翁清龍
摘 要:本文就可門電廠#3機組超低排放改造后脫硫效率偏低,未達到效果,進行詳細(xì)分析,并提出后續(xù)相應(yīng)的運行措施與檢修方向。
關(guān)鍵詞:超低排放;脫硫效率;噴嘴
可門電廠二期#3機組裝機容量為600MW,采用“石灰石-石膏”濕法煙氣脫硫技術(shù),“一爐一塔”配置。脫硫吸收劑為石灰石,脫硫副產(chǎn)物為二水石膏。#3機組脫硫裝置于2009年3月通過168h試運行并投入運行,原吸收塔為噴淋空塔,設(shè)置三層噴淋層。2017年3月~5月實施超低排放增容改造,主要項目有吸收塔提高10.5米、增設(shè)一層噴淋層及一臺漿液循環(huán)泵、增設(shè)四層提效環(huán)、增加合金托盤、氧化風(fēng)機改造。系統(tǒng)改造后脫硫效果未能在滿負(fù)荷和設(shè)計硫份(1%)工況下達到超低排放指標(biāo)要求。本文就此進行分析。
#3脫硫增容改造前,出口SO2含量按100mg/Nm3控制,#3機組2016年11月~2017年2月運行期間選取出口SO2含量穩(wěn)定在30mg/Nm3左右,按改造前即需投運第三漿液循環(huán)泵的工況如表1:
影響脫硫效率的因素主要有SO2表計、漿液循環(huán)泵效率、氧化風(fēng)機和漿液品質(zhì)(pH和成分)。各因素簡要分析:
1、SO2表計熱控反饋廠家對設(shè)備進行檢查,并且通了標(biāo)氣(全過程)數(shù)值均正常。
2、#3吸收塔增容改造后,吸收塔漿池增加2.5米,運行液位與ABC漿液循環(huán)泵噴淋層同步提高2.5米,各漿液循環(huán)泵電流下降2~14A。電流下降與運行液位升高和開機漿液密度較低關(guān)聯(lián),漿液循環(huán)泵運行電流與出口壓力無明顯偏離。(3A由69.8↘59.5A,3B由75.1↘73.1A,3C由79.1↘68.0A,新增3D為93.1A)(對比#4脫硫漿液循環(huán)泵電流下降5.5~9.5A,3A由73.6↘64.1A,4B由78.3↘72.6A,4C由85.0↘79.4A,新增4D為78.0A)。
6月16日對四臺漿液循環(huán)泵逐臺輪流停運確認(rèn)效率如下:ABC漿液循環(huán)泵脫硫效率幅度在20~25mg/Nm3,D漿液循環(huán)泵脫硫效率幅度在39.3mg/Nm3,按噴淋層高度對比,ABC漿液循環(huán)泵脫硫效率整體均偏低,如表3。
3、氧化風(fēng)機羅茨風(fēng)機改為離心風(fēng)機,氧化風(fēng)管布置與改造前一致,出口壓力由50KPa升至80KPa。氧化風(fēng)滿足工況需求。
4、目前吸收塔在線pH偏高,在線pH值、密度值與化驗手工檢測基本一致。根據(jù)化驗分析吸收塔漿液碳酸鈣(<3%)及硫酸鈣(>90%)指標(biāo)正常,但含固一直低于13%(要求>15%)。一方面含固量偏低,另一方面制漿系統(tǒng)各箱罐溢流漿液均進入#3塔地坑,造成#3吸收塔內(nèi)石灰石活性不夠,影響脫硫效率。改造之前#3脫硫效率也因此偏低。
8月1日~9日#3機組調(diào)停進行消缺,檢查發(fā)現(xiàn)漿液循環(huán)泵脫落5根噴淋主支管(AC泵各2根,B泵1根),托盤脫落2塊。支管及托盤回裝后對比脫硫效率與漿液循環(huán)泵運行參數(shù)如表4:
綜上,調(diào)停后#3脫硫3A/3B/3C/3D漿液循環(huán)泵電流及出口壓力較6月份開機均有小幅升高。但脫硫效率偏低仍未達到改造預(yù)期效果。對此,#3機組后續(xù)運行采取的措施:
1、運行加強調(diào)節(jié),高負(fù)荷高硫份工況時吸收塔pH可短時提高至6.3運行,加強脫水系統(tǒng)廢水排放,降低燃煤灰分防止?jié){液品質(zhì)下降,適時投運些增效劑促進石灰石的溶解。
2、考慮因原先利舊的漿液循環(huán)泵不能為已更換的ABC噴淋層噴嘴提供足夠的壓力,造成噴嘴噴灑的角度變小,粒徑偏大,影響脫硫效率。在機組調(diào)停期間,再次更換ABC漿液循環(huán)泵噴嘴及支管。
參考文獻 (References)
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