葉俊華 馮小剛 單國平 宋多培 張紹鵬(新疆油田公司準東采油廠)
吉7井區(qū)稠油油藏,50℃時地面原油平均密度為0.934 g/m3,平均黏度為883.54 mPa·s,平均含蠟量為4.61%,凝固點為1.88℃。根據(jù)我國稠油油藏分類標準,屬于特深層普通稠油油藏,采用常規(guī)射稠油熱采等開發(fā)方式,難以實現(xiàn)經(jīng)濟開發(fā)。油藏采用冷采開發(fā)方式,實施常規(guī)注水驅(qū)動,實現(xiàn)了經(jīng)濟高效開發(fā)。常規(guī)注水開發(fā)較蒸汽驅(qū)開發(fā),采出液溫度低,原油流動性較差,常規(guī)集輸工藝無法滿足生產(chǎn)要求,采用摻熱水雙管集輸工藝[1]有效解決集輸問題。
1)吉7井區(qū)P3wt1油藏地面原油最高黏度10 027 mPa·s(50℃),最低黏度100.5 mPa·s;P3wt2油藏地面原油最高黏度3000 mPa·s(50℃),最低黏度144.1 mPa·s,導(dǎo)致了井與井之間,站與站之間的摻水量需求的差異較大,需要根據(jù)原油黏度分布區(qū)域確定最佳摻水量。
2)回摻水出站溫度65℃,進站溫度30℃,摻水管線系統(tǒng)溫降30℃,其中摻水前(中心站至井口回摻前)管線沿程溫降21.5℃,占總溫降的72%,出站溫度對單井集輸貢獻率低。
3)相變爐對回摻水和油區(qū)來液加熱為共同換熱方式,回摻水溫度和油區(qū)來液溫度不能單獨控制;為保證集中拉油站來液沉降脫水溫度在65℃以上,回摻水出口溫度必須控制在60℃以上。出現(xiàn)回摻水管程結(jié)垢嚴重,換熱效率低的問題。
4)原油處理工藝適應(yīng)性差。原油處理采用常規(guī)電化學(xué)沉降脫水工藝:井區(qū)原油經(jīng)罐車拉至北三臺聯(lián)合站,卸入毛油罐,在毛油罐預(yù)脫水后,經(jīng)稠油多功能處理器處理,并與稀油多功能處理器處理原油混合進入儲油罐沉降,采取沉降放水方式,實現(xiàn)原油合格外交。
毛油罐溫度低,達不到預(yù)脫水要求,罐底水含油超標,對污水處理系統(tǒng)沖擊大。原油在毛油罐內(nèi)沉降36 h后,底水上部仍存在厚度達18 cm的乳狀液過渡層,取樣分析乳狀液含油達12%。
毛油罐預(yù)脫水后原油溫度只能維持在30℃左右,高黏度原油導(dǎo)致轉(zhuǎn)油泵轉(zhuǎn)液困維,不能確保稠油多功能處理平穩(wěn)進液的要求。毛油罐預(yù)脫水含油較高,最高達到80 000 mg/L,遠高于污水處理系統(tǒng)的預(yù)處理罐進口含油指標500 mg/L,導(dǎo)致預(yù)處理罐出口含油較高,高含油污水進入過濾器后,又污染濾料,從而造成污水處理系統(tǒng)出口含油、懸浮物都不達標。
北三臺聯(lián)合站原油系統(tǒng)稀油來液為北三臺油田,其水型為CaCl2型,而吉7井區(qū)油藏水型為NaHCO3型,實驗表明兩種水型混合后,穩(wěn)定指數(shù)SAI小于5,表明結(jié)垢趨勢嚴重。多功能處理器脫出水溫度為55~65℃,加劇了出水管線結(jié)垢的趨勢,導(dǎo)致原油處理能耗高、熱效率低。
通過研究確定不同黏度區(qū)域最佳摻水量、優(yōu)化摻水溫度、提高稠油處理適應(yīng)性,實現(xiàn)吉7稠油集輸及處理低成本、高效率運行[2]。
1)吉7井區(qū)稠油黏度在1000 mPa·s以下區(qū)域的稠油,含水率達到65%時黏度均降至600 mPa·s以下,可滿足集輸要求。含水率繼續(xù)升高,黏度降低不明顯。
2)吉7井區(qū)黏度在1000~2000 mPa·s區(qū)域的稠油,含水率達到70%時黏度均降至600 mPa·s以下,可實現(xiàn)集輸要求。含水率繼續(xù)升高,黏度降低不明顯。
3)吉7井區(qū)黏度在2000~3000 mPa·s區(qū)域的稠油,含水率達到75%時黏度均降至600 mPa·s以下,可實現(xiàn)集輸要求。含水率繼續(xù)升高,黏度降低不明顯。
根據(jù)對回摻水在不同溫度下結(jié)垢趨勢分析,回摻水出口溫度在50℃以上,穩(wěn)定指數(shù)SAI小于6,相變爐水相管線結(jié)垢嚴重,堵塞管道,影響換熱效率。從集中拉油站到井口回摻前的溫降斜率最大,從井口回摻前到集中拉油站,斜率最小,說明中心站溫度變化對井口回摻的溫度變化影響小,這為回摻水溫度優(yōu)化提供了條件。
中心站回摻水出口溫度每降低5℃,對應(yīng)計量站回摻水撬溫度降低約3.7℃;井口回摻前水溫降低約2.5℃;井口回摻水后油水溫度降低1.65℃;中心站進液溫度降低1.65℃,井口回摻后含水達到反相點后,5℃溫度變化對吉7井口回壓影響很小。
油水混合前管線沿程熱能損失占比約73%,摻水撬至井口管線能耗損失大,主要通過優(yōu)化相變爐出口溫度,來降低摻水管線沿?zé)崮軗p失,提高熱效率,工藝優(yōu)化見圖1。
1)新建螺桿泵作為稠油回脫轉(zhuǎn)油泵,使稠油處理系統(tǒng)轉(zhuǎn)液能力和多功能處理能力相匹配,解決吉7稠油轉(zhuǎn)油能力不足的瓶頸問題。
毛油罐原供汽伴熱管線規(guī)格為D32×3金屬管線,更換為D60×3.5無縫鋼管,使回脫泵稠油輸液溫度保持在40℃以上,確保稠油最低輸送溫度。
2)優(yōu)化1#、2#多功能水位調(diào)節(jié)器,延緩出水管線結(jié)垢趨勢[3]。水位調(diào)節(jié)器進水管線由DN150擴為DN200,提高一段出水能力,改變油水界面位置,降低多功能出水溫度。
優(yōu)化后,摻水量由每日1940 m3降為1476 m3,日減少摻水量464 m3,井口回壓基本不變,對比見表1。
圖1 相變爐工藝改造流程
表1 吉摻水量優(yōu)化統(tǒng)計
3.2.1 出站起點溫度優(yōu)化效果
優(yōu)化后,夏季回摻水出站溫度由60℃降為45℃,冬季由65℃降為50℃,集油進站溫度及井口回壓優(yōu)化前后變化不大。夏季節(jié)約天然氣費用118萬元,冬季節(jié)約天然氣費用62.7萬元,年節(jié)約天然氣費用180.7萬元。
3.3.2 單井集輸效果
選擇吉7南部黏度相對高,單井管線長的J9406井進行效果跟蹤,J9406井50℃原黏度2346 mPa·s,單井管線452 m,中心站摻水溫度降低15℃,到J9406井口溫度只降低3.1℃,溫度優(yōu)化前后,回壓均為0.5 MPa,集輸正常。中心站回摻水溫度從65℃優(yōu)化到50℃以下,回摻水可滿足整個油區(qū)集輸要求。
相變爐工藝優(yōu)化后,出水溫度降低,出油溫度升高,既降低回摻水沿程能耗,又延緩了管線結(jié)垢趨勢;同時沉降罐油溫升高,保證預(yù)脫水效果,見表2。
表2 相變爐改造前后效果對比
優(yōu)化后,水位調(diào)節(jié)器進水管線由DN150擴為DN200,提高一段出水能力。一段油水界面降到火筒以下(由2.1 m降至1.3 m),油層厚度變厚,保證原油有效停留時間[4];脫出水溫度由55℃降至35℃,油出口溫度由55℃升至65℃,延緩出水管線結(jié)垢趨勢[5-6],年節(jié)約天然氣費用173萬元。
1)通過對雙管傳熱影響因素和不同溫度下稠油含水率及黏度關(guān)系的分析研究,確定了吉7稠油不同黏度范圍的摻水量和最佳摻水溫度,形成經(jīng)濟有效摻水集輸示范區(qū)。
2)通過對工藝適應(yīng)性分析研究,找出了原油脫水困難、水管線結(jié)垢原因,為類似油藏的原油處理提供了參考。
3)吉7井區(qū)摻水溫度優(yōu)化后,夏季節(jié)約天然氣費用118萬元,冬季節(jié)約天然氣費用62.7萬元,年節(jié)約天然氣費用180.7萬元。
4)原油多功能處理器采用油水界面調(diào)節(jié)技術(shù)后,一段油水界面降到火筒以下,油層厚度變厚,保證原油有效停留時間;脫出水溫度由55℃降至35℃,油出口溫度由55℃升至65℃,年節(jié)約天然氣費用173萬元。
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