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        巖屋潭Ⅰ級水電站增效擴(kuò)容改造工程

        2018-04-18 03:14:15張靈鋒
        小水電 2018年2期
        關(guān)鍵詞:水輪蝸殼尾水

        張靈鋒

        (懷化市水利電力勘測設(shè)計研究院,湖南■懷化■418000)

        1 電站概況

        巖屋潭Ⅰ級水電站地處湖南省沅陵縣涼水井鎮(zhèn)境內(nèi),是沅水一級支流蘭溪流域中下游一級電站,始建于1977年,1979年投產(chǎn)發(fā)電,至今已運(yùn)行發(fā)電近39 a。電站壩址以上流域面積457 km2,多年平均流量12.37 m3/s,水庫總庫容1.2億m3,正常庫容8 760萬m3,調(diào)節(jié)庫容6 700萬m3,屬年調(diào)節(jié)水庫。

        電站主要建筑物有空腹重力壩、有壓引水隧洞、壓力鋼管、主副廠房、升壓站等。電站共安裝3臺水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量為2×3 000 kW+1×3 200 kW=9 200 kW;其中1~2號機(jī)組水輪機(jī)型號PO263—BM—134,發(fā)電機(jī)型號TS325—44/22,額定水頭35.3 m,額定流量11.95 m3/s。3號機(jī)組水輪機(jī)型號HL123—LJ—140,發(fā)電機(jī)型號TS325—36/20,額定水頭30.5 m,額定流量12.6 m3/s。3臺調(diào)速器型號為CT—40;2臺主變壓器型號:1號主變SJL1—8000/35,2號主變SJL1—4000/35。

        電站原設(shè)計年平均發(fā)電量為3 055萬kW·h,年利用小時為3 320 h。根據(jù)該站提供的改造前近5年發(fā)電量統(tǒng)計,年最大發(fā)電量為3 314萬kW·h,年最小發(fā)電量為1 517萬kW·h,年平均發(fā)電量為2 326萬kW·h,年利用小時為2 528 h。

        2 增效擴(kuò)容改造原因

        2.1 電站現(xiàn)狀與存在的問題

        巖屋潭Ⅰ級水電站于1979年投產(chǎn)發(fā)電,其中1~2號水輪發(fā)電機(jī)組是利用本省雙牌水電站拆遷的設(shè)備,設(shè)備的生產(chǎn)期為1959年;3號水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的生產(chǎn)期為1978年。

        (1)水輪機(jī)

        水輪機(jī)為20世紀(jì)50年代仿蘇模型,由于當(dāng)時設(shè)計、制造水平、生產(chǎn)工藝等條件限制,使得水輪機(jī)參數(shù)與電站實際設(shè)計參數(shù)不相匹配,造成水輪機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)動部件磨損,過流部件氣蝕嚴(yán)重;機(jī)組振動、擺動值偏大,使得水輪機(jī)效率大大降低。通過蝸殼測流法對水輪機(jī)效率測定:在額定水頭下發(fā)額定出力1~2號水輪機(jī)額定流量為13.9 m3/s,額定效率約為67%;3號水輪機(jī)額定流量為14.4 m3/s,額定效率約為78%。

        (2)發(fā)電機(jī)

        3臺發(fā)電機(jī)經(jīng)過多年運(yùn)行,絕緣已嚴(yán)重老化,絕緣等級為B級,易受潮,停機(jī)時間過長就需要對發(fā)電機(jī)進(jìn)行干燥處理,嚴(yán)重影響電站安全運(yùn)行。

        (3)蝸殼

        3臺機(jī)組金屬蝸殼為半埋入式,即蝸殼中心線以下部分埋入混凝土中,其余部分裸露地表面以上,蝸殼壁厚為10 mm。由于蝸殼上半部分內(nèi)外溫差較大,使裸露的蝸殼外殼常年存在冷凝水,致使蝸殼內(nèi)外壁銹蝕較嚴(yán)重。經(jīng)測量蝸殼外壁銹蝕厚度約為1 mm,蝸殼內(nèi)壁銹蝕厚度約為1.5 mm。

        (4)調(diào)速器及油壓裝置

        3臺調(diào)速器型號為CT—40,額定油壓為2.5 MPa。調(diào)速器配置過于簡單,靈敏度較低,操作不可靠,經(jīng)常出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。調(diào)速器的配置不能滿足電站“無人值班(少人值守)”的現(xiàn)代自動化要求。

        (5)進(jìn)水閥

        3臺進(jìn)水蝶閥為手電兩用型式。進(jìn)水蝶閥銹蝕嚴(yán)重,活門密封損壞嚴(yán)重,漏水量很大,密封更換頻繁。操作機(jī)構(gòu)因銹蝕等原因運(yùn)行極不靈活,經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,只能關(guān)閉進(jìn)水口檢修閘門進(jìn)行檢修;因此運(yùn)行維護(hù)極為不方便,且具有很大的安全隱患。

        2.2 電站增效擴(kuò)容改造的必要性

        (1)巖屋潭Ⅰ級水電站1979年投產(chǎn)發(fā)電,電站主要機(jī)電設(shè)備為我國計劃經(jīng)濟(jì)時代的產(chǎn)物,導(dǎo)致水輪發(fā)電機(jī)組主要性能參數(shù)與電站實際運(yùn)行參數(shù)不相匹配;且受當(dāng)時設(shè)備設(shè)計、制造水平、生產(chǎn)工藝等條件限制,產(chǎn)品存在許多不足,與現(xiàn)階段我國設(shè)備生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品存在較大性能差別。

        (2)根據(jù)電站多年運(yùn)行情況看,目前裝機(jī)容量與來水量相比存在裝機(jī)容量偏小,特別是豐水期(4~8月降雨量占全年80%以上)存在大量棄水。

        (3)巖屋潭Ⅰ級水電站水庫屬年調(diào)節(jié)水庫,合理聯(lián)合調(diào)度流域梯級電站及充分利用水能資源將給整個流域梯級電站創(chuàng)造較好的效益。

        3 增效擴(kuò)容改造方案

        3.1 明確增效擴(kuò)容改造內(nèi)容

        根據(jù)電站的實際情況,結(jié)合電站管理單位的意見,本工程大壩除險加固2011年已完成,在滿足大壩現(xiàn)有防洪保安、引水塔取水、引水壓力隧洞取水等要求,而且在不改變原主副廠房尺寸、結(jié)構(gòu)的情況下更換所有主要機(jī)電設(shè)備和附屬設(shè)施,使電站的裝機(jī)容量盡量利用水能資源,實現(xiàn)電站增效擴(kuò)容改造后“無人值班(少人值守)”的運(yùn)行模式,從而降低運(yùn)行成本,創(chuàng)造電站最大效益。

        經(jīng)過對電站多年水文、水能復(fù)核以及運(yùn)行情況綜合分析比較,本次增效擴(kuò)容改造主要內(nèi)容是對引水壓力隧洞進(jìn)行抹面降糙;對水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、調(diào)速器、變電設(shè)備、電氣控制設(shè)備及相應(yīng)輔助設(shè)備進(jìn)行更新改造;對進(jìn)口蝶閥及附屬設(shè)施進(jìn)行更換;對電站廠房進(jìn)行維修改造完善管理設(shè)施,增設(shè)必要的工情及水力監(jiān)測設(shè)施。

        巖屋潭Ⅰ級水電站增效擴(kuò)容改造后總裝機(jī)容量為3×4 000 kW,設(shè)計年保證出力(保證率P=90%)1 760 kW,多年平均發(fā)電量為3 650萬kW·h,年利用小時為3 040 h。

        3.2 增效擴(kuò)容改造設(shè)計方案擬定

        (1)水輪機(jī)

        3臺水輪機(jī)全部更換,包括水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪、大軸、頂蓋、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、金屬蝸殼、座環(huán)、尾水管等。增效擴(kuò)容水輪機(jī)改造很關(guān)鍵,水輪機(jī)的選型既要充分選擇適合巖屋潭Ⅰ級水電站運(yùn)行參數(shù)現(xiàn)狀,又要與現(xiàn)狀尾水管實際流道基本相吻合的高效率水輪機(jī)。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有水輪機(jī)型譜以及多數(shù)廠家推薦,適合巖屋潭Ⅰ級水電站的水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪型號為HLA551。

        水輪機(jī)設(shè)計參數(shù)的擬定:根據(jù)水能資源復(fù)核計算結(jié)果和水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑現(xiàn)狀,最大水頭50 m,最小水頭30 m,加權(quán)平均水頭41.5 m;原2臺水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑1.34 m、額定水頭35.3 m和1臺轉(zhuǎn)輪直徑1.4 m、額定水頭30.5 m;原水輪機(jī)額定水頭是與電站實際運(yùn)行水頭范圍等參數(shù)不完全相適應(yīng)。依據(jù)增效擴(kuò)容后擬定水輪發(fā)電機(jī)組容量為3×4 000 kW和選定的水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪型號HLA551模型綜合特性曲線選擇不同的額定水頭做綜合比較,最后選定2臺水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑1.34 m,額定水頭38 m,額定流量11.9 m3/s,額定轉(zhuǎn)速375 r/min;1臺轉(zhuǎn)輪直徑1.4 m,額定水頭35 m,額定流量12.9 m3/s,額定轉(zhuǎn)速333.3 r/min。

        3臺水輪機(jī)相應(yīng)模型綜合特性曲線運(yùn)行范圍和通過修正后水輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)特性曲線如下所示(見圖1~圖3),此項工作需設(shè)備制造廠家模擬電站現(xiàn)狀流道做模型試驗。

        圖1 HLA551模型綜合特性曲線運(yùn)行范圍

        圖2 水輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)特性曲線(D=1.34 m)

        圖3水輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)特性曲線(D=1.4m)

        水輪機(jī)安裝高程復(fù)核:根據(jù)選定的模型綜合特性曲線,水輪機(jī)最大允許吸出高度分別為+4.41 m和+4.61 m。

        新選定的水輪發(fā)電機(jī)組安裝高程分別應(yīng)為:

        機(jī)組安裝高程主要取決于轉(zhuǎn)輪最大吸出高度,而最大吸出高度主要決定于轉(zhuǎn)輪模型氣蝕系數(shù)。從以上兩式計算的結(jié)果可以看出,增容改造后機(jī)組安裝高程比原實際安裝高程高,按原實際安裝高程更有利于機(jī)組抗氣蝕。另外,為防止因機(jī)組安裝高程的變化影響廠房結(jié)構(gòu)變化,確定增容改造后機(jī)組安裝高程維持原安裝高程126.1 m不變。

        水輪機(jī)部分其他特別要求:根據(jù)電站水質(zhì)等特殊情況,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪為不銹鋼材料,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪中心線以下過流部件表面鍍不銹鋼材料厚度不小于5 mm;金屬蝸殼壁厚不小于10 mm,因金屬蝸殼為半埋入式,埋入混凝土部分需增設(shè)足夠的加強(qiáng)筋板;更換的新尾水錐管里襯與原尾水管彎肘管需平滑過渡。

        (2)發(fā)電機(jī)

        3臺發(fā)電機(jī)全部更換,包括發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子、大軸、軸承、上機(jī)架、下機(jī)架等。增效擴(kuò)容發(fā)電機(jī)的改造需重點(diǎn)注意以下幾點(diǎn)要求:發(fā)電機(jī)的絕緣等級由B級改為F級;發(fā)電機(jī)的冷卻方式由風(fēng)冷改為采用空氣冷卻器水冷方式,因發(fā)電機(jī)機(jī)坑尺寸有限,空氣冷卻器外形尺寸做成扁平菱型狀結(jié)構(gòu)形式,封堵原發(fā)電機(jī)的冷卻排風(fēng)通道;適當(dāng)增加發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動部分重量,使轉(zhuǎn)動慣量能滿足調(diào)保計算要求;復(fù)核原發(fā)電機(jī)定子基礎(chǔ)螺栓強(qiáng)度,盡量利用原定子基礎(chǔ)螺栓,防止破壞原發(fā)電機(jī)機(jī)墩結(jié)構(gòu)。

        發(fā)電機(jī)設(shè)計參數(shù)的擬定:根據(jù)水輪機(jī)的選型,水輪發(fā)電機(jī)組同步轉(zhuǎn)速選定2臺發(fā)電機(jī)的型號為SF4000—16/3250,額定轉(zhuǎn)速375 r/min,額定電壓6.3 kV,額定電流458.2 A;1臺SF4000—18/3250,額定轉(zhuǎn)速333.3 r/min,額定電壓6.3 kV,額定電流458.2 A。

        (3)調(diào)速器及油壓裝置

        3臺套調(diào)速器及油壓裝置全部更換,調(diào)速器及油壓裝置采用高油壓蓄能式組合式結(jié)構(gòu),型號為YWT—PLC—2500—16,油壓為16 MPa。調(diào)速器的配置中要求增設(shè)事故配壓閥和分段關(guān)閉裝置,這種調(diào)速器靈敏度以及可靠性較高,取消了傳統(tǒng)的高壓補(bǔ)氣裝置和高壓補(bǔ)氣設(shè)施,占地小,整體美觀且操作方便。

        (4)進(jìn)水閥

        3臺套進(jìn)口蝶閥全部更換,進(jìn)口蝶閥采用蓄能式液控蝶閥,型號為1750HD741H—10VK—YYZ, 油壓為16 MPa。此蝶閥的蝶板采用雙偏心自關(guān)閉結(jié)構(gòu),能確保緊急情況下配合動水自動關(guān)閉閥門,大大提高了關(guān)閥的可靠性。蝶閥主密封采用金屬硬密封結(jié)構(gòu),取消了傳統(tǒng)的橡膠密封結(jié)構(gòu),大大減少了維護(hù)和檢修工作量。

        (5)電氣部分

        變電設(shè)備、電氣控制設(shè)備及相應(yīng)附屬設(shè)備進(jìn)行全面更新改造,電氣部分的更新基本屬現(xiàn)行常規(guī)的配置,原設(shè)備布置的空間及位置均滿足更新改造后新設(shè)備要求。電氣設(shè)備的選擇應(yīng)本著節(jié)能降耗以及滿足“五防”要求為原則,實現(xiàn)電站增效擴(kuò)容改造后“無人值班(少人值守)”的運(yùn)行模式。

        (6)其他附屬設(shè)施

        因調(diào)速器和液控蝶閥均采用了高壓自動補(bǔ)氣蓄能式組合式結(jié)構(gòu),取消原中壓氣機(jī)室所有設(shè)施;發(fā)電機(jī)的冷卻方式由風(fēng)冷改為采用空氣冷卻器水冷方式,增設(shè)取至蝶閥前壓力引水管冷卻水管及相應(yīng)過濾設(shè)備和減壓閥等;發(fā)電機(jī)機(jī)坑增設(shè)2根冷卻水環(huán)管,其冷卻水排水管在蝸殼和尾水管施工時接至尾水肘管;起吊設(shè)施滿足起重要求,只需簡單維護(hù)即可用。

        4 增效擴(kuò)容改造實施

        巖屋潭Ⅰ級水電站水庫屬年調(diào)節(jié)水庫,為了在增效擴(kuò)容改造實施中不影響正常發(fā)電,盡量利用水資源,改造工程實施根據(jù)電站要求以及改造工程量和工期的需要;工程實施需在枯水季節(jié)進(jìn)行的,且跨兩個年度枯水季節(jié)完成。2013年7月利用自籌資金完成了全部設(shè)備招標(biāo),2013年10月至2014年2月完成了所有電氣設(shè)備和1號水輪發(fā)電機(jī)組施工,2014年11月至2015年2月完成了2~3號水輪發(fā)電機(jī)組施工,2015年3月增效擴(kuò)容改造工程全部實施完成。項目改造實施中特別注意了以下幾點(diǎn)要求:

        (1)設(shè)備招標(biāo)時主要設(shè)備必須是專業(yè)廠家并分別采購,充分考慮設(shè)備制造周期、土建施工以及機(jī)電設(shè)備安裝施工周期。比如,為了不影響2~3號水輪發(fā)電機(jī)組2014年1月能正常發(fā)電,2013年10月至2013年12月完成了所有電氣設(shè)備安裝施工;同時完成了1號水輪發(fā)電機(jī)組蝸殼、尾水錐管基礎(chǔ)開挖以及尾水肘管和尾水管出口段部分撤除與修復(fù)施工,并完成了座環(huán)、蝸殼、尾水錐管組裝工作。2014年2月完成了1號水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備施工安裝任務(wù),1號水輪發(fā)電機(jī)組改造完成投入商業(yè)運(yùn)行。2014年11月至2014年12月完成了2~3號水輪發(fā)電機(jī)組蝸殼、尾水錐管基礎(chǔ)開挖以及尾水肘管和尾水管出口段部分撤除與修復(fù)施工,并完成了座環(huán)、蝸殼、尾水錐管組裝工作。2015年2月完成了2~3號水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備施工安裝任務(wù),2~3號水輪發(fā)電機(jī)組改造完成投入商業(yè)運(yùn)行。

        (2)土建施工必須對原有建筑物進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的復(fù)核,盡可能利用原有建筑物,減小拆除重建工作量。比如,為了滿足改造后因蝸殼、尾水錐管基礎(chǔ)鑿除以及尾水肘管和尾水管出口段部分撤除與修復(fù)施工后結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,要求尾水肘管和尾水管出口段修復(fù)必須增加混凝土強(qiáng)度;蝸殼、尾水錐管基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度加強(qiáng)且在原混凝土與蝸殼、尾水錐管間需增加加強(qiáng)筋連接,以滿足改造后結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求。

        5 改造效果

        巖屋潭Ⅰ級水電站增效擴(kuò)容改造完成后可謂是煥然一新:設(shè)備性能、綜合自動化、發(fā)電效益、生產(chǎn)、生活環(huán)境均得到很大提高和改善。

        (1)2015年3月2日,巖屋潭Ⅰ級水電站3臺機(jī)組改造完成后做了三機(jī)一管甩負(fù)荷試驗。3臺機(jī)組分別帶25%、50%、75%、100%負(fù)荷同時做甩負(fù)荷試驗,甩100%負(fù)荷1號機(jī)、2號機(jī)、3號機(jī)蝸殼壓力升高分別為53.3%、55.8%、51.6%,轉(zhuǎn)速升高分別為51.1%、52.4%、44.8%;甩負(fù)荷試驗結(jié)果均在規(guī)范要求范圍內(nèi)且結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于改造前甩負(fù)荷試驗結(jié)果,所有設(shè)備運(yùn)行正常且可靠。

        (2)改造完成后巖屋潭Ⅰ級水電站實現(xiàn)了“無人值班(少人值守)”的運(yùn)行模式,每班由改造前8個人值班改為現(xiàn)在由2個人值守,大大節(jié)省了人力資源。

        (3)電站裝機(jī)容量由9 200 kW增至12 000 kW,且3臺機(jī)組均能超負(fù)荷運(yùn)行。2015—2017年每年的發(fā)電量分別為3 613、3 962、3 795萬kW·h,改造后3 a平均年發(fā)電量達(dá)到3 790萬kW·h,年利用小時為3 158 h。相比改造前裝機(jī)容量增加30%,年均發(fā)電量增加50%以上,電站效益得到明顯提高。

        6 結(jié) 語

        通過對巖屋潭Ⅰ級水電站的增效擴(kuò)容改造,給計劃經(jīng)濟(jì)時代利用拆遷設(shè)備運(yùn)行的老電站增效擴(kuò)容改造提供了很好的經(jīng)驗,提高了水能資源的利用,增加了發(fā)電收益。同時,提高了設(shè)備質(zhì)量和可靠性與自動化水平,電站管理及運(yùn)行人員的技術(shù)水平有了一個質(zhì)的飛躍,為新時代改造電站可持續(xù)發(fā)展提供了最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

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