殷曉東,丁新彥
(1.漯河天潤彩印包裝有限公司;2.漯河市泥河洼管理處,河南 漯河 462000)
雙匯集團(tuán)天潤彩印公司在二十世紀(jì)90年代引進(jìn)了韓國一臺干法復(fù)合機(jī),由于元件老化,控制精度降低,故障率高,生產(chǎn)能力不能滿足工藝要求。經(jīng)對該設(shè)備技術(shù)評審后,對驅(qū)動及控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,使干法復(fù)合機(jī)重新煥發(fā)青春。
干式復(fù)合是在一種基材上均勻涂布一層粘和劑,通過烘箱干燥后與第二種復(fù)合基材粘合形成新的復(fù)合材料的設(shè)備。干法復(fù)合機(jī)由兩套放卷單元,一套進(jìn)料單元,一套涂膠單元、三組干燥裝置、一套復(fù)合單元和一套收卷單元組成。干式復(fù)合機(jī)傳動系統(tǒng)如示意圖1所示。
原干法復(fù)合機(jī)設(shè)計最高復(fù)合速度150m/min,張力控制精度±0.5kg,張力控制范圍5~40kg/全幅。主要存在問題是控制系統(tǒng)是可控硅直流拖動,電子分立元件模擬調(diào)速,器件參數(shù)易漂移,元件老化,控制精度低,故障多。
圖1 干法復(fù)合機(jī)的基本結(jié)構(gòu)
按照可靠性、合理性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性,設(shè)計改造的電氣系統(tǒng),對干法復(fù)合機(jī)的9個傳動點(diǎn),每一個傳動點(diǎn)由一臺交流變頻電機(jī)拖動,主控單元采用S7-300,通過西門子MPI串行通信總線與觸摸屏連接,構(gòu)成一個以S7-300為核心,以觸摸屏為操作終端,變頻器為終端執(zhí)行機(jī)構(gòu)的高速數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
變頻器調(diào)速裝置設(shè)計選用安川G7系列變頻器,每臺變頻器均由脈沖編碼器測量電機(jī)轉(zhuǎn)速,構(gòu)成閉環(huán)速度負(fù)反饋控制系統(tǒng)。通過功能設(shè)置變頻器內(nèi)部實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制,系統(tǒng)具有很高的穩(wěn)態(tài)精度和動態(tài)快速響應(yīng)能力,靜態(tài)精度可以達(dá)到≤±0.01%,動態(tài)精度達(dá)到≤ ±0.05%。
變頻器功率型號的選擇如表1所示。
表1 變頻器選型一覽表
測速編碼器選用OMRON型號為E6B2-CWZ5B 600脈沖/轉(zhuǎn)。該編碼器為增量型光電旋轉(zhuǎn)編碼器,為非接觸式結(jié)構(gòu),使用壽命長、可靠性高,提高了信號的抗干擾能力和傳輸距離。
變頻器采用帶PG卡的矢量控制模式,具有過流、過壓保護(hù)控制、張力調(diào)節(jié)控制、故障檢測和保護(hù)、電機(jī)溫度監(jiān)視等。PG卡的連接方式如圖2所示。
圖2 變頻器PG卡的連接路圖
PLC采用西門子公司S7-300的CPU314。該CPU上集成了兩個PROFIBUS-DP接口,其中一個作為MPI口,通過該口與裝有編程軟件Step7的計算機(jī)連接可進(jìn)行編程、調(diào)試、診斷等。另一個DP接口,可以將S7-300作為DP主站或從站加入到MPI網(wǎng)絡(luò)中,對現(xiàn)場操作臺觸摸屏設(shè)備連接,實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制。
觸摸屏選用西門子公司的MP277-10,主要用于現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀況監(jiān)測、數(shù)據(jù)采集及處理、電氣設(shè)備開關(guān)控制及用于參數(shù)調(diào)整的自動系統(tǒng)控制功能。
改造設(shè)計利用PLC和變頻器傳動,將干法復(fù)合機(jī)的兩個放卷、進(jìn)料、涂布、復(fù)合輥和收卷輥分別由單獨(dú)的變頻器拖動,通過控制各段傳動輥的線速度,實(shí)現(xiàn)張力的高精度控制。
干法復(fù)合機(jī)復(fù)合材料經(jīng)過兩個放卷、進(jìn)料、涂布、復(fù)合和收卷完成整個復(fù)合過程,由于各傳動輥的線速度差異,因此在各傳動輥間產(chǎn)生張力,根據(jù)復(fù)合工藝要求對各段張力進(jìn)行控制,各段張力的控制精度要求在±1%以內(nèi)。每臺電機(jī)需要一個張力給定或速度給定信號,需要占用的AO通道數(shù)為9路,收卷裝置需錐度控制,因此共需10個模擬信號通道。
系統(tǒng)主要由人機(jī)界面、PLC、矢量變頻器、編碼器和擺輥式張力檢測機(jī)構(gòu)組成,通過人機(jī)界面可以在線顯示設(shè)備運(yùn)行狀況、設(shè)定設(shè)備各項(xiàng)參數(shù);在系統(tǒng)中PLC是用作設(shè)備的張力控制和設(shè)備I/O控制;安裝在傳動軸上的編碼器脈沖信號回饋到矢量變頻器的PG卡中,形成速度閉環(huán),使整體速度精度控制在3‰以內(nèi)。
為提高各段張力的控制高精度和速度響應(yīng)性,本系統(tǒng)采用PID控制和同步控制相結(jié)合的方式。變頻器和編碼器組成速度控制內(nèi)環(huán),PLC、張力傳感器組成張力外環(huán),實(shí)現(xiàn)對張力的串級控制;同時將測算出的放卷輥輸出線速度,換算成轉(zhuǎn)速后加到放卷輥后各傳動輥的速度環(huán)上,作為速度的初始給定,這樣,在進(jìn)行張力調(diào)節(jié)之前,各傳動輥間線速度基本同步,此時各傳動輥間速度誤差在1%以內(nèi),張力誤差在3%以內(nèi)(實(shí)測值),然后通過張力串級調(diào)節(jié)進(jìn)一步提高張力控制精度。
(1)放卷線控制:放卷輥為干法復(fù)合機(jī)各傳動輥的第一級,其它各輥速度跟隨放卷輥,本方案在人機(jī)界面設(shè)定設(shè)備的運(yùn)行線速度,通過測量放卷輥的半徑,可計算出卷輥的轉(zhuǎn)速。
(2)速度同步控制:為保證各傳動輥之間的線速度基本同步,各傳動輥的驅(qū)動單元需進(jìn)行速度初給定,初給定的速度以放卷輥為基準(zhǔn)。設(shè)備的運(yùn)行速度在人機(jī)界面中設(shè)定,通過PLC計算后,換算成各變頻器運(yùn)行的頻率,經(jīng)PLC上模擬量輸出給各輥驅(qū)動變頻器。由于各變頻器的加減速及傳動機(jī)構(gòu)的特性很難一致,需對放卷輥外其它變頻器的速度初始一個修正系數(shù),在不加張力控制時,各傳動輥的速度偏差控制在0.8%以內(nèi)。
(3)張力控制:各段張力的設(shè)定在人機(jī)界面中進(jìn)行,設(shè)定張力由PLC計算,經(jīng)D/A模塊送電氣轉(zhuǎn)換裝置,轉(zhuǎn)換成氣信號后給擺輥氣缸,當(dāng)復(fù)合材料張力大于設(shè)定值時,擺輥上移,反之下降,同時送出電壓信號給PLC。
張力控制是干法復(fù)合機(jī)改造的最核心內(nèi)容,本方案張力控制采用西門子S7-300、安川G7變頻器,以及日本藤倉無阻尼氣缸浮動輥上的旋轉(zhuǎn)電位器組成的閉環(huán)控制系統(tǒng)。
浮動輥上的電位器檢測當(dāng)前浮動輥位置,亦即張力狀況,以模擬電壓信號反饋給PLC;PLC根據(jù)任務(wù)要求及自身程序,計算出相應(yīng)輸出,向變頻器發(fā)出指令,保證各個電機(jī)工作在同步狀態(tài),使張力保持穩(wěn)定。
在設(shè)備一放料、二放料、進(jìn)料、涂布、復(fù)合和收卷部位,共設(shè)計了6套張力檢測器,其中收卷部位除用于張力檢測外,還用于張力的直接控制,與電控轉(zhuǎn)換器、浮動輥和收卷變頻器共同組合,實(shí)現(xiàn)收卷的錐度控制。
收卷張力大小隨著收卷料卷直徑的增大而有規(guī)律地減少,控制模式由張力檢測器、電控轉(zhuǎn)換器、浮動輥和收卷變頻器和PLC共同組合,實(shí)現(xiàn)收卷的錐度控制。
MP277-10觸摸屏通過組態(tài)畫面,實(shí)現(xiàn)了干法復(fù)合機(jī)的全數(shù)字控制,提高了操作機(jī)構(gòu)的安全性和可靠性。
主顯示畫面顯示主機(jī)速度,收料A、B軸及總累積長度,顯示主機(jī)狀態(tài)等功能。擺輥顯示畫面,顯示牽引、復(fù)合、收、放料各擺輥的位置狀態(tài)。在設(shè)定畫面,操作員可設(shè)定最高速度(自動加速目標(biāo)速度),最低速度(自動減速目標(biāo)速度),加速時間(從0m/min到200m/min所需時間),減速時間,收料張力,收料錐度張力等。設(shè)備調(diào)試畫面便于工程師現(xiàn)場調(diào)試,在調(diào)試時輸入工程師密碼才能進(jìn)入。
干法復(fù)合機(jī)技術(shù)升級改造后,與原控制系統(tǒng)相比,機(jī)速由150m/min提高到200m/min,張力精度由<0.5%提高到<0.03%,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、控制可靠、操作便利,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,實(shí)現(xiàn)了自動化助力設(shè)備升級,使老設(shè)備再次煥發(fā)青春。
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