吳雁玲, 董 春, 任玉紅, 符代橋, 楊振業(yè), 李嘉璐
(中國北方發(fā)動(dòng)機(jī)研究所 機(jī)械制造廠, 山西 大同 037036)
某型號(hào)柴油機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油泵由一層壓油泵和兩層回油泵串聯(lián)組成,主要零件包括前、中、后泵體,主、被動(dòng)軸和主、被動(dòng)齒輪,每層泵內(nèi)有兩個(gè)主動(dòng)齒輪和兩個(gè)被動(dòng)齒輪,組成人字形。主、被動(dòng)齒輪分別共用一根主動(dòng)軸和一根被動(dòng)軸,齒輪驅(qū)動(dòng)主動(dòng)軸,主動(dòng)軸通過平座鍵驅(qū)動(dòng)主動(dòng)齒輪,帶動(dòng)被動(dòng)齒輪在被動(dòng)軸上旋轉(zhuǎn)。前、中、后泵體通過四條長螺栓定位連接而成,分別為兩條緊固螺栓和兩條精密螺栓[1]。由于機(jī)油泵的裝配要求精密螺栓有精準(zhǔn)的定位作用,且在發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),會(huì)隨發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生振動(dòng),工作條件非常惡劣,如果加工存在問題,會(huì)在使用中斷裂,因此螺栓的加工非常關(guān)鍵。
圖1 機(jī)油泵
圖2 機(jī)油泵縱剖面
圖3 精密螺栓示意圖(單位:mm)
某批機(jī)油泵精密螺栓共加工126件,由于彎曲變形嚴(yán)重,其中55件精車后磨外圓沒有磨量,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)外圓直線度大于0.3 mm,成品率只有56%,因此造成大量報(bào)廢。
機(jī)油泵精密螺栓的加工工藝如下:下料—粗車成形—熱處理(調(diào)質(zhì))—精車成形—磨外圓—滾制螺紋—銑扁—最后檢查—氧化處理。查找變形原因,發(fā)現(xiàn)其主要因素為車削時(shí)切削力的影響和加工過程中產(chǎn)生的切削熱導(dǎo)致螺栓彎曲變形,具體分析如下。
我們采用的是一夾一頂?shù)难b卡方式,在車削過程中,產(chǎn)生的切削力可分解為軸向切削力PX、徑向切削力PY及切向切削力PZ。其中主要的影響是徑向切削力PY。徑向切削力是垂直作用在通過細(xì)長軸軸線水平平面內(nèi)的,由于細(xì)長軸的剛性較差,徑向切削力將會(huì)把細(xì)長軸頂彎,使其在水平面內(nèi)發(fā)生彎曲變形,如下頁圖4所示。
我們?cè)贑A6140車床上加工精密螺栓,車削過程中工件會(huì)產(chǎn)生切削熱,引起工件熱變形伸長,精密螺栓的熱變形伸長量按下式計(jì)算:
式中:a為材料線膨脹系數(shù),1/℃;L為工件的總長,mm;△t為工件升高的溫度,℃。通過實(shí)際測量得知加工時(shí)工件由原來的21℃上升到61℃,則△t=61℃-21℃=40℃;由機(jī)械手冊(cè)查得,40Cr的線膨脹系數(shù)a=11×10-61/℃,代入公式得△L=0.165 mm,由此可知,車削精密螺栓的變形伸長量為0.165 mm。
由于工件一端夾住,另一端用頂尖頂住,卡盤和尾架頂尖都是固定不動(dòng)的,因此兩者之間的距離也固定不變,零件軸向伸長量受到限制,導(dǎo)致細(xì)長軸受到軸向擠壓產(chǎn)生彎曲變形,一旦產(chǎn)生彎曲,車削就很難進(jìn)行,零件的工藝要求也難以保證。
由此可以看出,提高細(xì)長軸的加工精度問題,實(shí)質(zhì)上就是控制工藝系統(tǒng)的受力及受熱變形問題。
圖4 徑向切削力PY引起零件變形
熱處理變形是細(xì)長軸類零件變形的源頭,必須加以干預(yù)。在調(diào)質(zhì)入爐時(shí),要求零件需順序擺放,不得搭放。在出爐冷卻時(shí)要垂直入冷卻油,減少變形。
熱處理后校直也是減小零件變形量的關(guān)鍵。經(jīng)過現(xiàn)場測量可以看到即使在熱處理操作過程中進(jìn)行了控制,其變形量仍非常大。通過工藝試驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn)如果零件的變形在0.8 mm以上,則粗車后,零件仍有0.5 mm以上的變形,很難在進(jìn)行精車工序修正。因此,我們采用了壓力機(jī)校直,為了去應(yīng)力,再進(jìn)行回火處理,此道工序?qū)⒘慵闹本€度控制在0.5 mm以內(nèi)。
通過現(xiàn)場工藝試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),如尾座頂尖頂?shù)倪^緊,零件變形就會(huì)很大,如果頂?shù)妮^松,則會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),這時(shí)我們采用調(diào)節(jié)尾座頂尖的方法進(jìn)行改善,針對(duì)這個(gè)問題試驗(yàn)得到:粗車后在外圓單邊余量留2 mm的情況下精車,可以分兩次走刀,第一刀頂尖的頂力稍大,壓緊螺栓,在第二刀車削時(shí)手搖尾座手輪將頂尖稍稍松開,使頂力減小,減小精車時(shí)的彎曲變形。
機(jī)油泵螺栓在CK6140普通車床上進(jìn)行加工,材料為40Cr調(diào)質(zhì),我們使用的機(jī)卡式外圓車刀為硬質(zhì)合金刀片,刀片型號(hào)為CNMG120404AH,因?yàn)檫@種刀片的形狀為菱形80°,不是很鋒利,在精車余量較小時(shí)很容易產(chǎn)生振動(dòng),因此我們改進(jìn)的措施是粗車使用該種刀片,而精車時(shí)再增加一把T字頭精車刀,該刀片為菱形55°刀片,刀片后角是0°,有孔,雙面帶斷屑槽,切刃長度為12 mm,刀尖圓弧半徑為0.4 mm,加工時(shí)切削刃表面粗糙度控制在Ra0.4 μm以下,并經(jīng)常保持鋒利?,F(xiàn)場加工時(shí)發(fā)現(xiàn)兩種刀片結(jié)合使用效果更好,有效地消除了因刀具因素產(chǎn)生振動(dòng)而導(dǎo)致精密螺栓直線度超差,更好地保證了外圓的加工精度和粗糙度的要求。
理論上切削速度越快,越容易產(chǎn)生振動(dòng),但切削速度慢,不僅影響加工效率,而且表面粗糙度較差。由于每種刀具的槽型都有一個(gè)比較大的切深范圍,粗加工時(shí),切深盡量加大,保證最大的余量去除率;精加工時(shí),切深盡量小,保證工件的尺寸精度和表面質(zhì)量,但切深不能超過槽型的切削范圍。如果切深過大,刀具無法承受切削力,導(dǎo)致刀具崩刃;如果切深過小,刀具只是在工件表面進(jìn)行刮削和擠壓,導(dǎo)致后刀面嚴(yán)重磨損,從而降低刀具壽命及表面質(zhì)量。進(jìn)給量與工件變形區(qū)中的變形量直接有關(guān)。當(dāng)進(jìn)給量較小時(shí),變形量也較小。
粗車和半粗車細(xì)長軸切削用量的實(shí)際選擇原則是:盡可能減少徑向切削分力,減少切削熱。車削細(xì)長軸時(shí),一般在長徑比較大時(shí)選用較小的切削用量,即多走刀,切深小,以減少振動(dòng),增加剛性[3]。
切削深度:在工藝系統(tǒng)剛度確定的前提下,隨著切削深度的增大,車削時(shí)產(chǎn)生的切削力、切削熱隨之增大,引起細(xì)長軸的受力、受熱變形也增大。因此在車削細(xì)長軸時(shí),應(yīng)盡量減小切削深度。
進(jìn)給量:進(jìn)給量增大會(huì)使切削厚度增加,切削力增大。但切削力不是按正比增大,因此細(xì)長軸的受力變形系數(shù)有所下降。如果從提高切削效率的角度來看,增大進(jìn)給量比增大切削深度有利。
切削速度:提高切削速度有利于降低切削力。隨著切削速度的增大,切削溫度提高,刀具與工件之間的摩擦力減小,細(xì)長軸的受力變形減小。但切削速度過高容易使細(xì)長軸在離心力作用下出現(xiàn)彎曲,破壞切削過程的平穩(wěn)性,所以切削速度應(yīng)控制在一定范圍。對(duì)長徑比較大的工件,切削速度要適當(dāng)降低。
通過多次工藝試驗(yàn)分析可知:粗車時(shí),切削速度取55 m/min,進(jìn)給量取0.3 mm/r,切削深度取1.7 mm;精車時(shí),切削速度取85 m/min,進(jìn)給量取0.1 mm/r,切削深度取0.6 mm??蓪⒕苈菟ǖ闹本€度控制在0.025 mm以內(nèi),滿足了工藝要求的0.03 mm。
通過以上五個(gè)方面的工藝改進(jìn)措施,在后續(xù)的零件生產(chǎn)中沒有出現(xiàn)直線度超差的現(xiàn)象,零件合格,說明工藝改進(jìn)是成功的。
細(xì)長軸的加工一直是軸類零件加工的難點(diǎn)。通過零件變形原因的分析,我們從減小熱處理變形、熱處理后的校直、加工過程裝卡方式及刀具、切削量改進(jìn)五個(gè)方面進(jìn)行了工藝研究,并得到了合理的解決措施,保證了零件的加工質(zhì)量,提高了成品率。
[1]楊叔子.機(jī)械加工工藝手冊(cè):第3版[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.
[2]郭建華,張春明.CA6140機(jī)床車削細(xì)長軸刀具角度淺析[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2012(22):21-22.
[3]陳日曜.金屬切削原理:第2版[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1995.