 a。
=32(a)
軸承壽命主要影響因素為交變載荷和振動。
傳感器壽命主要影響因素為振動和交變的溫升。
異步牽引電機安裝在車體下的轉向架上,其工作條件惡劣,主要表現在:
①使用環(huán)境惡劣,須承受雨、雪、風、沙等的侵襲;
②要承受來自輪軌的沖擊力;
③負載變化大;
④由逆變器供電,電流中含有大量的諧波成分,使得電機發(fā)熱更厲害,對溫升的要求苛刻。
由于運行工作條件和評估工作條件的差異,加上制造檢修的偏差,牽引電機的各部件實際使用壽命并不完全等同于設計壽命。如實際運用中輪軌的沖擊振動會導致電氣連接件的疲勞損傷,降低絕緣結構壽命;而電機內部受污染受潮程度差異較大,絕緣結構的實際壽命會偏離設計壽命。
在堅持以可靠性為中心的維修理論,提高機車運用效率,降低機車全壽命周期費用的方針指導下,總結機車電機運用檢修數據,合理分配管理電機各部件壽命。
2.2.1絕緣結構壽命評估
對于HXD1機車牽引電機C6修,壽命管理主要為絕緣結構、軸承和傳感器各零部件的壽命管理。
C5修期間,通過對JD160電機實物定子繞組進行剩余擊穿電壓測試,推算JD160電機主絕緣實際壽命。C6修初期,可進一步進行實物測試,評估定子絕緣實際壽命。通過重新浸漆,可提高定子的防潮防污染能力,一定程度上提升絕緣壽命。
2.2.2軸承壽命評估
軸承設計壽命10年,根據軸承應用經驗,一般實際壽命為其2/3,即6年。通過C5修磨損評估和軸承故障狀況,可判斷軸承壽命能滿足100萬km的要求。
(1)磨損壽命評估
軸承游隙:通過統(tǒng)計重慶C5修HXD1C機車的12臺JD160A電機N端軸承的游隙(見表6),可以看出軸承磨損量適中,最大游隙為0.197.平均游隙為0.181左右,比設計的最大游隙大20%。
軸承游隙分析:電機新造出廠時,非傳動端軸承裝配游隙為0.075 5~0.15。按照軸承在正常磨損時,游隙和運行公里數接近線性關系,預測電機軸承正常磨損時,到C5修時(運行至100萬km),軸承游隙不超過0.21屬于正常磨損狀態(tài)。12臺C5修電機軸承游隙平均值在0.181,最大值在0.197,屬于正常磨損范圍,見表5。
表5 12臺C5修機車JD160A電機N端軸承游隙 mm
(2)軸承故障狀況
整個C5修壽命周期內,某段HXD1機車電機軸承運行平穩(wěn),總共出現了9臺電機異聲落修電機,返廠解體檢查未發(fā)現軸承剝離或損傷失效。某段共有250×8=2 000臺電機,異聲故障率低于0.5%。
2.2.3傳感器壽命評估
傳感器設計壽命20年,設計計算老化主要原因為速度傳感器中焊錫部位。通過對前期故障傳感器和C6修初期傳感器的狀態(tài)檢查,確認實際壽命影響因素,并通過對薄弱部位的剩余壽命推算傳感器的實際使用壽命。
某段今年更換2個速度傳感器和1個溫度傳感器,故障率低,屬于偶發(fā)故障。HXD1系列機車電機在線運行速度傳感器平均更換率接近1%,故障統(tǒng)計分析表明確有電路板(焊錫部位)故障,但不是最主要故障。從湖東和其他機務段運行的HXD1系列機車電機傳感器故障看,尚未發(fā)現故障率逐漸增加的現象,但出現了個別機務段某一時間段故障率較高情況。
HXD1系列機車電機某制造商對速度傳感器返廠進行了分析統(tǒng)計,近70%的傳感器返廠后功能是正常的,通過高低溫試驗沖擊、振動等手段也未能檢測出故障。能夠檢測或重現故障并能進行原因分析的為30%。返廠速度傳感器故障原因統(tǒng)計分析表明,大多故障都發(fā)生在傳感器的感應探頭,雖然焊錫部位不是主要故障,但基本上是探頭內部的電路板相關原因造成的傳感器功能失效見圖1。
圖1 某制造商返廠速度傳感器故障原因分析
2015年5月~2017年6月,HXD1系列機車電機第一個C5修期間,速度傳感器平均更換率3.4%。C5修報廢傳感器原因較多,故障主要形式有傳感器電纜及波紋管損壞、連接器損壞等外觀損壞,探頭失效也主要是外觀損傷。傳感器報廢原因分析見圖2。
圖2 傳感器C5修報廢原因分析
檢修期間電機傳感器故障率高于在線運行故障率,原因為傳感器產品本身為易損傷件,安裝在車下且暴露在外,外部偶爾受石頭擊打和異常電壓沖擊等,在線運行已有部分傳感器損傷,但還未影響性能,另外,檢修期間產品轉移較多,防護不到位導致傳感器失效因素增加。
目前傳感器主要失效與設計壽命預測的薄弱點老化失效關聯(lián)度不大。從C5修的故障率和個別機務段故障狀況來看,需要在C6修初期進行進一步的狀態(tài)評估。從以可靠性為中心的維修理論出發(fā),C6修建議暫定傳感器為更新。
產品現場實際運用過程中,牽引電機接線盒蓋板螺栓易斷裂。前期對故障進行分析后,認為主要原因有:
(1)螺栓可能存在扭力值過扭的現象
(2)牽引電機接線盒蓋板螺栓緊固過程中未涂抹螺紋鎖固膠樂泰243
(3)接線盒蓋板橡膠密封墊結構由于橡膠墊的壓縮等因素,比剛性連接結構相比更容易導致緊固螺栓的松弛和松脫。
(1)接線盒蓋(圖3)減薄至3 mm;
(2)接線盒蓋板(圖4)緊固采用10.9級M8x20螺栓配合8大墊圈和8彈簧墊圈。
(3)接線盒蓋安裝孔改為沖孔形式,在接線盒蓋內側形成凸臺,凸臺高度為2.2~2.5 mm。粘上3 mm橡膠墊后,凸臺與橡膠墊內側面有0.5~0.8 mm間隙。在用螺栓緊固壓緊后,凸臺處與接線盒面形成剛性連接結構,減少接線盒蓋板松動,從而減少蓋板的剪切作用,同時能壓緊橡膠墊,保證密封性。
(4)接線盒蓋板四周沖成帽型,四角采用點焊成一個整體,從而增加了蓋板的防水防塵性能。
圖3 接線盒蓋
圖4 接線盒蓋板
接線盒蓋板裝配好后見圖5。
圖5 接線盒蓋板裝配后
[1] 中國鐵路總公司. HXD1B型電力機車檢修技術規(guī)程_C5修[M].北京:中國鐵道出版社,2016.