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        柴油機敲擊異響聲源識別與控制

        2018-04-14 01:34:08吳旭陵
        汽車與新動力 2018年1期
        關(guān)鍵詞:罩蓋階次異響

        吳旭陵

        (上海內(nèi)燃機研究所,上海 200438;上汽商用車技術(shù)中心,上海 200438)

        0 前言

        隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,汽車普及率越來越高,駕乘人員由對車輛如動力性和經(jīng)濟性等要求,轉(zhuǎn)變成對車輛噪聲—振動—平順性(NVH)等性能的更高要求[1]。發(fā)動機噪聲是汽車噪聲的主要來源之一,柴油機的振動與噪聲控制比汽油機困難,這也是制約其應(yīng)用于乘用車上的關(guān)鍵因素之一[2],因此需要對柴油機的振動噪聲性能進行不斷的改進與提高。結(jié)合多種方法對發(fā)動機噪聲源進行識別是解決發(fā)動機噪聲問題的有效路徑[3]。

        1 問題描述

        某車輛在整車主觀評價中,發(fā)現(xiàn)該車在轉(zhuǎn)速范圍1 000~3 800 r/min時的加速工況下,車內(nèi)前后排均可以明顯感受到連續(xù)的類似“咚咚咚”的敲擊聲,且隨轉(zhuǎn)速提升,該敲擊聲逐漸增強,影響整車噪聲品質(zhì)。經(jīng)過整車測試與分析,如圖1所示,確定噪聲頻率在250~400 Hz范圍內(nèi),由發(fā)動機輻射,通過前艙傳遞到車內(nèi)。

        該車輛使用1款2.8 L渦輪增壓直列4缸柴油機和6檔手動變速箱,縱置動力總成,并采用3點懸置支撐。將以該柴油機為研究對象,重點研究和解決1 000~3 800 r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)加速工況下敲擊異響問題。

        圖1 敲擊異響噪聲

        2 發(fā)動機測試

        發(fā)動機測試在動力總成半消聲室進行,試驗室滿足GB/T 1859.3—2015《往復(fù)式內(nèi)燃機 聲壓法聲功率級的測定第3部分:半消聲室精密法》1級準(zhǔn)確度測量要求;動力總成按照整車安裝狀態(tài)布置,使用原車懸置3點支撐,與測功設(shè)備彈性聯(lián)接;整車測試中已經(jīng)排除進排氣噪聲的影響,將進氣和排氣引出并將管壁包裹、以及將變速箱和冷卻管路包裹,以減小其對測試結(jié)果的影響,詳細布置狀態(tài)如圖2所示。

        信號采集使用Siemens公司的SCADAS Mobile數(shù)據(jù)采集設(shè)備,根據(jù)GB/T 1859.3在1 m測距的5個測量表面中心位置布置傳聲器,前端罩蓋布置1個三向加速度傳感器,同時采集曲軸轉(zhuǎn)角信號。使用Siemens公司的Test.lab軟件對信號進行數(shù)據(jù)采集與處理,設(shè)置噪聲采集帶寬為12 800 Hz、采樣分辨率為0.781 25 Hz,振動采集帶寬為1 600 Hz,采樣分辨率為1 Hz。

        圖2 發(fā)動機試驗狀態(tài)

        發(fā)動機機油溫度上升到正常工作溫度后,采集發(fā)動機在轉(zhuǎn)速范圍1 000~3 800 r/min的全負荷速度特性信號數(shù)據(jù)。

        3 數(shù)據(jù)分析與噪聲源診斷

        發(fā)動機數(shù)據(jù)分析過程中常用到頻譜分析、階次分析、相關(guān)性分析和小波分析等信號處理方法來診斷發(fā)動機噪聲問題[3]。下文結(jié)合階次分析和小波分析對敲擊異響進行聲源診斷。

        3.1 階次分析

        對發(fā)動機5個測量表面噪聲數(shù)據(jù)作250~400 Hz頻率范圍內(nèi)的帶通濾波分析,并對數(shù)據(jù)進行比較。如圖3所示,該頻段的噪聲在部分轉(zhuǎn)速附近存在峰值,聲能量主要集中在發(fā)動機前端,其次是飛輪端。考慮到飛輪端受測功設(shè)備的影響較大,故著重分析發(fā)動機前端測到的數(shù)據(jù)。

        圖3 發(fā)動機測試數(shù)據(jù)濾波對比

        對前端噪聲做頻譜分析和階次分析,如圖4所示,在以315 Hz為中心頻率的頻帶范圍內(nèi),噪聲相對較大,并且隨轉(zhuǎn)速的增加而逐漸增加,但中心頻率無明顯變化;同時,圖中給出了噪聲較大的幾個階次,從階次曲線可以看到,階次噪聲只在315 Hz頻帶附近噪聲較大,低于或者高于該頻帶,噪聲都不大。根據(jù)分析判斷,該異響與旋轉(zhuǎn)部件的旋轉(zhuǎn)運動無關(guān),但可能與某零部件的共振有關(guān)。具體原因?qū)⒔Y(jié)合小波分析手段進行研究。

        圖4 前端噪聲數(shù)據(jù)彩圖

        3.2 小波變換分析

        在時頻分析方法中,小波分析被稱為信號分析的數(shù)學(xué)顯微鏡,能夠?qū)π盘栠M行多尺度的細化分析[4]。從圖3可以看到,前端250~400 Hz頻段內(nèi)的噪聲在1 400 r/min、1 600 r/min、1 800 r/min 轉(zhuǎn)速附近有峰值,采集該3個轉(zhuǎn)速下穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)信號,對采集到的數(shù)據(jù)信號進行小波分析。分析結(jié)果如圖5所示,在這三個轉(zhuǎn)速噪聲信號上,都有2個連續(xù)的周期性激勵,激勵能量都集中在315 Hz頻帶附近,1個周期性激勵能量明顯高于另一個周期性激勵,并且2個激勵之間存在1個相位差,將能量較強的激勵作為主激勵,能量較弱的激勵作為副激勵。

        分析1 800 r/min的激勵信號,取6個主激勵樣本做信號分析,得到6次激勵時間間隔為0.4 s,計算得到激勵頻率為15 Hz,同時計算轉(zhuǎn)速在1 800 r/min下的發(fā)動機1階頻率為30 Hz,說明該主激勵為1個0.5階的半階次敲擊。運用同樣的方法可以分析得到其他穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速下的激勵也是0.5階。

        3.3原因分析

        圖5 前端小波分析

        根據(jù)上述階次分析和小波分析,判斷該異響是由發(fā)動機某部件受到0.5階的半階次連續(xù)激勵后,產(chǎn)生以315 Hz為中心頻率的頻帶聲音響應(yīng)。要控制好發(fā)動機的噪聲品質(zhì),就要控制好發(fā)動機噪聲的階次,要使得半階次的噪聲越低越好,這樣才能保證發(fā)動機的噪聲主要是由發(fā)動機的發(fā)火階次及發(fā)火的諧次組成[5]。4缸發(fā)動機半階次噪聲主要有來源于5個方面[6]:(1)曲軸系彎曲振動引起的半階次振動;(2)扭矩變動引起的半階次振動,主要由缸體的扭轉(zhuǎn)振動引起,一般在2.5階或3.5階;(3)發(fā)動機各氣缸之間的燃燒狀態(tài)不一致;(4)配氣機構(gòu)的運動;(5)進、排氣門的驅(qū)動反力和各氣缸因進氣管道長度不同引起的進排氣半階次噪聲。

        發(fā)動機扭轉(zhuǎn)變動引起的半階次噪聲一般在0.5階以上,與敲擊異響特征不符合,排除影響;試驗過程中,進排氣引出,并且管壁包裹,排除進排氣噪聲的影響;根據(jù)測試分析,該噪聲在發(fā)動機頂面的能量占比不高,配氣機構(gòu)產(chǎn)生的噪聲影響較小,不是該敲擊異響的主要聲源。因此,推斷該噪聲與曲軸彎曲振動和各氣缸之間燃燒不均勻有關(guān)。采集倒拖工況下的數(shù)據(jù),前文已經(jīng)確定噪聲來源于敲擊激勵,分析前端罩蓋振動,如圖6所示,可以看到該激勵特性明顯,排查各缸燃燒不均勻的原因。因此最終判斷出該敲擊異響是由曲軸的彎曲振動產(chǎn)生。

        圖6 倒拖工況下前端罩蓋振動分析

        對于乘用車使用的小型發(fā)動機,曲軸前端或者后端的彎曲振動,大約在200~500 Hz的頻率范圍內(nèi)有共振模態(tài)[6]。分析發(fā)動機曲軸彎曲模態(tài),得到該發(fā)動機曲軸一階彎曲模態(tài)為328.1 Hz,在異響發(fā)生的頻帶內(nèi)。曲軸共振模態(tài)位置受到曲柄連桿機構(gòu)的運動激勵后,曲軸會將激勵放大,并通過主軸承座將激勵傳遞到機體,最后通過正時罩蓋、油底殼以及機體表面的其他附件輻射噪聲。因此,可以認為敲擊噪聲主要是由于曲軸存在彎曲模態(tài),受到曲柄連桿機構(gòu)運動激勵后產(chǎn)生的異響結(jié)構(gòu)噪聲,通過傳遞路徑傳遞到機體表面,向發(fā)動機外輻射的噪聲。

        4 改進方案設(shè)計

        由于發(fā)動機前端在異響發(fā)生的頻段內(nèi)能量較高,因此可以對曲軸到前端罩蓋之前的傳遞路徑進行優(yōu)化。由于機體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改動比較復(fù)雜,改動成本較高,可以考慮對前端罩蓋進行優(yōu)化[7]。

        對原設(shè)計罩蓋進行模態(tài)分析,得到一階模態(tài)頻率為330.7 Hz,該頻率在敲擊異響發(fā)生的抱怨頻率范圍內(nèi),能夠傳遞和放大敲擊激勵,因此需要對正時罩蓋進行模態(tài)優(yōu)化。

        根據(jù)原設(shè)計罩蓋的仿真分析,結(jié)合發(fā)動機布置位置的限制,同時考慮輕量化和成本控制的要求,增加罩蓋固定點和加筋是有效的優(yōu)化方式,對前端罩蓋作如圖7所示的優(yōu)化,增加8個固定安裝點。對優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)作模態(tài)分析,分析結(jié)果如圖8所示,前端罩蓋的一階模態(tài)頻率從330.7 Hz優(yōu)化到了449.9 Hz。表1為前端罩蓋優(yōu)化前后的前6階模態(tài)頻率,原始狀態(tài)下的前6階模態(tài)頻率較密集,且都在敲擊頻率的1.4倍以內(nèi),容易傳遞并放大而引起噪聲。優(yōu)化后的罩蓋模態(tài)頻率相對較高,在噪聲發(fā)生的頻率范圍外,且分布疏散,有利于減小其頻率范圍內(nèi)的噪聲輻射。

        圖7 正時罩蓋結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        圖8 正時罩蓋優(yōu)化前后的一階模態(tài)陣型

        表1 正時罩蓋優(yōu)化前后的模態(tài)頻率

        5 改進方案驗證

        根據(jù)優(yōu)化方案,加工新正時罩蓋,在半消聲室臺架上對1 000~3 800 r/min轉(zhuǎn)速段的加速噪聲進行測試驗證。分析測試結(jié)果,如圖9所示,發(fā)動機在全負荷工況下,優(yōu)化后的狀態(tài)與原始狀態(tài)對比,在250~400 Hz頻率范圍內(nèi)的聲能量平均降低了3.6 dB。對測試數(shù)據(jù)做250~400 Hz頻段的濾波,對比原始狀態(tài)下該頻段的噪聲總值,如圖10所示,在1 000~3 800 r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),噪聲平均降低了2.4 dB,主要引發(fā)噪聲頻率下的峰值也較原狀態(tài)顯著降低,將優(yōu)化后的樣機裝配到整車進行主觀評價,評價結(jié)果表明,敲擊噪聲已明顯改善,滿足整車主觀評價的要求。

        圖9 改進前后頻譜圖

        圖10 改進前后250~400 Hz帶通總值

        6 結(jié)論

        對發(fā)動機進行噪聲源識別試驗,采集發(fā)動機各面的噪聲信號、轉(zhuǎn)速信號,對采集到的信號進行噪聲識別分析,識別敲擊噪聲是由于曲軸存在彎曲模態(tài),受到曲柄連桿機構(gòu)運動激勵后,產(chǎn)生結(jié)構(gòu)噪聲,通過傳遞路徑傳遞到機體表面,主要由正時罩蓋等部件向外輻射噪聲引起。

        對前端罩蓋進行模態(tài)分析,分析結(jié)果顯示前端罩蓋一階模態(tài)在抱怨頻率范圍,會放大敲擊噪聲的發(fā)生頻率。對前端罩蓋結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,優(yōu)化后前端罩蓋模態(tài)頻率從330.7 Hz提升到449.9 Hz,并且大幅改善原始狀態(tài)下前端罩蓋模態(tài)頻率密集的問題。

        對優(yōu)化后的樣件進行裝機測試,測試結(jié)果顯示,前端罩蓋優(yōu)化后,敲擊聲在250~400 Hz頻率范圍內(nèi)的聲能量平均降低了3.6 dB。在1 000~3 800 r/min轉(zhuǎn)速范圍,250~400 Hz頻段內(nèi)的噪聲總值平均降低了2.4 dB,滿足整車主觀評價的要求。

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