李秀山,丁保安,郭彬,張偉龍,曾超
(1.內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061)
在炎熱天氣下工作,空調(diào)是車輛必不可少的配置,空調(diào)系統(tǒng)能否長時間穩(wěn)定工作,影響著司機的工作舒適性和工作效率;空調(diào)壓縮機是空調(diào)系統(tǒng)的核心部件,需要保障空調(diào)壓縮機的可靠穩(wěn)定運行[1]。某空調(diào)壓縮機由于動不平衡及安裝支架強度不足引起振動,并最終導(dǎo)致空調(diào)壓縮機損壞[2-4]。本研究對此進行分析研究,并通過NVH試驗及LMS Test. lab進行振動數(shù)據(jù)分析,結(jié)合CAE方法對安裝支架進行仿真計算,提出優(yōu)化措施,有效地解決空調(diào)壓縮機故障[5-6]。從而為解決同類問題提供了可借鑒的方法。
某水泥攪拌車空調(diào)系統(tǒng)長時間處于工作狀態(tài),空調(diào)壓縮機系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)以下故障:連接螺栓斷裂、支架斷裂、同時空調(diào)壓縮機本體產(chǎn)生裂縫,形成制冷氣泄漏,造成空調(diào)系統(tǒng)無法正常工作,如圖1所示。
a)連桿螺栓斷裂 b)支架斷裂 c)本體裂縫制冷制泄漏圖1 空調(diào)壓縮機系統(tǒng)故障模式
空調(diào)系統(tǒng)是由空調(diào)壓縮機、支架組成,通過螺栓安裝在發(fā)動機上,通過皮帶驅(qū)動,在整車上進行的一系列試驗。
圖2 開關(guān)空調(diào)狀態(tài)下,空調(diào)壓縮機測點振動曲線
首先進行了原狀態(tài)下,原地升速工況,空調(diào)壓縮機系統(tǒng)振動性能試驗。同時對空調(diào)壓縮機系統(tǒng)進行約束狀態(tài)下的錘擊模態(tài)試驗,對空調(diào)壓縮機系統(tǒng)模態(tài)進行分析。
對空調(diào)壓縮機系統(tǒng)進行模態(tài)試驗時,傳感器均勻布置在空調(diào)壓縮機、支架上,分別在空調(diào)壓縮機本體-X、+Y、-Z三個方向進行錘擊。坐標(biāo)系采用整車坐標(biāo)系,即X、Y、Z分別為整車縱向、橫向和垂向。
開關(guān)空調(diào)狀態(tài)下,圖2為空調(diào)壓縮機測點振動曲線,圖3為升速工況升速ColorMap對比圖。
圖3 空調(diào)壓縮機測點升速ColorMap圖
通過錘擊試驗方法,對空調(diào)系統(tǒng)進行模態(tài)試驗[7],圖4為空調(diào)系統(tǒng)試驗示意圖,圖5為空調(diào)系統(tǒng)的前三階模態(tài)振型圖,具體試驗?zāi)B(tài)結(jié)果如下:
圖4 空調(diào)壓縮機系統(tǒng)模態(tài)試驗
1)空調(diào)壓縮機系統(tǒng)一階模態(tài)為74 Hz、二階模態(tài)為89 Hz和三階模態(tài)為101 Hz;
2)一階為X向點頭振型,二階和三階均為繞Z軸扭轉(zhuǎn)。
通過圖3可以看出,相比關(guān)空調(diào)狀態(tài),開空調(diào)后空調(diào)壓縮機測點振動烈度在發(fā)動機轉(zhuǎn)速達(dá)到1 500 r/min之后明顯增大,在2 060 r/min振動烈度由82 mm/s增大到 413 mm/s;振動源主要為2.78諧次,與空調(diào)壓縮機速比一致;故空調(diào)壓縮機動不平衡是導(dǎo)致的系統(tǒng)振動過大的主要原因[8],空調(diào)壓縮機系統(tǒng)前三階模態(tài)過低,與第三階模態(tài)產(chǎn)生共振,更加劇了空調(diào)壓縮機故障的產(chǎn)生。
a)一階模態(tài)振型 b)二階模態(tài)振型 c)三階模態(tài)振型圖5 空調(diào)壓縮機系統(tǒng)模態(tài)振型
根據(jù)空調(diào)壓縮機測試情況,應(yīng)該在兩個方面進行整改:1)更換動不平衡量較小空調(diào)壓縮機,減小在高轉(zhuǎn)速段振動;2)增大空調(diào)壓縮機支架強度。首先通過方案1進行優(yōu)化改進并驗證試驗效果。
圖6 更換空調(diào)壓縮機后,空調(diào)壓縮機振動升速曲線
通過更換不同速比的其他型號空調(diào)壓縮機,將空調(diào)壓縮機速比由2.78增大到2.82,重新裝機后對空調(diào)壓縮機本體及支架進行NVH試驗,試驗工況與優(yōu)化前相同。圖6為更換空調(diào)壓縮機后升速工況下空調(diào)壓縮機測點振動烈度對比圖。
如圖6所示,更換空調(diào)壓縮機后,開空調(diào)后空調(diào)壓縮機振動幅值明顯降低,由370 mm/s降低到320 mm/s,振動幅值明顯降低,且優(yōu)化后的空調(diào)壓縮機運行3個月無故障反饋(原空調(diào)壓縮機平均每2個月出現(xiàn)故障),可靠性明顯提升。但是空調(diào)壓縮機振動幅值仍較大,需進一步通過更換動平衡更好的空調(diào)壓縮機以及加強支架強度進行優(yōu)化。
通過CAE仿真計算方法[9-10],對原空調(diào)壓縮機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行仿真計算,并根據(jù)計算情況對支架薄弱點進行強化[11]。
空調(diào)壓縮機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和支架的有限元模型如圖7所示,某向沖擊下,原支架的應(yīng)力分布如圖8所示,前三階振型見圖9所示,原結(jié)構(gòu)系統(tǒng)前三階約束模態(tài)見表1。
a) 空調(diào)壓縮機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) b) 支架圖7 原結(jié)構(gòu)系統(tǒng)及支架有限元模型
圖8 原支架應(yīng)力分布云圖
a) 一階模態(tài)振型 b) 二階模態(tài)振型 c) 三階模態(tài)振型圖9 原結(jié)構(gòu)系統(tǒng)前三階振型圖
約束模態(tài)頻率數(shù)值/Hz振型描述一階83.2前后方向擺動二階100.0左右方向擺動三階145.3繞Z軸扭擺
通過計算可知,空調(diào)壓縮機模態(tài)過低,不滿足設(shè)計要求;同時在凸臺根部(與故障模式一致)產(chǎn)生最大Mises應(yīng)力值220.6 MPa。針對應(yīng)力分布情況以及故障模式,在支架凸臺附近增加兩處斜拉筋,如圖10所示,某向沖擊下,優(yōu)化后的支架應(yīng)力分布如圖11所示,前三階振型見圖12,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)前三階約束模態(tài)見表2。
a) 優(yōu)化后空調(diào)壓縮機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) b) 優(yōu)化后支架圖10 優(yōu)化后結(jié)構(gòu)系統(tǒng)及支架有限元模型
圖11 某向沖擊下,優(yōu)化后支架應(yīng)力分布云圖
a) 一階模態(tài)振型 b) 二階模態(tài)振型 c) 三階模態(tài)振型圖12 優(yōu)化后結(jié)構(gòu)系統(tǒng)前三階振型圖
約束模態(tài)頻率數(shù)值/Hz振型描述一階103.8前后方向擺動二階117.8左右方向擺動三階159.7繞Z軸扭擺
通過仿真計算可知系統(tǒng)一階模態(tài)增加20 Hz,系統(tǒng)強度得到明顯提升;在各向沖擊力作用下,支架所受最大Mises應(yīng)力值降為127.3 MPa,空調(diào)壓縮機系統(tǒng)強度得到較大提升。
以某水泥攪拌車空調(diào)壓縮機故障為例,對空調(diào)壓縮機系統(tǒng)的工作狀態(tài)進行分析并提出解決方案。通過NVH試驗及LMS Test. lab振動試驗方法,確定故障源為開空調(diào)后空調(diào)壓縮機振動異常,其表現(xiàn)為振動主要集中在空調(diào)壓縮機對應(yīng)的諧次,且隨轉(zhuǎn)速的增高,振動成倍增大。通過更換動平衡較優(yōu)空調(diào)壓縮機,并進行試驗測試振動明顯降低,通過CAE計算方法增強空調(diào)壓縮機系統(tǒng)整體強度,并通過長時間運行驗證,未發(fā)生故障,說明該優(yōu)化方案的可行性。
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