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        基于NX1P伺服控制系統(tǒng)的打孔機(jī)設(shè)計(jì)

        2018-04-19 02:05:16許志勝楊鳳龍劉英
        橡塑技術(shù)與裝備 2018年8期
        關(guān)鍵詞:歐姆龍導(dǎo)輪凸輪

        許志勝,楊鳳龍,劉英

        (1.大連三壘科技有限公司,遼寧 大連 116000;2.歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司,遼寧 大連 116000;3. 大連海林博格機(jī)電設(shè)備有限公司,遼寧 大連 116000)

        在塑料管道行業(yè)中,隨著農(nóng)業(yè)建設(shè)的發(fā)展,節(jié)水與灌溉的市場(chǎng)也在迅速擴(kuò)大,打孔機(jī)作為整條生產(chǎn)線的重要設(shè)備,應(yīng)用越來越廣泛,尤其在國(guó)外。以前的打孔機(jī)用變頻器與小型PLC進(jìn)行控制,工藝比較落后,精度不高,一般為線下單獨(dú)操作。新一代的打孔機(jī)采用運(yùn)動(dòng)控制器和伺服驅(qū)動(dòng)進(jìn)行控制。相對(duì)比具有可在高速線上同步生產(chǎn),噪音低,打孔均勻,廢屑集中回收,調(diào)整簡(jiǎn)單,打孔尺寸準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)。

        1 打孔機(jī)的原理

        打孔機(jī)(圖1)采用螺旋銑打孔原理,在圓周方向共布置6把打孔刀,銑刀片安裝在螺旋導(dǎo)論上,導(dǎo)輪的導(dǎo)程同波紋管的波距相等,其中三個(gè)導(dǎo)輪為左旋,三個(gè)導(dǎo)輪為右旋,整個(gè)導(dǎo)輪安裝在氣動(dòng)滑軌上。當(dāng)工作時(shí),氣動(dòng)閥得電,氣動(dòng)滑軌伸出,使導(dǎo)輪落到波紋管波谷內(nèi);不工作時(shí),氣動(dòng)閥失電,氣動(dòng)滑軌退回,導(dǎo)輪回到原位,整個(gè)氣動(dòng)滑軌的伸出長(zhǎng)度可以通過電機(jī)調(diào)整,不同的規(guī)格可以隨意更換。

        螺旋導(dǎo)輪通過電機(jī)控制,對(duì)速度精度,和瞬時(shí)的大扭矩有很高的要求。螺旋導(dǎo)輪安裝在滑動(dòng)導(dǎo)軌上,通過六根萬向軸節(jié)于傳動(dòng)裝置相聯(lián),其中三根為左旋導(dǎo)輪,三根為右旋導(dǎo)輪。刀片安裝在導(dǎo)輪上,刀片伸出的長(zhǎng)度可以調(diào)節(jié),這樣可以控制管材孔的長(zhǎng)度。

        當(dāng)在線生產(chǎn)時(shí),為了保持管材在打孔時(shí),速度的同步一致,增加牽引電機(jī)。必須保持螺旋導(dǎo)輪的線速度和管材生產(chǎn)的速度同步,使孔距一致。在全線聯(lián)機(jī)的控制方式下,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)打孔。

        圖1 打孔機(jī)

        2 打孔機(jī)對(duì)控制系統(tǒng)的要求

        打孔機(jī)主要應(yīng)用于在線生產(chǎn)帶長(zhǎng)條孔的波紋管(圖2),機(jī)械結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,采用了純齒輪傳動(dòng),集中回轉(zhuǎn)切條等先進(jìn)結(jié)構(gòu)。本規(guī)格的打孔機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)為:生產(chǎn)規(guī)格:Ф90~Ф160 塑料波紋管打孔;打孔尺寸(長(zhǎng)×寬):15(-30)mm ×2(-5)mm;打孔數(shù)量:6孔,周向分布;主電機(jī):5.5 kW;牽引電機(jī):2×0.4 kW。

        該打孔機(jī)主要有三個(gè)傳動(dòng)點(diǎn),由三軸伺服電機(jī)拖動(dòng),伺服采用歐姆龍EtherCAT 網(wǎng)絡(luò)G5伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)。三軸伺服分別為:螺旋導(dǎo)輪伺服電機(jī)為主軸,兩個(gè)牽引伺服電機(jī)為從軸,控制上采用三軸伺服同步運(yùn)行。采用觸摸屏終端進(jìn)行速度設(shè)定、伺服使能、伺服停止、故障報(bào)警、故障復(fù)位、手動(dòng)操作、刀具調(diào)整、電機(jī)調(diào)整等。

        打孔機(jī)的正常運(yùn)行對(duì)電氣控制系統(tǒng)有以下幾點(diǎn)要求:

        (1)傳動(dòng)系統(tǒng)需要快速響應(yīng)和穩(wěn)定運(yùn)行,主軸30 s內(nèi)扭矩150%正常運(yùn)行。

        (2)適應(yīng)設(shè)備打孔要求,三軸伺服速度同步一致。(3)同時(shí)必須同步線速度,實(shí)現(xiàn)在線管材生產(chǎn)。(4)為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理,在觸摸屏可以進(jìn)行速度設(shè)定,長(zhǎng)度監(jiān)測(cè),報(bào)警管理,遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控設(shè)備狀況等。

        (5)快速響應(yīng)的安全保護(hù)。

        因此要求控制系統(tǒng)必須具有高效的運(yùn)動(dòng)控制性能和高速的網(wǎng)絡(luò)通訊。

        圖2 打孔管材圖

        3 打孔機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 系統(tǒng)硬件選擇與設(shè)計(jì)

        考慮到成本,控制精度,同步性,實(shí)時(shí)高速網(wǎng)絡(luò)等要求。

        本系統(tǒng)采用歐姆龍的帶有ECT網(wǎng)絡(luò)接口的新一代小型運(yùn)動(dòng)控制器NX1P,它是一體封裝緊湊機(jī)器自動(dòng)化控制器,其主要特點(diǎn):①整合時(shí)序控制與運(yùn)動(dòng)控制;②標(biāo)配控制用網(wǎng)絡(luò)EtherCAT;③標(biāo)配EtherNet/IP通信功能端口;④控制器本體內(nèi)置輸入輸出;⑤可進(jìn)行無蓄電池運(yùn)行,等等。這些特點(diǎn)非常適用本設(shè)備。

        伺服驅(qū)動(dòng)采用歐姆龍ECT 網(wǎng)絡(luò)G5伺服,導(dǎo)輪主軸一臺(tái)為R88D-KN50F-ECT,牽引從軸兩臺(tái)為R88D-KN04H-ECT。高速、高精度G5系列適用于超高速EtherCAT通信,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)高精度定位,標(biāo)準(zhǔn)配備全閉環(huán)控制。

        伺服電機(jī)采用高性能的G5通用伺服電機(jī)R88M系列。

        上位采用歐姆龍NB7W-TW01B,帶有EtherNet/IP以太網(wǎng)口的7"工業(yè)級(jí)觸摸屏,進(jìn)行速度設(shè)定,速度比例系數(shù)設(shè)定,報(bào)警顯示等??刂葡到y(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示:

        圖3 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)

        具體采用的型號(hào)為NX1P2-9024DT1,自身帶有24個(gè)輸入,16個(gè)輸出的IO點(diǎn),節(jié)省了單獨(dú)采購(gòu)IO模塊的成本,并且具有EtherCAT和Ethenet網(wǎng)絡(luò)接口,同時(shí)可擴(kuò)展I/O輸入輸出的數(shù)字和模擬量模塊,RS232,RS485等串行通信接口和各類總線接口模塊。NP1X集成了歐姆龍NJ高性能運(yùn)動(dòng)控制器的特點(diǎn),具有功能強(qiáng)大,性價(jià)比高,亦可以連接第三方ECT網(wǎng)絡(luò)伺服與遠(yuǎn)程IO,編程界面友好等特點(diǎn)。

        在波紋管產(chǎn)線生產(chǎn)過程中,打孔機(jī)作為整個(gè)產(chǎn)線中越來越重要的設(shè)備之一,其核心傳動(dòng)環(huán)節(jié)是控制系統(tǒng)中三軸伺服的速度同步運(yùn)行,因此,電子凸輪技術(shù)是此設(shè)備控制中的重要組成部分。為了準(zhǔn)確進(jìn)行速度同步控制,采用歐姆龍的G5系列伺服電機(jī),該系列伺服速度響應(yīng)頻率2 kHz,脈沖輸入頻率響應(yīng)頻率4M pps,最大轉(zhuǎn)速達(dá)到6 000 r/min,配備高分辨率20bit的增量編碼器和多圈的絕對(duì)值編碼器,全閉環(huán)控制,加強(qiáng)抑振控制功能,兼顧安全性與生產(chǎn)效率[2]。

        整套控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用實(shí)時(shí)以太網(wǎng)EtherCat以及EtherNet。NX1P運(yùn)動(dòng)控制器與G5 伺服之間采用EtherCat網(wǎng)絡(luò),觸摸屏與NX1P 之間采用EtherNet網(wǎng)絡(luò)。EtherCat為工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)以太網(wǎng),已經(jīng)成為工業(yè)通訊的主流,網(wǎng)絡(luò)通信速度可達(dá)到100 M級(jí)別,可連接伺服驅(qū)動(dòng)器,視覺傳感器,安全,I/O等設(shè)備。具有通信速度快,安全可靠,省配線等特點(diǎn)。

        3.2 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        本系統(tǒng)的軟件為歐姆龍的Susmac Studio,該軟件是歐姆龍公司2013年之后推出的最新軟件,主要為新一代伺服控制器NJ、NP1X提供軟件支持,具有功能非常強(qiáng)大,界面操作相對(duì)簡(jiǎn)單,編程語言豐富等特點(diǎn)。本系統(tǒng)軟件主要采用FB編程方式,同時(shí)利用NX1P控制器循環(huán)掃描方式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。程序設(shè)計(jì)主要采用電子凸輪技術(shù)實(shí)現(xiàn)伺服的同步控制,電子凸輪技術(shù)由機(jī)械凸輪演變而來,機(jī)械凸輪(Mechanical CAM)是一種能夠按照動(dòng)力學(xué)特征和運(yùn)動(dòng)學(xué)特征的要求,具有曲線或者曲面輪廓作為副元素的構(gòu)件[3~4]。機(jī)械凸輪設(shè)計(jì)復(fù)雜,結(jié)構(gòu)不可變,動(dòng)作不具有變化性。相對(duì)于機(jī)械凸輪而言,電子凸輪具有靈活性,軌跡易于改動(dòng),可以根據(jù)需求更改加工軌跡,減少了設(shè)計(jì)周期。

        NX1P運(yùn)動(dòng)控制器內(nèi)置電子凸輪功能,采用兩牽引軸跟隨螺旋導(dǎo)輪主軸實(shí)現(xiàn)同步運(yùn)動(dòng)。電子凸輪的實(shí)現(xiàn)方式分為三步:第一,設(shè)定導(dǎo)輪主軸與牽引從軸參數(shù)。第二,設(shè)定合理電子凸輪曲線。第三,實(shí)現(xiàn)電子凸輪運(yùn)動(dòng)。電子凸輪實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)流程圖如下所示:

        圖4 電子凸輪結(jié)構(gòu)流圖

        初始化程序包括:伺服原點(diǎn)預(yù)設(shè),錯(cuò)誤復(fù)位,速度,加減速度設(shè)定以及設(shè)備運(yùn)行參數(shù)設(shè)定等。

        凸輪運(yùn)動(dòng)程序:?jiǎn)?dòng)MC_CamIn(圖5)電子凸輪指令,當(dāng)各軸嚙合后,通過MC_MoveVelocity(圖6)速度控制指令,運(yùn)行導(dǎo)輪主軸進(jìn)行速度控制,牽引從軸跟隨主軸進(jìn)行同步運(yùn)行,運(yùn)行過程中實(shí)時(shí)監(jiān)控牽引從軸與主軸的位置偏差,偏差超過預(yù)設(shè)值,進(jìn)行位置補(bǔ)償。

        觸摸屏與NX1P 之間采用EtherNet網(wǎng)絡(luò),實(shí)時(shí)直接讀取伺服當(dāng)前的狀態(tài),如速度、電流。在觸摸屏可以進(jìn)行速度設(shè)定,長(zhǎng)度監(jiān)測(cè),報(bào)警管理,遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控設(shè)備狀況等。也可以通過觸摸屏來進(jìn)行設(shè)備規(guī)格選擇、手動(dòng)進(jìn)刀、手動(dòng)退刀等手動(dòng)操作,并增加檢修時(shí),安全鎖解除、報(bào)警提示等功能。

        圖5 MC_CamIn電子凸輪指令

        圖6 MC_MoveVelocity指令

        4 系統(tǒng)調(diào)試

        調(diào)試過程主要是進(jìn)行硬件檢查,軟件測(cè)試。

        4.1 硬件檢查

        首先要保證硬件接線正確,保證輸入輸出的I/O信號(hào)和觸摸屏能夠與NX1P運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行正常通信。

        4.2 軟件測(cè)試

        其次是進(jìn)行伺服參數(shù)調(diào)節(jié),設(shè)置物體剛性、位置環(huán),速度環(huán),電流環(huán)等參數(shù),保證主軸和從軸的同步性和速度的穩(wěn)定性,保證伺服同步性和穩(wěn)定性的同時(shí),要提高它的響應(yīng)性。因?yàn)榇蚩讜r(shí),扭矩最大,很容易造成電機(jī)堵轉(zhuǎn)。利用其精確的自動(dòng)調(diào)諧,完全閉環(huán)控制,達(dá)到了理想的效果。利用歐姆龍的軟件Susmac Studio的監(jiān)控功能,圖5可以看到當(dāng)?shù)对诖蚩讜r(shí),瞬時(shí)的最大扭矩在120%,平均80%左右,完全在伺服電機(jī)的控制范圍之內(nèi),基本滿足了對(duì)扭矩的要求。

        圖7 扭矩監(jiān)控曲線

        4.3 程序調(diào)試

        最后進(jìn)行程序調(diào)試,優(yōu)化程序,根據(jù)工藝要求和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,進(jìn)行程序修改完善,在現(xiàn)場(chǎng)牽引從軸和導(dǎo)輪主軸同步效果良好,保證了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,滿足生產(chǎn)要求。

        5 結(jié)論

        通過這次應(yīng)用歐姆龍運(yùn)動(dòng)控制器NP1X,使大連三壘打孔機(jī)控制技術(shù)有了質(zhì)的飛躍,這也是打孔機(jī)第一次使用伺服凸輪功能,效果非常好,實(shí)現(xiàn)了波紋管管材在線上同步速度下生產(chǎn),一次性生產(chǎn)出成品,減少了二次加工的麻煩。并且在全線聯(lián)機(jī)的控制方式下,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)打孔。同時(shí)使用觸摸屏進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,報(bào)警監(jiān)控,曲線監(jiān)視等。操作簡(jiǎn)單,各項(xiàng)工藝指標(biāo)滿足生產(chǎn)工藝的技術(shù)要求,自調(diào)試完畢后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,已經(jīng)投入到實(shí)際生產(chǎn)中,效果良好。

        參考文獻(xiàn):

        [1]三壘科技 SKC160B說明書.

        [2]歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司. AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器 G5系列,2012-07.

        [3]徐宏偉,王龍英,郝發(fā)義.電子凸輪在印刷機(jī)中應(yīng)用的前景展望[J].印刷雜志,2005(11):70~72.

        [4]張閣,鄒慧君.電子凸輪的概念和設(shè)計(jì)[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與研究,2000(12):89~91.

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