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        4.0 MPa、50 000 m3/h焦爐氣脫汞加氫裝置的運行總結(jié)

        2018-04-15 06:38:13程建申潘偉峰王建民
        氮肥與合成氣 2018年10期
        關(guān)鍵詞:催化劑系統(tǒng)

        周 峰, 程建申, 潘偉峰, 王建民, 張 亮

        (山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司, 山西運城 043200)

        1 裝置概況

        山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司焦爐氣脫汞加氫裝置于2015年12月建成使用,設(shè)計處理焦爐煤氣量為50 000 m3/h(標態(tài)),操作壓力為4.0 MPa;采用北京三聚環(huán)保公司的脫汞吸附劑和加氫催化劑吸附焦爐氣中汞及不飽和烴,控制脫汞加氫裝置出口汞質(zhì)量濃度≤0.01 μg/m3(標態(tài)),不飽和烴控制在0.1%,處理后的焦爐氣為滿足后續(xù)合成氨聯(lián)產(chǎn)液化天然氣(LNG)生產(chǎn)工藝要求的合格原料氣[1]。

        2 工藝氣流程概述

        來自2D80 70.5/6-40對稱平衡往復(fù)式壓縮的焦爐氣含有約50 mg/m3(標態(tài))的H2S及200~300 mg/m3(標態(tài))的有機硫,烯烴體積分數(shù)約1.3%(原設(shè)計3%),壓力約4.0 MPa,溫度≤ 40 ℃,在吸油槽進一步除掉氣體機械油后進入脫汞槽,通過脫汞吸附劑吸附焦爐氣中的汞,再進入焦爐氣段間及換熱器管間,與一級加氫轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化后的熱氣體換熱,溫度加熱至160~240 ℃進入預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器,在鐵鉬催化劑的作用下,將有機硫加氫轉(zhuǎn)化為無機硫,焦爐氣中部分烯烴加氫轉(zhuǎn)化為飽和烴,觸媒熱點溫度為320~400 ℃,再進入一級加氫入口換熱器,將溫度降到200~280 ℃后進入一級加氫轉(zhuǎn)化器,焦爐氣在一級加氫轉(zhuǎn)化器中通過鎳鉬催化劑進一步將有機硫轉(zhuǎn)化為無機硫,烯烴加氫轉(zhuǎn)化為飽和烴,觸媒熱點溫度為320~380 ℃,進入焦爐氣換熱器殼程與入口焦爐氣換熱后,進入一級加氫入口換熱器殼程和預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器出口氣體換熱,控制換熱后的焦爐氣溫度≥150 ℃,送往合成氨工藝中的變換工段作為原料氣生產(chǎn)LNG和合成液氨。

        3 運行中出現(xiàn)的問題及解決方法

        3.1 凈化脫汞加氫工段一級加氫轉(zhuǎn)化器超溫

        (1) 事故經(jīng)過。2015年11月25日夜班,焦爐氣脫汞加氫工段進入生產(chǎn)試運行調(diào)試階段。生產(chǎn)氣量8 000 m3/h,系統(tǒng)壓力1.5 MPa ,3:00開始逐漸加壓至3.0 MPa,一級加氫轉(zhuǎn)化器下段下部熱點(6點)溫度從370 ℃上升至420 ℃;3:47時溫度上升至480 ℃,4:08時溫度上升至505 ℃, 4:37時溫度上升至690 ℃(29 min);4:50時經(jīng)過現(xiàn)場放空溫度開始下降至634 ℃,同時溫度出現(xiàn)反彈,瞬間上升至762 ℃,持續(xù)至5:11(21 min),造成一級加氫轉(zhuǎn)化器最下層觸媒超溫事故(超溫觸媒層高20 cm)。

        (2) 原因分析。系統(tǒng)通過的焦爐氣氣量偏小(設(shè)計50 000 m3,實際8 000 m3)。焦爐氣在一級加氫轉(zhuǎn)化器反應(yīng)器下部觸媒層形成局部熱量集聚,達到副反應(yīng)溫度區(qū)域,引發(fā)甲烷化副反應(yīng),造成反應(yīng)器底部溫度超溫。

        (3) 處理措施。加大焦爐氣通過系統(tǒng)的流量或降低系統(tǒng)壓力,及時移除反應(yīng)層熱量,防止超溫事故再次發(fā)生。超溫時采取塔后放空、加大氣體流速、降低床層溫度等措施,打開一級加氫轉(zhuǎn)化器出口閥、放空閥,打開N2閥對一級加氫轉(zhuǎn)化器降溫。

        3.2 凈化脫汞加氫氧含量高切氣

        (1) 事故經(jīng)過。2016年1月26日11:10,硫銨工段進口氧體積分數(shù)由0.6%逐漸上升,到11:30,氧體積分數(shù)為0.9%。操作人員通知硫銨工段停電捕焦油器,到12:20,氧體積分數(shù)上升至1.6%,硫銨工段進口切氣放空;13:10,預(yù)加氫進口第一點溫度上升至350 ℃、第六點溫度上升至480 ℃;13:35,關(guān)脫汞加氫進口閥、出口閥,停止給變換送氣,卸系統(tǒng)壓力降溫;14:20,加氫接氣升壓,準備給變換送氣;16:40,升壓正常,系統(tǒng)穩(wěn)定。

        (2) 原因分析。外供焦爐氣中氧含量高;采取措施緩慢,切氣滯后。

        (3) 采取措施。脫汞加氫工段進口氧含量高,觸媒熱點暴漲,關(guān)閉系統(tǒng)進出口閥,切斷焦爐煤氣,用氮氣降溫。

        3.3 脫汞加氫裝置自身反應(yīng)熱不平衡工藝改造

        (1) 事故現(xiàn)象。開工電加熱爐原設(shè)計為裝置原始開工時供硫化觸媒和系統(tǒng)開車使用,正常運行時觸媒的反應(yīng)熱能維持系統(tǒng)熱量平衡。系統(tǒng)開車時,觸媒溫度低不在活性范圍內(nèi),不能起到觸媒的作用,短時利用開工電加熱爐提高焦爐氣溫度,在達到觸媒活性溫度時停用,無需長期在線運行。但由于實際焦爐氣量小、不飽和烴含量與原設(shè)計相比有偏離,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量少,而且要保證后工序變換工段進口溫度≥150 ℃,造成系統(tǒng)自身反應(yīng)熱不平衡,以致開工加熱電爐需長期在線運行。電加熱爐運行期間,電加熱管外壁溫度在600 ℃以上,焦爐氣部分物質(zhì)形成析碳附著在電加熱管外壁,導(dǎo)致電熱管換熱效果差,因局部溫度過高,加熱的電爐絲容易燒斷電加熱管,形成焦爐氣泄漏著火或爆炸,存在較大的安全隱患。

        (2) 處理措施。增加焦爐氣加熱器、凝液氣化罐兩臺設(shè)備,利用變換工段副產(chǎn)的5.0 MPa飽和蒸汽加熱焦爐氣,并閃蒸2.0 MPa和0.5 MPa飽和蒸汽,供外界使用。這樣可以避免開工電加熱爐長期在線運行,電爐絲保護外管不出現(xiàn)析碳現(xiàn)象,解決了電加熱絲局部過熱、外保護管發(fā)生變形等問題,避免了泄漏事故的發(fā)生,保證了裝置安全低耗、長周期穩(wěn)定運行。

        4 結(jié)語

        通過3年的生產(chǎn)運行總結(jié),裝置正常運行期間,預(yù)加氫爐入口溫度控制在160~240 ℃,催化劑床層熱點溫度最高不超過400 ℃,裝置出口不飽和烴≤0.05%且運行平穩(wěn)。證明吸油槽采用TX-1型吸油劑,脫汞槽采用THG-1脫汞劑,預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器采用TO-1預(yù)加氫抗毒劑和T202C有機硫加氫催化劑,一級加氫轉(zhuǎn)化器采用T202A有機硫加氫催化劑,在4.0 MPa壓力下,合理控制催化劑床層反應(yīng)溫度,處理焦爐氣中的汞、硫與不飽和烴,加氫轉(zhuǎn)化能夠達到設(shè)計要求。

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