張仕堅(jiān)
摘 要:高速混床作為凝結(jié)水深度除鹽,其運(yùn)行周期的長(zhǎng)短、周期制水量的高低,直接影響了機(jī)組的制水和廢水處理的成本。文章分析了高速混床周期制水量的主要影響因素,并提出相應(yīng)的技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:周期制水量;樹脂配比;二次混脂;再生程度
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2018)11-0103-02
Abstract: As the deep desalination of condensate, high speed mixing bed has a direct effect on the cost of water preparation and wastewater treatment. In this paper, the main influencing factors of periodic water production in high speed mixing bed are analyzed, and the corresponding technical measures are put forward.
Keywords: periodic water production; resin ratio; secondary blending; regeneration degree
前言
凝結(jié)水精處理高速混床設(shè)置在凝結(jié)水泵出口和軸封加熱器之前,主要去除因凝器泄漏、系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物和鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)帶進(jìn)系統(tǒng)中各種陽(yáng)、陰離子,搞好精處理有利于:(1)提高凝結(jié)水水質(zhì),保證優(yōu)良的給水品質(zhì);(2)冷卻水泄露時(shí),去除因泄露而溶進(jìn)的溶解鹽類,為機(jī)組正常停機(jī)爭(zhēng)得時(shí)間;(3)在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),去除凝結(jié)水中的各種鹽類和腐蝕產(chǎn)物,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間。在火力發(fā)電廠中,精處理起著舉足輕重的作用。
1 系統(tǒng)概述
廣東惠州平海發(fā)電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備包括:前置過濾器、高速混床、樹脂捕捉器、再循環(huán)系統(tǒng)和1套旁路系統(tǒng),前置過濾器、高速混床和樹脂捕捉器串聯(lián)運(yùn)行。每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2×50%前置過濾器和4×33.3%高速混床處理。正常運(yùn)行時(shí)過濾器兩臺(tái)并列運(yùn)行,不設(shè)備用?;齑踩_(tái)并列運(yùn)行,一臺(tái)備用,可滿足每臺(tái)機(jī)組100%的凝結(jié)水處理量。并設(shè)置1臺(tái)出力為單臺(tái)混床50%~70%正常出力的再循環(huán)泵;體外再生采用錐塔分離技術(shù),系統(tǒng)設(shè)備包括:陰樹脂再生兼分離塔、陽(yáng)樹脂再生兼貯存塔和樹脂隔離罐。
2 高速混床周期制水量影響因素
高速混床周期制水量的影響因數(shù)很多,從設(shè)計(jì)角度看主要有:處理工藝的選擇(前置過濾器+高速混床等)、高速混床運(yùn)行方式(氫型運(yùn)行或氨化運(yùn)行)、樹脂型號(hào)、樹脂配比;從運(yùn)行角度看主要有:樹脂混合均勻度、樹脂再生程度、樹脂污染老化、高速混床偏流等等?,F(xiàn)就其中幾個(gè)主要因素進(jìn)行分析。
2.1 樹脂配比
我廠凝結(jié)水精處理采用進(jìn)口美國(guó)DOW/美國(guó)羅門哈斯凝膠型均粒樹脂,原設(shè)計(jì)混床內(nèi)陽(yáng)/陰樹脂比例為2:3,單臺(tái)混床內(nèi)陽(yáng)/陰樹脂體積分別為3.33m3和4.93m3。采用氫型混床運(yùn)行,由于凝膠型均粒樹脂機(jī)械強(qiáng)度不如大孔型樹脂,頻繁的輸送和再生過程對(duì)樹脂的使用壽命有較大的影響,因而要尋求合適的方法提高高速混床的周期制水量。
我廠爐內(nèi)處理采用精處理出口加氨,調(diào)節(jié)給水pH值為9.2-9.6之間,我廠凝結(jié)水指標(biāo)要求Na+≤5ug/L,F(xiàn)e3+≤5ug/L,Cl-≤5ug/L,SiO2≤20ug/L,換算后Na+≤2.2×10-7mol/L,F(xiàn)e3+≤8.9×10-8mol/L,Cl-≤1.4×10-7mol/L,SiO2≤3×10-7mol/L,當(dāng)pH=9.4時(shí),[NH4+]=[OH-]=1×10-4.6mol/L,對(duì)比凝結(jié)水中陰陽(yáng)離子數(shù)量,NH4+和OH-遠(yuǎn)大于其他離子數(shù)量,因此當(dāng)陽(yáng)樹脂將凝結(jié)水中NH4+除去,失效變?yōu)镽NH4型時(shí),陰樹脂仍然主要為ROH型,少量RSiO3型,微量RCl型,陰樹脂失效程度較低。
陽(yáng)樹脂失效快慢決定運(yùn)行周期,所以考慮將樹脂比例由2:3調(diào)整為1:1,為了保證混床混床內(nèi)水力特性不變,輸送及再生程序不變,將陽(yáng)樹脂增加0.8m3,陰樹脂減少0.8m3,即陽(yáng)、陰樹脂體積均為4.13m3。
通過上述對(duì)比,在略微提高陽(yáng)樹脂數(shù)量的情況下,可以較大幅度的提高陽(yáng)樹脂的實(shí)際工作交換容量,從而大幅度提高高速混床的周期制水量,延長(zhǎng)了高速混床運(yùn)行周期。
2.2 二次混脂
我廠高速混床采用球形混床,底部是平面的水帽形式,這就造成了失效樹脂在輸送過程中無輸送法進(jìn)行完全的輸送出去,再生完后的樹脂在回輸至高速混床時(shí)由于陰陽(yáng)樹脂密度差的原因造成部分樹脂分層。
長(zhǎng)期的運(yùn)行,由于布水多孔板水帽的損壞,會(huì)使運(yùn)行流速發(fā)生偏流,這時(shí)床內(nèi)樹脂只是部分失效,大部分樹脂仍然具有交換能力,但仍然會(huì)造成氨根離子的提前穿透,出水電導(dǎo)不合格。
基于前兩種情況,發(fā)現(xiàn)混床出水電導(dǎo)率超標(biāo)而累積制水量并未超標(biāo)時(shí),可不進(jìn)行再生,而將樹脂進(jìn)行二次混合,用再循環(huán)泵循環(huán)至出水電導(dǎo)率合格,混床往往可繼續(xù)運(yùn)行。但需注意,中壓混床在進(jìn)行壓縮空氣混合樹脂前必須首先泄壓,而再循環(huán)前必須升壓。但這種二次混脂操作一般每周期不超過二次。
以上數(shù)據(jù)表明,對(duì)高速混床進(jìn)行二次混脂后,高速混床的周期制水量增加了1.5到2萬(wàn)噸不等。
2.3 樹脂的再生程度
樹脂的再生程度的影響因素有很多,其中包括:再生前擦洗程度、陰陽(yáng)樹脂分離效果、進(jìn)酸堿液濃度及時(shí)間等,下面就這幾方面進(jìn)行研究調(diào)整:
2.3.1 再生前擦洗程度
樹脂擦洗洗步序如下:排水→擦洗水位調(diào)整→空氣擦洗→正洗→反洗→排水→充水至中排→擦洗水位調(diào)整→充水至中排(視排水情況,重復(fù)擦洗)。投運(yùn)前期時(shí)樹脂受污染和老化程度不深,但隨著運(yùn)行周期的增加,樹脂遭受污染,性能下降,導(dǎo)致樹脂再生度下降,嚴(yán)重時(shí)樹脂無法復(fù)蘇。而高速混床樹脂擦洗,要求達(dá)到目視觀察無雜質(zhì)、反洗排水清澈。
運(yùn)行初期,由于經(jīng)驗(yàn)不足,按照廠家給定次數(shù)進(jìn)行樹脂擦洗,特別是大修后,凝結(jié)水所帶雜質(zhì)相對(duì)過多,仍然按照原設(shè)計(jì)擦洗次數(shù)進(jìn)行,樹脂處理大大降低,后來及時(shí)調(diào)整。通過接擦洗后水樣,目測(cè)無雜質(zhì),水質(zhì)清澈,作為擦洗結(jié)束依據(jù),周期制水量達(dá)到原預(yù)想值。
2.3.2 再生時(shí)樹脂分離效果:
我廠采用先進(jìn)的錐斗再生分離技術(shù)方式對(duì)陰陽(yáng)樹脂進(jìn)行分離和再生,再生系統(tǒng)具有樹脂高分離效率,陰、陽(yáng)樹脂的分離率達(dá)到:陰樹脂在陽(yáng)樹脂層中含量(體積比)<0.1%;陽(yáng)樹脂在陰樹脂中的含量(體積比)<0.07%。樹脂分離不完全,會(huì)導(dǎo)致在再生過程中混到陰樹脂中的陽(yáng)樹脂被置換成鈉型樹脂,混到陽(yáng)樹脂中的陰樹脂變成氯型樹脂,產(chǎn)生交叉污染,影響出水水質(zhì)。
理論上,在陰塔的出脂管道上采用電導(dǎo)率表和光電檢測(cè)儀兩種方法同時(shí)檢測(cè)樹脂界面,電導(dǎo)表檢測(cè)的原理是根據(jù)樹脂輸送管道上電導(dǎo)率的變化,來判斷樹脂的界面,當(dāng)檢測(cè)到電導(dǎo)率變化時(shí)(亦即陰樹脂出現(xiàn)),就反饋信號(hào)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),自動(dòng)停止輸送。在分離過程中不斷從底部通入CO2氣體,通過CO2氣體與陰樹脂反應(yīng),使電導(dǎo)率變化更快。光電檢測(cè)的原理是依據(jù)光對(duì)陰陽(yáng)樹脂間因顏色不同而對(duì)光的反射的差異,當(dāng)其差異產(chǎn)生(陰樹脂出現(xiàn))并被光電檢測(cè)儀捕捉到時(shí),由于光電效應(yīng),其電流發(fā)生突變,從而聯(lián)動(dòng)自動(dòng)停止輸送。(這要求陰陽(yáng)樹脂的反光色差明顯)
這兩種方法同時(shí)運(yùn)用,實(shí)際使用過程中,以首先檢測(cè)并起到作用者為準(zhǔn)。但實(shí)際上我廠這兩種設(shè)備具有滯后性,不投入使用,通過人工就地對(duì)管道和罐體窺視孔檢查確認(rèn):陰、陽(yáng)樹脂分離界面清晰、陽(yáng)樹脂送至陽(yáng)再生貯存罐、陰陽(yáng)混合交叉污染樹脂送至樹脂隔離罐,周期制水量達(dá)到預(yù)期效果。
2.3.3 進(jìn)酸堿液濃度及時(shí)間
設(shè)計(jì)高速混床陰陽(yáng)樹脂再生時(shí)調(diào)整酸堿濃度為4%-5%,堿稀釋水水溫控制為35-40℃之間,再生水流量為12-20m3/h,進(jìn)酸堿時(shí)間為50min,陰、陽(yáng)樹脂再生正洗出水電導(dǎo)率為10μs/cm合格,再生時(shí)根據(jù)酸堿計(jì)量泵出口酸堿濃度調(diào)整再生濃度,由于酸堿濃度計(jì)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)顯示不準(zhǔn)確的缺陷,會(huì)造成進(jìn)酸堿濃度不準(zhǔn)確。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)酸堿量參考酸堿儲(chǔ)罐液位下降0.07m/10分鐘,同時(shí)進(jìn)行取樣化驗(yàn)進(jìn)酸堿濃度為4%-5%。同時(shí)進(jìn)酸堿時(shí)間不足也會(huì)導(dǎo)致再生不完全,但時(shí)間過長(zhǎng)也會(huì)導(dǎo)致藥品和除鹽水的浪費(fèi),因而要保證再生完全又節(jié)能減耗,要控制好再生時(shí)酸堿濃度及時(shí)間。
另外,高速混床的周期制水量高低還與原水水質(zhì)、樹脂是否受污染老化、混床運(yùn)行方式等因素有直接的聯(lián)系。
3 結(jié)束語(yǔ)
在目前國(guó)內(nèi)百萬(wàn)機(jī)組電廠迅速發(fā)展的大背景下,給水水質(zhì)對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行越來越重要,控制好精處理高速混床的運(yùn)行和提高其周期制水量,有利于降低再生次數(shù),減少再生操作降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),將會(huì)產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,并對(duì)機(jī)組安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行起著重要的作用。
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