李步虎,周美,何錦水
(寧波鋼鐵有限公司,浙江 寧波 315807)
在高爐生產(chǎn)出鐵水過程中,高爐開鐵口機可以說是生產(chǎn)鐵水的最后一步,決定著出鐵是否順利。隨著設(shè)備的日益老化,寧鋼2500m3開鐵口機已經(jīng)不能滿足日常的生產(chǎn)要求,經(jīng)常因為故障原因而導(dǎo)致出鐵遲滯,造成重疊出鐵,且出鐵成本較高,大量消耗鉆頭鉆桿及吹氧管,增加了爐前工的勞動強度,所以對其進行整體改造更換。
寧鋼2#高爐容積2500m3,3個出鐵口,開鐵口機和泥炮同側(cè)布置,鐵口通道 2.8~3.2 米。爐前直送 0.5~0.7MPa壓縮空氣,原三臺開鐵口機為全液壓式開鐵口機。具有:旋轉(zhuǎn)、掛鉤、送進、鉆削、正沖擊等五個功能,均通過液壓控制進行操作。配套全液壓鑿巖機沖擊功率為350N·m,無逆沖擊功能,回轉(zhuǎn)大臂由液壓油缸通過曲型臂驅(qū)動,送機機構(gòu)及鉆削機構(gòu)通過旋轉(zhuǎn)馬達驅(qū)動。開鐵口機由一臺恒壓變量柱塞泵提供壓力油源。
(1)鉆削能力不足,鉆桿在鐵口通道內(nèi)容易卡阻,無法實現(xiàn)切削。振打力度不足,開口時間長,鉆桿消耗大。
(2)無逆振打功能,導(dǎo)致鉆桿無法及時退出,開口后鉆桿燒損嚴重,雖經(jīng)過送機機構(gòu)改進,但仍不能滿足生產(chǎn)要求。
(3)小車行走軌梁剛度不夠,在開口過程中有晃動情況,且存在軌梁變形等問題。
(4)無夾桿裝置,操作人員需緊挨鐵口,手扶鉆桿進行對鐵口,不但影響作業(yè)效率,而且不夠安全。
(5)旋轉(zhuǎn)臂剛度不夠,使得開鐵口機運動及開口過程中左右擺動,影響對鐵口準確性。
(6)吊掛機構(gòu)強度安全系數(shù)設(shè)計較低,曾發(fā)生吊掛軸斷裂事故。
(1)鑿巖機不變,將大臂回轉(zhuǎn)由馬達驅(qū)動改為液壓缸驅(qū)動,增加定位準確性;增加送進軌梁剛度,優(yōu)化掛鉤,改進鉆桿等部位,減少沖擊功損失。這種方案大臂及送進軌梁都要重新制作,實際上除了開口機基礎(chǔ)和鑿巖機保留,其他都要重新制作。由于此方案沖擊功不變,沖擊功幾乎沒有過載系數(shù),開口效果不穩(wěn)定,如果鐵口狀態(tài)不好,改造效果難以保證。
(2)采用沖擊功功率為500N·m的全液壓開口機,由于其液壓流量169L/min,而液壓泵流量只有150L/min,如果采用全液壓開口機,泵站和部分閥和管道需要更換;無法做到邊生產(chǎn)邊改造。另外,由于全液壓開口機所配套的大臂/送進軌梁尺寸較大,全液壓開口機模擬布置在目前開口機的位置,結(jié)果放不下,需要布置到鐵口的另一側(cè),或固定于廠房立柱,或單獨做基礎(chǔ)設(shè)置立柱。此方案改動太大,不適合現(xiàn)場的現(xiàn)狀。
(3)選用沖擊功功率為500N·m氣動液壓混合型鑿巖機(帶逆打),其打擊部分為氣動,鉆削為液壓,其余機構(gòu)全液壓,回轉(zhuǎn)為液壓缸驅(qū)動。除開口機基礎(chǔ)保留,其他重新制造,可以布置在我廠現(xiàn)有位置,原有液壓系統(tǒng)完全利用,增加氣動操作機構(gòu)。此方案能夠?qū)崿F(xiàn)在鐵口狀態(tài)正常變動情況下鉆削一次開口,開口費用較低。
經(jīng)過綜合對比,特別是液壓閥臺功能方面的考慮,采用氣液復(fù)合型開鐵口機。開鐵口機與泥炮同側(cè)布置,開鐵口機選用立柱回轉(zhuǎn)式,開鐵口機在泥炮上方。液壓系統(tǒng)和開鐵口機基礎(chǔ)不變。
新改造的氣液復(fù)合式的高爐開鐵口機,即打擊機中的打擊、吹掃氣動,吹掃空氣中加入霧化水冷卻,旋轉(zhuǎn)大臂回轉(zhuǎn)、壓下機構(gòu)和打擊機的推進、轉(zhuǎn)釬液壓,這種組合集中了氣動打擊機打擊的穩(wěn)定性、可靠性和液壓回轉(zhuǎn)推進機構(gòu)的準確性及輸出扭矩大的優(yōu)點。
(1)沖鉆機構(gòu)改造。沖鉆機構(gòu)是開鐵口機的主要部件,原用的鑿巖機為YYG350,無逆打功能,且能力不足,改為由THD150RY開鐵口打擊機替代,新打擊機由正打、逆打和轉(zhuǎn)釬機構(gòu)組成。正打和逆打機構(gòu)氣動式碟閥-活塞式?jīng)_擊機構(gòu)。轉(zhuǎn)釬裝置是由齒輪、液壓馬達和減速部分組成,鉆削馬達由2K-195增大為2K-290。當鐵口開通后,為防止粘連鉆桿,啟動逆打,一邊逆打,一邊退出。完全退出后,即可卸下鉆桿。
(2)提升軌梁強度,本次改造時改為由重型槽鋼組焊成的部件,打擊機構(gòu)的小車沿其翼緣推進,完成開口工作,其前后極限位置設(shè)有限位、緩沖裝置。
(3)增加中心鉤小車,用于鉆桿定位,確保鉆桿旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。由滾輪、車體、掛鉤等組成。
(4)增加夾鉗裝置,液壓驅(qū)動,用于鉆桿定位和方便鉆桿裝、卸,夾鉗裝置由氣缸通過轉(zhuǎn)軸帶動夾鉗開合,夾鉗合上時實現(xiàn)鉆桿定位,夾鉗打開時便于鉆桿裝、卸。
(5)優(yōu)化驅(qū)動裝置,單排鏈改為雙排鏈,提高可靠性。其作用是由其液壓馬達通過鏈條拖動打擊機構(gòu)前進和后退,通過液壓閥臺上的調(diào)速閥可以調(diào)整推進速度以便與打擊機構(gòu)的鉆孔速度相匹配,并在開孔完成后快速退回,以免燒壞打擊機構(gòu)。
(6)優(yōu)化定位裝置,通過掛鉤鉤住爐皮上的定位底座,來抵消開口時產(chǎn)生的沖擊力。
(7)回轉(zhuǎn)機構(gòu)得到加強,原有的回轉(zhuǎn)機構(gòu)單薄,旋轉(zhuǎn)時晃動大,對鐵口不準確,且受到高溫易發(fā)生形變。新回轉(zhuǎn)機構(gòu)由底座、轉(zhuǎn)臂、連桿、壓下裝置和連接座組成,重量也由原來的5噸增大為11噸,是本設(shè)備的核心部件之一。
(8)優(yōu)化轉(zhuǎn)臂油缸安裝位置,提高定位準確度。旋轉(zhuǎn)油缸在底座上下軸承座之間,由油缸驅(qū)動四連桿機構(gòu)帶動轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)臂通過壓下裝置和連接座連接軌梁。轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)帶動軌梁直接旋轉(zhuǎn)。壓下裝置通過油缸驅(qū)動軌梁上升、下降,使軌梁形成6°~14°開口角度。
表1 改造后開鐵口機主要技術(shù)參數(shù)
(9)新增液氣管路系統(tǒng)。液、氣管路系統(tǒng)將液壓油和壓縮空氣及冷卻水霧輸送至執(zhí)行元件。氣路系統(tǒng)由氣源處理、操縱臺和相應(yīng)的管路組成,氣源處理裝置選用金屬杯形式,操縱臺上的氣閥采用手動形式。供水系統(tǒng)放置于氣動操縱臺中。氣路系統(tǒng)中的正逆打管路在進入機內(nèi)設(shè)備前方便操作的位置設(shè)置加油裝置,每次打擊機使用前,分別向正逆打管路加油,使打擊機充分潤滑,確保打擊機的可靠使用(表1)。
通過以上改造,寧鋼2#高爐開鐵口機運行穩(wěn)定、可靠,其大臂及行走小車的剛度得到保證,增加了開口機的沖擊功率和鉆削扭矩,并在空氣吹掃管中增加了霧化冷卻功能。在爐況正常情況下,開口時間穩(wěn)定在5min以內(nèi),開口消耗不超過一根鉆桿,極大降低了爐前操作人員勞動強度。通過本次改造,不僅增強了開鐵口機的開口能力,也使開鐵口機運行維護成本大大降低,減少了鉆頭鉆桿的消耗,縮短了開口的時間,使得一次開鐵口費用降低了200元左右(一根鉆桿、鉆頭費用)。單座高爐每年節(jié)省成本約84萬元(單次開口節(jié)省200元,每天開口12次,每年按350天計算:200×12×350=840000元)。借鑒本次成功經(jīng)驗,寧鋼在次年完成1#高爐開鐵口機改造。實現(xiàn)了實際功效與經(jīng)濟效益的雙贏。
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