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        高壓油頂起裝置壓力下降分析及處理

        2018-05-08 06:03:37呂志鵬季懷杰
        水電站機(jī)電技術(shù) 2018年4期

        呂志鵬,季懷杰

        (清遠(yuǎn)蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠(yuǎn) 511853)

        1 引言

        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站(以下簡稱“清蓄”)高壓頂起裝置系統(tǒng)由杭州東芝設(shè)計(jì)并制造,該裝置流體介質(zhì)為L-TSA32型潤滑油,動力源由1套交流高壓齒輪油泵做主用、1套直流高壓齒輪油泵做備用組成,在機(jī)組啟動、停機(jī)過程中高壓頂起裝置投入工作,高壓油泵將取自下導(dǎo)推力油盆流經(jīng)過濾器的潤滑油加壓,經(jīng)過過濾器、溢流閥、逆止閥等輔件將13.7MPa穩(wěn)定壓力的高壓油由12塊推力瓦中心的注油孔注射到推力瓦與鏡板之間,形成穩(wěn)定的油膜以防止機(jī)組在低轉(zhuǎn)速的情況下推力瓦磨損嚴(yán)重。高壓油頂起裝置系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 清蓄高壓油頂起裝置簡圖

        2 現(xiàn)象的描述

        清蓄1號機(jī)動態(tài)調(diào)試初始,機(jī)組啟動打開導(dǎo)葉的過程中推力軸承高壓油頂起裝置注油泵出口壓力多次從靜態(tài)調(diào)試過程中的整定值12.8~13.2MPa(設(shè)計(jì)值為13.7MPa)下降至低于10.8MPa的跳機(jī)整定值而導(dǎo)致機(jī)組QSD動作、啟動失敗。

        圖2 高壓注油系統(tǒng)壓力曲線

        圖2為機(jī)組啟動過程中高壓油頂起裝置油泵出口壓力的變化曲線圖,從圖中可以看出,油壓變化主要有3個階段:

        A-B:備用直流高壓油泵建壓成功后關(guān)閉,再啟動主用交流高壓油泵,油壓呈現(xiàn)升高、降低、再升高的趨勢。

        B-C:機(jī)組仍處于靜止?fàn)顟B(tài),高壓注油泵壓力穩(wěn)定在12.8MPa,低于溢流閥泄壓設(shè)定值13.7MPa。

        C-D:機(jī)組開始升速,油壓瞬間升高到14.2MPa在人為強(qiáng)制隔離油壓低跳機(jī)的信號情況下,油壓逐漸降低至10.5MPa左右后趨于穩(wěn)定。

        高壓油頂起裝置油壓低跳機(jī)整定值為10.8MPa,壓力油穩(wěn)定在10.5MPa低于整定值,導(dǎo)致機(jī)組啟動失敗。

        3 原因分析

        (1)常規(guī)機(jī)組在正常情況下,整個過程由壓力繼電器控制使得高壓油頂起裝置油壓特性曲線如圖3所示:

        圖3 油壓特性曲線

        1)機(jī)組自動開機(jī)令發(fā)出后,高壓油泵起動,在瞬時建立峰值油壓Pmax,清蓄1號機(jī)初調(diào)試時的Pmax大約為17~18MPa。

        2)油壓升高之后很快下降,此時轉(zhuǎn)子已處于頂起狀態(tài),而后趨于平穩(wěn)。

        3)機(jī)組轉(zhuǎn)子將要起動時,油壓已經(jīng)平穩(wěn),即壓力繼電器接點(diǎn)動作的整定值,如圖3中壓力P。清蓄1號機(jī)初調(diào)試時穩(wěn)態(tài)油壓P1=13.1~13.2MPa(繼之,又降至12.8MPa,參見圖2)。

        (2)從圖2可以看到,在清蓄機(jī)組開始轉(zhuǎn)動瞬間,注油泵出口壓力躍升至14MPa左右,然后下降至10.5MPa趨于平穩(wěn)。

        1)機(jī)組啟動瞬間注油泵出口壓力產(chǎn)生波動,為直流注油泵和交流注油泵切換導(dǎo)致,屬正常,且持續(xù)時間極短不會影響機(jī)組正常啟動進(jìn)程。

        2)表1是機(jī)組運(yùn)行一段時間后推力軸瓦的瓦溫檢測記錄,可以看出瓦溫是穩(wěn)定均衡的,應(yīng)可推斷各塊軸瓦的負(fù)載大致均衡,未出現(xiàn)個別瓦因瓦隙泄油偏大的異常情況。

        表1 推力軸承瓦瓦溫測量結(jié)果

        從以上情況分析,由于機(jī)組開始轉(zhuǎn)動前注油泵出口壓力僅約12.8MPa是偏低的,這就可能造成機(jī)組轉(zhuǎn)動后注油壓力穩(wěn)定值低至10.5MPa,小于整定值10.8MPa(下限),導(dǎo)致QSD跳機(jī)、啟動失敗。

        (3)表2系機(jī)組靜態(tài)調(diào)試過程中高壓油頂起裝置作用下轉(zhuǎn)動部件的頂起量(相當(dāng)于油膜厚度)的測量數(shù)據(jù)。

        表2 轉(zhuǎn)動部件頂起量

        從測量數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)注油泵出口壓力為10 MPa時大約有0.065mm頂起量,油膜約60μm左右。根據(jù)廠家要求及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),油膜厚度已滿足機(jī)組運(yùn)行需要,但為保證油膜均勻、連續(xù)、穩(wěn)定,減小推力瓦間的油膜厚度的不均衡性,降低高壓油頂起裝置的壓力波動,可以確定高壓注油泵出口壓力下限確定為10.8MPa、溢流閥整定值確定為13.7MPa是非常必要的,不宜進(jìn)行下調(diào)。

        4 采取的調(diào)整措施

        (1)根據(jù)清蓄電站高壓油頂起裝置系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理,調(diào)整各塊推力瓦接通油路上的節(jié)流閥是能夠起到調(diào)節(jié)各塊推力瓦注油壓力、流量的作用。根據(jù)一般的經(jīng)驗(yàn),由于各塊推力軸瓦的油膜溢油量是不盡相等的,可以采取調(diào)整推力瓦前節(jié)流閥的開度,直至各推力瓦溢油量調(diào)整相差不大,再檢測各推力瓦油膜厚度予以驗(yàn)證。繼之進(jìn)行進(jìn)一步精調(diào)整,最終使推力瓦油膜厚度調(diào)整到相互差值不大于0.02mm,并鎖定節(jié)流閥。

        (2)清蓄電站采用MG型雙向節(jié)流閥(見圖4),其工作原理是:壓力油通過圖示的“旁孔”流向閥體和可調(diào)套筒之間形成的節(jié)流口,轉(zhuǎn)動套筒能夠改變節(jié)流口的斷面,進(jìn)而調(diào)節(jié)壓力油的壓力和流量。清蓄機(jī)組采用MG-3/8”型雙向節(jié)流閥,流量與壓力差的關(guān)系曲線則如圖5所示。

        圖4 MG型節(jié)流閥

        圖5 MG-8Q-△P曲線

        (3)東芝水電(清蓄機(jī)組設(shè)計(jì)制造商)以達(dá)到設(shè)計(jì)要求為宗旨進(jìn)行了有序的調(diào)整工作:

        1)排盡下導(dǎo)/推力油槽全部儲油。

        2)調(diào)整節(jié)流閥和溢流閥,對交流注油泵運(yùn)行時的系統(tǒng)壓力進(jìn)行了反復(fù)測試。各推力瓦的進(jìn)口節(jié)流閥均調(diào)整(小)了約45°,溢流閥也相應(yīng)作了適當(dāng)調(diào)整,使得供油管路出口壓力保持13.7MPa。其時,溢流管路上壓力表指示為14.1~14.2MPa,測量溢流閥流量約10L/min。

        3)將各供油支管與推力瓦解開,拆除單向閥,在壓力表校驗(yàn)儀上手動升壓到14MPa檢查各單向閥;經(jīng)檢查,12只單向閥均能保壓14MPa無泄漏。

        4)在供油管壓力達(dá)7MPa時分別對各支管流量進(jìn)行檢測,經(jīng)共10次調(diào)整,最終達(dá)到表3所示的設(shè)計(jì)要求值。

        5)回裝單向閥及各支管組件連接推力瓦,在油槽充油完成后運(yùn)行交流注油泵,在不同壓力進(jìn)行測量高壓注油裝置的頂起高度,詳見表4、圖6。

        表3 單塊推力瓦及溢流流量測量

        表4 轉(zhuǎn)動部件頂起高度

        圖6 油壓與油膜關(guān)系曲線

        6)進(jìn)行直流注油泵試驗(yàn),其結(jié)果與表4列示基本相同。

        5 結(jié)論

        最終仍按溢流閥溢流壓力13.7MPa、高壓注油泵出口壓力下限10.8MPa的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了調(diào)整,復(fù)測試驗(yàn)及機(jī)組投入運(yùn)行實(shí)測:

        (1)機(jī)組啟動運(yùn)行后高壓注油泵壓力一直波動在12.97~13.56MPa,平均穩(wěn)定值為13.3MPa>跳機(jī)整定值10.8MPa,符合設(shè)計(jì)要求。

        (2)溢流閥溢流壓力整定為13.7MPa,測得溢流量為10.7L/min,滿足溢流量>5L/min的設(shè)計(jì)計(jì)算值。

        (3)經(jīng)測算,推力軸承分塊瓦流量為3.923L/min,符合3.6~4.0L/min的設(shè)計(jì)計(jì)算值要求。

        (4)推力瓦頂起高度(相當(dāng)于油膜厚度)為0.09 mm,符合設(shè)計(jì)要求。

        (5)通過正確有序的調(diào)整,使得推力軸承高壓油頂起裝置進(jìn)入安全高效狀態(tài),能夠保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

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        [2] 陳勇旭,武彬.深溪溝水電站發(fā)電機(jī)制動系統(tǒng)及高壓油頂起裝置[J].水電站機(jī)電技術(shù),2010(12).

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