劉 祿,楊繼銳
邯鋼熱電廠發(fā)電機(jī)組汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造的60 MW沖動式、高溫、高壓、單缸、調(diào)整抽汽、凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組型號為CC50/N60-8.83/2.17/0.98型,低壓末級動葉片高度為660 mm,末級動葉片環(huán)型排汽面積為4.14 m2。機(jī)組采用透平油共用油源數(shù)字式電液控制系統(tǒng)DEH,ETS快速跳閘系統(tǒng),TSI安全保護(hù)系統(tǒng),是目前國內(nèi)較為先進(jìn)成熟和安全可靠的配置。汽輪發(fā)電機(jī)組配套的發(fā)電機(jī)型號為QF—60—2,發(fā)電機(jī)由哈爾濱哈電實(shí)業(yè)開發(fā)總公司制造。
用清水和干凈的棉布把轉(zhuǎn)子后三級葉片擦拭干凈,待轉(zhuǎn)子葉片晾干后,用清洗劑清洗轉(zhuǎn)子葉片表面;然后用滲透劑噴涂轉(zhuǎn)子葉片表面和葉根部,保持濕潤約5~10 min,用干凈的棉抹布擦去工件表面多余的滲透劑,用清洗劑清洗或用水清洗,表面自然涼干后噴涂顯像劑。顯像劑在使用前上下晃動充分搖勻后,噴涂在葉片表面,噴涂長度150~300 mm,發(fā)現(xiàn)有兩片末級葉片顯紫紅色的線條,線條顯示的位置即末級葉片的裂紋。
用清洗劑清洗轉(zhuǎn)子葉片裂紋表面,等表面干燥后,用內(nèi)圓磨頭的拋光機(jī)打磨裂紋,使裂紋處用光滑的流面過度,消除了裂紋處因轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)和氣流沖擊產(chǎn)生的交變應(yīng)力,防止在運(yùn)行中發(fā)生葉片斷裂事故。
用打磨機(jī)在汽輪機(jī)汽缸連接螺柱中間打磨寬約10 mm,長約30 mm弧面(顯出金屬顏色),然后用TH160里氏硬度計(探頭型號:D,,沖擊方向:垂直軸面)在弧面上測試三個點(diǎn),取三點(diǎn)的平均值即為該螺栓的硬度值,以此判斷連接螺柱強(qiáng)度能否滿足使用要求。對連接螺柱逐個進(jìn)行硬度檢查,發(fā)現(xiàn)了5條不合格螺柱,按照不合格螺栓的型號、規(guī)格及數(shù)量做好記錄,為機(jī)組建立完整的檢修技術(shù)檔案,檢測數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 高壓缸連接螺栓硬度值
按照不合格螺柱的規(guī)格型號,更換廠家生產(chǎn)的汽缸連接螺柱;在安裝新螺柱前要逐個進(jìn)行硬度檢測,確保新螺柱的性能參數(shù)滿足使用要求;對安裝新螺柱汽缸結(jié)合面的位置處做好標(biāo)記。檢修結(jié)束后扣缸,熱緊汽缸連接螺柱,熱緊時注意緊力,運(yùn)行后檢查新螺柱連接處汽缸沒有漏氣現(xiàn)象。
把汽機(jī)轉(zhuǎn)子吊出后,在前后軸承螺栓孔處固定支架,以前后軸承座洼窩中心點(diǎn)為基準(zhǔn),拉φ=0.5 mm的鋼絲。以鋼絲為基準(zhǔn)點(diǎn),用內(nèi)徑千分尺,測量隔板汽封體中心;從前油檔洼窩、前內(nèi)軸封、高壓軸封、2-17級隔板、后油檔洼窩逐級測量,發(fā)現(xiàn)高壓內(nèi)軸封、高壓前軸封、第2級、第3級、第4級、第5級、第7級,第15級隔板汽封體中心左偏(測量數(shù)據(jù)如表2所示),左偏量均超過2 mm以上,通過數(shù)據(jù)分析,認(rèn)為汽缸和隔板發(fā)生了向左偏移。
表2 隔板調(diào)整前后汽封體中心的距離 mm
經(jīng)過多方反復(fù)論證,最終拿出處理方案,偏差值大于2 mm以上的,通過調(diào)整隔板來消除偏差量;偏差值小于2 mm的,通過調(diào)整汽封塊來調(diào)整阻汽間隙,消除偏差量。通過調(diào)整隔板的位置和汽封片的位置,再次測量調(diào)整后的汽封體中心,偏差量均在2 mm以內(nèi),達(dá)到檢修的技術(shù)要求。
調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,常和調(diào)節(jié)系統(tǒng)遲緩率過大有關(guān),遲緩率過大是造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)擺動的普遍原因,在調(diào)節(jié)系統(tǒng)的組成機(jī)構(gòu)中,由于摩擦、間隙、過封度等因素的影響,信號的傳遞都存在著遲緩的現(xiàn)象。傳動放大機(jī)構(gòu)與配氣機(jī)構(gòu)的遲緩率過大,通常是由于調(diào)節(jié)部件連桿接頭的卡澀,間隙過大,滑閥過封度過大等原因造成的。
通過對調(diào)速系統(tǒng)容易磨損的零件進(jìn)行更換,調(diào)整凸輪與傳動接頭的間隙,凸輪與傳動接頭的間隙由原來的8 mm調(diào)整為3 mm。4個調(diào)速汽門預(yù)啟閥與閥座之間在高速汽流的沖擊下發(fā)生碰撞摩擦,導(dǎo)致預(yù)啟閥和調(diào)閥的閥芯結(jié)合面嚴(yán)重磨損,預(yù)啟閥的行程達(dá)27 mm,嚴(yán)重影響調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性;整體更換四個調(diào)速汽門,調(diào)整預(yù)啟閥的行程為設(shè)計要求的8 mm。取出高壓油動機(jī)滑閥的閥芯,封住滑閥上端蓋,啟動高壓油泵,用2.0 MPa的油壓沖洗油動機(jī)腔室約20 min;然后停止高壓油泵,回裝高壓油動機(jī)滑閥。通過以上處理方法,徹底解決了機(jī)組調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良和甩負(fù)荷的難題。
該機(jī)組在第一次揭缸大修時,揭缸后發(fā)現(xiàn)三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板傳動處斷裂,決定更換廠家新制作的旋轉(zhuǎn)隔板,安裝到位后,施加外力旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動正常。然后安裝隔板套,扣缸檢修結(jié)束。接著對機(jī)組進(jìn)行冷態(tài)拉閥實(shí)驗(yàn),調(diào)速汽門和三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板動作正常。汽機(jī)在50 MW負(fù)荷極熱態(tài)狀態(tài)運(yùn)行時,汽機(jī)上缸調(diào)節(jié)級內(nèi)壁溫度顯示為450℃,汽機(jī)各部件處于完全自由膨脹的狀態(tài)。根據(jù)生產(chǎn)需要,汽機(jī)進(jìn)行帶抽汽運(yùn)行,當(dāng)505發(fā)出投入抽汽的指令后,發(fā)現(xiàn)三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板不動作,隨即切除指令。當(dāng)汽機(jī)打閘停機(jī)后,在極熱態(tài)狀況下做拉法實(shí)驗(yàn),調(diào)速汽門動作正常,三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板不動;當(dāng)機(jī)組在冷態(tài)時再次拉閥,調(diào)速汽門和三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板動作正常,說明機(jī)組在極熱態(tài)時三段抽汽旋轉(zhuǎn)隔板與隔板套之間發(fā)生了卡澀。
根據(jù)安裝新隔板前測量的數(shù)據(jù)分析對比,隔板尺寸參數(shù)符合要求,故排除了隔板尺寸差異導(dǎo)致卡澀的原因;經(jīng)過反復(fù)論證,認(rèn)為是新旋轉(zhuǎn)隔板的材質(zhì)和原旋轉(zhuǎn)隔板材質(zhì)不一樣,兩種材質(zhì)在受熱時的膨脹系數(shù)不同,新隔板在受熱時發(fā)生的軸向和徑向膨脹量大于旋轉(zhuǎn)隔板與隔板套之間的間隙,使旋轉(zhuǎn)隔板與隔板套之間發(fā)生“卡死”現(xiàn)象;二者之間的摩擦力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中壓油動機(jī)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)隔板時的動作力矩,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板不能在極熱態(tài)狀況下正常動作,使機(jī)組不能投抽汽運(yùn)行。
拆下隔板后,決定對隔板進(jìn)行車削加工,消除隔板在極熱態(tài)工況時發(fā)生的軸向和徑向膨脹量,使旋轉(zhuǎn)隔板與隔板套之間不發(fā)生“卡死”現(xiàn)象。隔板外圓以圓面最高點(diǎn)為基準(zhǔn),車削2 mm;隔板排汽側(cè)上磨床找平,進(jìn)汽側(cè)端面車削1.5 mm;在隔板轉(zhuǎn)軸處以內(nèi)圓最低點(diǎn)找平,最大車削直徑量為0.3 mm。機(jī)組在50 MW負(fù)荷極熱態(tài)狀態(tài)運(yùn)行時,汽機(jī)進(jìn)行帶抽汽運(yùn)行,三段抽汽隔板再沒有發(fā)生“卡死”現(xiàn)象,解決了汽機(jī)不能投抽汽運(yùn)行的難題。
汽輪機(jī)檢修質(zhì)量的高低,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在檢修過程當(dāng)中,對機(jī)組存在的特殊問題進(jìn)行充分論證,科學(xué)系統(tǒng)查找分析原因,制定合適的檢修方案,會使檢修效果事半功倍。本次檢修利用特殊的檢修工藝,處理了汽機(jī)不常見的難題,有些問題的檢修工藝對國內(nèi)同類型機(jī)組的檢修有參考意義。
【參 考 文 獻(xiàn)】
[1]袁明.汽輪機(jī)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2016-01-01.
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[3]高澍芃.汽輪機(jī)設(shè)備檢修技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2004-12.