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        關(guān)于解決巖破系統(tǒng)3#膠帶機(jī)打滑及飄帶故障的探討

        2018-04-21 03:43:38孫健
        中國設(shè)備工程 2018年7期
        關(guān)鍵詞:張緊膠帶機(jī)創(chuàng)效

        孫健

        (鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司東鞍山分公司,遼寧 鞍山 114000)

        鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司東鞍山分公司巖破膠帶系統(tǒng)3#膠帶機(jī)設(shè)計(jì)長度1045m,尾部標(biāo)高102m,頭部標(biāo)高205m,高差103m,設(shè)計(jì)采用3#膠帶機(jī)卸料小車處上皮帶液壓張緊。其初始長300m,頭部標(biāo)高160m,邊生產(chǎn)邊延伸,至今已延伸10次,達(dá)到設(shè)計(jì)長度1045m、標(biāo)高205m。在延伸7次后,即總長度約800m時(shí)在中部驅(qū)動(dòng)位置即出現(xiàn)雨雪天氣打滑現(xiàn)象,停車后不能再次啟動(dòng),嚴(yán)重時(shí)造成中部驅(qū)動(dòng)滾筒膠面與膠帶摩擦起火,對設(shè)備損壞嚴(yán)重;且排土機(jī)卸料小車與3#膠帶機(jī)銜接處飄帶較為嚴(yán)重,物料流較小時(shí)經(jīng)過此處撒落嚴(yán)重。3#膠帶機(jī)打滑及飄帶問題已嚴(yán)重影響巖破系統(tǒng)正常生產(chǎn),亟待解決。

        1 原因分析

        3#膠帶機(jī)采用液壓張緊形式,液壓油缸位于頭部驅(qū)動(dòng)站轉(zhuǎn)載漏斗回程膠帶上,設(shè)計(jì)拉力為280kN,在第七次延伸后,膠帶總長度達(dá)到800m時(shí),按照計(jì)算得出設(shè)計(jì)拉力為260kN,但將液壓張緊系統(tǒng)調(diào)至260kN,3#膠帶機(jī)在雨雪天氣仍出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。再將拉力適當(dāng)放大到270kN時(shí),打滑現(xiàn)象仍沒有解決。3#膠帶機(jī)采用中部和頭部四驅(qū)動(dòng)形式,電機(jī)為619kW低壓電機(jī),尾部300m長度處于坡度為10°的坡面上,并在坡面頂部布置中部驅(qū)動(dòng)電機(jī)2臺,剩余2臺布置在頭部位置。由于液壓張緊油缸位于頭部驅(qū)動(dòng)站轉(zhuǎn)載漏斗回程膠帶上,油缸張緊力在初始長度300m時(shí),能夠均勻的張緊整條膠帶,但隨著膠帶的不斷延伸,頭部張緊油缸位置的不斷前移,造成處于10°坡面上300m長度的膠帶張緊力不足,在晴天時(shí),膠帶表面與滾筒膠面接觸的摩擦力剛剛滿足要求,但遇雨雪天氣,膠帶表面與滾筒膠面接觸的摩擦力降低,即造成膠帶打滑。這時(shí)增大張緊油缸張緊力,由于張緊油缸布置在頭部回程膠帶處,張緊力并不能均勻地分布在整條膠帶上,故也不能解決打滑問題。也就是說造成3#膠帶機(jī)在延伸至800m長度打滑的主要原因?yàn)橐簤簭埦o油缸的布置位置不合理,不適應(yīng)3#膠帶機(jī)的整體布置形式。

        排土機(jī)卸料小車與3#膠帶機(jī)銜接處飄帶較為嚴(yán)重,物料流較小時(shí)經(jīng)過此處撒落嚴(yán)重,其主要原因是由于此處的壓帶輪結(jié)構(gòu)形式不合理(如圖1所示),沒有在膠帶中部形成有效的凹弧段,初始料流較小,不能靠重力將膠帶壓下,加之3#膠帶與排土機(jī)卸料小車銜接處位置無下部支持托輥,在運(yùn)行時(shí)抖動(dòng)較大,是造成飄帶的主要原因。

        圖1 改造前

        2 初步方案

        針對存在的問題,建議分四個(gè)階段逐步解決3#膠帶機(jī)打滑及飄帶問題。

        第一階段:將3#膠帶機(jī)功率平衡啟動(dòng)方式更改為速度平衡啟動(dòng),以達(dá)到增加頭部驅(qū)動(dòng)電機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)數(shù),彌補(bǔ)液壓張緊裝置至3#中部主驅(qū)動(dòng)之間部分張緊力的損失,使張緊力在3#膠帶機(jī)上分布更為均勻,減小3#膠帶啟動(dòng)打滑機(jī)率,解決3#膠帶與卸料小車銜接處膠帶抖動(dòng)現(xiàn)象。將頭部驅(qū)動(dòng)滾筒橡膠膠面改為陶瓷面,增大其摩擦力,降低膠帶運(yùn)行中打滑機(jī)率。

        圖2 改造后

        對3膠帶機(jī)與卸料小車銜接處壓帶輥進(jìn)行更改,由兩輪(φ425)兩端分布形式更改為三輪中部(φ590)、兩端(φ325)分布形式(如圖2),使此處形成有效的凹弧段,并在張緊力達(dá)到260kN要求不飄帶。

        第二階段:建議更改3#膠帶中部驅(qū)動(dòng)形式,增大驅(qū)動(dòng)滾筒直徑并更改與之匹配的減速機(jī),經(jīng)過初步計(jì)算得知滾筒由直徑1000mm改為1250mm,從而達(dá)到增大膠帶與滾筒膠面接觸面積,并適當(dāng)增大其包角,以達(dá)到增大摩擦力,降低打滑機(jī)率的目的,并將減速機(jī)由14號增大到17號,提高減速機(jī)的機(jī)械功率和熱功率,避免由于膠帶打滑造成減速機(jī)功率上升而損壞減速機(jī)。

        第三階段:建議在3#膠帶中部驅(qū)動(dòng)位置前方15m處增加重錘張緊裝置,以彌補(bǔ)3#膠帶張緊力在整條膠帶上分布不均的問題。

        如前三階段措施均不能解決3#膠帶機(jī)雨雪天氣打滑問題,則建議采用第四階段措施。

        第四階段:將3#膠帶機(jī)(1045m)中部處截?cái)嗖⒅胁柯┒非耙?,采取兩套?qū)動(dòng)形式,即更改為兩條單獨(dú)驅(qū)動(dòng)膠帶,分別增設(shè)重錘張緊裝置,從根本上解決3#膠帶打滑及張緊力不足問題。

        3 指標(biāo)對比

        3#膠帶第七次延伸后,打滑及飄帶故障頻繁,加之高溫雨季,僅7、8月份打滑故障影響生產(chǎn)時(shí)間高達(dá)160小時(shí)。第一階段建議實(shí)施后,9、10月份打滑故障影響生產(chǎn)時(shí)間僅為14.42小時(shí)。

        4 效益分析

        (1)第一階段實(shí)施后到9、10月份創(chuàng)效:26.22萬元。

        膠帶運(yùn)輸固定成本損失:0.23元/噸;臺時(shí)3200噸/小時(shí);9、10月影響時(shí)間160-14.42=145.58小時(shí);總費(fèi)用=0.23元/噸×3200噸/小時(shí)×145.58小時(shí)=10.71 萬元。

        檢修費(fèi)用:

        備件費(fèi):打滑造成中部驅(qū)動(dòng)滾筒每1個(gè)月更換一次,9、10月更換滾筒兩個(gè),每個(gè)滾筒φ1000×1600費(fèi)用7.67 萬元,合計(jì) 7.67×2=15.34 萬元。

        車吊費(fèi):9、10月更換滾筒兩次,8噸板399元/臺班,8噸吊462元/臺班,(399元/臺班+462元/臺班)×2=0.1722 萬元。

        9、10月 份 創(chuàng) 效 總 計(jì):10.71萬 元 +15.34萬 元+0.1722 萬元 =26.22 萬元。

        預(yù)計(jì)11、12月份創(chuàng)效26.22萬元。

        年創(chuàng)效為 =26.22 萬元 +26.22 萬元 =52.44 萬元。

        (2)如第二、三、四階段實(shí)施后,能徹底解決3#膠帶機(jī)飄帶及打滑問題,全年雨雪季節(jié)按6個(gè)月核算,每兩個(gè)月創(chuàng)效按52萬元計(jì)算,預(yù)計(jì)全年創(chuàng)效達(dá)52萬元×3=156萬元。

        5 結(jié)語

        通過對巖破系統(tǒng)3#膠帶機(jī)打滑及飄帶的原因分析,有針對性的提出解決方案,并逐步開展實(shí)施,以達(dá)到徹底解決膠帶打滑及飄帶對生產(chǎn)作業(yè)的影響,從而提高巖破系統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)效率。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張喜軍.DTII(A)型帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)手冊[M].冶金工業(yè)出版社 .

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