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        氧化鋁超濃相輸送全自動控制系統(tǒng)實現(xiàn)

        2018-04-04 02:02:41
        承德石油高等專科學校學報 2018年1期
        關鍵詞:料位計電解槽手動

        王 力

        (承德石油高等??茖W校 電氣與電子工程系,河北 承德 067000)

        在電解鋁行業(yè),電解槽需要的主要原料氧化鋁通過超濃相輸送的方式[1]加到電解槽上(簡稱加料系統(tǒng))。目前,全國的鋁廠基本都沒有實現(xiàn)加料系統(tǒng)的完全自動化,都是人工加料。加料人員要爬到電解槽上逐個摸布袋(注:料倉上面有一個軟布袋連接料倉和輸送管道)確認是否加滿。此種加料辦法費時、費工又費力,特別摸布袋確認是否已經滿了這一過程,但是手摸布袋這一過程又不敢省掉,因為氧化鋁原料缺料會導致發(fā)生陽極效應。當陽極效應發(fā)生時, 電解槽電壓急劇升高,對整個電解系列產生很大的不利影響;電流效率降低,影響電解各個技術指標,且使鋁的產量和質量降低;破壞整個電解系列的平穩(wěn)供電[2];對環(huán)境產生破壞,對資源產生浪費等。另外,電解鋁生產廠家對班組的考核也使相關人員不敢懈怠。為了讓工人從繁重的工作中解脫出來,同時也為了企業(yè)的無人值守大計,有必要開發(fā)一套完全自動的加料系統(tǒng)。

        1 控制范圍及控制要求

        1.1 控制范圍

        自動加料系統(tǒng)控制范圍如圖1所示??偣?個系列9個車間,每個車間有74個電解槽。中控室在系列2和系列3之間,且處在一端。整個控制區(qū)域非常大,系列長大約1 200 m,三個系列寬度約800 m。

        1.2 控制要求

        自動加料自動化系統(tǒng)開發(fā)后,設備能夠實現(xiàn)定時(可以在上位機上設置開始加料時間點)啟動加料風機、打開進風口、定時(時間可以調整)后關閉進風口、延時后再次打開進風口、所屬范圍內料滿指示燈全亮后確認加料完成(加料完成后不得在設定時間內自動啟動加料風機),停止加料風機運行、關閉進風口。整個加料過程無人值守,所有可能出現(xiàn)的故障情況應能夠及時準確報警并在主控室利用聲音報警提醒檢查。

        2 電氣控制系統(tǒng)結構及解決思路

        從圖1中可以看出,控制范圍非常大,超出一般總線控制能力。最終確定通過組建光纖環(huán)網把加料相關PLC控制系統(tǒng)鏈接起來接到中控室,通訊方式采用工業(yè)以太網。網絡走向示意圖如圖2所示。共3個系列9個車間,每個車間用一套PLC實現(xiàn)加料系統(tǒng)的自動化控制,主要控制設備有風機、閥門等,主要檢測參數(shù)有電流、壓力、閥門開度等模擬量??紤]到系統(tǒng)規(guī)模和用戶使用習慣,最終采用AB公司的RSLogix 500系列PLC。

        控制系統(tǒng)核心難點是如何準確判斷電解槽上氧化鋁料箱的料位是否滿。本控制系統(tǒng)總共需要72個料位傳感器,如果采用常規(guī)的料位傳感器,在現(xiàn)場實際工況下(高溫、強磁)能夠準確測量的傳感器都非常昂貴,這是遠遠超出廠家預算的?,F(xiàn)在國內電解鋁自動加料系統(tǒng)基本都沒有實現(xiàn)完全自動化的主要原因是沒有合適的穩(wěn)定判斷料位是否已滿的傳感器。如何在有限的預算下實現(xiàn)料位的準確測量,經過現(xiàn)場的仔細試驗和方案論證,最終通過自己研發(fā)的一種傳感器實現(xiàn)了穩(wěn)定可靠的測量,且成本低廉,用戶完全可以接受。此傳感器在測試階段還有現(xiàn)在運行階段,測量效果都非常理想,在穩(wěn)定性和可靠性上都完全達到用戶要求。

        3 上位監(jiān)控系統(tǒng)軟件設計

        本自動化控制系統(tǒng)的所有功能在上位機上體現(xiàn)出來,因為是完全自動化的,如果正常運行,是不需要人工干預的。系列1車間監(jiān)控主界面如圖3所示。

        由于風機是一用一備的,程序默認每隔一個月使一號風機和二號風機輪換一次。但是主界面仍然把風機手動切換畫面放上了,以備某個風機出現(xiàn)故障后手動切換。

        程序根據超濃相管道的出口壓力實時調整風機出口閥門的開度,保證氧化鋁粉料的快速正常流動。

        系統(tǒng)考慮到各種故障出現(xiàn)的可能性,設置了手動啟動和手動停止按鈕,以備特殊情況下能夠手動啟動和停止系統(tǒng)。但此處的“手動啟動”按鈕只要點一下,就按照啟動順序自動調整閥門和啟動風機,“手動停止”也是一樣,只需按下“手動停止”,就會按照停機工藝逐步關閉閥門,到時間關閉風機。也設置了“手調閥門快速停機”按鈕,通過手動設置閥門關閉情況,來快速停止系統(tǒng)。

        系統(tǒng)在調試初期,料位計不是很好使,因此設置了“屏蔽料位計”按鈕,料位計調試好之后這個按鈕基本就沒有用了。后來發(fā)現(xiàn),正常時所有料位計都顯示滿位后就會自動停止加料,此時由于特殊原因需要風機繼續(xù)運行,就可以通過“屏蔽料位計”實現(xiàn)。因此,這個按鈕到最后也保留了下來。當系統(tǒng)某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障時,通過主控室的聲音提示相關人員,在界面上也把相應故障顯示出來。如圖4所示。出現(xiàn)報警就是紅黃閃爍狀態(tài),以醒目的方式指出報警位置。

        能夠實現(xiàn)完全自動化,相關的運行參數(shù)必須設置好。這里需要設置的主要參數(shù)如下:

        1)加料時間的設置。正常4個小時加料一次。本系統(tǒng)設置了12個時間,可以做到2個小時加料一次。核對好PLC系統(tǒng)時間之后,通過設置加料時間就能夠到點準時加料。目前設置的是2點、6點、10點、14點、18點、22點準時加料。后面有6個22點整加料是為了和前面的時間重合,使后面6個加料時間設置不起作用。本系統(tǒng)設置方式非常靈活,可以設置一天內的任意時間為加料時間。

        2)報警和限定性設置。全自動運行,異常情況及時報警是設備可靠運行的保證,因此,相關的報警條件可以設置。同樣,其他的限定性設置也要根據具體情況進行設置。比如,電動閥有的就不能開到100%,一開到100%就會出現(xiàn)卡住的現(xiàn)象,因此這里根據實際情況來設置閥門的開到位開度和關到位開度,這樣能夠有效地保證電動閥的開關自如,避免卡住現(xiàn)象發(fā)生。具體參數(shù)設置如圖5所示。

        4 結束語

        目前,由于鋁價一直徘徊于低位,大多數(shù)鋁廠日子都不太好過[3],因此,很多鋁廠都在挖空心思降低成本。圖6為此次自動加料改造的公司主控室。原來,這些監(jiān)控設施都是分散在各個車間,基本一兩個顯示器就需要一名監(jiān)盤人員,現(xiàn)在,滿屋的監(jiān)視器只配備一名監(jiān)盤人員,人工成本節(jié)約近80%。從自動加料系統(tǒng)來說,原來每班需要12個人,現(xiàn)在,每班只需要4個人就可以完成,節(jié)約三分之二人工成本。本自動加料系統(tǒng)已經運行幾個月了,運行效果良好。此自動加料系統(tǒng)的投入使用,在提高產品質量以及節(jié)能降耗方面、減員增效方面作用明顯,同時也為電解鋁生產企業(yè)更好地實現(xiàn)現(xiàn)代化控制提供了一個很好的成功案例[4]。

        參考文獻:

        [1]楊曉軍, 梁冶.電解鋁廠氧化鋁濃相輸送技術應用實踐與改進[J].輕金屬,2004(8):28-30.

        [2]劉建新. 淺談鋁電解生產中陽極效應的危害性[J].冶金叢刊,2005(4): 41-44.

        [3]薛璇. 鋁在囧途[J].中國有色金屬,2014(11):26-34.

        [4]王力. 水箱靜置自動化生產線的實現(xiàn)[J].制造業(yè)自動化,2013(2):129-132.

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